李 浩, 陳召英
(1.山西藍焰煤層氣集團有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000;2.晉煤集團,山西 晉城 048000)
目前常用的排水采氣工藝技術(shù)主要有氣舉、有桿泵排水采氣技術(shù)、螺桿泵排水采氣技術(shù)、電潛泵排水采氣技術(shù)、射流泵排水采氣技術(shù)等,各工藝的適用性及發(fā)展趨勢簡介如下。
氣舉排水采氣工藝結(jié)構(gòu)簡單,基本不受固體顆粒影響,排液量大,適用于大斜度井等復(fù)雜井型,缺點是系統(tǒng)效率較低,工藝成本相對較高。適用于煤粉多、產(chǎn)液量大的初期排采階段。
有桿泵排水采氣工藝發(fā)展時間最長,技術(shù)比較成熟,運用最為廣泛。其投資和運行成本較低,缺點是煤層在不同的生產(chǎn)階段出液量不同,有桿抽油泵系統(tǒng)不能滿足地層出液量的急劇變化,容易造成排采制度調(diào)整不及時,影響煤層氣產(chǎn)能發(fā)揮。
螺桿泵排水采氣工藝設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、體積小、受氣體及固體顆粒影響小,系統(tǒng)效率高,缺點是定子壽命短、易磨損、對井斜度要求高。
電潛泵排水采氣工藝揚程高、排量范圍大、操作簡單、運轉(zhuǎn)周期長,適用于斜井、水平井及海上油田。缺點是成本高,一次性投入費用大,容易燒泵,氣體含量高時容易引起氣鎖。
射流泵排水采氣工藝理論排量范圍大,能夠抵抗出砂等因素的干擾,適用于斜井、水平井等特殊井型,耐磨抗腐蝕性高,缺點是舉升效率和沉沒度有關(guān),排采后期效率明顯降低,地面設(shè)備龐大、維護費用高,氣水比太大也不適合水力射流泵排水采氣。
目前,國內(nèi)煤層氣直井一般采用油管排水,環(huán)空采氣的有桿泵方法開采。該工藝普遍存在井口漏氣現(xiàn)象,煤層氣井井口漏氣不僅給正常生產(chǎn)帶來安全隱患,造成氣井供氣量的普遍下降,而且對環(huán)境不利。為有效遏制煤層氣井口氣泄漏,提高氣井產(chǎn)量,研究探索改變現(xiàn)有的常規(guī)排采工藝,嘗試油管產(chǎn)水產(chǎn)氣地面再對水氣進行分離的排采工藝。
為查明煤層氣井井口漏氣位置及漏氣量,分別在晉城礦區(qū)、西山礦區(qū)和陽泉礦區(qū)進行了調(diào)研。
經(jīng)現(xiàn)場觀察及分析投運的煤層氣井漏氣位置主要為兩個部位。首先光桿與盤根盒的接觸處由于密封不嚴漏氣比較嚴重,在強光下通過肉眼可明顯看出;其次排水口出水口處存在大量的煤層氣溢散到空氣中,遇明火可以燃燒(第99頁圖1)。
現(xiàn)場測試表明,單井漏氣量達到80 m3/d~200 m3/d不等,現(xiàn)場調(diào)研表明,漏氣量隨井口壓力呈正相關(guān)。
首先探索排水口漏氣的原因。穩(wěn)定運行的老井,液面降低直至接近泵掛位置時,從煤層中解析出來的大量煤層氣先進入油套環(huán)空的水中,分成兩部分排出,大部分煤層氣進入油套和表套之間的環(huán)空,在油嘴的控制下通過出氣管道進入到地面集輸管線。另有少部分煤層氣與運動的水流形成氣水混合物,被泵吸入油管隨產(chǎn)出液進入排水管線,產(chǎn)出液進入返排池,液體中攜帶的煤層氣則在井口或排水口溢散。
圖1 煤層氣井漏氣位置
其次是盤根盒漏氣的原因分析。目前使用的盤根盒密封效果不佳。盤根壓緊了負荷大,壓松了漏氣,且光桿在上下往復(fù)運動過程中,由于負荷作用很難保持運動成一條直線,偏磨現(xiàn)象時有出現(xiàn),長期作用下影響井口密封。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),大部分氣井的盤根盒都沒有起到密封的作用。而大部分光桿光滑度不夠,常有銹跡存在。這就增加了井口盤根的磨損,同時增大了光桿與盤根之間的摩擦力,導(dǎo)致抽油機負荷增大,導(dǎo)致井口盤根進一步磨損。另外,易生銹的光桿長時間與盤根盒磨損,形成鐵銹碎屑掉入井筒,造成卡泵。這不僅影響抽油機的正常運行,而且使氣井產(chǎn)氣量下降。
