摘 要:在對玻璃瓶罐制造中供料機料盆的更換方面,現(xiàn)有技術(shù)是在保障玻璃熔化爐中的料液面保持不變的基礎(chǔ)上進行封堵和換盆,但這種方式在實際操作的過程中難免會出現(xiàn)人力、物力上的浪費,因此本文提出一種新型的更換方法,在兩條生產(chǎn)線的前提下進行使用,提前停止向玻璃熔化爐中投料,當里面的料液面下降到21.5%-26.5%時,再對料道進行封堵和換盆,與正常操作相比來看,能夠有效節(jié)省大量的人力、玻璃用量,使料盆更換的效率得到顯著提升?;诖耍疚膶⑹紫葘ΣA抗薜纳a(chǎn)原理進行分析,并對供料機料盆更換的新方法進行分析,并對最終的實施效果加以闡述。
關(guān)鍵詞:玻璃瓶罐;供料機;料盆;更換
引言:在玻璃瓶罐進行生產(chǎn)的過程中,供料機通常需要不斷的更換料盆,而常規(guī)料盆的更換方式較為繁瑣,需要花費較多的人力,并且在堵料的過程中很可能造成大量玻璃材料浪費,而使用新型料盆更換方式,即提前停止向玻璃熔化爐中投料,當里面的料液面下降到21.5%-26.5%時,再對料道進行封堵和換盆,能夠使換盆時間控制在6小時左右,不斷使換盆效率明顯提升,還能夠有效保障換盆人員的人身安全。
1.玻璃瓶罐的生產(chǎn)原理
玻璃瓶罐具有十分悠久的制造歷史,主要的生產(chǎn)工序為:由同一臺玻璃熔化爐在同一時間分別供應(yīng)兩條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線都由供料機、料道與制瓶機組成。其中,兩條料道的入口均與玻璃熔化爐中的液道相連接,出口處放置料盆,料盆的出口設(shè)置制瓶機,在高度差的作用下,玻璃液將會受到重力影響自然流入到料盆當中。料盆的材質(zhì)為硅線石,在玻璃液化學(xué)侵蝕與物理作用之下逐漸老化,使用周期在8個月左右,老化后的料盆需要及時更換,否則將會產(chǎn)生較大的安全隱患。在更換料盆的同時,需要暫停料道中玻璃液的流動。以往更換方式為:將料正常的投入到玻璃熔化爐當中,在對料道進行封堵的時候,需要采用大量的碎玻璃進行封堵,難度較高,花費的時間較長,當換好料盆以后,需要將出口處已經(jīng)凝固的玻璃塊燒熔后排出,才可進行后續(xù)操作。在燒料時,由于先前封堵料口時花費了大量的材料,因此燒料需要花費較長時間,更換料盆大約需要20小時左右,如若操作不當將產(chǎn)生更大的不利影響,因此操作起來十分不便[1]。
2.供料機料盆更換方式的創(chuàng)新
本發(fā)明能夠有效規(guī)避以往換盆過程中,在技術(shù)上存在的缺陷與不足,確保新方法的應(yīng)用能夠極大的縮短料盆更換時間,提升更換效率,防止出現(xiàn)安全隱患問題,進而提升玻璃瓶罐的生產(chǎn)數(shù)量,本發(fā)明的主要內(nèi)容如下所示。
新方法的使用需要具備以下條件,即玻璃熔化爐、兩條生產(chǎn)線、每個生產(chǎn)線中都包括制瓶機、供料機與料道,在料道的出口與入口之間設(shè)置三個加熱區(qū),分別為加熱一區(qū)、二區(qū)和三區(qū),并且各個區(qū)域分別設(shè)置電加熱硅碳棒;在供料機中具有電加熱棒、料盆、料筒、沖頭等;在料盆的底部設(shè)置出料口,每條生產(chǎn)線中都具有料道入口,能夠與玻璃熔化爐相連接,料道出口與料盆連接,料盆出口連接制瓶機;料盆的更換方式為:提前停止向玻璃熔化爐中投料,當里面的料液面下降到21.5%-26.5%時,再對料道進行封堵和換盆。供料機共計供應(yīng)兩條生產(chǎn)線,將其中一條生產(chǎn)線稱為A,另一條生產(chǎn)線稱為B,則具體的更換方式為:
(1)暫停向玻璃熔化爐中進行投料,生產(chǎn)運行不停,這時觀察A生產(chǎn)線中料面的高度,當其高度降低21.5%-26.5%時,開始進行下一步驟操作。通常情況下,在正常生產(chǎn)的過程中,料液面的高度在23cm左右,當其下降到17-18cm時便可以進行下一步驟操作。
(2)暫停對A生產(chǎn)線中料道的加熱處理,并且將該生產(chǎn)線中加熱三區(qū)中的加熱棒去除。
