国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

國華浙能電廠4號機組脫硫系統(tǒng)運行優(yōu)化研究

2018-10-19 02:29:06楊學(xué)標陳再明楊遙軍
電力科技與環(huán)保 2018年4期
關(guān)鍵詞:滿負荷循環(huán)泵吸收塔

楊學(xué)標,陳再明,楊遙軍

(神華國華浙能發(fā)電有限公司,浙江 寧波 315612)

0 引言

隨著“節(jié)能減排”工作的深入開展,浙江省作為燃煤發(fā)電企業(yè)的大省,推進燃煤發(fā)電機組實現(xiàn)達到天然氣發(fā)電機組排放限值的超低排放,同等條件下可減少SO2排放66%、NOx排放50%和煙塵排放83%,對于進一步提升煤電綠色發(fā)展水平、促進大氣污染防治和空氣質(zhì)量改善具有重要意義,因此浙江省內(nèi)燃煤發(fā)電企業(yè)陸續(xù)完成了煙氣超低排放的改造,實現(xiàn)燃煤發(fā)電機組超低排放。浙江國華浙能發(fā)電有限公司4號機組脫硫系統(tǒng)在進行超低排放改造后,運行維護經(jīng)驗相對缺乏,實際運行狀況不容樂觀。為了改善脫硫運行的可靠性、優(yōu)化工藝控制、提高運行的經(jīng)濟性,

1 系統(tǒng)概述

浙江國華浙能發(fā)電有限公司4號機組容量為630MW,增設(shè)濕式電除塵系統(tǒng),并對脫硫、脫硝和干式電除塵進行了改造優(yōu)化,使其污染物排放達到超低排放標準。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫改造將折流塔改為了煙氣逆流塔,脫硫率不小于99.2%(脫硫設(shè)計/校核煤種,硫分=0.8%)(設(shè)計效率99.5%并保證出口SO2濃度小于35mg/m3)。脫硫裝置的出力在鍋爐BMCR工況的基礎(chǔ)上進行設(shè)計,最小可調(diào)能力與單臺爐不投油最低穩(wěn)燃負荷(即30%B-MCR工況,燃用設(shè)計煤種的煙氣流量)相適應(yīng);煙氣脫硫裝置能在鍋爐B-MCR工況下進煙溫度加15℃裕量條件下安全連續(xù)運行。事故狀態(tài)下,煙氣脫硫裝置的進煙溫度不得超過180℃,脫硫吸收塔系統(tǒng)采用單噴淋空塔+分區(qū)調(diào)節(jié)器+雙層多孔性分布器的高效脫硫工藝。

2 試驗內(nèi)容

本次試驗主要進行了吸收塔漿液密度優(yōu)化控制,pH值自動控制及優(yōu)化,漿液循環(huán)泵優(yōu)化組合試驗,由于國華浙能發(fā)電有限公司超低排放改造后機組燃用煤種硫分遠低于設(shè)計值,因此脫硫優(yōu)化以燃煤硫分0.4%左右的煤種進行展開。

2.1 吸收塔漿液循環(huán)泵組合優(yōu)化

國華浙能發(fā)電有限公司超低排放改造后每個脫硫系統(tǒng)配置4臺漿液循環(huán)泵,從高到低其額定功率分別為1000、900、800、700kW,由于機組燃燒煤種硫分遠低于設(shè)計值,因此存在著一定的優(yōu)化空間。

2.1.1 漿液循環(huán)泵組合優(yōu)化試驗

在脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行,控制煙囪排放SO2濃度不超過35mg/m3的前提下,經(jīng)過一系列的循泵組合變化,結(jié)果數(shù)據(jù)見表1。3臺漿液循環(huán)泵運行時,煙囪排放SO2濃度已完全能夠滿足排放要求,故未進行4臺漿液泵同時運行試驗。

表1 循環(huán)泵優(yōu)化組合運行統(tǒng)計

負荷/MW循環(huán)泵組合入口SO2濃度/mg·m-3出口SO2濃度/mg·m-3pH630B/C93123.45.80627B/C93626.35.77630B/C98032.05.70633B/D99225.95.66630B/D93021.55.71630B/D97830.35.63628A/D102531.75.60630A/D99219.05.75631A/D100623.95.66627C/D102026.15.81635C/D104222.25.88624C/D102834.25.74632A/B94425.45.84630A/B93829.75.78628A/B94221.45.91631A/C92832.05.77630A/C93625.95.85629A/C91919.75.90631B/C/D108011.15.68633B/C/D108117.25.18630A/B/D10107.25.48630A/B/D102715.75.24632A/B/C9898.15.57629A/B/C99119.25.19600A/D103826.05.67570B/C95110.75.90520B/D98611.65.75500B/C99814.85.66500B/C100230.35.30330B/C9078.65.46330B/D9547.05.36

