吳峰倩,于文強(qiáng),紀(jì)曉磊,李學(xué)強(qiáng)
(1.山東理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,山東 淄博 255000;2.山東希成農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司,山東 樂陵 253600)
馬鈴薯是世界上僅次于小麥、水稻和玉米之后的第四大糧食作物[1-3],中國也是世界上馬鈴薯總產(chǎn)最多和消費(fèi)最大的國家。盡管我國馬鈴薯的播種面積和產(chǎn)量很多,然而在馬鈴薯機(jī)械化程度上相對(duì)落后,因此實(shí)現(xiàn)馬鈴薯全程機(jī)械化迫在眉睫。
馬鈴薯農(nóng)機(jī)產(chǎn)品主要分為馬鈴薯播種機(jī)械、中期管理機(jī)械和后期收獲及其馬鈴薯倉儲(chǔ)機(jī)械。目前,馬鈴薯從前期播種到收獲階段的機(jī)械發(fā)展較為成熟,但倉儲(chǔ)設(shè)備比較匱乏[4-6]。馬鈴薯收獲后需要根據(jù)客戶的需求進(jìn)行大小分級(jí),以達(dá)到客戶的最大利潤(rùn),但在我國大部分地區(qū),尤其是在馬鈴薯種植面積比較大的內(nèi)蒙古地區(qū),仍靠人工來清選,不僅效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大,清選效果也不佳。馬鈴薯清選裝備能夠方便馬鈴薯的大量分選工作,代替了人工靠肉眼進(jìn)行清選的繁重工作,減少了勞動(dòng)力且大大提高了清選質(zhì)量[7-10]。
本文通過對(duì)馬鈴薯智能清選控制系統(tǒng)的研制,解決了馬鈴薯清選機(jī)的上料流量輸送不穩(wěn)定及清選輥軸間距調(diào)節(jié)不便的問題。其根據(jù)主輸送線上料速度改變上料流量的穩(wěn)定性,經(jīng)傳感器采集上料輸送帶松弛距離信息自動(dòng)調(diào)整輸送帶的張緊度,通過相鄰輥軸間距的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)清選狀態(tài)的可視性,提高馬鈴薯清選機(jī)的工作效率,降低薯塊破皮率,為馬鈴薯清選裝備的進(jìn)一步智能化研究提供了參考,對(duì)馬鈴薯清選裝備的設(shè)計(jì)優(yōu)化有著重要的意義[11]。
馬鈴薯清選機(jī)主要由主輸送線上料裝置、一級(jí)清選裝置、二級(jí)清選裝置、薯塊輸送線裝置及泥土雜物輸送線裝置等組成,如圖1所示。
1.主輸送線上料裝置 2.一級(jí)清選裝置 3.二級(jí)清選裝置 4.薯塊輸送線裝置 5.主機(jī)托架
工作過程中,馬鈴薯通過裝卸車倒入主輸送線裝置,主輸送線裝置由液壓系統(tǒng)控制其輸送角度,變頻電機(jī)可以根據(jù)輸送馬鈴薯的載荷量而調(diào)整其輸送速度,從而有效地提高了馬鈴薯的輸送效率。馬鈴薯由主輸送線裝置輸送到一級(jí)清選裝置,小薯塊與碎土雜質(zhì)通過分選軸間隙落到下面的輸送帶上,被輸送到下一級(jí)輸送帶,分選裝置的分選軸間隙大小由液壓系統(tǒng)控制,精確地保證了馬鈴薯大小規(guī)格的統(tǒng)一。馬鈴薯從一級(jí)清選裝置被輸送到二級(jí)清選裝置上,二級(jí)清選裝置采用橡膠彈性分離齒刷膠輪,既保證馬鈴薯不被碰傷,又能更好地將馬鈴薯表面的粘性土壤揉搓干凈;最后,清理干凈的馬鈴薯被輸送到下一級(jí)輸送線,完成分選清選的全過程。
本系統(tǒng)主要由PLC主控制模塊、上料清選量控制模塊、輸送帶控制模塊、清選輥軸間距控制模塊、人機(jī)交互模塊,以及電源等組成。清選控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 智能清選控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
本控制系統(tǒng)完成對(duì)上料速度、輸送帶張緊度及輥軸間距等信息的操作處理,并對(duì)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控界面和參數(shù)界面進(jìn)行設(shè)置,及時(shí)地顯示出檢測(cè)模塊的信息變化。
在馬鈴薯清選機(jī)上料輸送過程中,因上料不均勻而導(dǎo)致物料堆積、過載卡停和分選效果差等問題[12],采用測(cè)距傳感器采集薯塊輸送厚度信號(hào),經(jīng)可編程控制器PLC輸出指令傳送到變頻器中并作相應(yīng)的動(dòng)作,通過對(duì)輸出頻率的改變,控制變頻電機(jī)的轉(zhuǎn)速,滿足主輸送線上料清選量的要求,實(shí)現(xiàn)馬鈴薯清選機(jī)智能上料。主輸送線上料裝置如圖3所示。
