閆歡歡
(大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司許昌項目部,河南 許昌 461670)
目前,燃煤電廠超低排放改造基本已經(jīng)完成,改造后均能達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。由于超低排放改造后各污染物質(zhì)量濃度均已降低,故對煙氣連續(xù)排放監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)儀表的精確度測量要求更加嚴(yán)格。按照HJ/T 75—2017《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》的要求, CEMS的監(jiān)測位置應(yīng)避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位,當(dāng)安裝位置不能滿足要求時,應(yīng)盡可能選擇氣流穩(wěn)定的斷面[1],但大部分電廠的CEMS在實際安裝過程中受條件限制,很難滿足要求。監(jiān)測斷面流場不穩(wěn)定的情況下,慣性運動導(dǎo)致煙氣流速分布不均勻,很難選取有代表性的取樣區(qū)域, 導(dǎo)致CEMS測量的數(shù)據(jù)不具備代表性[2]。某廠#4機組脫硫系統(tǒng)凈煙道流場不均勻,CEMS測點位置不具有代表性,導(dǎo)致出口SO2質(zhì)量濃度測量值偏高,造成#4機組脫硫電耗比同等#3機組高0.2~0.3百分點。對#4機組脫硫凈煙氣中SO2的質(zhì)量濃度進(jìn)行測量,與CEMS數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,找出問題的原因并進(jìn)行優(yōu)化改造,降低脫硫電耗,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
某電廠#3,#4機組裝機容量為2×660 MW,2016年全部完成超低排放改造,改造內(nèi)容為提升吸收塔高度,增加至5臺漿液循環(huán)泵運行,羅茨氧化風(fēng)機更換為高速離心式氧化風(fēng)機。改造后,在燃用設(shè)計煤種、鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況、處理100%煙氣量2 153 900 m3/h(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)、脫硫裝置入口SO2質(zhì)量濃度為設(shè)計值2 958 mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)的條件下,均能達(dá)到超低排放要求。
超低排放改造后,對比#3,#4機組脫硫耗電率(見表1),同工況下,#4機組脫硫耗電率比#3機組高0.2~0.3百分點(脫硫電耗包含引風(fēng)機分?jǐn)傠姾?,#4機組每月電耗比#3機組高700 MW·h左右,是#4機組脫硫運行成本增加的主要原因。
表1 #3,#4機組脫硫耗電率對比 %
1.2.1 設(shè)備方面
#3,#4機組脫硫漿液循環(huán)泵運行電流見表2,由表2可知,2臺機組5臺漿液循環(huán)泵運行電流無明顯差距,初步證明2臺機組漿液循環(huán)泵出力和效率基本相同,否定因漿液循環(huán)泵出力小,降低脫硫效率,進(jìn)而導(dǎo)致電耗增加的原因。
表2 漿液循環(huán)泵運行電流 A
1.2.2 運行調(diào)整方面
#3,#4機組脫硫報表分別見表3、表4。由表3、表4可知,在低負(fù)荷、燃燒煤質(zhì)硫分基本相同的情況下,#4機組比#3機組多運行2臺漿液循環(huán)泵,且#4機組脫硫吸收塔漿液pH值比#3機組高0.6左右,故#4機組脫硫電耗和鈣硫比明顯高于#3機組。
1.2.3 初步原因分析
表3 #3機組脫硫報表(2017-09-03)
表4 #4機組脫硫報表(2017-09-16)
表5 #4機組凈煙氣中SO2質(zhì)量濃度對比
注:(1)比對孔位置0處為CEMS煙氣取樣孔同一水平位置;(2)比對孔垂直間距為1.0 m;(3)取樣探桿長度為1.2 m。
