柴潔 許杰 張佳駿
摘要:針對福建LNG接收站5#、6#儲罐工程樁基工程不同階段出現(xiàn)的孤石、斜巖、淤泥區(qū)等施工難點(diǎn),EPC項目組通過調(diào)整施工方案和制定應(yīng)對措施,有效提高了鉆孔灌注樁成孔效率,縮短了樁基施工時間,保證了項目正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:鉆孔灌注樁;樁基施工;解決方案
一、工程概況
福建LNG站線項目秀嶼接收站5#、6#儲罐工程,是中國海油首個自主技術(shù)、自主設(shè)計、自主建設(shè)、自主管理的16萬方全容儲罐項目,也是2016年油氣領(lǐng)域國家重大工程的建設(shè)項目。
該項目樁基工程主要包括5#、6#儲罐的鉆孔灌注樁施工,其中5#、6#儲罐各布置直徑1.2m鉆沖孔灌注樁376根,共752根。單罐施工區(qū)域總面積5600m2,樁基截面總面積約700 m2,樁位布置密度高,作業(yè)面狹小,現(xiàn)場采用沖孔與旋挖作業(yè)兩種施工工藝,單臺設(shè)備施工通常采用間隔跳打,以確保相鄰施工的樁不產(chǎn)生相互影響,同時,據(jù)設(shè)計圖紙要求,單根樁基滿足入巖至中風(fēng)化持力層1-3m,項目總工程量浩大,要求進(jìn)度控制科學(xué)化,組織設(shè)計、施工方案、工序銜接、樁基檢測實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理,推動項目順利實(shí)施。
該工程5#儲罐自2016年4月17日樁基施工開始,實(shí)施3個月后,共累計完成86根,日均0.945根;6#儲罐在南區(qū)和北區(qū)試打期間進(jìn)度維持在日均0.5根,成樁效率低,根本無法保障5#、6#儲罐樁基正常工期要求,并對項目總工期構(gòu)成嚴(yán)重滯后風(fēng)險,同時帶來潛在的工期違約或巨額經(jīng)濟(jì)索賠糾紛。項目施工區(qū)地域極為復(fù)雜,涉及填海造陸、拋石、巖土開挖等多種情況,如何有效面對樁基工程不同階段出現(xiàn)的施工難點(diǎn),攻堅克難,成為參建各方共同專注的課題。
二、樁基施工難點(diǎn)與問題
(一) 5#儲罐存在大角度的斜巖面
據(jù)施工區(qū)域巖土工程詳細(xì)勘察報分析:場地下覆7~40m范圍內(nèi)為花崗巖層,花崗巖在與大氣、水及生物接觸過程中發(fā)生的一系列綜合作用,導(dǎo)致巖體風(fēng)化,其風(fēng)化具有典型特征—球狀風(fēng)化,使地層具有廣泛的不均勻性、離散性、差異性、突變性。場地內(nèi)巖層層面起伏較大,局部巖層層面坡度達(dá)60℃以上,等高線密,巖面傾斜較大,同時場地內(nèi)巖層風(fēng)化程度及各類風(fēng)化層厚度變化很大。
在施工過程中,沖擊鉆機(jī)的沖錘在接觸到基巖面時,沖錘就會沿斜面滑向一側(cè),偏孔概率在40%~60%之間。偏孔發(fā)生后,導(dǎo)致填石反復(fù)糾偏,偏孔糾正需1周~3周,而正常單樁成孔3~5天,偏孔糾偏占用了大量的人力機(jī)具,嚴(yán)重影響了成孔效率,從而影響項目總體工期?,F(xiàn)場采取了填石糾偏、增加施工人員、增加施工機(jī)械等多種措施,但成孔效率依舊偏低,個別樁基持續(xù)施工20多天都難以成孔,樁孔內(nèi)的基巖面有傾斜、不全斷面的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。
