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液壓支架底閥流場(chǎng)的仿真分析和試驗(yàn)驗(yàn)證

2018-08-02 01:32
機(jī)械管理開發(fā) 2018年7期
關(guān)鍵詞:密封性換向閥開度

吳 鵬

(山西汾西礦業(yè)集團(tuán)靈北煤礦, 山西 靈石 031300)

引言

底閥是雙伸縮立柱上的一個(gè)重要的閥件,其實(shí)質(zhì)是位置控制的單向閥,它控制著雙伸縮立柱的伸縮順序并保證立柱在整個(gè)行程范圍內(nèi)有相同的工作阻力,使液壓支架的支護(hù)能力滿足其設(shè)計(jì)要求[1-2]。

由于底閥不需要國家安標(biāo)檢驗(yàn)認(rèn)證,生產(chǎn)廠家在廠內(nèi)完成基本的密封試驗(yàn)后即對(duì)液壓支架配套?;谏a(chǎn)和設(shè)計(jì)水平,底閥的質(zhì)量在一定程度上影響了立柱以及液壓支架的質(zhì)量。因此對(duì)底閥進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)很有必要。

流體在流道內(nèi)部表現(xiàn)出的有關(guān)運(yùn)動(dòng)學(xué)及動(dòng)力學(xué)方面的流動(dòng)特性,是對(duì)底閥進(jìn)行流場(chǎng)仿真的理論基礎(chǔ)。流場(chǎng)分析可以縮短設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)間,減少多次生產(chǎn)加工試驗(yàn)驗(yàn)證,有效地找到改進(jìn)的根源。閥流道流場(chǎng)壓力分布和流速矢量分布分析,可以計(jì)算出底閥在一定流量的流體通過時(shí)的壓力損失,通過速度矢量分布圖來觀察流體流過時(shí)流速的變化情況,為改善底閥的動(dòng)態(tài)特性和元件的設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)[3]。

1 底閥流道三維模型建立

建立適當(dāng)?shù)牧鞯廊S模型對(duì)數(shù)值模擬是否能夠真實(shí)反映底閥流道的流動(dòng)狀態(tài)的起著重要的作用,同時(shí)會(huì)影響對(duì)計(jì)算機(jī)資源的要求,也影響仿真計(jì)算的時(shí)間和工作量。

幾何模型建立后,在FLUENT的workbench中利用網(wǎng)格劃分工具進(jìn)行網(wǎng)格劃分??紤]底閥內(nèi)部流道的形狀、閥芯的開度、及通流孔對(duì)流場(chǎng)的影響,為了得到更加精確的仿真結(jié)果,對(duì)閥體內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行了網(wǎng)格細(xì)化處理。

底閥在正向工作時(shí)靠壓力打開,影響其開度的因素很多,底閥的開度在不同的流量、壓力等工況下會(huì)有不同的數(shù)值,模擬時(shí)分別對(duì)開口度為6 mm和3 mm的模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,經(jīng)過處理后的網(wǎng)格模型,如圖1所示。

圖1 開度為6 mm和3 mm時(shí)的網(wǎng)格劃分模型

假設(shè)底閥閥體內(nèi)的工作介質(zhì)不可壓縮,流動(dòng)是單相流,且工作介質(zhì)和閥體無熱傳導(dǎo)現(xiàn)象。工作介質(zhì)乳化液為95%的水+5%的乳化液,物理特征和水相近,模擬流體選用液態(tài)水,密度為998.2 kg/m3。動(dòng)力黏度為0.001 003 kg/(m·s),流動(dòng)狀態(tài)為湍流,流動(dòng)模型采用標(biāo)準(zhǔn)k-ξ兩方程湍流模型。

根據(jù)底閥工作的情況,入口處采用速度入口邊界條件,進(jìn)口作為入口邊界,底閥入口端面的流量為400 L/min,計(jì)算得出入口處的流速值取4.2 m/s;出口處采用outflow邊界條件,在出口截面上的相對(duì)壓力取為0.15 MPa。流體與壁面接觸的邊界為靜止,無滑移壁面。如果邊界壁面是靜止的,那么邊界上的流速也只能為零[4-5]。開口度為6 mm時(shí)經(jīng)過228次迭代計(jì)算達(dá)到收斂,開口度為3 mm時(shí)經(jīng)過194次迭代計(jì)算達(dá)到收斂。