(1)#4機組脫硫系統(tǒng)CEMS測點安裝在煙囪入口水平煙道偏下位置,該段煙道較短且處于煙道拐角后面,煙氣紊流較大,SO2質(zhì)量濃度分布不均勻,而脫硫凈煙氣CEMS取樣為單點取樣,測點不具有代表性,很容易造成測量數(shù)據(jù)的失真[3]。
(2)煙氣測量儀長度為1.2 m,而脫硫凈煙道寬5.8 m,測量位置集中在煙道邊緣,邊緣位置流場不均勻,SO2質(zhì)量濃度偏高,不具有代表性。低負(fù)荷下煙道流場不均勻程度更加明顯,導(dǎo)致#4脫硫系統(tǒng)CEMS出口SO2質(zhì)量濃度更高。
因此,在目前的運行方式下,為了確保SO2達(dá)標(biāo)排放,#4機組脫硫系統(tǒng)需要調(diào)整漿液循環(huán)泵運行方式,增加石灰石漿液供漿量,故#4機組脫硫電耗相應(yīng)增加。
2017年9月20日,#4機組脫硫系統(tǒng)凈煙氣CEMS取樣側(cè)和煙道對側(cè)SO2質(zhì)量濃度進(jìn)行對比見表5。
從表5可以看出:#4機組脫硫凈煙氣人工實測SO2質(zhì)量濃度與CEMS儀表顯示值無偏差,說明CEMS儀表和裝置運行正常;煙道對側(cè)的煙道斷面人工實測SO2質(zhì)量濃度比CEMS儀表顯示值平均高20 mg/m3,充分證明#4機組吸收塔凈煙道煙氣流場不均勻,CEMS取樣側(cè)SO2質(zhì)量濃度高于煙道對側(cè)。因此,#4機組脫硫電耗高的原因是吸收塔凈煙道煙氣流場不均勻。
(1)煙道兩側(cè)同時采樣,然后測量混合煙氣。在#4機組脫硫凈煙氣煙道東、西兩側(cè)新增一套煙氣取樣裝置及管線,新增的取樣管線并入現(xiàn)有取樣管線,煙道兩側(cè)同時對煙氣進(jìn)行采樣,兩側(cè)煙氣混合后送至CEMS煙氣分析儀。
(2)通過計算流體力學(xué)(CFD)進(jìn)行數(shù)值模擬,合理建模,設(shè)置邊界條件和計算參數(shù),準(zhǔn)確地描述煙道內(nèi)部的煙氣流場;增加導(dǎo)流板,改變凈煙道煙氣流場,使煙道內(nèi)的旋渦和偏流區(qū)域減小,確保煙氣流場均勻。
(3)向環(huán)保局遞交凈煙氣CEMS取樣位置不具有代表性的說明材料,重新選取合理的CEMS取樣位置。
(4)CEMS取樣探桿長度為1.2 m,測量點接近煙道壁,煙氣混合不均勻。增長取樣探桿,使采樣探頭接近煙道中間位置,取樣位置更具備代表性。
該廠利用機組停運機會,將#4機組脫硫系統(tǒng)凈煙氣CEMS取樣探桿加長至3.0 m,使取樣探頭位于煙道中間位置。
目前市場上CEMS取樣探桿基本為1.2,1.5 m,需要將原有取樣探桿增長1.8 m,增長材料選擇PPR管。凈煙道屬于酸性環(huán)境,PPR管具有優(yōu)異的耐酸、堿腐蝕性能,且長期使用溫度達(dá)95 ℃,短期使用溫度可達(dá)120 ℃,能夠滿足脫硫系統(tǒng)出口環(huán)境條件。
凈煙道煙氣流速達(dá)11 m/s,會導(dǎo)致韌性較好的PPR管擺動幅度增大,因此,制作2.5 m的碳鋼槽盒,將取樣探桿放置在槽盒內(nèi),保證測量穩(wěn)定且便于探桿的維護(hù)和安裝。
將2.5 m的槽盒安裝在凈煙道內(nèi)CEMS取樣孔水平位置。由于凈煙氣濕度一般為10%左右且含有部分固體顆粒物,而后續(xù)的PPR管道無加熱,會造成部分液滴和顆粒物沉積在管道內(nèi),因此槽盒安裝時需向下傾斜5°~10°。槽盒表面涂一層玻璃鱗片,防止腐蝕。安裝時一定要避開煙道內(nèi)的柱子,防止煙氣在柱子處產(chǎn)生局部渦流,造成取樣不穩(wěn)定。
以上改造方案既能保證煙氣質(zhì)量濃度取樣值具有代表性,又能達(dá)到節(jié)能降耗的目的,且改造簡單、投資較小。該廠根據(jù)上述方案改造后,脫硫系統(tǒng)在同工況下比改造前可以多停運1臺漿液循環(huán)泵。由表6可知,減排電耗同比減少19%,環(huán)比減少20%,每月可以省電700 MW·h,年度節(jié)省費用200萬元左右,為公司節(jié)能降耗做出很大貢獻(xiàn)。
表6 改造后 #4機組脫硫電耗
以上研究表明,對于流速場分布不均勻的煙道,監(jiān)測斷面存在高、中、低流速區(qū)域,靠近煙道的測量數(shù)據(jù)不具有代表性。增加CEMS取樣探桿長度,使取樣探頭位于煙道中間位置,可以明顯提高CEMS測量的準(zhǔn)確性,保證取樣具有更好的代表性,能夠滿足運行監(jiān)控和環(huán)保監(jiān)測精度的要求。