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煉油裝置精制柴油泵節(jié)能改造及其效益分析

2018-08-02 09:17:46
石油化工設(shè)備 2018年4期
關(guān)鍵詞:閘閥熱交換器精制

(延長石油 延安石油化工廠, 陜西 延安 727406)

延安石油化工廠240萬t/a柴油加氫精制裝置于2014-08-26一次試車成功,生產(chǎn)出了符合國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的柴油產(chǎn)品。

該裝置精制柴油泵P-203A/B將合格的精制柴油從塔底抽出并升壓,為產(chǎn)品后續(xù)冷卻降溫、外送提供動力[1]。由于初始設(shè)計(jì)所采用的介質(zhì)密度、邊界外送壓力等數(shù)據(jù)均偏高,導(dǎo)致泵揚(yáng)程偏大,在投入運(yùn)行1個月后發(fā)生了泄漏,臨時采取的更換機(jī)械密封措施,未能有效控制泄漏情況,對整個裝置的正常運(yùn)行帶來了不確定的安全隱患。文中對此進(jìn)行了詳細(xì)分析,并進(jìn)行了相應(yīng)的整改。

1 精制柴油泵P-203A/B參數(shù)

該泵額定點(diǎn)原參數(shù):密度606 kg/m3,進(jìn)口壓力0.15 MPa,出口壓力2.3 MPa,體積流量520 m3/h,揚(yáng)程362 m,關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程483 m,首級葉輪外徑262 mm,次、末級葉輪外徑均為363 mm,共3級葉輪。

精制柴油泵及后路流程見圖1。

圖1 精制柴油泵及后路流程示圖

2 精制柴油泵P-203A/B應(yīng)用中存在問題

2.1 后路靜設(shè)備超壓

精制柴油泵的理論關(guān)死點(diǎn)壓力可以按照下式進(jìn)行計(jì)算[2]:

Δp=ρgH

(1)

式中,Δp為進(jìn)、出口壓差,Pa;ρ為密度,kg/m3;g為重力加速度,9.8 N/kg;H為揚(yáng)程,m。

將示例中ρ=606 kg/m3、g=9.8 N/kg、H=483 m帶入式(1)計(jì)算得出Δp=2 868 440.4 Pa≈2.87 MPa。

已知進(jìn)口壓力為0.15 MPa,則關(guān)死點(diǎn)壓力為3.02 MPa(2.87 MPa +0.15 MPa)。實(shí)際操作中,由于泵進(jìn)口壓力、溫度的波動,實(shí)際關(guān)死點(diǎn)壓力可達(dá)3.1 MPa,而該泵后路的精制柴油與分餾塔進(jìn)料熱交換器(E-205)等靜設(shè)備設(shè)計(jì)壓力均為3.0 MPa。因此,在調(diào)整加工量的過程中,多次發(fā)生熱交換器管箱墊及疊加法蘭處泄漏甚至著火事故。

2.2 能耗較大

在體積流量一定的情況下,揚(yáng)程越高,離心泵的輸出功率越高[3]。

精制柴油產(chǎn)品出裝置的邊界壓力按1.2 MPa設(shè)計(jì),而實(shí)際操作的邊界區(qū)壓力為0.6 MPa,揚(yáng)程富余較多,需要將各閥開度調(diào)到很小來控制壓力,將壓降平均分配在管路和靜設(shè)備上。因此,造成很大一部分電能被損耗于節(jié)流上,增大了能耗。

2.3 對閥門損傷較大

為了消除泵富余的性能及降低后路靜設(shè)備壓力,改造前的做法是大幅關(guān)小泵出口閥。但是將泵出口閘閥做節(jié)流閥使用時,閥板開啟高度僅為10%左右,閘閥開度過小,閥門極易產(chǎn)生閃蒸和汽蝕,損傷閥門密封面[4]。

當(dāng)機(jī)泵故障時,閥門關(guān)不嚴(yán),介質(zhì)排放不盡,檢修時存在安全隱患。閥門內(nèi)漏嚴(yán)重時,設(shè)備無法切出進(jìn)行檢修達(dá)到備用狀態(tài),影響裝置的長周期運(yùn)行。

3 改造方案選擇

3.1 增設(shè)變頻調(diào)速系統(tǒng)

