王建楠,謝煥雄,胡志超,劉敏基,魏 海,顏建春,吳 峰
(農(nóng)業(yè)部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所,江蘇南京 210014)
脫殼是花生種植以及油用、食用加工前的必經(jīng)工序,也是影響花生仁果及其制品品質(zhì)和商品性的關(guān)鍵[1-3]。我國種用花生大多依靠人工進行脫殼[4-5],而食用及油用花生多采用臥式滾筒凹板篩式花生脫殼設備進行脫殼。現(xiàn)有的臥式滾筒凹板篩式脫殼設備存在脫殼破碎率高、品種適應性差等問題,致使花生脫殼損失較大,因而脫殼設備難以針對國內(nèi)紛繁復雜的品種進行全面推廣。脫殼滾筒凹板篩組合為此類脫殼設備的關(guān)鍵核心部件之一,其作業(yè)參數(shù)的設計與優(yōu)化是脫殼設備作業(yè)質(zhì)量及適應性的重要影響因素。目前,由于對現(xiàn)有脫殼設備的脫殼滾筒凹板篩組合作業(yè)參數(shù)及相關(guān)參數(shù)與花生脫殼作業(yè)喂料量的優(yōu)化匹配鮮有研究,使得脫殼滾筒運動參數(shù)、滾筒凹板篩間隙與花生脫殼進料量的匹配不合理,脫殼損失較大。本試驗對花生脫殼設備關(guān)鍵部件及喂料量進行優(yōu)化研究,并利用Box-behnken試驗設計及響應面分析對關(guān)鍵參數(shù)進行優(yōu)化設計,旨在為花生脫殼機脫殼質(zhì)量的提升提供理論依據(jù)。
臥式滾筒凹板篩式花生脫殼機(圖1-a)在工作時,花生莢果由進料斗進入脫殼倉,在旋轉(zhuǎn)的脫殼滾筒帶動下與凹板篩產(chǎn)生擠壓、揉搓,從而實現(xiàn)脫殼,脫出的花生仁果與花生殼的混合物經(jīng)凹板篩落料至振動篩上,凹板篩與振動篩之間安裝有風機,在風機的作用下,花生殼與花生仁果、未脫凈的花生莢果產(chǎn)生分離,花生莢果與仁果的混合物經(jīng)過振動篩完成篩分,實現(xiàn)花生仁果及未脫凈花生莢果的分離,花生仁果從出料口出料,完成整個脫殼過程。脫殼滾筒結(jié)構(gòu)如圖1-b所示,它由兩端圓盤與支撐連接桿組成,其中支撐連接桿末端焊接有圓鋼,該圓鋼可對花生莢果產(chǎn)生揉搓作用;同時可通過調(diào)節(jié)支撐連接桿的安裝尺寸改變滾筒凹板篩的間隙。
脫殼滾筒凹板篩組合為花生脫殼機的關(guān)鍵核心部件之一,在莢果脫殼程中脫殼滾筒轉(zhuǎn)速、脫殼滾筒凹板篩間隙、物料進料量均為關(guān)鍵參數(shù),這些關(guān)鍵參數(shù)的選擇與優(yōu)化直接影響花生脫殼的破碎率、脫凈率。因此,在設計設備時須對相關(guān)參數(shù)進行優(yōu)化設計,以降低脫殼過程中的破碎率,提高脫凈率。
試驗在自主研發(fā)的花生脫殼試驗臺上開展,以便調(diào)節(jié)脫殼滾筒凹板篩間隙,并采用變頻器(型號H3000)調(diào)節(jié)脫殼滾筒轉(zhuǎn)速。試驗需尺子(精度1 mm)、電子天平(精度1 g)及若干設備參數(shù)調(diào)整所需輔助工具。
試驗所用花生原料為2015年泰州產(chǎn)白沙品種[6]。分別測量500?;ㄉv果、500粒仁果的尺寸,結(jié)果見表1。
表1 試驗對象物理尺寸
以花生凹板篩脫出物為考察對象,以脫出物的破碎率(R1)及脫凈率(R2)為考核指標,分別通過式(1)、式(2)計算花生脫殼機脫出物的破碎率、脫凈率。各試驗重復3次,取平均值,參照標準JB/T 5688.2—1991《花生剝殼機 試驗方法》開展試驗并查樣。
(1)
(2)
式中:m為完整純?nèi)寿|(zhì)量,g;m1為破碎仁質(zhì)量,g;m2為損傷仁質(zhì)量,g;m3為未剝開果的仁質(zhì)量,g。
將同品種、同批次、等質(zhì)量的花生投入花生脫殼試驗臺脫殼倉,以花生脫殼破碎率及脫凈率為考察對象,開展脫殼滾筒轉(zhuǎn)速、脫殼滾筒凹板篩間隙、物料進料量單因素試驗研究。
二次回歸正交試驗:采取中心組合設計方法及理論分析單因素試驗結(jié)果,以脫殼滾筒轉(zhuǎn)速(A)、滾筒凹板篩間隙(B)、進料量(C)為影響因素,R1、R2為響應值進行響應面分析。按照響應面試驗設計對自變量的真實值進行編碼,編碼方程為
