陶 蓉,郭智文
(1.安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院;2.中冶華天工程技術(shù)有限公司 安徽馬鞍山 243000)
某鋼廠80 T直流電弧爐由220 kV系統(tǒng)供電,主變?nèi)萘繛?20 MVA,電壓為220/33 kV,直流電弧爐整流變壓器容量為80 MVA。1999年投運(yùn)的33 kV濾波補(bǔ)償裝置作為直流電弧爐配套設(shè)備,配置為H2、H3、H4、H5、HP7和HP11六個(gè)濾波支路,自投運(yùn)以來,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,保障了十余年來直流電弧爐正常生產(chǎn)。但濾波補(bǔ)償裝置屬靜態(tài)補(bǔ)償類型,雖然具有設(shè)備簡(jiǎn)單、投資少的優(yōu)勢(shì),由于自身的性能特點(diǎn)所限,在負(fù)載變化時(shí)其跟隨調(diào)節(jié)的能力較差,會(huì)出現(xiàn)輕載時(shí)濾波補(bǔ)償裝置無功倒送引起系統(tǒng)電壓過高的現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致HP11支路濾波補(bǔ)償裝置過電壓跳閘,使11次及以上的諧波濾波效果和系統(tǒng)無功補(bǔ)償效果(功率因數(shù)指標(biāo))受到影響。同時(shí),電壓波動(dòng)的電能質(zhì)量指標(biāo)不能滿足國(guó)標(biāo)的要求。隨著產(chǎn)能的增加,直流電弧爐的負(fù)荷越來越大,問題也越來越突出,甚至影響了正常的生產(chǎn)。因此,為了一并解決上列電能質(zhì)量問題,我們采用增設(shè)TCR裝置的方案,并且對(duì)原有濾波補(bǔ)償裝置進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?,滿足了生產(chǎn)的需要。
電弧爐生產(chǎn)時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量沖擊負(fù)荷,其沖擊負(fù)荷中具有有功分量和無功分量。無功沖擊負(fù)荷會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)電壓波動(dòng)。電壓頻繁波動(dòng),對(duì)于連接在同一網(wǎng)絡(luò)的其他用電設(shè)備是不利的。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電能質(zhì)量——電壓波動(dòng)和閃變》GB/T 12326-2008規(guī)定了電壓波動(dòng)的限值,電弧爐負(fù)荷引起的33 kV母線電壓波動(dòng)國(guó)標(biāo)限值為3%。
實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,該直流電弧爐和精煉爐同時(shí)冶煉時(shí),綜合沖擊無功約為63MVAR,在33kV母線引起的電壓波動(dòng)值約為8.5%,電壓波動(dòng)將大大超過國(guó)標(biāo)限值,對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生不良影響。
電弧爐在生產(chǎn)時(shí),尤其是在電弧爐熔化期,電流變化劇烈,且三相電流不平衡,含有大量高次諧波電流。
根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),電弧爐和精煉爐同時(shí)冶煉時(shí),產(chǎn)生的諧波造成33 kV母線電壓畸變率為15.36%,大大超過國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》GB/T14549-93國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定3%的限值,各次諧波電流均超出國(guó)標(biāo)允許值。如果超標(biāo)的諧波全部注入電網(wǎng),將會(huì)嚴(yán)重污染電網(wǎng),形成公害,影響電氣設(shè)備安全運(yùn)行。為此,直流電弧爐配套了33 kV濾波補(bǔ)償裝置,有效地抑制了諧波對(duì)供電系統(tǒng)的危害。
目前直流電弧爐系統(tǒng)存在的主要問題是電弧爐冶煉間隙時(shí)濾波補(bǔ)償裝置無功倒送引起系統(tǒng)電壓過高,造成HP11濾波補(bǔ)償裝置無法完全投入,導(dǎo)致11次及以上的諧波濾波效果降低。為此,對(duì)33 kV濾波補(bǔ)償裝置進(jìn)行改造,增設(shè)TCR裝置構(gòu)成SVC系統(tǒng)以抑制電壓波動(dòng),并且對(duì)原有濾波補(bǔ)償裝置支路配置進(jìn)行調(diào)整,適應(yīng)動(dòng)補(bǔ)容量要求,提高功率因數(shù)。
圖1為冶煉負(fù)荷較大時(shí)實(shí)測(cè)的無功變化曲線,其中的最大無功(RMS)Qmax=75.91 MVAR是瞬時(shí)出現(xiàn)的尖峰值,不應(yīng)作為設(shè)計(jì)依據(jù)。考慮較大的冶煉負(fù)荷,取曲線中的較大值Q=63 MVAR作為設(shè)計(jì)依據(jù)。
