李德忠
摘要:我廠作為高耗能污染物排放企業(yè),積極響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施,為適應(yīng)新形勢下的生存與發(fā)展要求,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),對我廠二廠機組進(jìn)行改擴建和三廠機組進(jìn)行新建脫硫設(shè)施承建,并于2009年8月經(jīng)過脫硫設(shè)備性能試驗合格通過環(huán)保驗收正式開始運行。力從根本上解決燃煤污染大氣的這一問題。
關(guān)鍵詞:脫硫設(shè)施;改造;環(huán)保
隨著社會的不斷發(fā)展,人類越來越意識到環(huán)境對人類生存與發(fā)展的重要性。黨的十五大報告曾提出實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。十六大黨中央又對建設(shè)生態(tài)文明提出了新要求。十七大報告則將發(fā)展良好的生態(tài)環(huán)境作為國家全面建設(shè)小康社會的重要目標(biāo)之一。面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢,到了十八大,黨中央更是把“生態(tài)文明”提升到更高的戰(zhàn)略層面,將其融入到經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程。
一、脫硫系統(tǒng)邏輯保護(hù)改造
我廠作為高耗能污染物排放企業(yè),積極響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施,為適應(yīng)新形勢下的生存與發(fā)展要求,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),由大唐科技公司和浙大網(wǎng)新對我廠二廠機組進(jìn)行改擴建和三廠機組進(jìn)行新建脫硫設(shè)施承建,并于2009年8月通過環(huán)保驗收投入商業(yè)化運營,從根本上解決燃煤污染大氣的這一問題。2010年6月17日國家環(huán)保部辦公廳下發(fā)《關(guān)于火電企業(yè)脫硫設(shè)施旁路煙道擋板實施鉛封的通知》,要求“鉛封旁路擋板,緊縮二氧化硫逃逸通道”;2011年7月18日國家頒布了火力發(fā)電廠大氣污染物排放新標(biāo)準(zhǔn);此外根據(jù)2011年8月31日《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作的通知》要求2013年年底前所有火力發(fā)電廠脫硫設(shè)施煙氣旁路擋板全部進(jìn)行封堵,實現(xiàn)脫硫設(shè)施無旁路運行。這些舉措為及時保護(hù)環(huán)境,提高人類生存質(zhì)量,維護(hù)生態(tài)平衡,實現(xiàn)節(jié)能減排邁出了重要的一步。我廠封堵后的脫硫設(shè)施,為了保證環(huán)保設(shè)施投運合格率和保障發(fā)電機組安全可靠運行,在增壓風(fēng)機入口煙道和吸收塔入口煙道之間加裝了增壓風(fēng)機旁路煙道及擋板門運行。
二、脫硫設(shè)施運行與改造
同年10月根據(jù)現(xiàn)行的國家法規(guī)、當(dāng)?shù)卣h(huán)保要求,我廠執(zhí)行蘭州市大氣污染治理指揮部指令:限制原煤含硫份﹤6.3%,限制用煤量﹤7000T/天,限制發(fā)電負(fù)荷﹤機組負(fù)荷的75%,限制排放污染物不超標(biāo)和環(huán)保監(jiān)察人員駐廠監(jiān)督機制,全面進(jìn)入蘭州地區(qū)冬防排放污染物一級管控階段。2014年4月為藍(lán)天工程做貢獻(xiàn),為了滿足國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),加大配煤摻燒力度,提高企業(yè)效益,節(jié)能減排,我廠經(jīng)過多方努力,投入大量資金、人力和物力,對脫硫裝置進(jìn)行增容提效改造。按照有關(guān)技術(shù)要求,結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際,“量身”定做了改造方案,在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,再次對脫硫設(shè)施進(jìn)行吸收塔單塔擴容和塔內(nèi)件改造。