2 仿真結(jié)果與分析

本文通過對(duì)閥體流道內(nèi)部的仿真可以得到流道內(nèi)部的流速的云圖(圖2)、壓力云圖(圖3)和速度矢量圖(圖4),并分析開度為6 mm和3 mm對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響。

由圖2速度云圖可以看出,開度為6 mm時(shí)流道內(nèi)最大流速為60.5 m/s,流速較大的地方集中在頂桿和過濾器的環(huán)形面積內(nèi)。開度為3 mm時(shí)流道內(nèi)的最大流速為72.1 m/s,流速較大的地方集中在閥芯錐面和閥座錐面之間的環(huán)形面積內(nèi)。其中,進(jìn)口處由于擋圈和半環(huán)對(duì)進(jìn)口的遮擋,12-Φ6孔的進(jìn)口處存在較高的流速,會(huì)產(chǎn)生較大的壓力損失。

圖2 速度(m/s)云圖

底閥設(shè)計(jì)需充分考慮底閥的裝配對(duì)進(jìn)口的影響,需采取合適的裝配形式,避免零件對(duì)進(jìn)口處的遮擋。

由圖3壓力云圖可以看出,開度為6 mm時(shí)底閥進(jìn)出口的壓力差為2.81 MPa,開度為3 mm時(shí)底閥進(jìn)出口的壓力差為3.8 MPa,可知底閥的開度對(duì)底閥進(jìn)出口兩端的壓力差有重要的影響。

圖3 壓力(Pa)云圖

圖4 速度矢量(m/s)圖

底閥設(shè)計(jì)需充分考慮底閥的裝配和加工中產(chǎn)生的誤差對(duì)底閥開度的影響,會(huì)影響到整個(gè)支架液壓系統(tǒng)的正常工作。

3 試驗(yàn)驗(yàn)證

模型的簡化和處理、計(jì)算條件和邊界條件的設(shè)置會(huì)對(duì)計(jì)算模型進(jìn)行修正,試驗(yàn)的測(cè)量方法和儀器儀表的精度也存在誤差,會(huì)導(dǎo)致理論分析和實(shí)際試驗(yàn)數(shù)據(jù)間存在差異。應(yīng)用中通過理論計(jì)算和分析指導(dǎo)底閥結(jié)構(gòu)的改進(jìn),通過試驗(yàn)驗(yàn)證理論分析結(jié)果[4-5]。

3.1 試驗(yàn)內(nèi)容

試驗(yàn)項(xiàng)目有密封性試驗(yàn)、開啟壓力試驗(yàn)、正向流阻試驗(yàn)。密封性試驗(yàn)為包括高壓密封性試驗(yàn)和低壓密封性試驗(yàn)。高壓密封性試驗(yàn)要求反向加壓至閉鎖壓力,保持2 min,不得有泄漏,低壓密封性試驗(yàn)要求反向加壓至2 MPa,保持2 min,不得有泄漏。開啟壓力試驗(yàn)為底閥正向開啟時(shí)的壓力。正向流阻試驗(yàn)為底閥正向開啟,通過額定流量時(shí)底閥進(jìn)出液兩端的壓力差。

3.2 試驗(yàn)原理

密封性試驗(yàn)原理見圖5。由于底閥工作時(shí)壓力為50 MPa,液壓泵直接供壓滿足不了壓力需要,在系統(tǒng)中設(shè)置增壓缸,增壓缸的增壓比設(shè)置為1:4,滿足試驗(yàn)壓力要求。為了減少系統(tǒng)中的壓力沖擊和管路的振動(dòng),同時(shí)為系統(tǒng)提供壓力補(bǔ)償,在系統(tǒng)中設(shè)置蓄能器。底閥密封性試驗(yàn)為靜壓試驗(yàn),對(duì)泵的流量要求較低,廠內(nèi)試驗(yàn)時(shí)一般選用63 L/min的泵即可滿足日常的試驗(yàn)要求。試驗(yàn)介質(zhì)是乳化液,泵一般使用軸向柱塞泵,額定壓力為31.5 MPa。系統(tǒng)中設(shè)置有兩片手動(dòng)換向閥,3-1用于增壓,增壓缸為雙向增壓,換向閥的兩個(gè)工作位置都是增壓,換向閥3-2用于增壓缸高壓端的卸壓。試驗(yàn)時(shí)在底閥的進(jìn)口端設(shè)置壓力表,記錄壓力降。