(3)將冷卻水輸送到料槽當中,并且暫停對A生產(chǎn)線中供料機與制瓶機的工作,通過料碗將供料機與放料槽的出口相連,放料槽與廢料池相連。這時,將A生產(chǎn)線的勻料筒、料盆蓋、沖頭、電加熱棒等分別去除。
(4)將直徑在1-2mm左右的碎玻璃加入到A生產(chǎn)線中的料盆當中,將盆內(nèi)的玻璃液與碎玻璃充分的混合到一起,形成一個凝固著的玻璃塊,將其輸送到A生產(chǎn)線中的料道當中,利用其堵住料道;
(5)將直徑在1-2mm左右的碎玻璃加入到料盆中,與盆中剩余的玻璃液進行混合,將最終形成的凝固塊再次輸送到A生產(chǎn)線當中,以此來實現(xiàn)對料道的進一步封堵。等到料盆當中的玻璃液全面流出以后,將料道口處的料碗去除,并且將適當?shù)睦鋮s水放入到料盆當中,同時將料盆打碎并清理。
(6)在完成上述操作以后,將新的料盆換好,使其出料口與放料槽的中心對齊,這時開始正式向玻璃熔化爐中投放材料。
(7)在A生產(chǎn)線中,利用油槍對該料道內(nèi)部的玻璃塊進行加熱處理,使玻璃塊在高溫的狀態(tài)下熔化后流入到新?lián)Q的料盆當中,然后經(jīng)過料盆流入到廢料池中,這時將油槍關(guān)閉。在A生產(chǎn)線中將加熱三區(qū)的電熱棒、料盆蓋、勻料筒等均裝入到該生產(chǎn)線當中,然后通過料碗將其輸送到制瓶機。
(8)打開A生產(chǎn)線中的電加熱棒,等溫度上升到指定高度時,再次打開A生產(chǎn)線中的制瓶機與供料機,使其恢復(fù)到正常生產(chǎn)狀態(tài),進而完成了整個換盆操作[2]。
3.供料機料盆更換新方式的實施效果
在對玻璃瓶罐制造中供料機料盆的更換方面,現(xiàn)有技術(shù)是在保障玻璃熔化爐中的料液面保持不變的基礎(chǔ)上進行封堵和換盆,但這種方式在實際操作的過程中難免會出現(xiàn)人力、物力上的浪費,因此本文提出一種新型的更換方法,在兩條生產(chǎn)線的前提下進行使用,提前停止向玻璃熔化爐中投料,當里面的料液面下降到21.5%-26.5%時,再對料道進行封堵和換盆,與正常操作相比來看,能夠有效節(jié)省大量的人力、玻璃用量,使料盆更換的效率得到顯著提升。同時,還能夠極大的降低由于換盆而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失,更重要的是能夠使工作人員的人身安全得到極大的保障。另外,在本文研究的換盆新方法中,能夠明確堵料的時間,也就是當料液面下降21.5%-26.5%的情況下,便開始重新將料投入到玻璃熔化爐當中,這一范圍是在大量實驗操作后得出了最佳結(jié)果,如若液面下降的程度過大,則會對B生產(chǎn)線的正產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)生不良影響;如若液面下降的程度過小,則會對整個玻璃瓶罐的生產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響[3]。
結(jié)論:綜上所述,在對玻璃瓶罐制造中供料機料盆的更換方面,現(xiàn)有技術(shù)是在保障玻璃熔化爐中的料液面保持不變的基礎(chǔ)上進行封堵和換盆,但這種方式在實際操作的過程中難免會出現(xiàn)人力、物力上的浪費,對此本文提出一種新型的更換方法,在兩條生產(chǎn)線的前提下進行使用,提前停止向玻璃熔化爐中投料,當里面的料液面下降到21.5%-26.5%時,再對料道進行封堵和換盆,與正常操作相比來看,能夠有效節(jié)省大量的人力、玻璃用量,使料盆更換的效率得到顯著提升。同時,還能夠極大的降低由于換盆而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失,使工作人員的人身安全得到極大的保障。
參考文獻:
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作者簡介:
李悟,男,安徽譙城人,安徽龍瑞玻璃有限公司工藝研究員