劉 龍
(中核核電運行管理有限公司)
秦山核電廠發(fā)生過多次發(fā)電機氫氣泄漏事件,由于干預及時,避免了氫爆、燃燒的嚴重工業(yè)安全事故。氫氣泄漏可能會給電廠帶來災難性的后果,威脅人員和設備的安全。本文闡述了發(fā)電機氫氣泄漏的危害,結合國內外發(fā)電機氫氣泄漏事件,重點分析了發(fā)電機氫氣泄漏途徑,研究了緊急干預措施,并提出管理上和技術上的改進建議。
發(fā)電機氫氣泄漏嚴重影響發(fā)電機的安全運行,并可能引發(fā)工業(yè)安全事故,主要危害有:
(1)氫氣泄漏造成發(fā)電機的氫氣壓力下降,發(fā)電機冷卻不足,內部構件局部過熱,影響發(fā)電機正常運行。
(2)氫氣壓力低可能導致發(fā)電機氫氣與定子冷卻水壓差降低、氫氣與密封油壓差增加,進而導致發(fā)電機進水、進油,發(fā)生發(fā)電機定子、轉子繞組絕緣損壞的事故,嚴重時還會造成相間或對地短路事故。
(3)氫氣屬易燃易爆的氣體,空氣中含氫量達到4%—74%(體積比),遇明火或溫度700 ℃以上時,會發(fā)生爆炸、燃燒。
(4)氫氣泄漏會造成機組耗氫量增加,發(fā)電機需頻繁補氫,機組運行成本提高。
秦山核電發(fā)生過多起發(fā)電機氫氣泄漏事件,由于干預及時,避免了發(fā)生氫氣爆炸、燃燒的嚴重工業(yè)安全事故,以秦山核電二廠4號機組一起氫氣泄漏事件為例。
2013年3月17日,汽輪發(fā)電機打閘惰轉至623rpm,主控室突發(fā)氫氣與密封油壓差低報警,汽輪發(fā)電機9瓦處有油噴出,且伴有煙霧,立即對發(fā)電機緊急排氫。密封油壓恢復正常后,停止緊急排氫。本次氫氣泄漏原因為氫氣密封油系統(tǒng)過濾器堵塞,導致密封油壓降低、密封功能喪失。整個過程歷時10分鐘左右,大量氫氣從發(fā)電機軸承處泄漏,險些釀成嚴重的工業(yè)安全事故。
針對歷次發(fā)電機氫氣泄漏事件,秦山核電采取了以下改進措施:
(1)拆除發(fā)電機排污閥的手柄,防止誤碰或誤操作導致氫氣泄漏,并在排污管口增加管帽,防止閥門內漏。
(2)每班執(zhí)行密封油系統(tǒng)過濾器刮污操作,避免過濾器堵塞,密封功能喪失。
(3)在值班室門口和發(fā)電機平臺增加緊急排氫操作文件,確保第一時間拿到操作文件,進行緊急排氫。
(4)在原設計基礎上另增加一條應急排氫管線,新增管線更便于第一時間緊急排氫。
(5)所有涉氫區(qū)域增加氫氣泄漏監(jiān)測裝置。
根據(jù)氫氣冷卻型發(fā)電機設計、安裝情況,并結合國內外經(jīng)驗,本文將會分析發(fā)電機氫氣泄漏易發(fā)生部位,研究干預措施,并提出管理和技術上的改進建議。
根據(jù)泄漏的途徑的不同,氫氣泄漏可分為內漏和外漏,氫氣直接漏到環(huán)境中稱為外漏,外漏部位比較直觀,容易查找和處理;氫氣通過其他介質或系統(tǒng)泄漏到環(huán)境中稱為內漏,內漏不易查找和處理。
1.氫氣外漏的部位
外漏主要發(fā)生在以下幾個部位:(1)發(fā)電機端罩與機座的結合面;(2)發(fā)電機本體的入孔門;(3)定子引出線或中性點套管;(4)氫氣冷卻器上、下法蘭與機殼結合面處的橡膠墊;(5)設備的焊縫;(6)氫氣供給系統(tǒng)管道、閥門、法蘭。
2.氫氣外漏的干預措施
(1)監(jiān)測發(fā)動機定子和轉子溫度,降低發(fā)電機出力或者打閘停機,避免發(fā)生燃燒、氫爆,導致人員受傷或發(fā)電機等重要設備損壞。
(2)停止所有汽輪機廠房的檢修活動,通知無關人員撤離。
(3)加強廠房通風,避免氫氣積聚。
(4)確認氫氣泄漏率在安全可控范圍內后,展開查漏工作:①首先查看氫氣泄漏監(jiān)測裝置,確認是否監(jiān)測到氫氣泄漏部位。②發(fā)電機本體查漏,一般由專業(yè)人員通過涂抹檢漏液和使用氫氣檢測儀相結合的方法查漏。需要特別注意的是,查漏人員需嚴格使用防爆工具,隨身不能攜帶電子產(chǎn)品,以免產(chǎn)生火花。③氫氣供給系統(tǒng)管道、閥門、法蘭等處查漏,可使用部分隔離與涂抹檢漏液相結合的方法查漏。如氫氣干燥器、濕度儀、發(fā)電機絕緣監(jiān)測儀等,可以通過分步隔離的方法判斷漏點。④如發(fā)電機軸承處存在氫氣外漏,則檢查發(fā)電機密封油系統(tǒng)運行情況,盡快恢復封油系統(tǒng)至正常運行。