從表1可知,當(dāng) SO2進口濃度較低的工況下運行2臺漿液循環(huán)泵基本能滿足運行要求,相同工況下由2臺循泵改為3臺循泵運行時,出口SO2濃度從33mg/m3瞬間下降到10mg/m3,這是液氣比改變導(dǎo)致SO2吸收效率的變化。試驗過程表明,在滿負荷下,當(dāng)停運1臺循環(huán)泵后,由于吸收塔液位上升,使其他2臺運行的循環(huán)泵的背壓升高,運行電流因此變小,因此循環(huán)泵的總電耗下降,同時,吸收塔內(nèi)阻力減少,進而導(dǎo)致引風(fēng)機出力減小,因此2臺循環(huán)泵運行時節(jié)能效果顯著。從脫硫效率來看,停運1臺循環(huán)泵后的脫硫效率有比較明顯的下降,接近了脫硫排放的限值,因此在滿負荷工況下停運循泵前,需提前將吸收塔內(nèi)的pH值提高至5.7以上,雖然2臺漿液泵運行時,pH值需保持高位,但考慮到機組正常運行時并不是長期滿負荷運行,高pH值運行對系統(tǒng)影響并不大。如果機組需要較長時間滿負荷運行,建議啟動3臺漿液循環(huán)泵運行,增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)及應(yīng)急能力。

2.1.2 漿液循環(huán)泵組合節(jié)能效果評價比較

本次試驗由于機組燃燒煤種含硫量較低且相對比較穩(wěn)定,在滿負荷工況下2臺漿液循環(huán)泵也基本能滿足系統(tǒng)運行要求,出于節(jié)能的目的,我們分別模擬了幾種不同工況的節(jié)能比較(見表2),前提是保證煙囪排放SO2濃度不超過35mg/m3。

表2 循環(huán)泵組合功率統(tǒng)計

工況機組負荷/MW循泵組合pH最低值循泵總功率/kW1630B/C5.7014052630B/D5.6215653630A/B5.7713004630A/C5.7812655630A/D5.6014256630C/D5.7415307630A/B/C5.2019858630A/B/D5.2021459630B/C/D5.202250

從表2中看出,3臺循泵運行時,雖然能控制較低的pH值運行,且調(diào)節(jié)余量較大,但是能耗比兩臺循泵運行時增加了50%。而2臺漿液循環(huán)泵運行時,雖然A/B和A/C能耗最小,但是系統(tǒng)調(diào)節(jié)余量不大,存在一定的超標運行風(fēng)險隱患。而A/D和B/C能耗居中,相對調(diào)節(jié)余量較大,而且還能相互進行定期切換,而B/D和C/D能耗相對較大,且C/D脫硫效果并不理想。綜合以上數(shù)據(jù),我們建議A/D、 B/C和B/D進行兩兩切換運行。正常切換順序建議為A/D→B/D→B/C。如果需要長時間滿負荷工況運行或者煤種含硫量升高時,建議3臺漿液循環(huán)泵運行,以保證脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定。

2.2 吸收塔漿液密度優(yōu)化控制

由于脫硫工藝不同,目前燃煤機組脫硫吸收塔運行密度范圍較寬泛,從1080kg/m3到1150kg/m3都有,有些甚至更高,這取決于吸收塔塔型、液氣接觸時間、漿液停留時間等設(shè)計因素,也與運行工藝參數(shù)有關(guān)。脫硫系統(tǒng)投運以來,漿液密度一般控制在1130kg/m3以上,超低排放改造后,吸收塔漿液密度控制在1090kg/m3以下,但運行人員無法確定該密度值是否最優(yōu)。為此,在石灰石供漿流量、吸收塔漿液pH值、氧化風(fēng)量等條件基本穩(wěn)定的前提下,進行了吸收塔石膏漿液排放時的最佳密度范圍試驗,即漿液停留時間與石膏相對過飽和度的確定,對不同密度的漿液進行了化學(xué)成分和物理特性的分析比較,在不同密度工況下,對脫硫效率的影響比較,得到了滿意的結(jié)果。不同吸收塔漿液密度對脫硫效率的影響見表3。

表3 吸收塔密度與脫硫效率分析

項目負荷/MW入口SO2 /mg·m-3出口SO2/mg·m-3吸收塔pH漿液密度/kg·m-3脫硫效率/%163194023.15.91109197.5263293319.46.02109097.7363393829.75.91109197.5463391543.15.62109395.5563395712.35.88112898.6662793123.45.80112697.4762993626.35.77112597.1863095030.15.74112696.7

