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8218工作面掘進工序和時序的優(yōu)化方案研究

2018-09-11 05:49:42
山東煤炭科技 2018年8期
關鍵詞:鉆眼交接班帶式

侯 岳

(大同煤礦集團宏泰礦山工程建設有限責任公司,山西 大同 037003)

影響煤礦巷道快速掘進的因素主要有生產(chǎn)工序推動和環(huán)節(jié)不合理、生產(chǎn)工序時間有缺口、管理制度不完善等方面。針對燕子山礦8218工作面掘進作業(yè)中配套的管理措施和制度不到位的現(xiàn)狀,同煤集團總公司委托宏泰礦山工程建設公司對8218工作面進行掘進工序和時序的優(yōu)化設計工作,具體方案如下。

1 8218工作面掘進工序存在的問題

宏泰礦山工程建設公司對燕子山礦8218掘進工作面作業(yè)現(xiàn)場進行調查研究,詳細了解影響掘進速度的因素,發(fā)現(xiàn)了交接班、割煤、臨時支護、永久支護、延長帶式輸送機、清理工作面等作業(yè)工序存在的問題。當前8218工作面掘進存在的問題主要包括以下幾點:(1)生產(chǎn)工序推動不合理,8218工作面主要是根據(jù)煤礦開采流程從前道工序向后道工序進行的推動式生產(chǎn)模式;(2)生產(chǎn)工序不合理,8218工作面掘進工藝工序設置常常導致開采的停頓和等待過程,因工序的難度不一,生產(chǎn)能力無法正常匹配;(3)生產(chǎn)工序時間有缺口,工序時間分配不合理,導致生產(chǎn)常出現(xiàn)時緊時松的情況,影響到了掘進速度;(4)8218工作面生產(chǎn)管理不到位,掘進現(xiàn)場工作條件差,降塵設備效果不佳,生產(chǎn)設備的維修管理不到位,設備故障率較高。

2 8218工作面工序和時序優(yōu)化方案分析

2.1 工程概況

工作面煤層賦存穩(wěn)定,煤層厚度3.88~4.29m,平均4.05m,傾角1°~3°,平均2°,屬近水平煤層。夾矸為粉砂巖,厚度為0.1m,煤巖類型為光亮型,煤種為弱粘結煤,13#層距上覆15#層層間距為77.67~79.82m,平均為78.75m左右。8218工作面煤巖層綜合柱狀圖如圖1所示。

圖1 煤巖層綜合柱狀圖

2.2 工作面的工序流程

做好時間、工序和現(xiàn)場管理是提高巷道掘進效率的途徑。根據(jù)掘進面工序分析體系的構成要素,結合掘進面的掘進流程,可以將8218工作面半煤巖劃分為7個工序流程。具體為交接班→割煤→延長帶式輸送機→敲幫問頂→臨時支護→永久支護→清理工作面。

2.3 工作面勞動組織概況

8218巷道主要采用“三八”制方式,計劃每天9個循環(huán),月進尺350m。

3 改進的工序優(yōu)化方案研究

3.1 工作面掘進過程中的問題分析

3.1.1 停工因素

通過對8218工作面掘進情況的調查研究,分析停工因素中人為因素的影響主要有:(1)運料問題,作業(yè)人員少導致運料不及時造成停工;(2)錨索機故障,因交接班過程沒有做好,常導致錨索機被損壞造成停工;(3)延長帶式輸送機問題,因作業(yè)人員不夠導致個別時日延長帶式輸送機與永久支護無法同時進行;(4)安監(jiān)處和企業(yè)領導的檢查和巡查問題,因歡迎安監(jiān)處和領導的檢查、巡查工作而進行的停機行為。非人員因素而造成的停機主要有:大塊矸石的人工排除;煤礦的停電行為等。

3.1.2 影響工序的因素

通過對相關材料的整理以及生產(chǎn)現(xiàn)場的調研,影響8218工作面掘進速度的影響因素:(1)交接班:交接班過程中,沒有做好工作面的清理,導致了錨桿預緊力不夠,必須找相應的工具進行維修;(2)割煤:施工方法影響著割煤的效率;(3)臨時支護:敲幫問頂與搬運設備沒有進行平行作業(yè);(4)永久支護:人員分配及鉆眼工具因素都能影響永久支護的速度;(5)延長帶式輸送機:準備懸掛鋼絲繩的鋼絲,輸送機上附煤、碎矸石排空;(6)工作面的清理。

