周立業(yè),陳曉陽,陸錦才
(1.上海大學(xué) 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院,上海 200072;2.上海和錦滾子科技有限公司,上海 201600)
軸承壽命具有很大的離散性,為驗(yàn)證設(shè)計(jì)理論和所選參數(shù)的正確程度,考核加工工藝和材料性能是否達(dá)到預(yù)定要求,為優(yōu)化設(shè)計(jì)及延長軸承的使用壽命提供可靠的理論依據(jù),需要獲取軸承的疲勞壽命試驗(yàn)數(shù)據(jù)[1]。
目前常用于考核軸承滾子滾動(dòng)疲勞壽命性能的試驗(yàn)機(jī)主要有推力盤試驗(yàn)機(jī)[2]和三滾子試驗(yàn)機(jī)[3-4]。推力盤為二線摩擦副接觸,接觸線上各點(diǎn)的速度不相等;三滾子試驗(yàn)機(jī)為三線摩擦副接觸,但由于單軸驅(qū)動(dòng),試驗(yàn)滾子與各陪試滾子之間因速度差常處于滾滑狀態(tài):上述因素會(huì)降低滾子的接觸疲勞壽命,導(dǎo)致測試結(jié)果的不確定性。
針對(duì)上述問題,新研制了軸承滾子四線摩擦副滾動(dòng)接觸疲勞壽命試驗(yàn)機(jī),但設(shè)計(jì)時(shí)未考慮到實(shí)際運(yùn)行中的潛在問題,試驗(yàn)機(jī)運(yùn)行時(shí)溫升高、測試結(jié)果也存在較大離散性,需對(duì)其做進(jìn)一步改進(jìn),以保證其穩(wěn)定的試驗(yàn)性能。
該試驗(yàn)機(jī)針對(duì)軸承單個(gè)滾子設(shè)計(jì),從研究滾動(dòng)接觸疲勞強(qiáng)度入手,強(qiáng)化主要的試驗(yàn)條件而弱化次要因素,以最大限度地減小不同因素的交叉耦合作用[5]。試驗(yàn)機(jī)原理如圖1所示,4個(gè)陪試滾子靠4個(gè)主軸精確定位的滾輪支承,試驗(yàn)滾子則處于4個(gè)陪試滾子的幾何中心,以保證其四線接觸受力均勻。外力F通過杠桿原理施加在加載輪上,經(jīng)陪試滾子傳遞到試驗(yàn)滾子上,試驗(yàn)滾子每轉(zhuǎn)1周承受4次接觸應(yīng)力相等的循環(huán)載荷[6]。
圖1 試驗(yàn)機(jī)原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of test rig
壓力傳感器安裝在彈簧加載處,以準(zhǔn)確施加載荷;加速度傳感器安裝在加載輪軸的軸承處,以測量振動(dòng)值;熱電偶傳感器安裝在支承輪軸的下方,測量潤滑油的甩油溫度;計(jì)數(shù)器用來測量驅(qū)動(dòng)輪軸的轉(zhuǎn)數(shù),軟件后臺(tái)將其換算成試驗(yàn)滾子的轉(zhuǎn)速,以計(jì)算應(yīng)力循環(huán)次數(shù)[7]。
試驗(yàn)機(jī)所選電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為(965±10)r/min,在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)速明顯低于電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,可判別有滾滑現(xiàn)象。分析認(rèn)為該現(xiàn)象主要是由于重載條件下試驗(yàn)機(jī)的兩軸驅(qū)動(dòng)方式(圖2a)效率不高,從圖2a可以看出兩受力帶輪包角也不同,這也在不同程度上降低了傳動(dòng)效率??紤]到試驗(yàn)機(jī)單軸加載,現(xiàn)將驅(qū)動(dòng)方式改為三軸同步驅(qū)動(dòng)(圖2b),兩驅(qū)動(dòng)軸同步輪與支承軸同步輪通過一根同步帶固定,電動(dòng)機(jī)通過帶動(dòng)支承軸上的雙聯(lián)同步輪以保證三軸同步轉(zhuǎn)動(dòng)。
圖2 試驗(yàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)方案Fig.2 Driving scheme of test rig
改進(jìn)前的幾次試驗(yàn)過程中,出現(xiàn)了因試驗(yàn)滾子發(fā)生軸向竄動(dòng)導(dǎo)致試驗(yàn)機(jī)報(bào)警停機(jī)的現(xiàn)象。分析認(rèn)為:1)試驗(yàn)機(jī)所采用的單油路潤滑使限制試驗(yàn)滾子軸向竄動(dòng)的另一側(cè)得不到較好的潤滑冷卻效果,使得頂桿頭部的鋼球磨損較大,最終導(dǎo)致滾子軸向竄動(dòng)。從圖3a可以看出,不僅球頭磨損,而且由于冷卻不足,溫度過高使頂桿前端也發(fā)黑嚴(yán)重。2)由于頂針旋轉(zhuǎn)松動(dòng),造成滾子受力不均,嚴(yán)重時(shí)被試滾子飛出,導(dǎo)致試驗(yàn)中斷。
圖3 試驗(yàn)機(jī)潤滑機(jī)構(gòu)Fig.3 Lubricationmechanism of test rig