通過以上數(shù)據(jù)表明,吸收塔漿液密度對脫硫效率有一定的影響,在數(shù)據(jù)組1和數(shù)據(jù)組5中,在相同的機組負荷、相同的進口SO2、相同的漿液pH值的情況下,吸收塔漿液密度越高,相應(yīng)的SO2除去能力越強,說明漿液反應(yīng)活性和緩沖能力較強。

綜上所述,吸收塔漿液密度的控制必須綜合考慮各種因素,既要從系統(tǒng)運行的可靠性出發(fā),同時又要考慮其經(jīng)濟性,總的原則是在不影響石膏脫水系統(tǒng)運行的前提下,盡可能降低密度。結(jié)合4號機組漿液外排可控流量,建議將4號機組吸收塔外排石膏漿液的密度從1085kg/m3調(diào)整為1120kg/m3,當(dāng)機組滿負荷運行,燃燒煤種硫分為0.4%時,外排流量控制在20~25m3/h。

2.3 吸收塔漿液pH值的優(yōu)化調(diào)整

2.3.1 吸收塔漿液的pH值的優(yōu)化

吸收塔漿液pH值是脫硫系統(tǒng)的重要運行參數(shù)。為達到一定的脫硫效率,系統(tǒng)需要控制一個合理的pH值。在4號機脫硫系統(tǒng)優(yōu)化試驗初期,系統(tǒng)pH值控制值經(jīng)常在5.8以上,有時達到6.1左右,運行人員對脫硫出口SO2濃度的控制主要通過控制pH來實現(xiàn)??疾靸?yōu)化試驗前系統(tǒng)pH對脫硫出口SO2濃度的影響。當(dāng)pH值高于6.0后,脫硫效率已無明顯上升趨勢。

考慮到節(jié)能及出口SO2濃度的控制,本次優(yōu)化時pH值主要控制在5.2~6.0之間,結(jié)合循環(huán)泵的組合優(yōu)化后的工況,我們主要圍繞A/D循環(huán)泵組合進行展開。為了更加直觀的了解pH值為吸收塔漿液的影響,我們在不同pH值時進行了取樣,并對樣品進行了過濾、脫水和分析,通過石膏內(nèi)的組分計算Ca/S比。

表4 不同pH值漿液的組分

工況出口SO2/mg·m-3pHCaCO3含量/%CaSO4·2H2O含量/%CaSO3·1/2H2O含量/%Ca/S136.95.551.73496.460.0431.031 224.45.652.22195.320.0581.040 319.05.752.68494.660.0551.049 414.45.853.06593.780.0631.056

圖1 pH值與Ca/S關(guān)系曲線

從表4、圖1中可知,雖然工況1即pH在5.55時,Ca/S比為1.03,但出口SO2濃度36.9mg/m3,超過超低排放限值。工況4即pH在5.85時,雖然出口SO2滿足了要求,但是Ca/S比達到1.05以上,且石膏中的CaCO3含量高達3.065%,不僅影響了石膏品質(zhì),又使石灰石粉耗量大大增加,這種工況的經(jīng)濟性顯然很差。相比較而言,工況2和工況3的綜合效果是最佳的,即pH在5.65~5.75左右,不僅脫硫出口SO2達到了小于35mg/m3的要求,而且鈣硫比在1.04和1.05左右,相應(yīng)的石灰石粉耗較低,是一個比較理想的運行控制點。

2.3.2 吸收塔漿液的pH值的自動控制優(yōu)化

脫硫吸收塔漿液pH自動控制需要涉及到機組風(fēng)量,進出口SO2濃度,石灰石漿液密度以及供漿調(diào)閥的穩(wěn)定性等一系列參數(shù)和表計的準確性和代表性。在自動控制試驗時,發(fā)現(xiàn)供漿調(diào)節(jié)閥和供漿流量的線性關(guān)系較差,閥門存在較大的死區(qū),以至于在進行供漿自動優(yōu)化調(diào)整時,反應(yīng)滯后情況,綜合上述原因,建議更換閥體后再進行調(diào)整。

3 存在的問題

(1)4號機組吸收塔供漿調(diào)節(jié)閥存在較大的死區(qū),供漿流量和閥門開度的線性較差,失去了電動調(diào)節(jié)門原本的特性和作用,使供漿自動的品質(zhì)不能滿足系統(tǒng)運行的要求,建議停機檢修時更換陶瓷芯的電動球閥。

(2)4號機組吸收塔漿液密度計不準,實地檢查后發(fā)現(xiàn)流經(jīng)密度計的漿液流量為3.5m3/h,未能達到儀表要求的6~15m3/h的要求,建議在機組檢修時將吸收塔密度計更換安裝位置,降低安裝高度,便于檢修維護,同時應(yīng)將密度計安裝在管線的主路上,并設(shè)置旁路,便于控制流量,增加密度計的沖洗管路和排放管路,方便進行定時沖洗和清理,防止?jié){液在表計內(nèi)部沉積,影響測量精度。