圖1 直流電弧爐的無功功變化曲線
33 kV母線處允許的無功變化(33 kV系統(tǒng)短路容量為734 MVA):
Qa=d%×SKmin33=0.03×734=22.02 MVAR
(1)
抑制33 kV母線處電壓波動(dòng)所需的無功容量:
Qb=ΣΔQmax-Qa=63-22.02=40.98 MVAR
(2)
考慮到TCR裝置的調(diào)節(jié)裕量,最終確定TCR裝置的容量為45 MVAR。
在滿足功率因數(shù)補(bǔ)償和電壓畸變率及流入系統(tǒng)各次諧波電流允許值在國(guó)標(biāo)限值以內(nèi)的前提下,濾波器的配置根據(jù)諧波發(fā)生量的次數(shù)和大小來決定,并且要避免產(chǎn)生并聯(lián)電流諧振,并保證濾波器的安全運(yùn)行。
根據(jù)上述分析的電弧爐和精煉爐同時(shí)冶煉時(shí)33 kV母線諧波發(fā)生量結(jié)果,同時(shí)考慮增設(shè)TCR裝置后,其運(yùn)行時(shí)也會(huì)產(chǎn)生一定的諧波,經(jīng)仿真計(jì)算,確定33kV濾波補(bǔ)償裝置在原有基礎(chǔ)上安裝容量增加到60.3 MVAR,有效容性基波補(bǔ)償容量約為45 MVAR,與TCR裝置感性容量平衡,濾波支路配置仍為H2、H3、H4、H5、HP7和HP11,具體支路配置(包含與原有配置對(duì)照)見表1:
由于TCR裝置是晶閘管控制的相控電抗器,在運(yùn)行時(shí)會(huì)發(fā)出諧波,當(dāng)同一段母線上存在多處諧波源(直流電弧爐和精煉爐以及TCR裝置)時(shí),諧波電流合成總量必須進(jìn)行迭加計(jì)算。按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電能質(zhì)量 公共電網(wǎng)諧波》GB/T 14549-93中的計(jì)算方法,動(dòng)補(bǔ)TCR裝置投運(yùn)后,電弧爐和精煉爐同時(shí)冶煉時(shí),在33 kV母線的綜合諧波發(fā)生量主要分布如表2所示:
表1 33kV濾波補(bǔ)償裝置配置
表2 33 kV母線綜合諧波發(fā)生量
可以看出,3和5次諧波電流增加較大,為了滿足諧波的濾波效果和無功補(bǔ)償效果,增加了H3和H5濾波支路的容量。同時(shí),11次及以上的特征諧波發(fā)生量較大,且原有濾波補(bǔ)償裝置的濾波效果欠佳,因此將HP11濾波支路的容量增加到5200 kVAR/相。
(1)諧波濾波
濾波補(bǔ)償裝置投運(yùn)后,最大負(fù)荷時(shí)的系統(tǒng)頻率阻抗曲線如圖2:
改造后的33kV動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置在投運(yùn)前、后濾波效果見表3:
從仿真計(jì)算結(jié)果可以看出,33kV的諧波電壓畸變率為2.67%,低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)3%的限值,濾波效果令人滿意。
圖2 濾波補(bǔ)償裝置頻率阻抗曲線
表3 33kV動(dòng)補(bǔ)裝置濾波效果
(2)電壓波動(dòng)
設(shè)計(jì)采用的冶煉時(shí)綜合沖擊無功約為63MVAR,仿真計(jì)算得出的濾波補(bǔ)償器基波有效容性無功輸出約45MVAR,可計(jì)算動(dòng)補(bǔ)裝置投運(yùn)后的電壓波動(dòng)為:
由上述計(jì)算可知,電壓波動(dòng)滿足國(guó)標(biāo)的要求。
(3)功率因數(shù)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)測(cè)記錄,杭鋼直流電弧爐和精煉爐同時(shí)冶煉時(shí),有功功率約63 MW,無功功率約57 MVAR,動(dòng)補(bǔ)裝置投運(yùn)后可輸出無功約45 MVAR,通過動(dòng)補(bǔ)裝置的無功調(diào)節(jié),33 kV母線的功率因數(shù)可保證在0.98左右。
直流電爐33動(dòng)補(bǔ)系統(tǒng)為節(jié)省投資,改造最大限度利用了原有設(shè)備,降低了施工難度,縮短了停產(chǎn)時(shí)間。33kV動(dòng)補(bǔ)系統(tǒng)投運(yùn)后解決了電爐冶煉時(shí)產(chǎn)生的電能質(zhì)量問題,滿足電爐冶煉的工藝要求。33kV動(dòng)補(bǔ)系統(tǒng)性能良好,實(shí)際設(shè)備投運(yùn)以后,與設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果一致,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,為鋼廠帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
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