李前進(jìn),盧致明*,符海桃,張 佳,王 槐
(云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司,云南 文山663701)
圖1 立式攪拌磨機(jī)結(jié)構(gòu)示意
立式攪拌磨機(jī)主要由筒體、螺旋攪拌器、傳動(dòng)裝置 和機(jī)架等部件組成。待磨物料一般從筒體下部或上部給料口給入,在電機(jī)驅(qū)動(dòng)下,減速機(jī)帶動(dòng)螺旋攪拌器緩慢旋轉(zhuǎn)。磨礦介質(zhì)和物料在筒體內(nèi)作整體的多維循環(huán)運(yùn)動(dòng)和自轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),物料在研磨介質(zhì)之間受到摩擦力、剪切力、擠壓力和沖擊力等的綜合作用而達(dá)到研磨的效果[1]。
研磨后,細(xì)顆粒物料從溢流口排出,粗顆粒物料則循環(huán)回磨機(jī)底部進(jìn)行新一輪的研磨實(shí)現(xiàn)了攪拌磨內(nèi)部分級(jí)的目的??梢酝ㄟ^(guò)給料能力,料漿流速、給料壓力的調(diào)整以及水力旋流器的操作參數(shù)的變化來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品細(xì)度的調(diào)整。立式攪拌磨機(jī)結(jié)構(gòu)示意見(jiàn)圖1。
云南某多金屬選礦廠選錫作業(yè)中礦再磨采用旋流器與磨機(jī)組成的開(kāi)路磨礦,旋流器溢流與磨礦產(chǎn)品一并進(jìn)入中礦搖床進(jìn)行選別,中礦再磨工藝流程見(jiàn)圖2。
現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中主要存在以下問(wèn)題:
(1)原礦中錫石多與磁黃鐵礦、石英、鎂鋁榴石、透輝石、綠泥石,方解石、黑云母等礦物連生,另有部分細(xì)粒錫石顆粒包裹于磁黃鐵礦、綠泥石、透輝石、石英顆粒中,球磨機(jī)磨礦效率低,不易在磨礦過(guò)程中充分解離[2]。
(2)球磨機(jī)能耗較高,鋼球單耗較高。
(3)球磨機(jī)在使用過(guò)程中噪音較大,高于97dB,嚴(yán)重危害崗位員工的職業(yè)健康[3]。
表1 改造前后磨礦細(xì)度對(duì)比
表2 改造前后磨礦介質(zhì)使用情況對(duì)比
表3 改造前后磨機(jī)能耗對(duì)比
圖2 中礦再磨工藝流程
考慮到目前立式攪拌磨機(jī)在銅、鋅等粗精礦再磨系統(tǒng)中的成功應(yīng)用和立式攪拌磨機(jī)應(yīng)用在細(xì)磨中的技術(shù)優(yōu)勢(shì),決定將選錫中礦再磨球磨機(jī)MQG1650*3000更換為CSM-60立式攪拌磨。技改工作于2017年9月完成并投入生產(chǎn)運(yùn)行。
通過(guò)取樣分析發(fā)現(xiàn),改造前磨礦細(xì)度-200目?jī)H提升了6.11%、-400目提升了10.53%,改造后磨礦細(xì)度-200目提升了10.53%、-400目提升了7.15%,說(shuō)明改造后磨礦細(xì)度、中間粒級(jí)含量明顯提升,過(guò)粉碎現(xiàn)象明顯減少。改造前后磨礦細(xì)度對(duì)比見(jiàn)表1。
改造前中礦再磨球磨機(jī)磨礦介質(zhì)為高鉻球,而傳統(tǒng)的立式攪拌磨機(jī)研磨介質(zhì)一般采用耐磨鋼球或軸承鋼球,考慮到該選礦廠已有將納米陶瓷球成功應(yīng)用到銅、鋅粗精礦再磨的成功先例,決定改造后立式攪拌磨機(jī)仍采用納米陶瓷球作為磨礦介質(zhì)。
納米陶瓷球是一種新興的立式攪拌磨機(jī)研磨介質(zhì),在常溫下具有高強(qiáng)度和高韌性、高密度、耐磨性好、耐高溫、耐腐蝕、剛度高,流動(dòng)性好,研磨效率高等優(yōu)點(diǎn)。與軸承鋼球相比,其磨礦效果更好,磨耗及使用成本更低。改造前后磨礦介質(zhì)使用情況對(duì)比見(jiàn)表2。
由表2可以看出:使用納米陶瓷球作為立式攪拌磨機(jī)磨礦介質(zhì),日常補(bǔ)加球量和磨礦單耗有大幅度下降,日常補(bǔ)加球量由改造前的50kg/d下降到1.5kg/d,磨礦介質(zhì)單耗由0.0417kg/t下降到0.0013kg/t,磨礦介質(zhì)單位成本由0.261元/噸下降到0.044元/噸、降低了83.14%。