馬鈴薯清選機(jī)上料輸送帶在長(zhǎng)期作業(yè)過程中受振動(dòng)、載荷過載及輸送帶松弛等因素影響易出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,故輸送帶傳動(dòng)中張緊處的調(diào)整,可以有效防止輸送帶隨時(shí)跑偏。當(dāng)測(cè)距傳感器檢測(cè)到輸送帶松弛時(shí),可編程控制器PLC輸出指令傳送到步進(jìn)電機(jī),將其轉(zhuǎn)動(dòng)相應(yīng)的角度驅(qū)動(dòng)調(diào)整螺栓,從而實(shí)現(xiàn)上料輸送帶張緊度的調(diào)整。通過采用自動(dòng)張緊裝置調(diào)整輸送帶的張緊度,對(duì)防止輸送帶松弛、機(jī)架歪斜引起的跑偏發(fā)揮了良好的作用,并提高了馬鈴薯清選機(jī)上料輸送帶的平穩(wěn)性。上料輸送帶內(nèi)部視圖,如圖4所示。
1.馬鈴薯輸送帶 2.擋薯側(cè)護(hù)板 3. 擋薯底端板 4.支撐座 5.鏈條下?lián)醢?6. 配電箱固定架 7.變頻電機(jī)
1.擋板連接架 2.從動(dòng)輥軸 3.傳動(dòng)鏈條總成 4.支撐架 5.主動(dòng)四爪
在清選作業(yè)過程中,上料主輸送線裝置將馬鈴薯輸送到清選裝置中,小薯塊和碎土雜質(zhì)經(jīng)過清選輥軸間隙落到下層輸送帶上,清選裝置的輥軸間隙大小由液壓系統(tǒng)控制,從而達(dá)到清選馬鈴薯大小規(guī)格的統(tǒng)一。通過計(jì)算機(jī)控制液壓系統(tǒng)的工作時(shí)間,進(jìn)而調(diào)節(jié)清選裝置相鄰輥軸間距,提高清選輥軸間距的控制精度。清選調(diào)節(jié)裝置如圖5所示。
1.減速電機(jī) 2.主動(dòng)擋板 3.分選彈簧 4.雙連片體 5.傳動(dòng)鏈條 6.單連片體 7.支撐托桿
本控制系統(tǒng)應(yīng)用西門子S7-200系列PLC,型號(hào)為S7-200 CPU224-DC24V,具有結(jié)構(gòu)緊湊、容量大、實(shí)時(shí)性好、響應(yīng)快速及系統(tǒng)工作穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)[13-14],可以達(dá)到本系統(tǒng)的使用目的。
3.2.1 單位時(shí)間清選量與各參數(shù)的關(guān)系
馬鈴薯上料過程中,智能控制系統(tǒng)根據(jù)薯塊堆積平均高度h’、單位時(shí)間清選量Qs及主輸送線上料速度vz三者之間的關(guān)系,通過主輸送線上料速度vz和薯塊堆積平均高度h’,計(jì)算出單位時(shí)間清選量Qs,從而能夠?qū)崿F(xiàn)主輸送線上料流量達(dá)到穩(wěn)定的效果。單位時(shí)間清選量與判定變速運(yùn)算公式為
Qs=vz·ρd·(d1+h0h’)·(h0h’)×36×10-4
(1)
h’=(h1+h2+h3+h4)/4
(2)
td=dj/vz×10-3
(3)
vz=dz·π·nz/(6×104)
(4)
fd=nz·pj/60
(5)
式中Qs—單位時(shí)間清選量(t/h);
vz—主輸送線上料速度(m/s);
ρd—薯堆密度(t/m3);
d1—接收料斗上平端底部寬度(mm);
h0—檢測(cè)模塊的安裝高度(mm);
h’—檢測(cè)薯塊堆積平均高度(mm);
h1、h2、h3、h4—分別為薯塊堆積高度點(diǎn)位1、2、3、4;
td—判定速度變化所需時(shí)間(s);
dj—檢測(cè)模塊檢測(cè)寬度(mm);
nz—變頻電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min);
dz—上料主動(dòng)鏈輪的直徑(mm);
fd—變頻器的頻率(Hz);
pj—變頻電機(jī)的級(jí)數(shù)。
3.2.2 上料清選量控制原理
在上料清選量控制系統(tǒng)中,可編程控制器PLC發(fā)出指令傳送到變頻器中并作相應(yīng)的動(dòng)作,經(jīng)過輸出頻率的改變,可以控制變頻電機(jī)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)上料清選量,但對(duì)于給定的上料清選量不能保證指令達(dá)到規(guī)定的數(shù)值。若建立開環(huán)控制,則上料清選量無法滿足控制要求,因此本文建立閉環(huán)反饋控制[15],更好地提高上料清選量的穩(wěn)定性和控制精度。其控制結(jié)構(gòu)框圖,如圖6所示。