通過分析煤層氣井井口漏氣位置及原因,有針對性地改造原有排采設(shè)備,思路如下。
1) 使用合格的光桿,減小光桿與盤根的摩擦力,減小運行負荷。
2) 使用合格的盤根盒并正確使用,不得為減小負荷而拆掉盤根及其配件。
3) 嚴格精確調(diào)整井口、油桿與驢頭的相對位置,最大限度避免偏磨現(xiàn)象。
改變油管產(chǎn)水,套管產(chǎn)氣的現(xiàn)有排采工藝,調(diào)整為油管產(chǎn)水、產(chǎn)氣,套管監(jiān)控的排采系統(tǒng)(見圖2)。優(yōu)點如下。
1) 能夠有效回收井口漏氣。
2) 管匯壓力的波動不會干擾煤儲層。
3) 管式泵的抽采行為可以為氣體的流動提供動力(相當(dāng)于一級增壓)。
圖2 油管產(chǎn)水產(chǎn)氣工藝改造示意圖
4) 在地面進行氣水分離,可以多次分離,減少排出水的含氣量。
5) 氣水混合物同時從油管排出,增加了煤層中返排的壓裂砂、煤粉等雜質(zhì)隨返排液一同排出的效率,避免在井筒內(nèi)沉積,從而降低氣井的檢修率。
在沁水盆地某區(qū)塊,選擇產(chǎn)氣量較高、產(chǎn)水量較小的煤層氣井。經(jīng)現(xiàn)場勘察,初步選取SH-096、SH-101和SH-106井為試驗井。3口試驗井方位如圖3。
圖3 試驗井井位分布圖
對3口試驗井及其鄰近的參照井進行排采參數(shù)測試,主要包括套壓、產(chǎn)水量、產(chǎn)氣量、示功圖、沖程、沖次等基本參數(shù)的測試分析。
經(jīng)測試分析,SH-101、106兩口井排采參數(shù)較為符合選井標準,因此決定對該兩口井進行改造試驗。為了完成油管產(chǎn)水產(chǎn)氣工藝改造,兩個井場分別配套了智能氣水分離器和特質(zhì)光桿及液壓盤根盒及其配套設(shè)備,如第100頁圖4所示。
經(jīng)過歷時3個多月的長期排采數(shù)據(jù)跟蹤監(jiān)測與分析,得出如下結(jié)論。
圖4 油管產(chǎn)水產(chǎn)氣現(xiàn)場圖片
1) 泵效方面,兩口井泵效均有不同程度提高。
2) 產(chǎn)量方面,通過現(xiàn)場檢測分析,一口井顯現(xiàn)出氣量上升的效果,氣量由原來的1 500 m3/d~1 800 m3/d,經(jīng)過改造后約3個月的排采,氣量穩(wěn)定在3 500 m3/d,產(chǎn)量提升了一倍左右,如圖5所示,另一口井因液面未能有效下降,產(chǎn)量無明顯增長。
3) 密封性方面,兩口試驗井排水口漏氣問題得到了充分解決,井口盤根盒雖然有少量氣體泄漏,但泄漏量明顯減少。
通過研究煤層氣油管產(chǎn)水產(chǎn)氣工藝,得出以下幾點認識。
圖5 SH-106排采曲線
1) 找出常規(guī)排采工藝的漏氣位置及漏氣原因,并對癥下藥做出改進,為本次試驗起到了目標和指引的作用。
2) 研究煤層氣井油管產(chǎn)水產(chǎn)氣工藝,包括管線線路優(yōu)化、氣水分離器及參數(shù)的優(yōu)選及泵型的確定是本次試驗的關(guān)鍵。
3) 由于油管產(chǎn)水產(chǎn)氣工藝與油管產(chǎn)水環(huán)空產(chǎn)氣工藝的根本性不同,不能完全照搬定壓排采或定量排采、套壓控制等排采制度,需要根據(jù)該工藝排采機理制定合理的排采方案,需要進一步總結(jié)并完善煤層氣井油管產(chǎn)水產(chǎn)氣排采工藝技術(shù)體系。
4) 選井對于試驗效果的好壞也是一個重要因素,本次試驗兩口井中一口井水量依舊偏大,未能有效降低液面,致使試驗效果打了很大折扣。
5) 油管產(chǎn)水產(chǎn)氣不僅是一次排采工藝的大膽嘗試,更是一種思維的變革,拓寬了排采方式選擇運用的空間,也為煤層氣井排采管路方面研究提供了廣闊思路。