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關(guān)于35/th鍋爐擴容改造提高熱力系統(tǒng)效率研究

2018-08-11 11:04章濤
科學(xué)與財富 2018年17期
關(guān)鍵詞:省煤器過熱器水冷壁

摘 要:伴隨鋼鐵技術(shù)水平的不斷提升,國家在此領(lǐng)域節(jié)能減排工作提出了更多且更加嚴(yán)格的要求。本文以35/th鍋爐為例,對其進行擴容改造,以滿足節(jié)能減排目標(biāo),提高能源利用率,降低運行成本。

關(guān)鍵詞:35/th鍋爐;擴容改造;熱力系統(tǒng);效率

某廠3、4號高爐區(qū)域原先有5臺鍋爐,其中1臺35t/h、2臺75t/h鍋爐是高、轉(zhuǎn)爐混合煤氣鍋爐,還有2臺130t/h鍋爐是全燃高爐煤氣鍋爐。這些鍋爐多為AV71、AV80汽輪鼓風(fēng)機,6MW汽輪發(fā)電機3臺,12MW2臺。針對1~3號鍋爐來講,因其均基于煤粉鍋爐而改造的局部燃燒系統(tǒng),沒有改造受熱面,所以,當(dāng)此些鍋爐處于運行狀態(tài)時,無法達到既定額定負荷。這便會造成高壓蒸汽產(chǎn)用出現(xiàn)不平衡情況,需要發(fā)電機降低負荷,以此來更好的解決蒸汽供應(yīng)不足的情況,而對于發(fā)電機來講,如果降低負荷,便會使整體運行成本增加。至此,通過考慮多方因素,需對35/th鍋爐實施針對性擴容改造。

1.改造的總體思路

在35/th鍋爐原址上,建造1臺高、轉(zhuǎn)爐煤氣混燒鍋爐(75t/h)。當(dāng)處于滿負荷運作狀態(tài)時,高爐煤氣消耗量為68245m3/h,可以根據(jù)實際需要,摻燒轉(zhuǎn)爐煤氣14500m3/h,并且還可以將轉(zhuǎn)爐煤氣當(dāng)作低負荷穩(wěn)燃以及點火的燃料。以節(jié)省資金為目標(biāo),在整個工程建設(shè)過程中,優(yōu)化煤氣、電氣系統(tǒng)、給水、疏放水的原設(shè)計方案。

2.技術(shù)方案分析

2.1改造設(shè)計鍋爐本體受熱面

將水冷壁從原先的光管水冷壁,用膜式水冷壁進行替換,這樣能夠大幅降低爐墻的散熱效率;而用輕型爐墻替換重型爐墻,這樣能夠降低施工強度,減輕爐墻重量。除此之外,增加單側(cè)水冷壁管的數(shù)量,使其從之前的36根,增加到63根,可以較好的滿足蒸汽換熱方面的強度要求。因選用的是更為先進的兩級對流式過熱器,因此,當(dāng)提高鍋爐負荷之后,位于過熱器內(nèi)部的蒸汽流速同樣會得到提高,這能夠增大過熱器系統(tǒng)的壓降。為了能夠真正實現(xiàn)此目標(biāo),可以根據(jù)實際需要,增加過熱器的管排數(shù)量,并對管排間距進行適當(dāng)增大(150mm),以此實現(xiàn)過熱器壓降的降低。

2.2優(yōu)化冷凝器結(jié)構(gòu)布局

完成擴容和,鍋爐改用能夠自制冷凝水的噴水減溫裝置,把鍋爐給水當(dāng)作冷卻水,并在冷凝器中,與鍋爐飽和蒸汽實施熱交換,從中變得獲得到凝結(jié)之后的飽和水,并將其當(dāng)作噴水減溫器當(dāng)中所需要的冷卻介質(zhì),以此達到降低過熱器中干飽和蒸汽溫度的目的。針對冷凝器而言,其實為一種表面式換熱器,在冷凝器換熱管中,鍋爐給水在其內(nèi)循環(huán),此時的鍋筒將飽和蒸汽分離出來,借助于5根引出管,向冷凝器引入,于冷卻水管的外部進行循環(huán),以此實現(xiàn)冷卻。在冷凝器上,將5根蒸汽管道、2根水管道、11根凝結(jié)水引出管與之連接。在設(shè)計、布局冷凝器時,將其安裝在爐頂?shù)耐凰骄€上,調(diào)整冷卻水的進口與出口,使之相對,控制兩冷凝器端口之間的間距,以550mm為宜,通過這樣的布置,會增大檢修量,且有著比較長的檢修周期,因此,需對其優(yōu)化冷凝器的結(jié)構(gòu)布局。