圖6 上料清選量控制結(jié)構(gòu)框圖
工業(yè)控制計(jì)算機(jī)通過可編程控制器PLC,將檢測(cè)到的薯塊堆積高度信號(hào)轉(zhuǎn)化為0~10V的模擬量電壓信號(hào),模擬量電壓信號(hào)經(jīng)內(nèi)部A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為數(shù)字量信號(hào),并將其輸送給CPU模塊;然后,根據(jù)預(yù)定程序,對(duì)被測(cè)量的信號(hào)給予分析、處理及比較[16],根據(jù)設(shè)定的控制算法進(jìn)行PID運(yùn)算并輸送出控制信號(hào),將控制信號(hào)經(jīng)過D/A轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為0~10V的電壓信號(hào)輸送到變頻器中,從而經(jīng)過頻率調(diào)節(jié)控制電機(jī)的速度,達(dá)到上料清選量的穩(wěn)定性。薯塊堆積高度可經(jīng)過數(shù)據(jù)采集傳送給上位機(jī),并在組態(tài)界面中進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示。
為提高系統(tǒng)的靈敏性和控制精確度,通過PLC編寫程序調(diào)用組態(tài)王軟件的PID標(biāo)準(zhǔn)控制模塊[17],再按照實(shí)際的工作情況加以調(diào)試處理,并對(duì)比例系數(shù)KP、積分時(shí)間常數(shù)TI、微分時(shí)間常數(shù)TD用試湊的方法調(diào)整,直調(diào)試到滿足的數(shù)值,達(dá)到馬鈴薯清選量的恒定,提高主輸送線上料清選量的穩(wěn)定性。
為避免馬鈴薯上料輸送帶作業(yè)時(shí)受振動(dòng)、過載及輸送帶松弛等因素造成的跑偏現(xiàn)象,輸送帶傳動(dòng)采用自動(dòng)張緊裝置,以保證必需的初拉力。由于輸送過程中輸送帶張緊度調(diào)整幅度無需過大,因此可以使調(diào)整螺桿和步進(jìn)電機(jī)相連接,并用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)調(diào)整螺栓實(shí)現(xiàn)輸送帶張緊度的調(diào)整。在輸送過程中,當(dāng)傳感器檢測(cè)到輸送帶的實(shí)際張緊度小于設(shè)定張緊度時(shí),系統(tǒng)發(fā)出故障警報(bào)信號(hào),可編程控制器PLC輸出脈沖指令傳送到步進(jìn)電機(jī)中,將步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)相應(yīng)的角度驅(qū)動(dòng)調(diào)整螺栓,從而實(shí)現(xiàn)上料輸送帶張緊度的調(diào)整;若輸送帶的實(shí)際張緊度不小于設(shè)定張緊度時(shí),則輸送帶繼續(xù)正常工作。輸送帶控制流程如圖7所示。
3.4.1 清選輥軸間距與各參數(shù)的關(guān)系
在人機(jī)交互界面中設(shè)定相鄰輥軸間距Lz,液壓系統(tǒng)工作時(shí),清選裝置相鄰輥軸間距的調(diào)節(jié)由液壓系統(tǒng)的運(yùn)行控制。根據(jù)液壓系統(tǒng)運(yùn)行的距離L1為設(shè)定的相鄰輥軸間距Lz與測(cè)得的初始間距Lc之差的絕對(duì)值,從液壓系統(tǒng)中獲得相應(yīng)的運(yùn)行速度v1,由此得出液壓系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間Δtw為
L1=v1Δtw×10-3
(6)
L1=|Lz-Lc|
(7)
Δtw=|Lz-Lc|/v1×10-3
(8)
式中L1—液壓系統(tǒng)的運(yùn)行距離(mm);
v1—液壓系統(tǒng)的運(yùn)行速度(m/s);
Δtw—液壓系統(tǒng)的運(yùn)行工作時(shí)間(s);
Lc—測(cè)得的初始相鄰輥軸間距(mm)。
圖7 輸送帶控制流程
3.4.2 清選輥軸間距控制原理
