柴金龍 羅干云
摘 要:重慶卡貝樂公司擁有一套年產(chǎn)85萬噸天然氣制甲醇裝置,采用英國戴維公司技術(shù)包設(shè)計,生產(chǎn)中大約需30噸/小時的中壓蒸汽,由熱動部煤鍋爐供應(yīng),蒸汽主要用于驅(qū)動透平和作為工藝原料。本文對合成壓縮機油泵透平葉輪上的殘留物進行了定性定量分析,推斷出殘留物主要成分有Fe2+、磷酸鹽、硅等,根據(jù)殘留物成分,分析了其成因,并提出了控制措施。
關(guān)鍵詞:Fe2+;磷酸鹽;硅酸鹽;汽水分離器
我司在檢修合成壓縮機油泵透平時,發(fā)現(xiàn)透平葉輪上附著有較多紅色殘留物,為了解殘留物成分、來源,我們對該物質(zhì)進行了研究,并提出了解決辦法。
1 殘留物物理化學(xué)性質(zhì)
殘留物外觀呈淺紅色泥狀顆粒,經(jīng)試驗只有部分溶于“王水”中(濃鹽酸和濃硝酸按體積比3:1組成的混合物)。根據(jù)脫鹽水成分和前期對爐水、蒸汽分析數(shù)據(jù),及殘留物物理性質(zhì),初步判斷合成壓縮機透平油泵葉輪殘留物可能存在的組分有:磷酸鹽、鐵、硅酸鹽和其它不溶物等。為充分了解殘留物中各物質(zhì)的含量,將溶解液進行定容,測定結(jié)果見下表。[2]
殘留物不溶于王水的物質(zhì),初步估計可能是二氧化硅。殘留物中鐵含量有16.55%,說明目前蒸汽殘留物已引起設(shè)備的輕微垢下腐蝕。殘留物中含有9.47%磷酸鹽,根據(jù)運行工況,磷酸根應(yīng)是蒸汽中含磷酸根所致。殘留物可溶性硅酸鹽含有0.175%,運行工況表明該部分硅可能是蒸汽帶入。[1]
2 殘留物危害
作為工藝蒸汽用時,蒸汽中的微量雜質(zhì)會附著于催化劑之上,堵塞微孔,影響反應(yīng)速率,甚至?xí)勾呋瘎翰钸^大,過氣量減小,增大壓縮機功耗等;堵塞蒸汽系統(tǒng)儀表引壓管,引起儀表計量不準,嚴重時影響工藝參數(shù)的準確性,可能引發(fā)生產(chǎn)事故;附著于汽輪機的噴嘴及葉輪上,使透平做功效率下降,耗汽量增大,甚至引起機組振動增加,導(dǎo)致壓縮機停車;若蒸汽用于加熱介質(zhì),附著于換熱器內(nèi)壁,嚴重影響換熱效果,甚至形成電位差,造成電化學(xué)腐蝕,給設(shè)備安全運行帶來極大隱患。
3 該物質(zhì)的來源分析
從合成壓縮機透平油泵葉輪殘留物樣可以預(yù)測蒸汽系統(tǒng)的其它設(shè)備可能也存在著不同程度的結(jié)垢現(xiàn)象,同時也反映當(dāng)時蒸汽品質(zhì)出現(xiàn)了問題。
①在我司的蒸汽系統(tǒng)中,該小油泵透平的蒸汽全部來源于熱動部煤鍋爐,而其他蒸汽用戶的蒸汽來源于熱動部煤鍋爐與甲醇裝置自產(chǎn)蒸汽混合后的蒸汽(熱動部蒸汽約只占蒸汽總量的13%),且從其他蒸汽用戶處也發(fā)現(xiàn)有少量的該類沉積物(2017年4月7日檢修鼓風(fēng)機透平時發(fā)現(xiàn)有少量沉積),但不太多;②從以上現(xiàn)象上可以初步判斷,可能是熱動部煤鍋爐蒸汽出現(xiàn)了帶水現(xiàn)象,導(dǎo)致爐水中的磷酸三鈉、硅等遷移到蒸汽中,然后在一些溫度低的地方沉積下來,長時間后造成了一些腐蝕的結(jié)果;③針對這些情況,公司馬上安排對熱動部備用的1號煤鍋爐汽包打開檢查,果然發(fā)現(xiàn)其汽水分離器有4個出現(xiàn)了傾倒。