為解決上述問題,對(duì)試驗(yàn)機(jī)油路及鎖緊機(jī)構(gòu)進(jìn)行如下改進(jìn):1)在進(jìn)油路上添加冷卻風(fēng)機(jī),滾子潤滑處采用雙油管噴油潤滑(圖3b),頂桿端部則采用鎢鋼材質(zhì)的鋼球。2)在下箱體壁兩側(cè)頂針桿上加雙側(cè)鎖緊螺母,進(jìn)一步鎖緊頂針桿,如圖4所示。利用改進(jìn)后的試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行多次測試,測試結(jié)果顯示試驗(yàn)機(jī)狀態(tài)穩(wěn)定,與滾子接觸的鋼球表面完好,無竄動(dòng)現(xiàn)象再出現(xiàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性得到了保證。
圖4 頂針雙側(cè)鎖緊機(jī)構(gòu)Fig.4 Double lockingmechanism of thimble
由于滾子接觸疲勞壽命試驗(yàn)的試驗(yàn)周期長,依靠人工操作控制試驗(yàn)過程存在試驗(yàn)人員工作強(qiáng)度大的問題,從而增加很多人為誤差,影響試驗(yàn)數(shù)據(jù);而且試驗(yàn)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),處理不及時(shí)將導(dǎo)致零部件的損壞。因此,充分利用現(xiàn)代傳感器、信號(hào)分析診斷等處理技術(shù)對(duì)測控系統(tǒng)進(jìn)行完善,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)機(jī)狀態(tài)的自動(dòng)化程度。
原試驗(yàn)機(jī)所加載荷通過計(jì)算彈簧壓縮量得出,此方法存在較大誤差,且不能時(shí)刻監(jiān)測載荷變化情況。為滿足不同載荷工況下的試驗(yàn)條件,增設(shè)壓力數(shù)據(jù)采集模塊,可直觀顯示試驗(yàn)所加載荷,試驗(yàn)過程中載荷變化也能得到及時(shí)修正。其具體的采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖5所示。
圖5 采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖Fig.5 Structure block diagram of acquisition system
針對(duì)原試驗(yàn)機(jī)在滾子失效時(shí)不能及時(shí)自動(dòng)停機(jī)的狀況,對(duì)LabVIEW 程序中控制電動(dòng)機(jī)啟停的子程序進(jìn)行修改,由NI9401采集模塊的數(shù)字輸出控制信號(hào)控制電動(dòng)機(jī)啟停,以按鈕的邏輯狀態(tài)作為激發(fā)信號(hào)產(chǎn)生的依據(jù),程序執(zhí)行循環(huán)時(shí)詢問當(dāng)前按鈕邏輯狀態(tài),當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)如振動(dòng)峰值、峭度系數(shù)以及溫度一旦超過設(shè)定閾值,將按鈕的邏輯狀態(tài)置反,以此來改變繼電器的工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)的自動(dòng)啟停,子程序如圖6所示。
圖6 電動(dòng)機(jī)啟停子程序框圖Fig.6 Subprogram block diagram for start and stop ofmotor
為驗(yàn)證試驗(yàn)機(jī)改進(jìn)后機(jī)械部分的穩(wěn)定性及測控軟件分析系統(tǒng)對(duì)試驗(yàn)失效診斷的準(zhǔn)確性,對(duì)圓柱滾子進(jìn)行疲勞壽命試驗(yàn),通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析改進(jìn)后試驗(yàn)機(jī)的性能。
采用改進(jìn)后的四線純滾動(dòng)圓柱滾子疲勞壽命試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行圓柱滾子的加速壽命試驗(yàn),自動(dòng)控制及診斷程序根據(jù)溫度和振動(dòng)信號(hào)識(shí)別試驗(yàn)機(jī)是否有部件失效,一旦發(fā)生失效,則程序做出判斷并停機(jī)報(bào)警。
如圖1所示,在生物毒性測試的基礎(chǔ)上Persoone等人[36]提出并完善毒性單位分級(jí)評(píng)價(jià)法,其原理是將測試結(jié)果最大半數(shù)抑制濃度EC50或最大半數(shù)死亡濃度LC50轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的毒性單位(TU)值來評(píng)價(jià)水質(zhì).該方法綜合利用多種生物毒性測試結(jié)果,計(jì)算簡單,結(jié)果簡潔易懂.
驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速:(965±10)r/min。
潤滑方式:40#機(jī)油,油泵持續(xù)供油潤滑,供油量為500 mL/min,潤滑油進(jìn)口壓力為0.8 MPa,油箱體積為20 L。
接觸應(yīng)力:3.5 GPa(加速壽命試驗(yàn))。
陪試滾子:GCr15,2級(jí)精度,φ16 mm×16 mm。
試驗(yàn)滾子:GCr15,2級(jí)精度,φ10 mm×10 mm,凸度量分別為0,3μm。
3.3.1 轉(zhuǎn)速信號(hào)變化規(guī)律
改進(jìn)前、后所測轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)如圖7所示,從圖中可以看出:改進(jìn)前轉(zhuǎn)速為935~955 r/min,波動(dòng)較大且不穩(wěn)定,說明接觸副之間存在滾滑現(xiàn)象;改進(jìn)后轉(zhuǎn)速為(965±10)r/min,與電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速基本吻合,證明滾滑現(xiàn)象明顯降低,可以實(shí)現(xiàn)純滾動(dòng)試驗(yàn)。
圖7 改進(jìn)前后轉(zhuǎn)速對(duì)比Fig.7 Comparison of rotational speed before and after improvement
同樣規(guī)格試驗(yàn)滾子在相同工況下的潤滑油溫升如圖8所示,從圖中可以看出:改進(jìn)前,從起始溫度到穩(wěn)定試驗(yàn)溫度的滾子跑合階段,溫升坡度較陡,而改進(jìn)后的溫升坡度較平緩;對(duì)于穩(wěn)定階段的油溫而言,改進(jìn)后的油溫在55℃左右,比改進(jìn)前降低了10℃左右,可見改進(jìn)后冷卻效果有明顯改善。
圖8 溫升對(duì)比Fig.8 Comparison of temperature rise
3.3.3 振動(dòng)信號(hào)變化規(guī)律
有效分析滾子疲勞失效前后振動(dòng)信號(hào)的變化規(guī)律,對(duì)圓柱滾子的失效機(jī)理有著重要作用,試驗(yàn)機(jī)分析系統(tǒng)對(duì)峰值和峭度系數(shù)這2個(gè)常用的時(shí)域參數(shù)進(jìn)行分析。從圖9可以看出,試驗(yàn)滾子失效時(shí),振動(dòng)信號(hào)時(shí)域波形的峰值相比正常運(yùn)行時(shí)的幅值明顯增大,可由此診斷其可能存在疲勞失效。從圖10可以看出,試驗(yàn)滾子在啟動(dòng)時(shí)都有一段振動(dòng)幅值較大的階段,即跑合期;對(duì)比穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)下的2種曲線發(fā)現(xiàn),凸度量為0時(shí),滾子的振動(dòng)峰值在2g左右(g為重力加速度);凸度量為3μm時(shí),滾子的峰值則維持在1g左右,證明在同種工況下,具有凸度量的對(duì)數(shù)滾子不僅振動(dòng)峰值較小,而且滾子的疲勞壽命更長。
圖9 試驗(yàn)滾子疲勞失效前后的振動(dòng)時(shí)域圖Fig.9 Time domain of vibration before and after fatigue failure of tested roller
圖10 不同凸度試驗(yàn)滾子的振動(dòng)峰值Fig.10 Vibration peak of tested rollerswith different convexities
3.3.4 滾子失效程度變化
