覃 翔
(廣西桂大爆破工程有限公司,廣西 南寧 530004)
隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需要,爆破作業(yè)被廣泛應(yīng)用于礦山開采、交通建設(shè)、城市建筑拆除、港口疏浚等工程領(lǐng)域。由于工程爆破的成本較低,加上采用爆破作業(yè)施工效率較高,這就推動了越來越多的爆破新技術(shù)及爆破新器材涌入爆破行業(yè)[1]。
在露天礦山開采中,常用的爆破方式為深孔臺階爆破,一般采用導(dǎo)爆管雷管孔內(nèi)延時孔間微差的起爆網(wǎng)路。但是,由于導(dǎo)爆管雷管的延期時間精度不高,爆破時產(chǎn)生的振動效應(yīng)較大,且爆破后的爆碴塊度不均勻,機(jī)械二次破碎及鏟裝清運(yùn)效率較低,施工成本較高。近年來,隨著一大批新型爆破器材進(jìn)入爆破行業(yè),數(shù)碼電子雷管率先在各個工程領(lǐng)域進(jìn)行了應(yīng)用及推廣。數(shù)碼電子雷管憑借其操作簡便,延時精度高,安全性好,起爆網(wǎng)路可檢測等特點,隨即得到了眾多用戶的認(rèn)同及應(yīng)用[2]。
文章以廣西某露天礦山開采爆破施工為例,分別采用導(dǎo)爆管雷管起爆網(wǎng)路和電子數(shù)碼雷管起爆網(wǎng)路,對比分析了采用不同的起爆網(wǎng)路時的降振效果及爆后爆碴塊度。
該露天礦山位于廣西南寧市,距南寧至隆安二級公路10 km,并有簡易公路與之相通,礦區(qū)交通運(yùn)輸條件較好。礦區(qū)南東側(cè)經(jīng)多年開采已形成一大采空區(qū),東側(cè)約50 m有鄉(xiāng)村道路經(jīng)過,道路外為山地;南側(cè)為礦區(qū)工業(yè)場地;西側(cè)為開闊地,約29.4 m有高壓線經(jīng)過;北側(cè)為山地,約14.9 m有高壓線經(jīng)過;爆破區(qū)域周邊環(huán)境較為簡單,需要保護(hù)的建構(gòu)筑物為高壓線。
區(qū)域地質(zhì)條件:礦區(qū)屬于巖溶峰林地貌,開采礦石的設(shè)計最高標(biāo)高271 m,設(shè)計最低標(biāo)高150 m,地形較為陡峭,礦區(qū)出露地層較為穩(wěn)定,巖石較堅硬。礦區(qū)地表沒有發(fā)現(xiàn)溶洞,也未發(fā)現(xiàn)較大的斷層、褶曲等構(gòu)造破碎帶。采區(qū)全為石灰?guī)r,厚度大,出露完好,礦層連續(xù)、穩(wěn)定,礦石為粉晶、細(xì)晶、中晶結(jié)構(gòu),厚層狀構(gòu)造,致密堅硬,裂隙發(fā)育,局部為方解石細(xì)脈充填。該露天礦山開采出的礦石碳酸鈣含量平均達(dá)45%以上,是較為優(yōu)質(zhì)的水泥煅燒原料。
為了分析及研究采用不同起爆網(wǎng)路時的爆破振動效應(yīng)及爆后效果,在礦區(qū)分別采用導(dǎo)爆管雷管及數(shù)碼電子雷管進(jìn)行了兩次爆破對比試驗。
根據(jù)礦區(qū)周圍環(huán)境,通過反復(fù)論證,依據(jù)以往相關(guān)工程的經(jīng)驗,確定對該露天礦山采用深孔臺階爆破,臺階高度H=10 m,采用潛孔鉆機(jī)鉆鑿直徑d=90 mm的炮孔,爆破區(qū)域采用垂直布孔的方式,炮孔深度L、超深h、底盤抵抗線W1、孔間間距a、排間間距b、堵塞段長度l,按下述方法確定。
2.1.1炮孔深度L、超深h
開采礦區(qū)采用深孔臺階爆破技術(shù),一次開采臺階高度H=10 m,則孔深L為:
L=H/sinα+h=10/sin90°+1=11 m。
其中,L為炮孔的深度,取11 m,采用垂直布孔;α=90°;h為炮孔的超深,h=(8~12)d=11×0.09=0.99 m,炮孔的超深h取1 m。
2.1.2底盤抵抗線W1
底盤抵抗線W1按下式計算:
其中,d為炮孔直徑,0.09 m;Δ為炸藥密度,1.24 g/cm3;τ為裝藥系數(shù),一般取值為0.35~0.65,本工程取0.4;m為炮孔密集系數(shù),一般m=1.2~1.5,本工程取1.2;q為單位炸藥消耗量,松動爆破取0.25 kg/m3~0.35 kg/m3,本工程取0.3;H為臺階高度,取10 m;L為炮孔深度,取11 m;W1為底盤抵抗線,取3 m。
2.1.3孔間距a、排距b
為了提高炮孔的利用率,設(shè)計采用梅花形(三角形)布孔方式,孔間間距a及排間間距b可按照下式計算:
a=mW1=(1~1.5)W1=1.2×3=3.6 m;
b=(0.8~1)a=0.8×3.6=2.88 m。
其中,m為炮孔密集系數(shù),取1.2;a取3.6 m;b取2.9 m。
2.1.4堵塞長度
為了爆破作業(yè)時不發(fā)生沖孔及產(chǎn)生飛散物,需要保證炮孔的有效堵塞長度,有效炮孔堵塞長度l可按照下式計算:
l=zW1=0.8×3=2.4 m。
其中,z為炮孔的堵塞系數(shù),垂直布置的炮孔z取0.7~0.8,傾斜布置的炮孔取0.9~1.0,為了避免爆破作業(yè)時發(fā)生沖孔及產(chǎn)生大量的飛散物,該礦區(qū)爆破區(qū)域的堵塞長度l需要不小于3 m。
炮孔深度L=11 m,超深h=1 m,底盤抵抗線W1=3 m,有效的堵塞長度應(yīng)不小于3 m,炮孔孔間間距a=3.6 m,排間間距b=2.9,采用梅花形形式布置炮孔。炸藥選用二號巖石乳化炸藥,藥卷直徑70 mm,兩次爆破分別采用導(dǎo)爆管雷管和數(shù)碼電子雷管起爆網(wǎng)路[3]。
第一次采用導(dǎo)爆管雷管起爆網(wǎng)路,設(shè)計采用孔內(nèi)延時多孔間微差的起爆技術(shù),低段位3段的導(dǎo)爆管雷管用于孔外微差傳爆連接,高段位15段用于孔內(nèi)延時,每3發(fā)雷管為一束簇聯(lián),起爆網(wǎng)路示意圖如圖1所示[4]。第二次采用高精度電子數(shù)碼雷管逐孔起爆技術(shù),孔間微差時間為50 ms,其連接示意圖如圖2所示。
為了對比分析導(dǎo)爆管雷管及數(shù)碼電子雷管在露天礦山爆破中各自產(chǎn)生的振動的特點,第一次爆破時采用導(dǎo)爆管雷管進(jìn)行裝藥,第二次爆破時采用數(shù)碼電子雷管進(jìn)行裝藥作業(yè),兩次爆破時均在礦山所在的生活區(qū)及高壓線樁基上布置兩個監(jiān)測點,監(jiān)測點采用TC-4850爆破測振儀對爆破振動進(jìn)行監(jiān)測,高壓線樁基的布置圖如圖3所示。
第一次爆破作業(yè)時采用導(dǎo)爆管雷管起爆網(wǎng)路,第二次采用數(shù)碼電子雷管起爆網(wǎng)路,通過兩次對比試驗得出了兩次爆破作業(yè)所產(chǎn)生的爆破振動峰值速度大小,以及爆破后的效果。
兩次爆破作業(yè)時所產(chǎn)生的爆破振動峰值速度及爆破振動頻率如表1所示。
表1 爆破振動測試結(jié)果
根據(jù)表1可以得出,采用導(dǎo)爆管雷管孔內(nèi)延時多孔間微差的起爆網(wǎng)路進(jìn)行爆破作業(yè)時,所產(chǎn)生的爆破振動峰值速度高于采用數(shù)碼電子雷管逐孔起爆網(wǎng)路所產(chǎn)生的振動峰值速度;且爆破振動峰值速度與爆源距呈負(fù)相關(guān)關(guān)系;采用數(shù)碼電子雷管時,所產(chǎn)生的爆破振動主振頻率低于采用導(dǎo)爆管雷管,根據(jù)GB 6722—2014爆破安全規(guī)程,主頻越大的振動速度安全允許值越大,提高爆破振動主振頻率對于保護(hù)建構(gòu)筑物具有積極意義[5,6]。
根據(jù)對兩次爆破后的效果進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)采用導(dǎo)爆管雷管起爆網(wǎng)路進(jìn)行爆破時,爆破后個別礦石塊度較大且局部又存在過粉碎的現(xiàn)象,增加了部分礦石的二次破碎工作量,且浪費(fèi)了部分過粉碎的礦石;采用高精度數(shù)碼電子雷管進(jìn)行爆破作業(yè)時,爆破效果較好,礦石的塊度較為均勻,且產(chǎn)生的根底較少,機(jī)械的鏟裝及清運(yùn)效率較高,二次破碎的工作量較小,礦石的利用率也有所增加[6]。
根據(jù)南寧市某露天礦山的爆破實踐,對比分析了采用導(dǎo)爆管雷管和數(shù)碼電子雷管進(jìn)行爆破作業(yè)時的降振效率及爆破后的效果,結(jié)果顯示:數(shù)碼電子雷管在露天礦山開采中能保障施工安全、節(jié)約作業(yè)成本,具有較大的應(yīng)用及推廣價值。
1)采用數(shù)碼電子雷管進(jìn)行爆破作業(yè)時,起爆網(wǎng)路是否聯(lián)通可進(jìn)行檢測,且在連線過程中操作簡便,靈活性強(qiáng),而采用導(dǎo)爆管雷管則無法采用有效的方法對網(wǎng)路是否聯(lián)通進(jìn)行檢測,僅能憑借其外觀及經(jīng)驗。
2)采用數(shù)碼電子雷管進(jìn)行爆破作業(yè)時,其減振效率達(dá)29.57%,合理設(shè)置孔間延時能有效的減弱爆破作業(yè)時所產(chǎn)生的振動。
3)采用導(dǎo)爆管雷管進(jìn)行爆破作業(yè)時,其產(chǎn)生的爆破振動主頻較低,對建構(gòu)筑物的影響較大,采用數(shù)碼電子雷管進(jìn)行爆破時,可有效的提高爆破振動主振頻率,對保護(hù)建構(gòu)筑物具有積極意義。
4)采用數(shù)碼電子雷管可有效的避免大塊率及過粉碎現(xiàn)象的發(fā)生,且爆破后產(chǎn)生的根底較少,爆后礦石塊度較為均勻,機(jī)械鏟裝清運(yùn)效率較高。