密封性試驗(yàn)時(shí),由圖中3-1手動(dòng)換向閥控制增壓缸實(shí)現(xiàn)底閥反向密封端的供液,底閥進(jìn)口端與大氣相連,分別進(jìn)行高壓密封性試驗(yàn)、低壓密封性試驗(yàn),試驗(yàn)完成后由3-2手動(dòng)換向閥卸壓。

流阻試驗(yàn)和開啟壓力試驗(yàn)的試驗(yàn)原理見圖6。廠內(nèi)的試驗(yàn)臺(tái)一般會(huì)將圖6的試驗(yàn)回路和圖5回路合并成一個(gè)試驗(yàn)系統(tǒng)。

圖5 密封性試驗(yàn)原理

圖6 流阻和開啟壓力試驗(yàn)原理

開啟壓力試驗(yàn)時(shí)將底閥后的管路斷開,底閥出口與大氣相連,控制手動(dòng)換向閥控制向底閥進(jìn)口端緩慢加壓,系統(tǒng)壓力逐漸升高至底閥開啟,當(dāng)乳化液在出口成線狀時(shí)底閥開啟,記錄底閥的開啟壓力值,試驗(yàn)完成后由3-2手動(dòng)換向閥回到中位,試驗(yàn)系統(tǒng)卸壓。由于底閥開啟壓力較低,液壓系統(tǒng)壓力較高,試驗(yàn)時(shí)應(yīng)選擇量程合適的壓力表,操作手動(dòng)換向閥時(shí)需緩慢加壓,以免影響試驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性。

流阻試驗(yàn)時(shí)需保證底閥進(jìn)口的流量滿足流量要求,為400 L/min,廠內(nèi)使用200 L/min+125 L/min+80 L/min的泵組提供流量,試驗(yàn)時(shí)節(jié)流孔在流阻試驗(yàn)時(shí)不使用。操作手動(dòng)換向閥實(shí)現(xiàn)底閥的正向開啟,記錄底閥進(jìn)出口之間的壓力差即底閥的正向流阻。

經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。改進(jìn)后的立柱底閥的開啟壓力為0.25 MPa,也有將開啟壓力設(shè)計(jì)為0.075 MPa的,不同的設(shè)計(jì)開啟壓力值會(huì)不同。正向進(jìn)口400 L/min時(shí)流阻為2 MPa,反向時(shí)在閉鎖壓力下不泄漏,經(jīng)過批量配套使用,滿足使用要求,未出現(xiàn)問題。

表1 試驗(yàn)數(shù)據(jù)

支架在裝配過程中出現(xiàn)底閥嘯叫是較為常見的問題,研究發(fā)現(xiàn)是由于底閥開啟壓力高,彈簧的剛度大,流道設(shè)計(jì)不合理等導(dǎo)致正向開啟時(shí)的開度較小是嘯叫的主要原因。經(jīng)過分析主要原因可能有以下幾個(gè)方面:缸徑設(shè)計(jì)不合理,活塞桿上腔的面積大于中缸上腔的面積;密封件摩擦力不均衡;中缸和活塞桿的同軸度精度低。改進(jìn)后的底閥試驗(yàn)中未出現(xiàn)嘯叫問題。

4 結(jié)論

將目前主流高端液壓支架用立柱底閥FD(G)作為研究對(duì)象,在總結(jié)和對(duì)比分析同類產(chǎn)品的特點(diǎn)后進(jìn)行了底閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并對(duì)改進(jìn)后的底閥進(jìn)行仿真和試驗(yàn)分析,通過仿真和試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行驗(yàn)證,流道的仿真和分析對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改進(jìn)具有指導(dǎo)意義。

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