試驗(yàn)機(jī)報(bào)警停機(jī)后,取下試驗(yàn)滾子觀察其失效程度,結(jié)果如圖11所示。從圖中可以看出:滾子失效時(shí),改進(jìn)前試驗(yàn)機(jī)未能及時(shí)停機(jī),導(dǎo)致試驗(yàn)滾子大面積疲勞剝落;控制程序優(yōu)化后,滾子一旦出現(xiàn)疲勞點(diǎn)蝕,系統(tǒng)迅速判定失效并予以停機(jī),表明改進(jìn)后系統(tǒng)可準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)機(jī)的自動(dòng)控制功能。
圖11 滾子疲勞失效區(qū)域Fig.11 Fatigue failure areas of rollers
3.3.5 失效部位分析
3.5 GPa應(yīng)力作用下,不同凸度量試驗(yàn)滾子疲勞失效后的失效位置如圖12所示。從圖中可以看出:直素線滾子出現(xiàn)失效的位置是滾子端部,原因是試驗(yàn)滾子端部與陪試滾子接觸應(yīng)力產(chǎn)生突變,即邊緣效應(yīng),從而導(dǎo)致端部與端部接觸區(qū)最易發(fā)生疲勞失效;而工程對(duì)數(shù)素線滾子出現(xiàn)的疲勞失效部位卻在滾子中部附近,由此可以看出對(duì)數(shù)素?cái)?shù)滾子的邊緣效應(yīng)明顯降低。
圖12 試驗(yàn)滾子失效部位Fig.12 Failure parts of tester roller
試驗(yàn)滾子與陪試滾子疲勞失效前后滾子表面的顯微對(duì)比如圖13所示(放大50倍)。從顯微圖中可以看出:試驗(yàn)滾子出現(xiàn)疲勞失效后,其工作表面會(huì)出現(xiàn)點(diǎn)蝕坑,這就是導(dǎo)致試驗(yàn)機(jī)振動(dòng)加劇的原因,由振動(dòng)傳感器識(shí)別信號(hào)并傳遞到測控系統(tǒng)再由診斷程序判別失效,予以停機(jī);陪試滾子在試驗(yàn)滾子失效時(shí)并未出現(xiàn)較大點(diǎn)蝕坑,但與試驗(yàn)滾子接觸區(qū)域有明顯滾動(dòng)摩擦的痕跡,原因可能是試驗(yàn)滾子疲勞剝落的部分滾動(dòng)擦傷所致。
圖13 滾子表面疲勞失效前后的顯微圖Fig.13 Micrographs of roller surface before and after fatigue failure
針對(duì)軸承滾子四線接觸疲勞壽命試驗(yàn)機(jī)存在的不足進(jìn)行改造,通過改變其傳動(dòng)方式為三軸同步驅(qū)動(dòng),并改善其潤滑系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了試驗(yàn)時(shí)滾子純滾動(dòng),解決了潤滑冷卻不佳等問題。利用改造后的試驗(yàn)機(jī)對(duì)圓柱滾子進(jìn)行疲勞壽命試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析表明,改進(jìn)后的試驗(yàn)機(jī)可準(zhǔn)確判別滾子失效部位,并分析其失效機(jī)理。試驗(yàn)測試表明試驗(yàn)機(jī)性能穩(wěn)定,可以應(yīng)用于工程實(shí)際中。
在解決以上實(shí)際問題之后,今后可以進(jìn)一步對(duì)加載方式和傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行完善,如實(shí)現(xiàn)四軸同步轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)一步保證試驗(yàn)的純滾動(dòng);此試驗(yàn)機(jī)可用于工程對(duì)數(shù)素?cái)?shù)滾子的疲勞壽命試驗(yàn),通過收集試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析凸度量對(duì)滾子疲勞壽命的影響,并對(duì)工程對(duì)數(shù)素線滾子生產(chǎn)的加工工藝做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。