齊美超 王 瑩 胡冬林 石 剛 張 強 梅向陽
(1.安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責任公司;2.遼寧可立爾水工程技術有限公司)
張莊鐵礦正式投產階段,選礦廠尾礦濃縮系統(tǒng)存在一系列問題,現場采用1臺φ50 mm高效濃密機進行尾礦濃縮,盡管添加了絮凝劑,但絮凝沉降效果差,濃縮大井底流濃度難以達到設計要求的25%,溢流水懸浮物含量超過2 000 mg/L,大大超過設計要求的300 mg/L,對尾礦輸送系統(tǒng)以及循環(huán)水重復利用均產生了較大影響。為此,結合國內尾礦先進絮凝沉降技術以及現場實際情況,對現場絮凝藥劑制度進行了工業(yè)優(yōu)化試驗,試驗效果顯著,達到了設計要求。
濃縮效率首先由物料的沉降特性決定,相關指標有粒度、粘度、動電位等,現場采用沉降法簡易分析其粒度分布情況。根據斯托克斯定律[1]:
物料的沉降速度與顆粒直徑有直接關系,物料沉降速度與顆粒直徑關系見表1。
表1 物料沉降速度與顆粒直徑關系
采用量筒自然沉降法進行試驗,尾礦自然沉降1 h后量筒上層仍然渾濁,總懸浮物含量(TSS)達2 400 mg/L,表明有部分顆粒沒有沉降,處于懸浮狀態(tài),處于典型的泥化狀態(tài),其粒徑范圍在≤10 μm,因此,該礦漿屬于細粒泥化難沉體系,應采用絮凝沉降工藝。
對現場尾礦濃縮系統(tǒng)進行考察,濃縮大井給礦量為266.7 t/h,平均濃度為7.8%,濃度比設計值略低,溢流水懸浮物含量為2 200 mg/L,大井跑渾嚴重,底流平均濃度為22%,低于設計要求;現場絮凝劑為干粉聚丙烯酰胺,濃度為 0.1%~0.2%,采用循環(huán)水配置,藥劑溶解效果尚可,無魚眼、少量結塊,懸浮含量高,會影響藥劑利用率,采用中心井多點添加絮凝劑溶液,最大藥液流量為8 m3/h。濃縮大井工況數據見表2。
表2 濃縮大井工況數據
在試驗室對現場絮凝劑沉降效果進行條件試驗,試驗采用兩種藥劑,藥劑1為現場生產用絮凝劑溶液,藥劑2為現場干粉聚丙烯酰胺配制濃度0.1%的絮凝劑溶液。試驗方法:用量筒取均勻的礦樣400 mL若干組,向量筒中投加不等量的藥劑,上下翻轉10次,靜置 4 min(即觀察到的壓縮點時間)后抽取上清液,采用美國哈希的TSS Portable便攜式懸浮物測定儀檢測上清液懸浮物含量。試驗結果見表3。
采用塔爾梅季—菲奇法[2],按照現場目前的藥劑投加量25 g/t,計算滿足底流濃度25%的礦漿沉降速度為3.33 t/(m2·h)。遠超過設計所需速度0.15 t/(m2·h),濃縮速度可滿足要求?,F場藥劑2投加25 g/t泥層高度與時間的關系見圖1。
表3 不同藥劑投加量對應的上清液懸浮物含量mg/L
圖1 現場藥劑2投加25 g/t泥層高度與時間的關系
通過現場物料分析及工況考察,表明現場藥劑的最佳投加量在60 g/t左右,此時上清液懸浮物含量為535 mg/L,不能滿足環(huán)水要求的小于300 mg/L,藥劑選型不夠恰當;對比藥劑1、藥劑2試驗結果,在藥劑1投加25 g/t時,處理的上清液效果相當于藥劑2投加20 g/t時處理的上清液效果,現場配制藥劑藥效損失達到25%,表明配制用水選用不當;在藥劑2投加量為25 g/t時,礦漿沉降速度為3.33 t/(m2·h),沉降速度很快,但上清液不能滿足要求,表明藥劑細粒捕獲功能差。因此,需要對現場絮凝劑制備系統(tǒng)及用水進行改造,并進行藥劑選型、沉降速度等試驗。
選取全系列具有代表性的絮凝劑,包括陽離子型絮凝劑、非離子型絮凝劑、陰離子型絮凝劑及澄清型絮凝劑。絮凝劑主要包括:KC840、KN600、KA610、KA625、KA635、KL4043,配置濃度為0.1%的絮凝劑溶液,然后用量筒取400 mL礦漿,分別加入等量的不同類型的絮凝劑,上下翻轉10次,靜置4 min,檢測上清液水質,比較絮團形成的狀態(tài),試驗結果見表4。
由表4可知,單獨添加一種陽離子型絮凝劑KC840或非離子型絮凝劑KN600 50 g/t都能得到小于200 mg/L的上清液和結實的絮團;此外,澄清型絮凝劑KL4043與陰離子型絮凝劑(助凝劑)KA635組合藥劑[3]也可將上清液水質處理在200 mg/L以下;結合藥劑用量及價格,選用組合藥劑KL4043+KA635。
表4 絮凝劑種類條件試驗數據結果
按照選型后藥劑 KL4043配合KA635分別添加25、12.5 g/t進行沉降速度試驗,試驗結果見圖2。通過計算,滿足底流濃度25%的礦漿沉降速度為3.39 t/(m2·h),與現場投加藥劑25 g/t時的沉降速度 3.33 t/(m2·h)相差不大,滿足設計要求。
圖2 藥劑KL4043和KA635分別投加25和
根據物料分析、工況考察以及絮凝劑選型試驗結果,對現場絮凝劑制備系統(tǒng)進行改造,絮凝劑配制用水改為新水,新增KA635助凝劑制備系統(tǒng)。采用現場絮凝劑制備系統(tǒng)制備濃度為0.1%的KL4043絮凝劑,在濃縮大井中心井投加藥劑;在濃縮大井給礦集礦箱前端尾礦溜槽部位添加稀釋后濃度為25%的KA635助凝劑溶液。
經過現場調試,現場KL4043絮凝劑、KA635助凝劑分別添加28、16 g/t的情況下,濃縮大井溢流水懸浮物含量穩(wěn)定在約180 mg/L,濃縮大井底流濃度為25%~30%,達到設計要求。
張莊鐵礦選礦廠尾礦濃縮大井藥劑制度優(yōu)化后尾礦沉降取得了良好的效果。在KL4043絮凝劑、KA635助凝劑分別添加28、16 g/t的情況下,濃縮大井溢流水懸浮物含量穩(wěn)定在180 mg/L左右,濃縮大井底流濃度為25%~30%,滿足設計要求,大大降低了尾礦輸送成本。同時,高效利用濃縮大井溢流循環(huán)水,節(jié)約水資源,對綠色礦山建設具有重大意義。