(5)如漏點無法短時間確定及消除,果斷打閘停機,并執(zhí)行緊急排氫操作。
3.針對氫氣外漏的改進建議
(1)制定或完善氫氣外漏檢查及干預導則。嚴格按照導則處理不但有據(jù)可依,而且處理思路清晰,減少分析、查漏及干預時間,為故障處理爭取寶貴的時間。
(2)制定或完善緊急排氫操作文件。完善的緊急排氫操作文件可以指導值班人員盡快采取緩解措施,如立即啟動風機或開啟發(fā)電機周邊窗戶,加快廠房內空氣置換,避免氫氣局部積聚、爆炸;執(zhí)行緊急排氫操作,避免氫氣漏入廠房內。
(3)涉氫區(qū)域配備凡士林或黃油。氫氣泄漏檢查、處理過程中防火花措施尤其重要,金屬工具上涂抹凡士林和黃油是一種簡易、快速的防火花措施。大面積查漏過程中,值班室內防火花銅質工具不夠用時,金屬工具上涂抹凡士林或者黃油是一個很好的安全措施。
(4)實施針對性的技術改進方案。針對氫氣泄漏事件,應盡快制定、實施技術改進方案,避免相同事件重復發(fā)生。如秦山核電廠發(fā)電機氫氣純度儀的流量調節(jié)閥先后發(fā)生兩次閥門開度異常開大,導致氫氣外漏事件。建議在該調節(jié)閥上增設固定卡銷或者閥門換型,避免由于管線震動等原因導致閥門開度異常開大的現(xiàn)象。
H2:產(chǎn)業(yè)發(fā)展對新疆農(nóng)產(chǎn)品品牌競爭力有正向影響,即產(chǎn)業(yè)競爭力越高,產(chǎn)業(yè)的帶動作用越強,發(fā)展前景越廣闊,新疆農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域品牌競爭力越強。
圖1 氫氣純度儀取樣調節(jié)閥增設固定卡銷
(5)對發(fā)電機氫氣管道中的易破碎儀表進行換型。田灣核電廠發(fā)生過因為玻璃流量計破碎導致氫氣泄漏的事件,國內外許多發(fā)電廠的氫氣純度儀流量計和氫氣濕度儀流量計均為塑料或玻璃材質,有老化、破損導致氫氣泄漏的風險。建議將涉氫管道中的玻璃、塑料材質的表計更換為金屬式數(shù)字指示儀。
(6)發(fā)電機區(qū)域增加專用鼓風機??偨Y國內外電廠的經(jīng)驗,氫氣泄漏事故下,使用大風量風機鼓風、避免氫氣積聚的方法效果較好。建議在發(fā)電機區(qū)域增加專用鼓風機,在緊急排氫操作文件中增加事故時值班人員啟動鼓風機的指令。
1.氫氣內漏的途徑
發(fā)電機內氫氣與閉式冷卻水系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)、定子冷卻水系統(tǒng)相接觸,氫氣壓力邊界的密封性變差或密封面損壞都會導致氫氣向上述系統(tǒng)泄漏,再經(jīng)上述系統(tǒng)向環(huán)境泄漏。
2.氫氣內漏的干預措施
(1)經(jīng)閉式冷卻水系統(tǒng)向環(huán)境泄漏的干預措施。閉式冷卻水通過冷卻盤管對發(fā)電機內氫氣進行冷卻,冷卻盤管內壁及盤管的接口處易發(fā)生氫氣泄漏,漏向閉式冷卻水系統(tǒng)中,再經(jīng)閉式冷卻水系統(tǒng)漏向環(huán)境。冷卻盤管處的氫氣泄漏一般是一個緩慢且逐漸增大的過程,留有一定查漏時間。
①氫氣泄漏較小且在可控范圍時,可利用氫濃度檢測儀在冷卻盤管的水側各個排氣口檢測氫濃度的方法確定漏氫的冷卻盤管。上述方法無法確定漏點時,則采取逐一隔離冷卻盤管的方法,比較隔離前后發(fā)電機氫氣泄漏速率的變化,若氫氣泄漏速率減小,則可判斷為該冷卻盤管泄漏。泄漏的冷卻盤管在隔離狀態(tài)下,發(fā)電機可通過降低功率保持長期運行。
圖2 冷卻盤管查漏示意圖
