姚文斌
摘 要:C80E型運煤敞車的下側(cè)門圓銷與墊圈焊接飛濺較大,施焊過程中難以避免的濺落在不銹鋼材質(zhì)的下側(cè)門上,嚴重影響了側(cè)體的外觀質(zhì)量。本文針對此問題設(shè)計制造了一種簡單、易用的擋板,避免了下側(cè)門圓銷與墊圈焊接飛濺濺落在下側(cè)門上,從而提升了車體的外觀質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:C80E下側(cè)門;焊接飛濺;提升外觀質(zhì)量
一、引言
C80E型運煤敞車是在C70E型運煤敞車的基礎(chǔ)上改造升級而成。該車是我國齊齊哈爾車輛有限公司自主設(shè)計制造的專用敞車。其主要職能是運載煤炭,同時其也為貨車提高運量而設(shè)計的重載型貨車。全車采用拉鉚釘和非金屬磨耗件無焊修,特別是搖枕、側(cè)架實現(xiàn)無焊接組裝,采用了高耐蝕性、高強度耐候鋼等新型材料。在車體的每一側(cè)都有6扇下側(cè)門,采用兩級鎖閉搭扣,下側(cè)門與門框之間無間隙。下側(cè)門門板采用了不銹鋼材料設(shè)計,增加了整體強度和耐蝕性。
二、問題描述
在C80E型運煤敞車生產(chǎn)過程中,我們發(fā)現(xiàn)下側(cè)門圓銷與墊圈的焊接飛濺較大,每臺車各個下側(cè)門外表面、補強板表面及下側(cè)門折頁座根部都有不同程度的飛濺(見圖1),嚴重影響車體外觀質(zhì)量。
焊接飛濺影響車體外觀,加之下側(cè)門為銀色不銹鋼材質(zhì),焊接飛濺更加明顯。而且不銹鋼屬于白色金屬,不可使用黑色金屬材料的工具除飛濺,增加了除飛濺的難度,切增加人工費用。
三、原因分析
此問題產(chǎn)生原因大致如下:
1、由于下側(cè)門圓銷與墊圈的組裝焊接位置在整體下側(cè)門的頂部,焊接時產(chǎn)生的焊接飛濺由于重力作用會自主下落,從而粘在下側(cè)門門板上。且此位置焊接無法改變焊接位置,故而無可避免。
2、下側(cè)門圓銷與墊圈的焊接為半圈以上點焊,施焊時需要多次引弧,而引弧過程中會產(chǎn)生較多的顆粒度較大的焊接飛濺。
3、下側(cè)門門板材質(zhì)為不銹鋼,極容易粘上焊接飛濺。
四、專用焊接飛濺擋板設(shè)計
4.1擋板結(jié)構(gòu)
針對下側(cè)門圓銷與墊圈焊接時焊接飛濺較大的問題,我們設(shè)計制作了專用的焊接飛濺擋板,下側(cè)門左右兩種,如圖2和圖3.
該擋板制作簡單,成本較低,使用0.5mm-1mm薄鐵片折疊三次,剪去側(cè)邊多余部分即可。制作過程不超過10分鐘。其結(jié)構(gòu)如圖2~圖6所示。
4.2使用方法
此專用焊接飛濺擋板使用方便,使用前直接將其掛在下側(cè)門門板邊緣(定位松緊可根據(jù)需要調(diào)整,可用鉗子捏緊定位邊緣至合適間隙即可),如上圖2~圖5所示。然后焊接操作者將焊把從擋板豁口處伸入完成焊接操作即可,焊把與擋板匹配操作如下圖6所示。
4.3使用效果
經(jīng)C80E生產(chǎn)實踐證明,此擋板設(shè)計使用方便,易于操作,有效避免了焊接飛濺粘到下側(cè)門板表面、補強板表面及下側(cè)門折頁座根部的問題。根據(jù)使用頻率及消耗,只需更損壞嚴重的換擋板即可,大大提高了工作效率,降低了生產(chǎn)成本,提高了車體的產(chǎn)品質(zhì)量。
五、結(jié)論
通過以上改進方法,C80E型運煤敞車的下側(cè)門圓銷與墊圈焊接飛濺的質(zhì)量控制方面、安全生產(chǎn)方面、工作效率方面、減少資源浪費方面均有較大提升,降低了員工的勞動強度,達到了預期目的。
(作者單位:中車北京二七車輛有限公司)