(二) 5#儲罐存在大量孤石
LNG接收站位于秀嶼半島,站外巖石峭立,臨近海域存在多處小型孤島。5#儲罐靠近青峰巖山體,施工區(qū)域溝壑陡坎發(fā)育,亂石叢生。大量孤石的存在為判巖工作造成極大困難,極易造成誤判,一旦誤判將會對整個基礎(chǔ)工程帶來安全隱患。在判定巖性時,業(yè)主、總包、施工三方往往存有爭議。樁基施工初期主要由沖擊鉆機(jī)進(jìn)行入巖施工,孤石的強(qiáng)度與基巖的強(qiáng)度是相同的,進(jìn)尺速度很慢,入巖量的增加也加大了對沖錘的磨損,修補(bǔ)后沖錘卡錘的幾率增加,既增加了成孔時間又增加了成孔難度。
(三) 6#儲罐存在大量拋石及淤泥
根據(jù)項目一期基礎(chǔ)資料提示,6#儲罐北區(qū)為拋石回填區(qū),拋石區(qū)工程樁占總樁數(shù)的26.6%,約100顆。拋石厚度在11-14米左右,拋石直徑在0.3-1m左右,導(dǎo)致該區(qū)域成孔難度加大,同時拋石區(qū)地下水與海水相通,多次發(fā)生漏漿、塌孔、卡錘等問題,實(shí)際樁徑與設(shè)計樁基產(chǎn)出波動性變化。
6#儲罐南區(qū)為淤泥區(qū),占總樁數(shù)的8%,約30顆。淤泥層處于流塑狀態(tài),厚度在4-17m之間,流動性較強(qiáng),導(dǎo)致成孔過程中出現(xiàn)縮孔、擴(kuò)孔等問題,充盈系數(shù)不斷擴(kuò)大,南區(qū)淤泥內(nèi),充盈系數(shù)最大值最大達(dá)到3.5,同時淤泥層影響距離達(dá)12米,造成施工進(jìn)度持續(xù)緩慢。
(四)原有消防管線、海水管線的影響
5#儲罐東側(cè)、南側(cè)靠近海水管線和消防管線,海水管線和消防管線為生產(chǎn)運(yùn)行區(qū)管線,工程施工過程中產(chǎn)生的震動可能會對上述造成一定影響,存在一定的安全、質(zhì)量隱患。根據(jù)技術(shù)及運(yùn)行人員核算,影響海水管線、消防管線的工程樁為30根,因此造成該區(qū)域無法采用沖孔鉆機(jī)成孔,對施工進(jìn)度及作業(yè)順序安排造成一定的影響。
三、樁基施工應(yīng)對措施
(一)消除孤石影響的處理措施
本項目所采用基樁為摩擦端承樁,樁端持力層的確定對工程質(zhì)量至關(guān)重要。如誤將孤石(球狀風(fēng)化體)作為樁基持力層,可能造成樁基強(qiáng)度不夠、建筑物產(chǎn)生不均勻沉降或樁基失穩(wěn)等工程問題,給工程帶來極大危害;若施工中巖面判定過于保守,則會大大增加樁基工程量,延誤工程進(jìn)度,造成極大經(jīng)濟(jì)浪費(fèi)。故準(zhǔn)確確定持力層的埋深,對于整個樁基的質(zhì)量和進(jìn)度保證非常重要。
超前鉆為施工勘察的一種手段,是用來探知樁基地質(zhì)情況、確定樁底標(biāo)高的一種技術(shù)措施,在地質(zhì)情況復(fù)雜的狀況下,引入超前鉆可以給工程帶來施工質(zhì)量保證、施工進(jìn)度加快的優(yōu)勢。EPC項目組決定引入超前鉆施工,對5#罐現(xiàn)場剩余樁位均進(jìn)行超前鉆施工勘察,以提前確定孤石情況,最大程度排除孤石做樁端持力層的可能性,從而準(zhǔn)確定樁長及樁的入巖量。
