鄭東瑜 唐群偉
摘 要: 對發(fā)電機(jī)共箱母線箱殼振動測量與結(jié)構(gòu)特征分析,現(xiàn)場采用發(fā)電機(jī)外殼加固和共箱母線箱殼改造的措施,有效地抑制了發(fā)電機(jī)外殼和共箱母線箱殼的過大振動。
關(guān)鍵詞: 發(fā)電機(jī);共箱母線;殼振動
無錫藍(lán)天燃機(jī)熱電有限公司安裝了南汽2×135MW燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)組,其中一臺投產(chǎn)后不久,發(fā)電機(jī)共箱母線箱殼和發(fā)電機(jī)兩側(cè)風(fēng)道區(qū)域有明顯振感,經(jīng)檢測,查出振源是由于發(fā)電機(jī)兩側(cè)風(fēng)道區(qū)域喘振傳導(dǎo)至共箱母線箱殼導(dǎo)致。對箱體的底部加裝一組支撐架、對風(fēng)道區(qū)域焊加強筋,振動有所好轉(zhuǎn),但是仍比另一臺發(fā)電機(jī)共箱母線箱殼振動強烈。至2017年初,風(fēng)道區(qū)域最大振動886um,共箱母線箱殼最大振動達(dá)到683um,共箱母線箱殼多處出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。成為一個迫切需要解決的設(shè)備難題。
1、設(shè)備概況
該機(jī)組型號:QFR-135-2,空冷燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī),視在功率158.8MVA,電壓13.8KV,電流6645A,定子繞組Y接線方式,由南京汽輪電機(jī)有限公司制造。
共箱母線型號:ENR-FXG-13.8 KV:額定電壓13.8KV,額定電流10000A,全連自冷,由江蘇華強電力設(shè)備有限公司制造。
共箱母線箱有兩段,分別通過法蘭連接在發(fā)電機(jī)本體和出線箱、發(fā)電機(jī)本體和中性點箱之間。詳見圖1
2、測量分析
2017年01~03月,結(jié)合機(jī)組運行和啟停,使用測振儀采集了發(fā)電機(jī)空載、滿負(fù)荷、空轉(zhuǎn)等多種工況下的發(fā)電機(jī)與共箱母線箱殼振動信號數(shù)據(jù)20組,振動采樣點詳見圖2,圖3、圖4。
(1)發(fā)電機(jī)的軸瓦、定子端蓋、發(fā)電機(jī)本體中部等處均正常。
(2)發(fā)電機(jī)定子外殼振動主要集中在發(fā)電機(jī)冷卻風(fēng)道區(qū)域,最大振動值886um。
(3)共箱母線箱殼采用2mm厚304不銹鋼,和發(fā)電機(jī)外殼之間靠法蘭和螺栓硬連接,共箱母線箱殼振動最大值683um,箱殼局部出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。
(4)比較機(jī)組定速空轉(zhuǎn)與帶負(fù)荷的振動狀態(tài),發(fā)電機(jī)本體有顯著的熱變形,增加了外殼振動增加和共箱母線箱殼振動,給安全生產(chǎn)帶來很大危害。
3、措施與方案
經(jīng)過和南汽廠技術(shù)人員一起分析,發(fā)電機(jī)風(fēng)道和共箱母線箱殼振動大的原因是:發(fā)電機(jī)風(fēng)道處鋼板受熱不平衡影響、共箱母線箱殼結(jié)構(gòu)薄弱是導(dǎo)致振動大的主要原因?,F(xiàn)場的對策:一是采用加固發(fā)電機(jī)風(fēng)道鋼板強度,二是更換原破裂的共箱母線箱殼,與發(fā)電機(jī)本體之間做軟連接,用10號槽鋼制作骨架支撐共箱母線箱殼的總量。用降低振動擾動力的方法消除振動。
2017年03月26日,對發(fā)電機(jī)共箱母線箱殼進(jìn)行了更換,發(fā)電機(jī)外殼加強、共箱母線箱殼支撐。
2017年03月27日,對發(fā)電機(jī)共箱母線箱殼和發(fā)電機(jī)本體間采用耐高溫氟橡膠皮軟連接。詳情見圖5
4、創(chuàng)新和亮點
在檢查設(shè)備結(jié)構(gòu)特性剛度和振動分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行對癥診斷,采用降低振源擾動力措施,盡管發(fā)電機(jī)仍存在熱不平衡的振動特性,但是在共箱母線箱殼和發(fā)電機(jī)外殼間創(chuàng)新地應(yīng)用耐高溫氟橡膠作為軟連接,有效阻隔了發(fā)電機(jī)外殼振動對共箱母線箱殼的傳遞。
電機(jī)空載與滿負(fù)荷時共箱母線箱殼振動值不足86um,效果明顯。
整個發(fā)電機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的安全裕度均有提高,解決了長期困擾機(jī)組運行的一個疑難問題。