崔安偉 朱海軍
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司一礦,山西 陽泉 045008)
陽煤一礦位于山西省陽泉市,主采3#、12#、15#煤層,井田構(gòu)造形態(tài)基本呈一單斜狀,沿單斜走向和傾向均發(fā)育有次一級(jí)的較平緩的褶皺群和層間斷裂構(gòu)造,局部地段發(fā)育有陡傾撓曲,井田內(nèi)陷落柱較發(fā)育,發(fā)現(xiàn)陷落柱381個(gè),絕大部分為井下采掘工程所揭露,陷落柱成為影響開采的最主要地質(zhì)因素。
目前,井田初期地質(zhì)構(gòu)造條件簡(jiǎn)單的采區(qū)已基本開采結(jié)束,生產(chǎn)、準(zhǔn)備采區(qū)均已進(jìn)入后期地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜區(qū)域,無碳柱、斷層等發(fā)育相對(duì)密集。如何確定合理的過構(gòu)造帶支護(hù)形式,是影響礦井安全生產(chǎn)和快速掘進(jìn)的關(guān)鍵因素。
結(jié)合一礦的地質(zhì)情況,通過對(duì)過構(gòu)造帶的三種支護(hù)方式進(jìn)行分析、研究,確定符合實(shí)際情況的支護(hù)方法和支護(hù)方式。
采用錨桿、錨索主動(dòng)支護(hù)為主,有效控制巷道圍巖。同時(shí)考慮到無碳柱上方圍巖排列雜亂無章,需要對(duì)構(gòu)造區(qū)進(jìn)行套棚聯(lián)合支護(hù)。兩種支護(hù)方式相互補(bǔ)充,如圖1所示。
圖1 全錨索+網(wǎng)+鋼帶和套棚聯(lián)合支護(hù)示意圖
優(yōu)點(diǎn):支護(hù)方式以主動(dòng)支護(hù)為主,被動(dòng)支護(hù)為輔,支護(hù)方式相互補(bǔ)充,支護(hù)雙保險(xiǎn)。
缺點(diǎn):主動(dòng)、被動(dòng)雙重支護(hù)工程量大,套棚支護(hù)工藝繁瑣,工程量大,需要專業(yè)施工隊(duì)伍施工,易造成同一作業(yè)地點(diǎn)兩支隊(duì)組交叉作業(yè),增加生產(chǎn)安全隱患。
支護(hù)方法以全錨索支護(hù)為主,同時(shí)用50°斜角錨索懸吊Ф22木梁形成無腿棚支護(hù)結(jié)構(gòu)。
巷道圍巖冒落方式,一般表現(xiàn)為巷道正上方頂板的拱形冒落。若出現(xiàn)較大范圍圍巖冒落,會(huì)造成錨固端結(jié)構(gòu)失穩(wěn),錨索支護(hù)失效。而采用斜角錨索懸吊Ф22木梁形成無腿棚支護(hù)結(jié)構(gòu),懸吊錨索錨固段處在冒落范圍外,不易造成錨固端結(jié)構(gòu)失穩(wěn)、錨索失效,從而有效發(fā)揮無腿棚的輔助支護(hù)作用,如圖2所示。
圖2 全錨索+網(wǎng)+鋼帶和無腿棚聯(lián)合支護(hù)示意圖(mm)
優(yōu)點(diǎn):以無腿棚支護(hù)結(jié)構(gòu)代替?zhèn)鹘y(tǒng)套棚支護(hù),套棚作業(yè)不用支設(shè)棚腿,改用錨索懸吊,提高了木棚支護(hù)強(qiáng)度,簡(jiǎn)化了套棚工藝和工序,提高了施工機(jī)械化程度,降低了部分施工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了施工效率。
缺點(diǎn):簡(jiǎn)化了部分套棚支護(hù)工序,上梁勾頂工程量仍較大,仍存在多隊(duì)組交叉作業(yè)。
進(jìn)一步優(yōu)化支護(hù)設(shè)計(jì),采用全錨索+補(bǔ)強(qiáng)錨索+信號(hào)柱的聯(lián)合支護(hù)方式,即:(1)采用Ф21.6×7.2m主錨索+鋼帶+金屬網(wǎng)進(jìn)行全斷面支護(hù);(2)在巷道中間布置2趟5m長(zhǎng)3眼槽鋼+Ф21.6×9.2m錨索,進(jìn)行支護(hù)補(bǔ)強(qiáng);(3)在構(gòu)造段鋼帶下每隔3m支設(shè)一根木柱作為信號(hào)柱,以便觀察巷道來壓和變形情況。如圖3所示。
圖3 全錨索+網(wǎng)+鋼帶和5m槽鋼托梁聯(lián)合支護(hù)示意圖
優(yōu)點(diǎn):
(1)支護(hù)工藝統(tǒng)一,施工簡(jiǎn)單。巷道主支護(hù)和補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)均采用錨索支護(hù),錨索支護(hù)隊(duì)組人員施工嫻熟,有利于安全、高效掘進(jìn)。
(2)補(bǔ)強(qiáng)錨索與巷道成50°夾角,錨固段進(jìn)入冒落拱外基巖內(nèi),當(dāng)陷落柱發(fā)生冒落時(shí),由于錨固段始終處于穩(wěn)定的基巖內(nèi),能夠有效地控制頂板變形和冒落。
(3)掘進(jìn)效率大大提高。采用錨索+支棚的支護(hù)工藝,隊(duì)組一班僅能施工0.8m,采用該工藝后可施工1.6m,掘進(jìn)效率增加了一倍。
通過摸索實(shí)踐和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,確定了適應(yīng)本礦過構(gòu)造帶掘進(jìn)支護(hù)方法,不僅過構(gòu)造期間生產(chǎn)效率提高了一倍,而且解決了傳統(tǒng)套棚作業(yè)工序復(fù)雜、勞動(dòng)效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度高等問題,對(duì)陽泉礦區(qū)過構(gòu)造帶的支護(hù)方式選擇具有借鑒作用。