高雅俊 孫穎杰 左壯志
摘 要:井下巷道設(shè)計與地質(zhì)構(gòu)造密切相關(guān),地質(zhì)構(gòu)造的復(fù)雜程度直接影響了巷道的設(shè)計、掘進(jìn)、支護(hù)等等,最大限度的優(yōu)化設(shè)計能夠?qū)ο锏揽焖侔踩蜻M(jìn)提供很好的幫助。本文通過對于屯蘭礦煤層、地質(zhì)、水文、防治水措施、鉆探概況進(jìn)行分析,從斷頂孔位置的確定、爆破材料確定等方面進(jìn)行現(xiàn)場方案的制定,使其能夠符合于施工的實際情況,為其進(jìn)一步發(fā)展與更新打下堅實的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:地質(zhì)構(gòu)造;復(fù)雜地段;優(yōu)化設(shè)計
1 引言
在井下巷道掘進(jìn)過程中,地質(zhì)構(gòu)造是重要的影響因素之一。斷層構(gòu)造發(fā)育密集或斷層落差大的掘進(jìn)地段必須考慮巷道掘進(jìn)的安全因素,特別是在斷層錯斷具有突出危險性的煤層情況下,尤為重要。在綜合分析屯蘭礦水文地質(zhì)復(fù)雜情況下,通過鉆探施工技術(shù),及時改變巷道設(shè)計方案,優(yōu)化巷道設(shè)計。
2 地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地段地質(zhì)概況分析
2.1 煤層概況
屯蘭礦工作面2、3號煤層厚度穩(wěn)定,合并開采,2號煤厚2.60-3.20m,平均約2.96m;2號煤與3號煤之間夾一層砂質(zhì)泥巖,厚0.50-0.87m,平均約0.69m;3號煤厚0.40-1.00m,平均約0.60m;煤巖總厚均約4.25米,煤層有益厚度均約3.56m,工作面煤厚分布規(guī)律為自Ⅰ切眼向外由薄逐漸變厚:最薄處為Ⅰ切眼機(jī)頭附近約3.15米,最厚處為皮帶順槽12號點附近約4.05米,另外,皮帶順槽煤厚總體大于軌道順槽,煤質(zhì)為焦煤,工作面煤層整體為樞紐向南西傾斜的緩向斜,煤層最大傾角10°,最小傾角3°,平均6°。
2.2 地質(zhì)概況
該工作面地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,斷層及褶曲發(fā)育,工作面兩順槽掘進(jìn)過程中共揭露10條正斷層。其中最小落差0.7米,最大落差14米。F2、F4和F6正斷層落差2.3-6.6米且于皮順及軌順都揭露,對回采影響較大,其中受F2的影響,導(dǎo)致工作面重新布置,重開切眼;F1、F3、F5、F7、F8和F9正斷層落差均在2.2米以下,且在工作面內(nèi)延伸不長,對回采有一定影響,F(xiàn)10正斷層落差較大,但位于設(shè)計停采線以外,對回采無影響。根據(jù)地表及相鄰工作面揭露情況分析,該工作面中部為東大嶺向斜軸部,屬應(yīng)力集中區(qū),受其影響,可能樞紐附近存在伴生斷層及節(jié)理的影響,并且出現(xiàn)煤質(zhì)松軟、裂隙發(fā)育、瓦斯異常涌出等現(xiàn)象。
2.3 水文概況
1.該工作面水文地質(zhì)條件復(fù)雜,全區(qū)帶壓,奧灰水靜水位標(biāo)高為860米,工作面底板標(biāo)高674-739米,工作面水壓1.21-1.86Mpa,突水系數(shù)為0.01756-0.02163Mpa/m,位于相對安全區(qū)內(nèi)。
2.該工作面右側(cè)為12503采空區(qū),軌道順槽整體標(biāo)高低于12503工作面軌道順槽標(biāo)高,現(xiàn)已在12505軌道順槽施工4個放水孔,K3不出水,K1、K3和K4有少量的出水,主要為采空區(qū)局部低洼處積水,對回采影響較小。
3.回采中主要出水水源為2#煤層上部砂巖裂隙水,回采期間老頂跨落后上覆巖層形成冒落裂隙帶,上部砂巖裂隙水可能通過裂隙涌入采空區(qū)及工作面,局部地段可能會有淋滴水現(xiàn)象。
4.Ⅰ切眼向外167米距左幫58米附近有444煤田勘探孔,該鉆孔終孔位于10號煤底板下19米,由于年代久遠(yuǎn),封孔資料不詳,回采至該鉆孔附近時需提前采取防范措施,確保順利通過該鉆孔。
2.4 防治水措施
1.回采前在Ⅱ切眼附近需施工水倉并完善排水系統(tǒng),以保證排水能力不小于最大涌水量2倍以上。