變頻調(diào)速系統(tǒng)用于交流異步電動機(jī)的無級調(diào)速[5],其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、安裝維護(hù)方便、操作簡化、過載能力強(qiáng)、機(jī)泵起動電流大幅度降低(額定電流內(nèi))以及實(shí)行軟起動后可緩解對電網(wǎng)的沖擊。變頻調(diào)速系統(tǒng)缺點(diǎn):①當(dāng)電源頻率較低時,電源中高次諧波所引起的損耗較大。②異步電機(jī)在轉(zhuǎn)速降低時,冷卻風(fēng)量與轉(zhuǎn)速的3次方成比例減小,致使電動機(jī)的低速冷卻狀況變壞,溫升急劇增加,難以實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩輸出,甚至?xí)龤щ姍C(jī)軸承[6]。③轉(zhuǎn)速的降低會使機(jī)械密封腔中的泵送環(huán)轉(zhuǎn)速降低,導(dǎo)致白油循環(huán)冷卻機(jī)械密封的效果下降,將影響機(jī)械密封的使用壽命,甚至?xí)驘嵊托孤┒鸹馂?zāi)等安全事故。因此,增設(shè)變頻調(diào)速系統(tǒng)不利于機(jī)泵的長周期運(yùn)行。

3.2 切割葉輪

按照原始設(shè)計(jì)要求,關(guān)死點(diǎn)壓力為額定壓力的1.2倍,即2.8 MPa??紤]到首次改造需要留有一定余量,此處將關(guān)死點(diǎn)壓力定為2.85 MPa進(jìn)行計(jì)算。

由式(1)可計(jì)算出該泵在2.85 MPa壓力下的揚(yáng)程為455 m(下降了28 m)。揚(yáng)程曲線是隨葉輪外徑改變而上下平移[7],則額定揚(yáng)程下降為334 m。以盡可能不改變額定流量為指導(dǎo)原則,選擇通過切割葉輪來降低泵的額定揚(yáng)程。根據(jù)葉輪切割定律計(jì)算得出切割之后的葉輪外徑分別為 253 mm、350 mm、350 mm。

2015-07,按此數(shù)據(jù)對精制柴油泵P-203B葉輪進(jìn)行切割改造[8],改造前后各項(xiàng)對比數(shù)據(jù)見表1。

表1 P-203B改造前后加工量300 t/h時數(shù)據(jù)對比

根據(jù)P-203B泵葉輪切割改造后1 a多的運(yùn)行情況可知,此次改造后基本消除了泵后路靜設(shè)備超壓的風(fēng)險,但是依舊存在2個問題:①關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程過于接近靜設(shè)備設(shè)計(jì)壓力,且E-205原泄漏點(diǎn)是薄弱環(huán)節(jié),在低流量操作的情況下仍然發(fā)生過熱交換器憋壓導(dǎo)致密封面冒煙的情況。②仍需將泵出口閘閥做節(jié)流閥使用,對閥門的損傷依然嚴(yán)重。因此,該改造方案非最佳選擇。

3.3 拆一級葉輪

多級泵的揚(yáng)程為每一級葉輪揚(yáng)程疊加而成[9]。經(jīng)過核算可知,去掉P-203A泵次級葉輪后,該泵額定揚(yáng)程降至217 m,關(guān)死點(diǎn)揚(yáng)程為292 m,額定壓力1.45 MPa,關(guān)死點(diǎn)壓力1.88 MPa,理論上能夠滿足壓降及邊界外送的要求。2017年大修時,按此優(yōu)化后的方案拆掉精制柴油泵P-203A的次級葉輪,測得的改造前后各項(xiàng)對比數(shù)據(jù)見表2。

表2 P-203A改造前后加工量300 t/h時柴油泵各項(xiàng)數(shù)據(jù)對比

P-203A泵改造之后,能夠保證泵出口閘閥全開,完全由后路調(diào)節(jié)閥控制流量,并且關(guān)死點(diǎn)壓力遠(yuǎn)低于后路靜設(shè)備的設(shè)計(jì)壓力,截止目前未出現(xiàn)過憋壓泄漏的情況,由此可以判定此項(xiàng)改造方案為最優(yōu)的方案。

4 節(jié)能改造效益分析

去掉精制柴油泵次級葉輪的改造方法完全符合實(shí)際生產(chǎn)及安全的需求,在降低耗電量的同時,經(jīng)濟(jì)效益也十分顯著。

泵功率計(jì)算見下式[10]:

(2)

式中,U為電壓,V;I為電流,A; cosφ為功率因數(shù),cosφ=0.88。

將U=10 000 V、I=10 A(電流較改造前降低了10 A)、cosφ=0.88帶入式(2)可以得到節(jié)約功率152.4 kW。按每年運(yùn)行8 000 h計(jì)算,每年可節(jié)電121.9萬kW·h。以用電0.68元/(kW·h)計(jì)算,全年可節(jié)約用電成本約為83萬元。

5 結(jié)語

P-203A泵通過拆一級葉輪的方案改造后,于2017-11再次投入運(yùn)行,至今再未發(fā)生過泵后路熱交換器泄漏的情況,徹底消除了安全隱患。改造后泵出口閘閥全開,不再做節(jié)流閥使用,閥門密封面受損的風(fēng)險降到了最低,由此提高了閥門的使用壽命,同時也降低了職工的勞動強(qiáng)度,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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