在切改過程中,需要對三個部分進行改動,其一為冷凝器集水器,其二是連接鍋筒的飽和蒸汽管道,其三為冷卻水進出口管道。針對此情況,制定了對2個冷凝器實施橫向錯誤的總體切改方案。在整個自制減溫水系統(tǒng)當(dāng)中,因?qū)ζ渲械囊恍┢艿赖淖呦?、長度有所改變,沒有改動設(shè)備標(biāo)高與本體,因此,僅需對發(fā)生改變的部分汽水管道在流動狀態(tài)下的阻力進行驗算。針對冷凝器集水器來講,由于其從兩個路徑自鍋爐兩側(cè)引導(dǎo)分配連箱(3米層),位于中間位置的S型連接管道,其在整個運作中僅發(fā)揮著連通作用,不流動,因此,在中間位置增加的S型管,不會出現(xiàn)流動損失。也就是說,僅對冷卻水管道增加部分當(dāng)前的流動阻力進行驗算便可,觀察其與相關(guān)要求是否相符。

2.3優(yōu)化省煤器支撐梁冷卻系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

完成擴容后,針對鍋爐省煤器來講,可選用雙級布置疊置式結(jié)構(gòu),借助于支撐梁,將其重量向省煤器護板轉(zhuǎn)移,重疊于尾部構(gòu)架上。對于支撐梁而言,可以根據(jù)實際需要,選擇空心式,這樣能夠更好的與空氣形成對流,實現(xiàn)換熱降溫的目的。針對一級省煤器支撐梁,則可采取自然通風(fēng)冷卻的方式。針對省煤器來講,省煤器支撐梁為其核心支撐部件,支撐梁可以對省煤器管排間所存在的間距進行準(zhǔn)確定位,確保省煤器各管排間實現(xiàn)交錯、有序布置。由于是在室內(nèi)設(shè)置鍋爐,在空氣溫度方面,要明顯高于室外流通環(huán)境,并且還有著交叉的空氣流通條件,不佳的通風(fēng)效果,另外,在持續(xù)高溫影響下,易造成支撐梁變形。依據(jù)現(xiàn)場工作條件及工作環(huán)境,針對支撐梁,可選用強制通風(fēng)方式,這樣可以滿足冷卻效果,對省煤器提供更好的保護。

3.實施效果

(1)完成擴容改造后,整個鍋爐系統(tǒng)的產(chǎn)汽能力得到顯著提升,這為發(fā)電機運行創(chuàng)造了較好的條件。在擴容改造前,35t/h鍋爐生產(chǎn)單元的最大負荷為390t/h;而完成改造后,得到了440t/h,不僅能夠為高爐供風(fēng)用汽提供保障,還能切實滿足發(fā)電機滿負荷狀態(tài)下的用汽。(2)高、轉(zhuǎn)爐煤氣相應(yīng)利用率得到顯著提升。完成改造后,高、轉(zhuǎn)爐煤氣入爐量得到顯著提升,在夏季,在有著充足煤氣的前提下,還能二次回收,因而使煤氣放散得到大幅降低,并實現(xiàn)了二次能源向電能的轉(zhuǎn)化,對生產(chǎn)成本有降低作用。(3)高爐煤氣原有的放散情況得到大幅減少,空氣質(zhì)量得到改善。完成擴容改造之后,使得本地區(qū)的高爐煤氣放散量得到大幅減少,以高爐煤氣每小時消耗5.3萬m3來計算,每天煤氣放散量可減小118萬m3,因而對大氣環(huán)境有較好的改善作用。

4.結(jié)語

綜上,通過開展此次系統(tǒng)化改造,不僅大幅提高了鍋爐生產(chǎn)量,而且還較好的滿足了發(fā)電機、汽輪機的各種生產(chǎn)需要;此外,高爐煤氣相應(yīng)放散量也得到大幅減少,環(huán)境污染情況得到減輕,環(huán)境效益佳。

參考文獻:

[1]張慶紅. 35t/h拋煤機鍋爐改造為40t/h循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)計方案[J]. 節(jié)能技術(shù), 2005, 23(6):557-561.

[2]董清梅, 張懷宇. 一臺35t/h鍋爐過熱蒸汽超溫及燃燒系統(tǒng)故障的改造[J]. 鍋爐制造, 2006(1):21-23.

[3]牛講偉, 王洋, 王美巧. 1臺35t/h循環(huán)流化床鍋爐點火系統(tǒng)的改造[J]. 節(jié)能, 2014, 33(5):50-52.

作者簡介:

章濤(1993-),男,民族:漢族,籍貫:江蘇省南京市,學(xué)歷:碩士,研究方向:熱系統(tǒng)效率。

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