倪翠鳳 王梅生 宣圣貴
【摘 要】 本文主要結合空調用外置驅動無刷直流電機在售后市場出現(xiàn)的內部焊接不良導致的電機失效特征,簡要闡述對外置驅動無刷直流電機內部結構設計不合理性。通過實驗結論對外置驅動無刷直流電機內部焊接結構進行優(yōu)化改善,解決外置驅動無刷直流電機內部焊點虛焊問題。
【關鍵詞】 外置驅動無刷直流電機 PCB板 直焊結構
1. 外置驅動無刷直流電機虛焊的原因分析及驗證
1.1 數(shù)據(jù)分析
為進一步驗證外置驅動無刷直流電機對售后產生的影響,公司展開對售后出現(xiàn)的故障數(shù)據(jù)進行分類提煉,通過售后數(shù)據(jù)對比分析,發(fā)現(xiàn)外置驅動無刷直流電機售后數(shù)據(jù)比較突出,主要故障集中在電機不轉和卡死。通過售后故障電機復核分析主要為三相抽頭線與PCB過渡板虛焊、PCB過渡板與插針虛焊兩大問題,通過電機廠家不同結構(鐵殼、塑封)的生產工藝進行詳細對比,分析為三相繞組抽頭線上有漆渣、焊接熔錫不充分、PCB過渡板與插針焊接面積小、插針過短等原因,導致電機內部焊點虛焊問題,解決虛焊問題,需要從外置驅動直流電機結構上進行優(yōu)化,來解決外置驅動無刷直流電機內部焊點虛焊問題。
1.2 外置驅動直流電機結構分析
目前,外置驅動無刷直流電機分為鐵殼結構和塑封結構兩大類,鐵殼結構外置驅動無刷直流電機焊接劣勢:
1)、PCB板制作工序多,加工費用高,電機的成本增高;
2)、PCB板安裝在繞組骨架卡扣時因骨架浸漆后變脆,易導致骨架及卡扣斷裂問題;
3)、PCB板固定不牢固,轉子轉動時有摩擦PCB板的隱患,導致電機運行異響;
4)、引出線與PCB板焊接過程中因焊錫溫度過高或過低導致焊點虛焊;
5)、三相抽頭線殘留漆渣與PCB板焊接有虛焊的隱患,虛焊會導致電機時轉時停,不良品有流入市場的隱患。
塑封結構外置驅動無刷直流電機焊接劣勢:
1)、PCB板制作工序多,加工費用高,電機的成本增高;
2)、PCB板固定不牢固,轉子轉動時有摩擦PCB板的隱患,導致電機運行異響;
3)、引出線與PCB板焊接過程中因焊錫溫度過高或過低導致焊點虛焊;
4)、插針與PCB板有效焊接面積小,生產一致性差,焊接時PCB板易受力起翹,有虛焊的隱患。
1.3 試驗驗證
1)漆包線與PCB板焊接工藝驗證:電烙鐵溫度過高或過低,影響PCB板與漆包線的焊接質量,有虛焊的隱患;漆包線、PCB板表面清潔度不良,焊接時熔焊效果差,有導致虛焊的隱患;去漆皮部分漆包線未完全焊接,留作余量掛在PCB板邊沿有損傷漆包線隱患。
2)PCB板與插針焊接拉力驗證:對批量生產的塑封結構無刷直流電機進行抽測PCB板與插針焊點拉力,共抽測30臺,焊點拉力大小不一,不滿足標準要求。標準按照不小于39N進行控制,焊點拉力CPK值為0.33,說明廠家過程控制能力較低,焊點拉力一致性差。
通過對鐵殼結構、塑封結構外置驅動無刷直流電機生產工藝、設計結構進行對比分析,鐵殼結構外置驅動直流電機因生產工藝的限制,漆包線與PCB板焊接質量受焊錫溫度、漆包線及PCB板清潔度等因素的影響。塑封結構外置驅動無刷直流電機受設計結構的局限,插針與PCB板焊接有效面積小,操作一致性差,有導致虛焊的隱患。
2. 外置驅動無刷直流電機結構優(yōu)化方案設計與實施
1)鐵殼結構外置驅動直流電機結構優(yōu)化[1]:結合電機設計結構、生產工藝,再從交流異步電機焊接工藝上考慮,將原來采用PCB板過渡焊接工藝優(yōu)化成引出線與漆包線浸錫焊接工藝,取消PCB板焊接。優(yōu)化前后工藝對比:
優(yōu)化前,外置驅動直流電機內部焊接方式:1)、直流電機定子進行浸漆;2)、將采購的引出線與PCB板焊接的制品固定在繞組骨架上;3)、采用電烙鐵焊接工藝將三相繞組的抽頭線分別焊接在PCB板對應的U、V、W上;
優(yōu)化后,外置驅動直流電機內部焊接方式:1)、直流電機定子進行浸漆;2)、采用浸錫工藝將引出線與漆包線進行焊接,用無紡布膠帶將焊點包裹;3)、引出線穿入絕緣套管在定子槽內纏繞一圈,使用線扎將三根引出線進行固定;
2)塑封結構外置驅動直流電機結構優(yōu)化[2]:塑封結構外置驅動直流電機采用PCB板與插針過渡焊接,因PCB板為單面沉銅板,插針長度設計不足,焊接時焊錫與插針沒有充分融合,經振動后焊點松動導致電機不運行或缺相運行。優(yōu)化前后工藝對比:
優(yōu)化前,塑封結構外置驅動直流電機內部焊接方式:1)、引出線與PCB板過渡焊接;2)、帶引出線焊接的PCB板定位孔套在插針上;3)、員工用手按住PCB板將插針與PCB板進行焊接;
優(yōu)化后,塑封結構外置驅動直流電機內部焊接方式:1)、引出線集中壓接圓形端子;2)、將圓形端子套在插針上;3)、將插針與圓形端子進行有效焊接。
通過對家用電機外置驅動無刷直流電機結構優(yōu)化,優(yōu)勢如下:1)、解決了漆包線、引出線與PCB板虛焊問題;2)、解決了PCB板與插針虛焊問題;3)、解決了生產成本,提高工作效率,也是外置驅動無刷直流電機生產工藝的重大變更。
3.結論
1) 鐵殼結構外置驅動無刷直流電機因采用傳統(tǒng)生產工藝,引出線、漆包線與PCB板采用電烙鐵進行焊接,受焊接溫度、漆包線抽頭和PCB板清潔度、員工操作一致性的影響,有產生批質量問題的隱患。采用引出線與漆包線浸錫直接焊接,取消PCB板過渡焊接,有效保證焊接質量,不僅解決虛焊問題,還節(jié)約了生產成本。
2) 塑封結構外置驅動無刷直流電機因受設計結構因素的制約,員工操作一致性差,PCB板與插針有效接觸面積小,焊接時有虛焊的隱患。采用引出線集中壓接圓形端子,再將端子卡在插針上進行焊接,保證焊接牢固,取消PCB板過渡焊接,不僅解決虛焊問題,還節(jié)約了生產成本。