超前鉆施工,按每根樁布置1個鉆探孔的原則布孔,孔位布設(shè)于樁位中心一側(cè)200mm處或樁心位置。因工程樁是以中風(fēng)化花崗巖位樁端持力層,鉆孔深度鉆入中風(fēng)化花崗巖(或微風(fēng)化花崗巖)不宜小于5米且不小于原預(yù)估樁長。若鉆進(jìn)過程中遇到孤石,則應(yīng)鉆穿該孤石后繼續(xù)鉆至中風(fēng)化花崗巖(或微風(fēng)化花崗巖)不小于5米。對每個鉆孔取出的巖芯,經(jīng)判巖工程師現(xiàn)場判定為中等—微風(fēng)化巖且符合終孔要求即可終孔,并留取巖芯照片。
引入超前鉆后,每個樁的孤石情況都得到了確認(rèn),共完成勘探點(diǎn)285個,其中183個勘探點(diǎn)存在一個至多個孤石,單個孤石最厚可達(dá)7.6米,孤石率達(dá)64.2%。球狀風(fēng)化體多為強(qiáng)度高、硬度大多為中-微風(fēng)化花崗巖,解決了判巖爭議問題,為進(jìn)一步確定施工組織方案提供了可靠依據(jù)。
(二)鉆孔偏斜的處理措施
由于基巖面傾斜較大,項目初期采用沖擊鉆成孔時,沖錘會沿斜面滑向一側(cè),導(dǎo)致樁的中心偏位較多,難以成孔。故對沖擊鉆孔時采取了一系列措施,防止偏孔現(xiàn)象。具體有:①保證沖擊鉆機(jī)平臺的堅實(shí)、平整;②當(dāng)沖擊鉆沖進(jìn)至土石交界面或軟硬巖交界面時,減少沖程,采用低垂密擊的方式進(jìn)行沖進(jìn),以減少沖擊偏向作用;③及時清理沉渣,確保每次沖擊都能作用在新鮮的巖面上;④及時更換或加焊剛度較大的錘牙,確保沖進(jìn)效果;⑤當(dāng)發(fā)生孔位偏移時,不斷地向孔內(nèi)填石(片石或塊石)使之與巖層的強(qiáng)度和硬度相近,保證進(jìn)尺平穩(wěn)、不偏孔,強(qiáng)行地將偏孔段糾正過來;⑥向孔內(nèi)灌注混凝土,高度控制到樁中心不偏位的高度,待10天左右時,再用沖擊鉆機(jī)進(jìn)行沖擊成孔。
雖然采取了一系列措施,但由于沖擊鉆成孔工藝固有的特點(diǎn),鉆頭必須沖擊到基巖面上,而5#罐地質(zhì)條件又極其復(fù)雜,偏孔現(xiàn)象仍時有發(fā)生,嚴(yán)重耽誤了施工進(jìn)程。EPC項目組決定在5#罐退出10臺沖擊鉆機(jī),引入4臺旋挖鉆機(jī),采用旋挖鉆成孔工藝,對基巖部分直接旋挖鉆進(jìn)成孔,從源頭上解決偏孔問題。
旋挖鉆成孔是利用帶有斗式鉆頭的轉(zhuǎn)桿旋轉(zhuǎn)及自身的自重,將切削的土及巖石削刮入斗筒內(nèi),提升斗筒至孔外,借助斗筒的特殊機(jī)構(gòu)棄土,重復(fù)上述過程即可形成樁孔。引用大旋挖施工工藝后,鉆孔偏斜的狀況得到解決,斗筒取土及棄土都比較容易,與沖擊鉆成孔相比,垂直度、孔徑、標(biāo)高等均能較好控制,對確保工程工期和質(zhì)量非常有利。
(三)拋石區(qū)的樁基施工處理措施
6#罐自防浪堤向南近30米范圍內(nèi)為拋石回填區(qū),由于拋石之間縫隙較大,當(dāng)施工至拋石區(qū)時,會出現(xiàn)漏漿情況,容易造成塌孔現(xiàn)象。在充分進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查及總結(jié),現(xiàn)場決定在拋石區(qū)施工時先回填塊石,封堵比較大的空隙,若還出現(xiàn)漏漿,再采用回填紅土封堵較小空隙,沖擊鉆對回填的塊石及紅土進(jìn)行沖擊反復(fù)成孔。當(dāng)一定深度的空隙完全封堵后,需要繼續(xù)沖擊成孔,有可能會繼續(xù)出現(xiàn)漏漿情況,繼續(xù)回填塊石、紅土進(jìn)行封堵,沖擊鉆機(jī)繼續(xù)反復(fù)成孔。