xi=(zi-zi0)/Δzi。
式中:xi為自變量的編碼值;zi為自變量的真實值;zi0為試驗中心點處自變量的真實值;Δzi為自變量的變化步長[7]。因素自變量編碼及水平如表2所示。
表2 因素編碼水平
3.1.1 不同滾筒轉(zhuǎn)速對脫殼質(zhì)量的影響 根據(jù)預備試驗結(jié)果,將脫殼滾筒凹板篩間隙設定為25 mm,通過振動給料器對脫殼倉料斗均勻供料,使進料量保持在200 g/s。在脫殼滾筒轉(zhuǎn)速分別為245、250、255、260、265、270、275、280、285、290 r/min 的條件下,開展?jié)L筒轉(zhuǎn)速的單因素試驗。由圖2可知,破碎率與滾筒轉(zhuǎn)速呈現(xiàn)非線性關(guān)系,滾筒轉(zhuǎn)速在270、275 r/min 時,破碎率最小,說明在進料量一定的情況下,滾筒轉(zhuǎn)速過慢,將使花生莢果在脫殼倉內(nèi)不能及時被揉搓脫殼而產(chǎn)生積壓,脫殼滾筒的持續(xù)轉(zhuǎn)動將導致破碎加??;而過快的脫殼滾筒轉(zhuǎn)速可增加對花生莢果揉搓,也將致使脫殼破碎率增大。滾筒轉(zhuǎn)速與脫凈率呈線性關(guān)系,且滾筒轉(zhuǎn)速越高,滾筒對花生莢果的揉搓頻次越高,進而使花生的脫凈率提高。
3.1.2 不同滾筒凹板篩間隙對脫殼質(zhì)量影響 通過變頻調(diào)節(jié)將滾筒轉(zhuǎn)速設置為270 r/min,進料量繼續(xù)保持在200 g/s,調(diào)節(jié)滾筒部件螺栓,以改變滾筒凹板篩間距D,研究不同滾筒凹板篩間隙對脫殼質(zhì)量的影響。在滾筒凹板篩間隙分別為17、19、21、23、25、27、29、31、33、35 mm的條件下,開展?jié)L筒凹板篩間隙的單因素試驗。由圖3可知,破碎率隨滾筒凹板篩間隙的增大而逐漸減小,主要是因為滾筒凹板篩間隙過小時,導致脫出的花生不能及時排出而直接與旋轉(zhuǎn)的滾筒再次作用產(chǎn)生破碎。脫凈率隨滾筒凹板篩間隙的增大而逐漸減小,說明在凹板篩間隙較大時,滾筒凹板篩之間填充的花生較多,隨滾筒的轉(zhuǎn)動花生之間相互擠壓,而非滾筒直接作用于花生,致使花生脫凈率下降。
3.1.3 不同進料量對脫殼質(zhì)量影響 將脫殼滾筒轉(zhuǎn)速設置為270 r/min,滾筒凹板篩間隙設置為25 mm,通過調(diào)節(jié)花生脫殼試驗臺振動給料器來改變花生脫殼設備的進料量,研究不同進料量對脫殼質(zhì)量的影響。在喂料量分別為120、140、160、180、200、220、240、260、280、300 g/s的條件下,開展進料量的單因素試驗研究。由圖4可知,破碎率隨進料量的增大而逐漸增加,主要因為在其他條件不變的情況下,進料量增大致使?jié)L筒凹板篩篩分能力不足,脫出物料不能及時排出而產(chǎn)生不必要的揉搓,從而導致破碎。脫凈率隨進料量的增加呈先升后降的趨勢,主要因為進料量過大或者過小都不能使脫殼倉填充均勻,填充過少導致不能產(chǎn)生揉搓作用而脫不凈;填充過多導致莢果之間相互揉搓作用增加而與滾筒揉搓幾率減少,進而導致脫凈率下降。
按照中心組合試驗設計方案,隨機組合試驗次序,所得試驗設計及相關(guān)結(jié)果如表3所示[8]。
表3 中心組合試驗設計方案及相應結(jié)果
3.2.1 破碎率數(shù)學模型及方差分析 采用逐步回歸法對表3結(jié)果進行三元二次回歸擬合并進行方差分析,得到的破碎率編碼值簡化回歸數(shù)學模型為:
R1=3.22+0.025B+0.25C-0.18AB+0.025AC-0.78BC+0.75A2+1.30B2+0.55C2。
(3)
由表4可知,該破碎率數(shù)學模型顯著性檢驗F=27.84,模型P值極顯著,失擬項不顯著,模型的修正決定系數(shù)R2=0.967 8,說明該回歸數(shù)學模型與實際結(jié)果擬合精度高,可對脫殼設備的破碎率進行分析預測。該模型預測破碎率與滾筒轉(zhuǎn)速、滾筒凹板篩間隙、進料量存在二次非線性相關(guān)關(guān)系。模型方差分析亦表明,滾筒凹板篩間隙與進料量間的交互作用對破碎率的影響較顯著。
