殷齊敏,趙 剛,李江江,尚偉平,汪麗麗
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 不銹鋼煉鋼廠,山東 萊蕪271100)
400系不銹鋼,如410、430等鋼種,常規(guī)生產(chǎn)主要采用硅脫氧而不是鋁脫氧,這有效地降低了鋼種脫氧成本,同時(shí)結(jié)合TSR不銹鋼精煉爐頂?shù)讖?fù)吹和先進(jìn)的一、二級(jí)自動(dòng)化控制程序,可以在不采用鋁脫氧的情況下,保證鋼水潔凈度滿足鋼種要求,在一定程度上也改善了連鑄鋼水的可澆性。然而由于冶煉過程加入的硅鐵、高碳鉻鐵等合金以及各類耐火材料中均含有一定量的Al元素,即使不采用鋁脫氧工藝,成品檢驗(yàn)也存在B類即Al2O3類夾雜物。該類夾雜物在鋼水中充分地去除一般采用鈣處理、調(diào)整精煉渣系的途徑。本研究通過探討合理的鈣處理量及調(diào)整精煉渣系堿度,有效地去除鋼液中的B類夾雜物,效果明顯。
幾乎所有鋼材的機(jī)械性能很大程度上都取決于能產(chǎn)生應(yīng)力集中的夾雜物和沉淀析出物的體積、尺寸、分布、化學(xué)成分以及形態(tài),其中夾雜物尺寸和形態(tài)的影響尤為明顯。B類夾雜物主要為采用鋁脫氧工藝產(chǎn)生的氧化鋁夾雜。大部分脫氧產(chǎn)物Al2O3可以在吹氬和鎮(zhèn)靜過程中上浮去除,但在鋼中過剩[Als]存在的情況下,仍極易在連鑄過程中再氧化重新生成B類夾雜。在400系不銹鋼中,在采用硅脫氧的情況下,很難會(huì)因?yàn)槊撗醍a(chǎn)物導(dǎo)致B類夾雜物的產(chǎn)生,也是由于加入鋼水的硅鐵、高碳鉻鐵等合金含有一定量的Al,導(dǎo)致B類夾雜物的產(chǎn)生。
B類熔點(diǎn)高、硬度高,呈團(tuán)狀或簇狀聚集于鋼水中,軋制后夾雜物顆粒本身幾乎不變形,但整體排列呈長(zhǎng)條狀或串鏈狀,未經(jīng)改質(zhì)處理的該類夾雜,是形成軋材脆性集中、疲勞強(qiáng)度降低、導(dǎo)致鋼基體內(nèi)微裂紋的主要因素[1]。在400系不銹鋼軋制過程中B類夾雜物突出表現(xiàn)為表面起皮缺陷,缺陷電鏡形貌見圖1。該類夾雜物在鋼水中充分的去除一般采用鈣處理、調(diào)整精煉渣系的途徑。
圖1 400系不銹鋼表面起皮缺陷電鏡分析
3.1.1 鈣處理機(jī)理
非金屬夾雜物的處理方式有多種,其中研究最成熟、最有效且應(yīng)用廣泛的是鈣改質(zhì)處理方式。鈣處理基本化學(xué)反應(yīng)如下:
由于鈣具有較強(qiáng)的活性,通常鈣以噴粉或喂線形式加入鋼水與Al2O3反應(yīng)獲得較好的變性,氧化物夾雜變?yōu)樾∏驙?。夾雜物球化率的提高,有利于連鑄坯中大顆粒夾雜物的去除。鈣除了自身具備脫氧、脫硫能力外,還可以以形成鈣氣泡的形式促進(jìn)夾雜物的上浮去除,同時(shí)適當(dāng)?shù)拟}處理量可以使得復(fù)合氧化物的熔點(diǎn)降到最低,便于夾雜物被渣充分吸附。而鈣處理環(huán)節(jié)關(guān)鍵為鈣處理量的確定。
3.1.2 鈣處理量的確定