3.2 工序流程優(yōu)化

針對工序過程中的問題,逐一分析、優(yōu)化方案的設計,重新制定了工序作業(yè)步驟,保障了工藝的順利進行,繪制了新的作業(yè)循環(huán)圖,減少了作業(yè)面工作人員數(shù)。

3.2.1 交接班的優(yōu)化

加強交接班時工序整改,具體為:上班期間必須做好相應的工作面清理;對于錨桿預緊力不夠的問題提高懲處力度;對工具進行定制化管理措施;優(yōu)化傳統(tǒng)的人員交接班模式,實行工作面全員交接班制,既可以減少閑置時間,又能對各崗位人員實行對口交接。

3.2.2 割煤方式的優(yōu)化

(1)施工方法。針對以往因巷道截割完全而造成臨時支護、鉆眼、金屬網(wǎng)連接等工藝流程都存在操作不便的問題,優(yōu)化了其割煤方式。在進行截割操作時,先對下方進行截割但不進行完全清除,利用下部煤巖做支板,可以有利于臨時支護、鉆眼、金屬網(wǎng)連接作業(yè),具體的截割方式如圖2所示。對于留存的下部煤巖,在下一個工作循環(huán)時進行割煤。

圖2 優(yōu)化后的的割煤方式圖

(2)設備截齒。對于設備的截齒,必須保證其工作性能,當設備截齒損壞數(shù)量達1/2時,就需要對截齒進行更換,提高掘進速度。

(3)掘進機司機。掘進機司機必須持證上崗,并加強其平時的操作技能培訓,提高操作設備的熟練程度,從而提高掘進效率。

3.2.3 臨時支護的優(yōu)化

因敲幫問頂和臨時支護有部分工作可以平行作業(yè),考慮優(yōu)化敲幫問頂?shù)臅r間,讓其能平行到臨時支護的時間上去。具體方案為:2名技術人員在進行敲幫問頂作業(yè)時,1人進行敲幫問頂,1人進行觀察操作,其余人員進行臨時支護材料的準備工作,包括水管、液壓水柱、鋼筋網(wǎng)、風鉆和錨索機等等,放在支護好的頂板下。

3.2.4 永久支護的優(yōu)化

改善永久支護措施:(1)班前會時做好人員的調整和分配工作;(2)交班中做好鉆眼等工具的檢查,并對出現(xiàn)問題的工具及時進行維修處理,并對相應的工具進行定置化處置;(3)及時加強對風壓和水壓的檢測;(4)檢查風水管接頭插銷是否脫落,并及時進行處理。

考慮到?jīng)]有對打眼順序進行固定,所以在滿足操作的狀態(tài)下,必須規(guī)范頂板的打眼順序,對頂板支護打眼順序進行優(yōu)化設計,具體的組織圖如圖3所示。

圖3 頂板支護打眼順序組織圖

3.2.5 其他環(huán)節(jié)的優(yōu)化

延長帶式輸送機的優(yōu)化措施:(1)在割煤時就提前準備好W型網(wǎng)上鋼絲拉直;(2)對延伸距離提前進行相應的計算,并預備好充足的滾子;(3)割煤結束后讓帶式輸送機繼續(xù)作業(yè)直到膠帶上煤矸排凈為止。

清理工作面工序改善措施:(1)為防止查找工器具浪費時間,讓專人負責保管;(2)考慮將剩余材料懸掛兩幫鉆機旁。工作面的清理主要是為了防止大塊巖石、金屬物品進到掘進機系統(tǒng),保障設備的安全和穩(wěn)定運行??蓪⒃摴ば蚺c永久支護進行部分平行作業(yè),主要包括水管的敷設、鉆眼工具和液壓點柱的搬運、剩余托盤、錨桿和編制條的回收。

3.3 工序優(yōu)化循環(huán)圖

為保障上述優(yōu)化方案的成功實施,必須做好勞動組織的人員配備工作,包括人員的分配,工序平行作業(yè)之間的操作,以前工序之間有銜接。優(yōu)化后的循環(huán)作業(yè)可見圖4。

3.4 勞動組織優(yōu)化

通過對主要工序工時的優(yōu)化,以及對需要的人員進行合理分工與平行作業(yè),所需要人工為12人,節(jié)約人工2人。

圖4 改進后的循環(huán)作業(yè)圖

4 結語

本次8218掘進工作面工序和時序的優(yōu)化方案設計提高了工作面的掘進速度,產(chǎn)生了相當好的經(jīng)濟效益,為研究掘進工作的優(yōu)化措施提供了參考。

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