3.2.2 破碎率的響應曲面分析 根據(jù)表3試驗數(shù)據(jù),各因素對破碎率的響應面分析如圖5至圖7所示;根據(jù)圖中三維曲面和等高線考察滾筒轉(zhuǎn)速、滾筒凹板篩間隙、進料量對破碎率的影響,分析結(jié)果見圖5至圖7,根據(jù)等高線形狀判斷交互作用強弱[9-11]。由圖5至圖7中的等高線可以看出,滾筒轉(zhuǎn)速和滾筒凹板篩間隙、滾筒凹板篩間隙和進料量、滾筒轉(zhuǎn)速和進料量的交互作用顯著。由圖5可以看出,滾筒轉(zhuǎn)速和滾筒凹板篩間隙交互作用對破碎率影響較為顯著。由圖6可以看出,當滾筒轉(zhuǎn)速一定時,降低進料量可以降低破碎率。由圖7可以看出,當滾筒凹板篩間隙一定時,增加進料量破碎率先減小后增大。
表4 破碎率數(shù)學模型的方差分析
注:P<0.01為極顯著;P<0.05為顯著。表5同。
3.2.3 脫凈率的數(shù)學模型及方差分析 對表3進行三元二次回歸擬合及方差分析,得到的脫凈率編碼值簡化回歸數(shù)學模型為:
R2=92.70+0.10A-0.05B+0.40C+0.200AB+0.052AC-0.900BC+0.92A2+2.32B2+0.63C2
由表5可知,該脫凈率數(shù)學模型顯著性檢驗F=46.800,模型P值顯著,失擬項不顯著,模型的修正決定系數(shù)R2=0.976 1,說明該回歸數(shù)學模型與實際結(jié)果擬合精度高,可對脫殼設備的脫凈率進行分析預測。通過該預測模型可以看出,滾筒轉(zhuǎn)速、滾筒凹板篩間隙、進料量與脫凈率存在二次非線性相關(guān)關(guān)系。方差分析可以看出,脫殼滾筒轉(zhuǎn)速與滾筒凹板篩間隙、滾筒凹板篩間隙與進料量的交互作用對脫凈率影響顯著。
表5 脫凈率數(shù)學模型的方差分析
3.2.4 脫凈率的響應曲面分析 由圖8至圖10可以看出,滾筒轉(zhuǎn)速和滾筒凹板篩間隙、進料量和滾筒凹板篩間隙的交互作用對脫凈率影響明顯,其他交互作用影響不顯著。由圖8可以看出,當滾筒凹板篩間隙一定時,提高滾筒轉(zhuǎn)速,脫凈率先減小后增大。由圖9可以看出,當滾筒轉(zhuǎn)速一定時,脫凈率隨進料量的減小而逐漸減小。由圖10可以看出,當滾筒凹板篩間隙一定時,脫凈率隨進料量的減小而逐漸減小。
從脫殼機的實際工作質(zhì)量考慮,需同時考慮響應值R1、R2,使R1的響應值達到最小,R2的響應值達到最大。為此本試驗對2個目標函數(shù)進行多目標優(yōu)化,以探明滿足2個目標函數(shù)的最佳參數(shù)組合:
由于破碎率和脫凈率同等重要,因此在優(yōu)化過程中將2者的重要程度均設置為5[12-13]。采用design expert進行優(yōu)化分析可得出,當脫殼滾筒轉(zhuǎn)速為274.8 r/min,滾筒凹板篩間隙為24.7 mm,進料量為204.6 g/s時可得破碎率、脫凈率最佳值,分別為3.2%、94.6%。
為驗證試驗結(jié)果的可信度,將脫殼試驗臺參數(shù)設置為脫殼滾筒轉(zhuǎn)速275 r/min、滾筒凹板篩間隙25 mm、進料量 205 g/s,開展花生脫殼破碎率、脫凈率的驗證試驗,試驗重復3次,結(jié)果如表6所示。
由表6可知,破碎率相對誤差為6.9%,脫凈率相對誤差為1.5%,與優(yōu)化結(jié)果理論值相差較小,進一步驗證了試驗結(jié)果的可信度及試驗方案的可行性。
表6 驗證試驗結(jié)果
本研究通過單因素試驗和響應曲面法進行試驗機結(jié)果分析,建立花生脫殼機脫殼破碎率及脫凈率的數(shù)學模型,采用響應曲面分析方法判斷脫殼滾筒轉(zhuǎn)速、滾筒凹板篩間隙、進料量以及各因素交互作用與破碎率及損失率關(guān)系。
以破碎率最小、脫凈率最大為主控目標,對試驗結(jié)果進行分析優(yōu)化得到,花生脫殼機關(guān)鍵參數(shù)的最優(yōu)值為脫殼滾筒轉(zhuǎn)速274.8 r/min、滾筒凹板篩間隙24.7 mm、進料量204.6 g/s,并在此參數(shù)下開展試驗驗證,結(jié)果表明,脫殼設備在該參數(shù)下的破碎率為3.44%、脫凈率為96.0%。