在馬鈴薯清選工作中,清選裝置的輥軸間距采用手動(dòng)調(diào)節(jié)方式,存在著清選輥軸間距控制精度低、調(diào)節(jié)繁瑣及作業(yè)效率低等問題。本文采用智能控制的方式,能夠更快捷地調(diào)節(jié)清選裝置的輥軸間距,并提高輥軸間距的控制精確度。通過PLC控制液壓缸三位四通電磁換向閥[18-19],完成液壓缸動(dòng)作的全過程,并控制液壓系統(tǒng)運(yùn)行的工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)相鄰清選輥軸間距的調(diào)節(jié),其控制流程如圖8所示。
可編程控制器PLC將Q0.0置位,再將Q0.1復(fù)位,則電磁閥的線圈J1帶電,J2不帶電,三位四通電磁換向閥處于左工作位,液壓缸伸出;可編程控制器PLC將Q0.0復(fù)位,再將Q0.1置位,則電磁閥的線圈J2帶電,J1不帶電,三位四通電磁換向閥處于右工作位,液壓缸收縮;可編程控制器PLC將Q0.0、Q0.1復(fù)位,則電磁閥的線圈J1、J2不帶電,三位四通電磁換向閥的工作狀態(tài)處于中間位,液壓缸停止動(dòng)作,完成整個(gè)液壓缸的工作過程,并控制液壓系統(tǒng)的工作時(shí)間t,從而達(dá)到相鄰輥軸間距調(diào)節(jié)的目的。
圖8 清選輥軸間距控制流程
人機(jī)交互模塊主要包括對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控界面與參數(shù)設(shè)置界面的設(shè)計(jì),通過這兩個(gè)界面窗口用戶可以實(shí)時(shí)監(jiān)控清選工作的狀態(tài),還可根據(jù)不同工作環(huán)境設(shè)置清選機(jī)各個(gè)模塊的參數(shù)化控制,提高了清選機(jī)的工作效率。
用戶根據(jù)需求在人機(jī)交互界面通過設(shè)置 “單位時(shí)間清選量”選項(xiàng)和“相鄰輥軸間距”選項(xiàng),分別對(duì)清選機(jī)的主輸送線上料速度和液壓系統(tǒng)工作時(shí)間進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)清選狀態(tài)的可視性和實(shí)時(shí)性。
在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市進(jìn)行田間試驗(yàn), 選用額定載重30t的重型貨車,將馬鈴薯等量分組倒入所研制的5XF-60型馬鈴薯智能清選機(jī)中進(jìn)行田間試驗(yàn)。馬鈴薯輸送清選現(xiàn)場(chǎng)圖如圖9所示。
通過多次田間試驗(yàn),對(duì)多組試驗(yàn)結(jié)果取均值,將試驗(yàn)結(jié)果與原有手動(dòng)馬鈴薯清選機(jī)工作性能進(jìn)行比較分析,得出清選機(jī)改進(jìn)前后的性能結(jié)果對(duì)比,結(jié)果如表1所示。
圖9 清選現(xiàn)場(chǎng)
項(xiàng)目單位改進(jìn)前性能改進(jìn)后性能最大處理能力t/h6070泥土清除率%≥ 90.0≥ 95.5清選準(zhǔn)確率%≥ 85.0≥ 93.0傷薯率%≤ 5.0≤ 1.0
1)上料清選量控制模塊經(jīng)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),可控制清選機(jī)上料主動(dòng)軸的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而調(diào)節(jié)主輸送線上料速度,實(shí)現(xiàn)了馬鈴薯上料清選量的穩(wěn)定性。
2)利用自動(dòng)張緊裝置控制輸送帶傳動(dòng),以保證輸送帶張緊度的要求,避免輸送帶因振動(dòng)、過載及松弛等原因所引起的跑偏問題,提高了馬鈴薯清選機(jī)上料輸送效率。
3)通過可編程控制器PLC控制Q0.0、Q0.1的置位與復(fù)位,實(shí)現(xiàn)液壓缸伸縮功能,來調(diào)節(jié)清選裝置相鄰輥軸間距,提高了清選輥軸間距的控制精度。
4)田間試驗(yàn)表明:改進(jìn)后的5XF-60馬鈴薯智能清選機(jī)的最大處理能力、泥土清除率、清選準(zhǔn)確率及傷薯率4項(xiàng)指標(biāo)較原有清選機(jī)得到了極大改善,不僅提高了馬鈴薯分選效率,且有效降低了傷薯率,保證了清選質(zhì)量。
AbstractID:1003-188X(2018)09-0144-EA