(一)改造前脫硫裝置
脫硫裝置采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,主要設(shè)備如下:設(shè)有一臺靜葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機;采用兩級石膏脫水,通過濕磨機研磨石灰石進(jìn)行石灰石漿液的制備;設(shè)置了2臺羅茨型氧化風(fēng)機(一運一備);吸收塔采用逆流噴淋空塔結(jié)構(gòu),塔內(nèi)布置有兩級除霧器及3層漿液噴淋系統(tǒng),約50°C的煙氣送入內(nèi)襯玻璃鱗片的煙囪排入大氣。
(二)脫硫裝置改造方案概述
本增容改造工程對原有石灰石-石膏法工藝進(jìn)行改造,一爐一塔配置。根據(jù)原有脫硫裝置的特點及改造設(shè)計條件,各系統(tǒng)改造及布置情況如下:
1.系統(tǒng):取消增壓風(fēng)機和增壓風(fēng)機旁路煙道,吸收塔內(nèi)新增的多孔合金托盤安裝。
2.吸收系統(tǒng):在頂層噴淋層與除霧器之間增加一層噴淋層;因原有頂層噴淋層與除霧器下沿間距不滿足增加一層噴淋層的要求,因此需要把原塔提高2m,新增噴淋層布置在原頂層噴淋層和除霧器之間。在底層噴淋層與吸收塔入口煙道之間安裝一層多孔合金托盤/整流裝置,增加聚液環(huán):最大特點在保證脫硫效率的情況下,在一定程度上降低了液氣比,從而降低運行成本。增加聚液環(huán)的原理是讓流場分布更加均勻。因為在吸收塔中心67%區(qū)域內(nèi),SO2的脫硫效率為99-100%,而吸收塔中心67%區(qū)域以外的靠近內(nèi)壁的圓周區(qū)域,設(shè)置聚液環(huán)裝置后,起到了煙氣導(dǎo)流板的功能,使塔內(nèi)煙氣分布均勻,強迫煙氣回到脫硫效率(99-100%)高的中心區(qū)域。同時使沿壁流下的漿液重新會聚(擔(dān)當(dāng)了噴嘴的作用),增加了氣液接觸,提高了塔壁四周的脫硫效率,在相同的脫硫率條件下,相應(yīng)降低液氣比。提高入口煙道下沿,提高漿池液位,相應(yīng)改動吸收塔入口煙道及出口煙道。增加一臺氧化風(fēng)機。
3.漿液循環(huán)量后,提高液位后的漿液池容積增大,在此漿液池容積下,吸收塔循環(huán)漿液停留時間延長,石膏固體停留時間滿足漿液停留時間的設(shè)計要求。
4.石漿液制備系統(tǒng):原石灰石濕式球磨機出力為10.5t/h,改造后單套脫硫系統(tǒng)石灰石耗量為12.1 t/h,根據(jù)項目現(xiàn)場的實際條件,增加1套進(jìn)口石灰石粉的石灰石漿液制備系統(tǒng),相應(yīng)改造增加1套石灰石斗提系統(tǒng)、石灰石漿液箱、石灰石供漿泵等設(shè)備。
5.脫水系統(tǒng):增加了2套同等能力的皮帶脫水機。
6.一套處理能力為12.5t/h的脫硫廢水處理系統(tǒng)。
(三)改造效果
2016年8月,增容改造后的脫硫設(shè)施,改造完成后經(jīng)性能試驗各項指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計要求。相繼投入運行以來,我廠各項污染物排放在達(dá)到火電廠大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,均達(dá)到蘭州市大氣污染治理指揮部下發(fā)的“五限”“兩控”和企業(yè)污染物排放限值:SO2<35mg/Nm3,NOX<40mg/Nm3,煙塵<5mg/Nm3蘭州地區(qū)排放污染物一級管控指標(biāo)。污染物排放濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家和當(dāng)?shù)卣拗狄螅瑸楫?dāng)?shù)赝七M(jìn)生態(tài)文明建設(shè),守護(hù)碧水藍(lán)天提供了堅實保障。此外,我廠通過不斷摸索配煤摻燒經(jīng)驗,逐漸加大低價高硫煤的摻燒力度,有效降低了企業(yè)成本,實現(xiàn)環(huán)保效益雙豐收。取得了豐碩的成果,在社會中樹立了良好的企業(yè)形象,履行了應(yīng)盡的社會責(zé)任。
參考文獻(xiàn):
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[2]孫玉芬.燃煤電廠“超凈排放”煙氣治理技術(shù)路線[J].能源研究與管理,2016(04).
(作者單位:蘭州西固熱電有限責(zé)任公司)