在漲潮時由于拋石區(qū)的空隙會和海水相通,造成嚴(yán)重漏漿。根據(jù)潮汐表安排沖孔時間段、間歇時間和灌注時間,在落潮時進(jìn)行沖擊成孔和混凝土灌注,在漲潮時暫時性停止施工,避免因為沖擊對拋石造成擾動而造成的漏漿情況加重。
(四)淤泥區(qū)的樁基施工處理措施
6#儲罐南區(qū)為淤泥區(qū),淤泥層處于流塑狀態(tài),流動性較強(qiáng),導(dǎo)致成孔過程中出現(xiàn)縮孔、擴(kuò)孔等問題。在施工時發(fā)現(xiàn),淤泥區(qū)施工最大影響距離達(dá)12米,間隔跳打方案成為首選方案,①現(xiàn)場重新布置2臺大型旋挖機(jī),由之前的間隔一根樁進(jìn)行施工,調(diào)整至間隔三根樁進(jìn)行施工,最大程度上減少了對淤泥層的擾動。②確保在樁混凝土灌注完成之后,待混凝土初凝之后進(jìn)行相鄰樁的施工作業(yè),避免因混凝土沒有進(jìn)行初凝,就在相鄰樁進(jìn)行作業(yè)造成混凝土流動,影響成樁質(zhì)量。③在混凝土灌注過程中,通過增加導(dǎo)管的插拔,增加淤泥段混凝土灌注充盈系數(shù),避免因混凝土灌注完畢后,淤泥進(jìn)行回流,造成樁的樁徑小于設(shè)計樁徑,保證施工質(zhì)量。
(五)原有海水管線的防護(hù)措施
為重點(diǎn)防護(hù)原有海水管線,現(xiàn)場采用多項措施,保證了現(xiàn)場安全、合理施工。由專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊對開展埋地海水管道止推墩結(jié)構(gòu)荷載復(fù)核并出具相關(guān)報告。同時,在海水管線過路口增設(shè)沉降觀測點(diǎn),當(dāng)有重載車輛通過后,專業(yè)測量工程師定期測量沉降情況,隨時關(guān)注對海水管線的影響;對罐區(qū)域消防管線可能受重載情況,開展管線受力計算,復(fù)核管線在上部重載作用下,管線的受力和變形情況。對距離海水管線20m、距離消防管線10m范圍內(nèi)樁(共計30顆),采用大功率旋挖機(jī)施工,替代錘擊鉆孔的方式,減小對管線的擾動,以保護(hù)海水和消防管線。
四、結(jié)語
該項目樁基施工階段遭遇了多種典型樁基施工困難,多次出現(xiàn)孤石、偏孔、漏漿、塌孔等不利因素,面對異常復(fù)雜的地質(zhì)條件,通過現(xiàn)場調(diào)整施工方案、合理優(yōu)化分析、制定應(yīng)對措施,使單根樁成孔耗時由最初的144.3h,縮減為31.5h,成孔效率提高了4.58倍,大大縮短剩余樁基工期,保障了項目總體工期。綜上所述,在樁基工程實(shí)施階段,建議參建各方應(yīng)盡早研讀地質(zhì)勘查資料,確立合理高效的施工工藝,提高技術(shù)水平,有效保障項目進(jìn)展,減小不必要的工期和損失。
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