(3)吸收塔4C漿液循環(huán)泵運行時電流只有74A,明顯低于額定功率比4C小的4B漿液循環(huán)泵,而4C漿液循環(huán)泵的揚程比4B漿液循環(huán)泵大,因此判斷4C漿液循環(huán)泵可能存在流量不足的情況,根據(jù)現(xiàn)場多方分析,懷疑4C漿液循環(huán)泵葉輪尺寸偏小或者4C噴淋層噴嘴有堵塞情況。在實際運行中,4C漿液循環(huán)泵的脫硫能力明顯不及4B漿液循環(huán)泵,建議在機組停運檢修時對泵體和噴淋層進行檢查確認。

(4)吸收塔氧化風(fēng)機為羅茨風(fēng)機,在啟動時,應(yīng)空載啟動,出于保護風(fēng)機的羅茨結(jié)構(gòu),只有運行穩(wěn)定后,才能進行帶壓加載;而4號機組的氧化風(fēng)機空載啟動后,風(fēng)機出口排空閥為電磁閥,開關(guān)行程只有3s,每次關(guān)閉排空閥后,易造成風(fēng)機出口及風(fēng)機本體局部壓力急劇上升,超過風(fēng)機保護定值,觸發(fā)風(fēng)機保護跳閘,因此建議將氧化風(fēng)機出口排空閥由電磁閥更換成電動蝶閥,并設(shè)置電動蝶閥為大扭矩,延長電動蝶閥的關(guān)閉時間,減少風(fēng)壓對風(fēng)機本體的沖擊。

4 結(jié)論與建議

(1)通過循環(huán)漿液泵優(yōu)化組合可知,2臺循環(huán)泵在滿負荷,低硫分工況運行時的可行性,并通過能耗計算,脫硫效果比較,建議4號機組脫硫系統(tǒng)比較適合A/D,B/D,B/C循環(huán)泵組合進行切換運行。

(2)4號機組吸收塔漿液排放密度控制在1120kg/m3左右。通過化學(xué)分析和物理電鏡檢測發(fā)現(xiàn),當(dāng)密度在1083kg/m3時,不成形的石膏晶體較多,不利于脫水,而過高密度運行易造成設(shè)備磨損,故4號機組脫硫系統(tǒng)維持吸收塔密度在1120kg/m3運行較為理想。

(3)出于節(jié)能的考慮,脫硫系統(tǒng)維持2臺漿液循環(huán)泵運行,因此pH值需在滿負荷工況下需保持高位,通過計算Ga/S比來分析經(jīng)濟性,并結(jié)合現(xiàn)場運行實際工況,得出滿負荷工況下,進口SO2在1000mg/m3以下時,吸收塔漿液pH值保持在5.65~5.75時,為比較理想的控制點。

猜你喜歡
滿負荷循環(huán)泵吸收塔
脫硫系統(tǒng)用漿液循環(huán)泵汽蝕分析
脫硫裝置水洗循環(huán)泵機封沖洗案例分析
滿負荷生產(chǎn),年增量20%!潤盈生物是如何在動保新賽道上躺贏的?
脫硫裝置貧液循環(huán)泵優(yōu)化改造研究
熱源循環(huán)泵流量對熱電聯(lián)供系統(tǒng)優(yōu)化運行影響
煤氣與熱力(2021年2期)2021-03-19 08:55:50
低溫甲醇洗H2S吸收塔和CO2吸收塔流程模擬
山東化工(2019年8期)2019-05-13 09:44:20
電廠脫硫吸收塔漿液循環(huán)泵振動問題的治理
電子測試(2018年9期)2018-06-26 06:46:20
催化裂化裝置脫硫脫硝單元急冷吸收塔水珠分離器兩種組裝工藝的介紹
某核電廠滿負荷甩孤島試驗跳機問題的分析與處理
中國核電(2017年2期)2017-08-11 08:01:25
甘肅八〇三電廠2號機組通過滿負荷試運行
清新县| 柏乡县| 永川市| 永胜县| 沾益县| 昌乐县| 沧州市| 新和县| 曲靖市| 惠安县| 若羌县| 绵竹市| 平凉市| 盘山县| 邻水| 青田县| 青冈县| 南昌市| 双流县| 南开区| 罗城| 仁布县| 余庆县| 马龙县| 保山市| 高台县| 泸定县| 盐城市| 宝鸡市| 福安市| 霸州市| 海口市| 苍山县| 文安县| 龙南县| 澄城县| 衡南县| 吉隆县| 镇康县| 塔城市| 盐池县|