由表3可以看出,改造后磨機(jī)運(yùn)行功率下降了30kw,用電單耗下降了0.3kw·h/t,用電單位成本下降了0.264元/噸,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的[4]。
改造后中礦再磨作業(yè)區(qū)域的噪音分貝由改造前的97~99dB下降到84~85dB,達(dá)到了中華人民共和國(guó)國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GBZ/T 189.8—2007《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第8部分:噪聲》的要求標(biāo)準(zhǔn)。
該選礦廠處理能力為1200t/d,全年開(kāi)機(jī)時(shí)間按330天計(jì)算。改造后磨礦介質(zhì)單位成本降低了0.217元/噸,可以節(jié)約成本8.59萬(wàn)元/年;用電單位成本降低了0.132元/噸。
可以節(jié)約用電量23.76萬(wàn)kw·h/年、節(jié)約用電成本10.45萬(wàn)元/年;合計(jì)可以節(jié)約生產(chǎn)成本19.04萬(wàn)元/年。另外,改造后中礦再磨磨礦細(xì)度、中間粒級(jí)含量明顯提升,過(guò)粉碎現(xiàn)象明顯減少,中礦搖床出礦效果明顯好轉(zhuǎn),有利于提高選錫綜合回收率。
改造后中礦再磨作業(yè)區(qū)域的噪音分貝由97~9dB下降到84~85dB,達(dá)到了中華人民共和國(guó)國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GBZ/T 189.8—2007《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第8部分:噪聲》的要求標(biāo)準(zhǔn)。
同時(shí)立式攪拌磨日常維護(hù)、操作、保養(yǎng)方便,日常補(bǔ)加球量小,降低了操作員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少職業(yè)健康危害因素,有明顯的社會(huì)效益。
(1)云南某多金屬選礦廠在國(guó)內(nèi)首次將立式攪拌磨機(jī)成功推廣應(yīng)用到了選錫中礦再磨工藝,中礦再磨磨礦細(xì)度、中間粒級(jí)含量明顯提升,過(guò)粉碎現(xiàn)象明顯減少,中礦搖床出礦效果明顯好轉(zhuǎn),有利于提高選錫綜合回收率。
(2)使用納米陶瓷球作為立式攪拌磨磨礦介質(zhì),在保證磨礦細(xì)度的前提下,日常補(bǔ)加球量和磨礦介質(zhì)單耗有大幅度下降,日常補(bǔ)加球量由改造前的50kg/d下降到1.5kg/d,磨礦介質(zhì)單耗由0.0417kg/t下降到0.0013kg/t,磨礦介質(zhì)單位成本由0.261元/噸下降到0.044元/噸、降低了83.14%。
(3)改造后,磨礦介質(zhì)消耗減少節(jié)約成本8.59萬(wàn)元/年,磨礦能耗下降可以節(jié)約成本10.45萬(wàn)元/年,實(shí)現(xiàn)了降本增效、節(jié)能降耗的目的。
(4)改造后,中礦再磨作業(yè)區(qū)域的噪音分貝由97~99dB下降到84~85dB,達(dá)到了中華人民共和國(guó)國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GBZ/T 189.8—2007《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第8部分:噪聲》的要求標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)立式攪拌磨日常維護(hù)、操作、保養(yǎng)方便,日常補(bǔ)加球量小,降低了操作員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少職業(yè)健康危害因素,有明顯的社會(huì)效益。