以往的鈣處理工藝存在處理量越多鋼水潔凈程度越高的誤區(qū),過度處理的鋼水反而會(huì)因?yàn)樯晌镔|(zhì)熔點(diǎn)高、在鋼水中上浮困難等問題,導(dǎo)致鋼水潔凈程度隨處理量的增大而下降。圖2為相關(guān)文獻(xiàn)在與400系不銹鋼相似的鋼水條件下,進(jìn)行鈣處理過程中物質(zhì)濃度的變化曲線,可以看出,在采用硅脫氧的不銹鋼精煉環(huán)節(jié),應(yīng)選擇液態(tài)夾雜物中SiO2最大值處作為合適的鈣加入量點(diǎn)。因?yàn)殁}的加入是為了降低Al2O3在夾雜物中的含量,如果SiO2降低了,就表明鈣與Al2O3的反應(yīng)完畢,而開始和SiO2反應(yīng),所以在鈣與SiO2開始反應(yīng)的臨界時(shí)刻為最優(yōu)加入量[2-3]。
圖2 不同鈣加入量物質(zhì)濃度的變化曲線[2]
參考圖2,可確定400系不銹鋼精煉鈣處理環(huán)節(jié)最佳鈣處理量為75 g/t,根據(jù)鋼水量等可計(jì)算出每爐的喂鈣線量(見表1)。
表1 400系不銹鋼控制參數(shù)及物料指標(biāo)
3.2.1 精煉渣系分析
精煉渣是吸附、去除鋼液中夾雜物的重要反應(yīng)介質(zhì),渣系組成決定了其理化性能。因此,優(yōu)化渣系組成是去除B類夾雜物的關(guān)鍵。
在三元渣系相圖中CaO含量為55%~65%的區(qū)間內(nèi)(二元堿度1.0~2.3),組分熔點(diǎn)是先降后升,尤其是在形成更為穩(wěn)定的硅酸鹽相后,熔點(diǎn)可高達(dá)2 100℃以上[3]。這種渣黏稠度高、流動(dòng)性差,導(dǎo)致鋼渣界面對(duì)夾雜物的吸附極為不利。因此應(yīng)選擇低二元堿度的渣系。熔點(diǎn)最低的區(qū)間約分布于CaO含量55%左右,即堿度1.2,但過低的渣堿度同樣會(huì)導(dǎo)致渣吸附氧化物的能力下降。綜合考慮,精煉渣系既要有較好的流動(dòng)性和較低的熔點(diǎn),又要保證堿度。在生產(chǎn)實(shí)踐中,一般使用螢石來平衡渣系中熔點(diǎn)與堿度的關(guān)系。
3.2.2 螢石的作用
螢石的主要成分為CaF2,所起的作用是解體硅酸鹽離子,使硅酸鹽高分子團(tuán)的形成受到阻礙,高熔點(diǎn)化合物的結(jié)構(gòu)鏈被打斷,所形成的化合物則為熔點(diǎn)較低的CA相,而在該相區(qū)內(nèi),渣系熔點(diǎn)是隨堿度降低而降低的。
3.2.3 渣系優(yōu)化對(duì)比
針對(duì)以上分析,在410S不銹鋼實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。LF工序喂純鈣線300 m,LF精煉渣系二元堿度由2.3降低至2.1,同時(shí)配以約25%的螢石,共計(jì)進(jìn)行261爐對(duì)比試驗(yàn)。LF精煉渣系堿度調(diào)整前后對(duì)比見圖3。表2為試驗(yàn)爐次取樣進(jìn)行的夾雜物檢驗(yàn)評(píng)級(jí)。
圖3 LF精煉渣系堿度調(diào)整前后對(duì)比
表2 精煉渣系優(yōu)化前后參數(shù)及夾雜物評(píng)級(jí)
由表2可知,渣系優(yōu)化后,即在保證300 m純鈣線喂入量的前提下,在渣系二元堿度降低,同時(shí)配加螢石化渣的爐次,B類夾雜物級(jí)別明顯降低。
圍繞LF鈣處理質(zhì)量和LF渣系調(diào)整兩個(gè)主要方向進(jìn)行了降低400系不銹鋼B類夾雜物的優(yōu)化實(shí)踐,結(jié)果表明,在維持300 m純鈣線喂入量,保證鋼水充分鈣處理量的前提下,渣系二元堿度由2.3降低至2.1,同時(shí)配以25%左右的螢石化渣,可以有效降低400系不銹鋼中B類夾雜物缺陷,B類夾雜物≤0.5級(jí)合格率達(dá)到95%,效果明顯。