當(dāng)汽水分離器傾倒后,蒸汽與爐水的分離受到影響,致使蒸汽帶水嚴重,爐水中的雜質(zhì)隨蒸汽遷移到后端用戶,造成了前面所描述的情況;④檢修完一臺煤鍋爐后,公司將運行的2號煤鍋爐也停下進行了檢查,發(fā)現(xiàn)其汽水分離器傾倒了 10個(總共有14個,汽水分離器與汽包之間采用的是點焊,長期在震動情況下被震倒,本次檢修中對其進行了加固,全部滿焊,增加了抗震性),檢修完投用后,再也沒有出現(xiàn)類似現(xiàn)象。
此外,我們還發(fā)現(xiàn)熱動部煤鍋爐加藥保護的不規(guī)范現(xiàn)象,原來加藥方式為配置高濃度的磷酸三鈉溶液,采用間歇式?jīng)_擊性投加的方式,每班投加一次,每次投加5分鐘,這就導(dǎo)致爐水中藥劑濃度不均勻,在加藥的初期,爐水中磷酸三鈉含量高,當(dāng)蒸汽帶水時,這些雜質(zhì)就帶到了用戶處,給生產(chǎn)造成了影響。這也是該殘留物沉積的原因之一。
4 提高蒸汽品質(zhì)措施
①加強對過熱蒸汽、爐水、脫鹽水電導(dǎo)率、二氧化硅、磷酸根、鈉離子等的監(jiān)測,當(dāng)檢測到蒸汽品質(zhì)出現(xiàn)異常情況時,及時進行調(diào)整處理;②提高脫鹽水水質(zhì),減少鍋爐給水中的雜質(zhì),保證蒸汽源頭的鍋爐給水品質(zhì)良好;③加強設(shè)備強防性維修,檢修中增加對汽包、除氧器等設(shè)備情況進行檢查的內(nèi)容,防止設(shè)備故障造成蒸汽品質(zhì)下降;④加強鍋爐排污。降低爐水含鹽量、硅含量,定期排污排除爐水中水渣。鍋爐運行人員在排污時,應(yīng)嚴格執(zhí)行各技術(shù)標準規(guī)定和運行操作的各項操作規(guī)程;⑤規(guī)范鍋爐加藥方式。由過去高濃度沖擊式投加改為低濃度連續(xù)性投加,杜絕了個別時段藥品超投現(xiàn)象;⑥在日常巡檢過程中對蒸汽透平用戶運行情況加強檢查,透平運行時的振動和噪聲情況要及時判斷和調(diào)整。如因蒸汽品質(zhì)問題影響透平的運行,可采取加大進口蒸汽的置換,提高蒸汽的品質(zhì)必要時可切換至電泵運行。
5 結(jié)論
從油泵透平葉輪上的垢樣分析結(jié)果表明,設(shè)備故障及蒸汽中磷酸鹽及硅酸鹽控制不好是蒸汽品質(zhì)差的主要原因,日常運行中應(yīng)加強鍋爐產(chǎn)汽指標的控制,特別是加強鍋爐給水、加藥、排污、液位等參數(shù)的監(jiān)控,按時取樣分析,避免雜質(zhì)附著于透平葉輪造成做功效率低、運行不穩(wěn)定甚至損壞機組等異常情況發(fā)生。
參考文獻:
[1]田景君.分析化學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001:42
[2]劉珍.化驗員讀本[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000:42
作者簡介:
柴金龍(1984- ),男,大專,助理工程師。