2.初采初放期間需加強(qiáng)水情監(jiān)測,如發(fā)現(xiàn)頂板淋水增大或落山內(nèi)沿支架底座出水需及時制定排水措施。
3.工作面回采過程中注意觀測底板出水的水色水溫變化,遇有異常及時匯報礦調(diào)度。
2.5 鉆探概況
物探院使用無線電波坑透儀、瞬變電磁儀對12505工作面進(jìn)行了物探??油纲Y料顯示Ⅰ切眼向外301-351米范圍內(nèi)靠近皮帶順槽附近為E1坑透異常區(qū),Ⅱ切眼向外2-252米范圍內(nèi)為E2坑透異常區(qū),E2坑透異常區(qū)內(nèi)主要存在斷層和褶曲等構(gòu)造;瞬變電磁儀探測存在順層及底板向下45°共2個低阻異常區(qū)。根據(jù)坑透及瞬變電物探成果,對12505工作面進(jìn)行鉆探驗證,經(jīng)對2個坑透異常區(qū)及2個瞬變電磁異常區(qū)鉆探驗證,并結(jié)合瓦斯抽采鉆孔資料分析:E1坑透異常區(qū)局部存在節(jié)理,E2坑透異常區(qū)為東大嶺向斜樞紐及斷層集中區(qū),并基本控制了樞紐及F3、F4和F7正斷層的走向,在對異常區(qū)鉆探施工過程中探測鉆孔均未見出水現(xiàn)象,但施工E2坑透異常區(qū)的鉆孔存在煤質(zhì)疏松和瓦斯頂鉆現(xiàn)象。
3 地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地段巷道優(yōu)化方案
3.1 斷頂孔位置的確定
根據(jù)數(shù)值模擬應(yīng)力變化情況,超前支承壓力在末采期間和停采一段時間內(nèi)存在一個動態(tài)變化過程,應(yīng)力會向前方煤體轉(zhuǎn)移。在設(shè)計停采線位置時應(yīng)充分考慮到這一點。為了保證停采后南五采區(qū)大巷少受動態(tài)變化應(yīng)力的影響,在工作面設(shè)備回撤之前需要打孔、斷頂卸壓。
炮孔布置:工作面長按205m計算,由于超前支承壓力較大,需要在工作面的前上方、側(cè)上方爆破出弱面后,阻斷超前支承壓力傳遞路徑。即分為A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)三個區(qū)域進(jìn)行卸壓。
A區(qū):炮孔間距定為3m,每2個支架打一個卸壓孔,中部高抽巷附近10m不打孔,兩端頭各留5m不打孔,則共需布置60個炮孔,編號分別為A1~A60。每個炮孔斜長35m,仰角45度。
B區(qū):炮孔間距定為2m,從停采線位置向前布置,往煤柱側(cè)偏斜75度,緊貼煤柱幫開孔口,按走向70m范圍,則共需布置35個炮孔,編號分別為B1~B35。每個炮孔斜長35m,仰角45度。
C區(qū):炮孔間距定為2m,從停采線位置向前布置,往煤柱側(cè)偏斜75度,緊貼煤柱幫開孔口,按走向70m范圍,則共需布置35個炮孔,編號分別為C1~C35。每個炮孔斜長35m,仰角45度。
3.2 爆破材料確定
1.凹槽聚能爆破管:為了防止殘炮拒爆現(xiàn)象,深孔爆破斷頂需采用凹槽聚能管(不需導(dǎo)爆索)向孔內(nèi)填裝炸藥,該聚能管為阻燃抗靜電材料制成。斷頂炮孔直徑為Ф75mm,因此凹槽聚能管直徑選擇Ф50mm。規(guī)格:Ф50mm,長2m一根,每米配一個管間連接扣及防下滑倒刺。
2.輕質(zhì)材料專用炮棍:凹槽聚能管采用專用的“雙抗”炮棍向孔內(nèi)填裝,即抗靜電、抗阻燃材料。該炮棍有專門快速連接頭連接,每根炮棍重量約300g、重量輕便、便于深孔爆破填藥及封泥等操作使用。規(guī)格:Ф40mm,長2m一根,配20個炮棍大頭。
3.專用深孔封泥袋:封泥袋內(nèi)裝黃土,用于封堵炮孔。規(guī)格:Ф50mm,每個長500mm。停采線深孔爆破斷頂卸壓共計施工60+35+35=130個孔。
4 總結(jié)
我國疆土幅員遼闊,地質(zhì)單元復(fù)雜。一方面這是我國豐富的礦產(chǎn)資源形成的有利條件,但同時也在礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)上加大了難度,因此要改進(jìn)技術(shù),做好優(yōu)化工作。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:內(nèi)蒙古科技大學(xué))