沈國棟,段宗偉,洪久安
(安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 淮南 232089)
安徽淮南平圩電廠3#汽輪發(fā)電機(jī)7#軸承座的軸向振動較大,對機(jī)組安全、可靠運(yùn)行產(chǎn)生了一定影響。為了分析7#軸承座的振動原因,對該機(jī)組的振動現(xiàn)象進(jìn)行了測試和分析,并進(jìn)行了治理,取得了比較好的減振效果?,F(xiàn)將測試分析工作總結(jié)出來,以供同類型的機(jī)組參考。
平圩電廠汽輪發(fā)電機(jī)主機(jī),是由某電氣裝備有限公司生產(chǎn)的50WT25E-144型國內(nèi)超臨界、單軸、一次中間再熱、四缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī),銘牌額定功率660MW,汽輪機(jī)主機(jī)是單軸承支撐落地式軸承座的結(jié)構(gòu),軸承座與汽缸是分開獨(dú)立布置的結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子為三軸承支撐方式,如圖1。
7#軸承座的振動一直偏大,在機(jī)組停機(jī)前對振動進(jìn)行了測試。圖2是7#軸承座外特性測試時的測點(diǎn)布置圖。
測試結(jié)果總結(jié)如下。
(1)7#軸承座7x和7y測點(diǎn)軸振在75~90μm之間。(2)7#軸承座水平方向振動<20μm,垂直方向振動<30μm,總體振動不大。(3)7#軸承座垂直振動呈反對稱型擺動。(4)軸承座頂部的軸向振動達(dá)到140μm。(5)軸向振動以及垂直、水平振動的頻譜中都是以50Hz分量為主,其余頻率成分很少,如圖3所示。
千斤頂對軸承座振動的影響見表1。
圖1 660MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸系布置圖
圖2 軸承座外特性測試時測點(diǎn)布置
圖3 7#軸承座軸向振動頻譜圖
表1 千斤頂對軸承座振動的影響
(1)振動頻率主要為50Hz,可以初步排除電氣方面各項(xiàng)因素的影響,如:磁力中心偏差、匝間短路等。為進(jìn)一步排除電氣方面故障因素的影響,可以在檢修后開機(jī)時測試,加勵磁電流前后7#軸承座軸向振動變化情況加以確認(rèn)。(2)軸承座的軸向剛度偏低,對激振力比較敏感。(3)轉(zhuǎn)子上存在不平衡激振力,對軸向振動產(chǎn)生一定影響。
機(jī)組停機(jī)期間,安排的檢查項(xiàng)目情況如下。(1)盤車狀態(tài)下,架百分表測試勵發(fā)對輪、7#軸承露出軸段和勵磁機(jī)最尾端處轉(zhuǎn)軸徑向晃度;測試對輪瓢偏的情況;無異常。(2)對7#軸承軸瓦,測量軸頸揚(yáng)度、軸頸晃度、軸承座揚(yáng)度、軸承座底部墊塊與洼窩的接觸情況、軸承緊力、烏金面工作狀態(tài)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)對7#軸承座4個地腳螺栓的緊力進(jìn)行檢查,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
開機(jī)過程中,測試了機(jī)組啟動過程時7#軸承座的振動特性以及隨轉(zhuǎn)速變化的情況,見圖4。
圖4 7#軸承座振動隨轉(zhuǎn)速變化的情況
從圖中可以看出,2650r/min后,隨著轉(zhuǎn)速的進(jìn)一步升高,7#軸承座的軸向振動都急劇增大,突出表現(xiàn)在7#軸承座的軸向上。7#軸承座的軸向振動在3000r/min附近具有比較明顯的共振特征。
嘗試經(jīng)過兩次動平衡試驗(yàn)調(diào)整,最終在勵磁機(jī)尾部加重后,7x和7y的振動大幅度減小,而7#軸承座軸向振動一直維持在比較高的水平上,加重前后振動變化的幅度不明顯。動平衡試驗(yàn)時的測點(diǎn)布置如圖5所示。
鑒于7#軸承的軸向振動依然維持在較高水平。為了減小7#軸承座的軸向振動,決定在目前軸系平衡狀態(tài)下開展軸承座的頂舉試驗(yàn),試驗(yàn)觀察頂舉對軸承座軸向振動的影響。頂舉試驗(yàn)在軸承座底部正下方進(jìn)行,頂舉試驗(yàn)過程中,振動變化的情況見圖6。從圖中可以看出,對軸承座底部施加頂舉力后,7#軸承座垂直和軸向振動都減小,其中軸向振動從230μm減小到150μm。頂舉對其余各點(diǎn)以及轉(zhuǎn)軸振動的影響較小。頂舉力撤銷后,7#軸承座的振動隨即恢復(fù)原狀。
圖5 動平衡試驗(yàn)時測點(diǎn)布置
圖6 頂舉試驗(yàn)過程中各點(diǎn)振動變化的情況
(1)加減勵磁電流的試驗(yàn)過程中,7#軸承座的軸向振動變化較小,軸承座軸向振動的主頻率為50Hz,說明軸向振動受勵磁電流的影響較小,基本可以排除發(fā)電機(jī)電氣方面因素對軸向振動的影響,如匝間短路、磁力中心不正、空氣間隙不均勻等。(2)2500r/min后,隨著轉(zhuǎn)速的升高,軸向振動呈現(xiàn)出明顯的爬升趨勢,在3000r/min附近,軸承座的軸向振動表現(xiàn)出比較明顯的共振特征,表明軸承座的軸向剛度不足,導(dǎo)致軸向共振頻率下降到工作轉(zhuǎn)速附近,誘發(fā)3000r/min轉(zhuǎn)速下的共振,從而導(dǎo)致軸向振動大。(3)動平衡后,7#軸承的轉(zhuǎn)軸振動大幅度減小,而軸向振動變化的幅度不大,說明軸向振動和轉(zhuǎn)子上不平衡力之間的關(guān)系不大。經(jīng)過動平衡試驗(yàn)調(diào)整后,現(xiàn)階段軸系動平衡的精度已經(jīng)很高,進(jìn)一步調(diào)整動平衡對減小軸向振動的作用不大。(4)頂舉試驗(yàn)表明,施加頂舉力后,軸向振動大幅度減小,進(jìn)一步證實(shí)軸承座的軸向剛度或其支撐剛度較低。
該型機(jī)組7#軸承座通過4個地腳螺栓支撐在臺板上。螺栓的連接不好,容易導(dǎo)致臺板與基礎(chǔ)的連接不實(shí)。此外,二次灌漿老化、墊鐵松動等因素也會減小支撐剛度。
現(xiàn)階段,為了減小軸向振動,通過在軸承座底部加頂桿的方法來提高軸承座的剛度,將軸承座的共振頻率點(diǎn)提升到3000r/min以上,減小軸承座振動對激振力的敏感性,增強(qiáng)抵抗能力。增加頂桿后,軸承座的軸向振動由220mm/s降至63mm/s,振動被大幅降低,滿足運(yùn)行需要,后續(xù)在機(jī)組檢修中,查找引起軸承座剛度不足的原因,徹底解決軸承座的振動問題。
針對平圩電廠3#汽輪發(fā)電機(jī)組7#軸發(fā)生的軸承座振動問題進(jìn)行了分析、研究,發(fā)現(xiàn)振動是由于軸承座在機(jī)組定速3000r/min附近產(chǎn)生共振引起,通過在軸承座底部增加專用頂桿的方法,增加軸承座的剛度,避開共振頻率,解決了軸承座振動對機(jī)組安全運(yùn)行的影響。