張 攀
(安徽合力股份有限公司,安徽合肥 230601)
某企業(yè)的1-3.5T叉車的驅(qū)動橋殼兩端鏜孔、車端面加工由某機床廠生產(chǎn)的D-U5247型雙面臥式Ⅱ工位橋殼鏜孔、車端面組合機床完成。該組合機床主要由機械電氣系統(tǒng)、專用Ⅱ工位移動工作臺、液壓滑臺、鏜頭、液壓夾具組成。電氣控制系統(tǒng)主要包括三菱FX2N-128MT PLC、操作面板等組成。
該企業(yè)設計新1-3.5T驅(qū)動橋用于叉車車輛的組裝,新驅(qū)動橋采用半軸密封式,名稱為半軸密封橋,該橋相對于目前在用的驅(qū)動橋區(qū)別為其中2個規(guī)格的新橋不需要加工內(nèi)孔。原驅(qū)動橋在組合機床上自動加工步驟是:I工位裝夾到位后,開始加工內(nèi)孔,完成后工件移至II工位進行端面、外圓、倒角的加工。不能單獨I工位或II工位加工。
針對工序變化,為滿足生產(chǎn)需要,提高加工效率,需要對車橋加工組合機床進行控制系統(tǒng)改進,改進后機床可實現(xiàn)兩種模式選擇。模式一是I+II工位順序加工,I工位加工內(nèi)孔,II工位加工端面、外圓、倒角;模式二是直接跳過I工位加工,工件在I工位夾具夾緊完成后,進入II工位進行端面、外圓、倒角加工,完成后返回I工位,松開夾具[1-2]。
組合機床的控制系統(tǒng)主要是由三菱PLC完成。利用PLC的編程軟件,連接個人電腦與PLC,在梯形圖上修改控制模式,完成控制系統(tǒng)改進[3]。
準備1臺裝有GX Developer Version 8.52版PLC編程軟件的個人計算機和USB轉(zhuǎn)RS422數(shù)據(jù)線。打開PLC編程軟件,為自動在線連接選擇一個串口,然后在計算機對話框里將串口設置成和PLC一致。PLC到PC(個人計算機)的上傳對話框,然后將PLC中梯形圖存儲到計算機硬盤。為使由于操作失誤導致梯形圖丟失后還能恢復原狀,將PLC內(nèi)存DM區(qū)里的數(shù)據(jù)也全部上傳到計算機保存。
圖1 機床動作循環(huán)圖
根據(jù)機床動作循環(huán)圖(圖1)與改進前控制梯形圖(圖2)可知,機床自動I+II工位順序加工的條件是:檢測開關(guān)輸入信號X032(底面輔助支撐上)、X033(橫向定心上)、X035(縱向定心上)、X040(橫向定心上1)、X041(橫向定心上2)到位,輸出線圈M22(自動開始)、M39(頭向前條)接通,機床I工位M40(左旋轉(zhuǎn)頭向前)、M43(右旋轉(zhuǎn)頭向前)開始加工內(nèi)孔,直到M23(左頭加工完成1)、M25(右頭加工完成1)線圈接通時,代表I工位加工完成,II工位開始加工。
因此,實現(xiàn)機床模式二控制的關(guān)鍵在于M39、M23、M25信號的接通,利用PLC編程器上的備用輸入信號X64(圖3),修改梯形圖的控制邏輯(圖3),并在控制面板上增加Ⅱ位模式轉(zhuǎn)換開關(guān)。當新驅(qū)動橋只需要II工位加工時,將控制面板模式開關(guān)撥到模式二,常開觸點X64接通,按下(自動開始鍵)M22接通,M39(頭向前條)線圈接通,M39常開觸點閉合,M23、M25線圈接通,I工位加工完成,II工位開始加工,跳過了I工位M40(左旋轉(zhuǎn)頭向前)、M43(右旋轉(zhuǎn)頭向前)內(nèi)孔加工動作,并且為了防止II工位加工過程中,出現(xiàn)I工位M40、M43線圈接通,故將X64常閉觸點串聯(lián)到控制條件中,起到安全防護作用。
圖2 改進前控制梯形圖
圖3 改進后控制梯形圖
將改進后的控制梯形圖通過PC上傳PLC編程器中,車橋加工組合機床控制系統(tǒng)得到改進,滿足新驅(qū)動橋加工工序,且不需要增加設備及操作人員,節(jié)約生產(chǎn)成本[4]。同時,加強維修人員對GX Developer Version 8.52版軟件應用能力,提升個人綜合技能。