■駐馬店中集華駿鑄造有限公司 (河南 463000) 王冠勛 李 寧 田倬于李 巖 連美麗
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隨著國內(nèi)外車橋企業(yè)的發(fā)展,目前部分企業(yè)所設(shè)計的輪轂要求有動平衡量,實際生產(chǎn)過程中,由于種種原因,即使精度很好的機(jī)床也很難保證加工出的輪轂動平衡量完全符合圖樣要求,不可避免地會出現(xiàn)一些因動平衡量超差而報廢的工件。
以我司某輪轂為例,零件號為873,由于鑄造設(shè)備及工藝的不穩(wěn)定性,毛坯鑄造出來后不可避免會存在脹箱和錯箱等鑄造缺陷。該產(chǎn)品的加工工藝為:數(shù)控臥車校正加工→數(shù)控立車1加工→數(shù)控立車2加工→數(shù)控立車3加工→加工中心鉆孔→動平衡測量→動平衡去重→動平衡復(fù)檢。
根據(jù)此工藝加工出的輪轂動平衡合格率為7.5%,而發(fā)現(xiàn)輪轂動平衡不合格時,輪轂已全部加工完畢,因動平衡不合格導(dǎo)致報廢,損失嚴(yán)重,故研究新加工工藝。
在制作873輪轂時,安排現(xiàn)場操作人員在數(shù)控立車1加工完畢后,將工件下架單獨放置,做標(biāo)記注明動平衡試驗。以20件為一組,安排加工60件做動平衡試驗。此60件873輪轂加工完畢后,轉(zhuǎn)運(yùn)至動平衡區(qū)域進(jìn)行檢測,將動平衡量和位置標(biāo)注在輪轂不加工面,動平衡位置劃分如附圖所示,測量完畢后轉(zhuǎn)運(yùn)至生產(chǎn)線按試驗要求加工。
試驗過程分三組進(jìn)行,將數(shù)控立車1加工后測量動平衡量稱為首檢,將加工完畢后測量動平衡量稱為終檢。第一組:按正常產(chǎn)品加工完畢后,下架單獨放置,標(biāo)注動平衡試驗1;第二組:數(shù)控立車2加工時,在支撐柱上方墊0.6mm鐵片,支撐在動平衡位置處,加工完畢后,下架單獨放置,標(biāo)注動平衡試驗2;第三組:數(shù)控立車2加工時,在支撐柱上方墊1.2mm鐵片,支撐在動平衡位置處,加工完畢后,下架單獨放置,標(biāo)注動平衡試驗3。
動平衡位置劃分圖
(1)首先進(jìn)行第一組試驗,驗證輪轂加工前后動平衡量及位置的變化量,結(jié)果如表1所示。
根據(jù)附圖及表1進(jìn)行分析,輪轂在正常加工時,首檢動平衡量與終檢動平衡量變化為213g·cm,首檢與終檢動平衡位置變化在36°范圍內(nèi),證明輪轂加工過程中,動平衡量及動平衡位置有小范圍浮動,但是變化不大。為下一步校正加工試驗提供了理論基礎(chǔ)??赏ㄟ^在支撐柱上方增加墊片的方法,調(diào)整相關(guān)位置處的切削余量,以此達(dá)到修正平衡量的目的。
(2)接著進(jìn)行第二組試驗,驗證在支撐柱上方墊0.6mm鐵片后動平衡的變化量,結(jié)果如表2所示。
根據(jù)附圖及表2進(jìn)行分析,將支撐墊0.6mm鐵片,再將此支撐在動平衡位置處,可以有效降低輪轂的動不平衡量,動不平衡位置變化在36°范圍內(nèi)。平均可以降低動平衡量1 002g·cm。
(3)最后進(jìn)行第三組試驗,驗證在支撐柱上方墊1.2mm鐵片后動平衡的變化量,結(jié)果如表3所示。
根據(jù)附圖及表3進(jìn)行分析,將支撐墊1.2mm鐵片,再將此支撐在動平衡位置處,可以有效降低輪轂的動不平衡量,動不平衡位置變化在36°范圍內(nèi)。平均可以降低動平衡量2 061g·cm。
根據(jù)動平衡新工藝試驗結(jié)果,將873輪轂加工工藝更改為:數(shù)控臥車校正加工→數(shù)控立車1加工→動平衡首檢→數(shù)控立車2校正加工→數(shù)控立車3加工→加工中心鉆孔→動平衡終檢→動平衡去重→動平衡復(fù)檢。
根據(jù)實際加工跟蹤,我司873輪轂動平衡合格率由原來的92.3%提高至99.4%,采用新工藝校正加工輪轂,大大提高了輪轂成品率,減少了成本的浪費(fèi),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)附圖、表1~表3的分析可知,輪轂加工過程中動平衡位置固定,動平衡量可以通過校正的方式降低,根據(jù)校正量的不同,影響的動平衡量也不同,可以根據(jù)輪轂實際動平衡量選擇合適的校正量。校正后輪轂動平衡量可顯著降低。采用此工藝流程也可將動平衡量過大的輪轂預(yù)先挑出,直接報廢處理,從而減少成本的浪費(fèi)。這些經(jīng)驗可以在輪轂加工行業(yè)推廣。
表 1 (單位:g·cm)
表 2 (單位:g·cm)
表 3 (單位:g·cm)