(2)經(jīng)密封油系統(tǒng)向環(huán)境泄漏的干預措施。發(fā)電機密封油系統(tǒng)是提供氫氣密封功能,一旦密封油系統(tǒng)油壓下降或喪失,氫氣會通過密封油并沿著發(fā)電機軸承向外泄漏。
①氫氣泄漏較小且在可接受范圍時,檢查密封油壓是否正常、調節(jié)閥和平衡閥的調節(jié)功能是否正常、過濾器是否堵塞、密封油管路是否存在漏油等。條件允許下緊急搶修,否則打閘停機后處理。
②如果密封瓦磨損或者密封油壓完全喪失,此時會發(fā)生大量氫氣泄漏,發(fā)電機軸承處可能發(fā)生燃燒、爆炸,應立即執(zhí)行緊急排氫操作,同時打閘停機。
③如泄漏率大,且無法短時確定漏點,應立即執(zhí)行緊急排氫操作,并打閘停機,再做檢查、處理。
(3)經(jīng)定子冷卻水系統(tǒng)向環(huán)境泄漏的干預措施。正常運行時,定子冷卻冷水壓低于氫壓,由于氫氣滲透力特強,有微量氫氣通過空心銅管管壁進入定子冷卻水系統(tǒng)屬于設計上允許的情況。一旦定子冷卻冷水系統(tǒng)密封不良就有可能導致超設計量的氫氣漏入定子冷卻冷水中,再經(jīng)定子冷卻水系統(tǒng)漏向環(huán)境。根據(jù)國內外經(jīng)驗,空心銅管和聚四氟乙烯引水管接頭處發(fā)生氫氣泄漏概率較高。
①泄漏率小時,可通過取樣檢查定子冷卻水箱上部覆蓋氮氣中的氫含量,氫含量有異常上漲趨勢,可判斷為定子冷卻水系統(tǒng)存在氫氣泄漏。密切監(jiān)測氫氣泄漏率變化情況,根據(jù)定子冷卻水系統(tǒng)設計說明書控制機組運行情況。
②泄漏率較大時,定子冷卻水箱上部氣壓會明顯增加,壓力達到定值時,安全閥會動作,將水箱上部氮氣、氫氣混合氣體排至室外。氫氣泄漏率一旦達到發(fā)電機運行限值,立即打閘停機,并進行冷卻水管的解體、修復。
圖3 定子冷卻水箱示意圖
3.針對氫氣內漏的改進建議
(1)增加或完善氫氣內漏檢查及干預導則。內漏比外漏更加隱蔽,需更多時間分析、排查,尤其能體現(xiàn)出查漏及干預導則的優(yōu)越性。導則中詳細描述與發(fā)電機相連系統(tǒng)的查漏及干預措施,指導電廠人員條理清晰地處理發(fā)電機氫氣內漏事件,避免臨時忙亂,錯過最佳處理時機,甚至事態(tài)惡化。
(2)改進密封油溫控制系統(tǒng)的調節(jié)性能。國內外多次出現(xiàn)密封油溫變化導致密封瓦損壞,進而導致發(fā)電機氫氣泄漏,改善密封油溫控系統(tǒng)的調節(jié)性能是保持油溫穩(wěn)定的根本方法。如:秦山核電廠的密封油的冷卻水流量調節(jié)閥的自動調節(jié)性能差,冬季時基本在全關位置,流量——開度線性較差。建議增加旁路小管徑冷卻水管線及自動調節(jié)閥,控制回路進行相應改進(大小管徑的調節(jié)閥線性疊加控制,溫度低時,用小管徑的調節(jié)閥控制冷卻水流量,溫度高時,大小管徑的調節(jié)閥同時控制冷卻水流量),工藝管線及調節(jié)閥函數(shù)曲線示意圖如下。
圖4 密封油溫控制的調節(jié)性能改進示意圖
f1(x):小閥自動調節(jié)閥動作函數(shù);f2(x):大閥自動調節(jié)閥動作函數(shù)。
小、大調節(jié)閥先后動作,設置調節(jié)重疊區(qū)域,能夠實現(xiàn)密封油溫的線性調節(jié)。
(3)閉式冷卻水系統(tǒng)、發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)增加在線測氫表計。閉式冷卻水系統(tǒng)發(fā)生氫氣內漏時,只能在冷卻器排氣口用便攜式氫濃度檢測儀表測量,便攜式便攜式氫濃度檢測儀表可靠性差,而且測量過程中如發(fā)生氫氣燃燒、爆炸,會危及人員安全。
發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)發(fā)生氫氣內漏時,電廠都是通過手動取樣確定發(fā)電機定子冷卻水箱上部氮氣中的氫含量,同樣,取樣過程中有人員受傷風險。
建議在閉式冷卻水系統(tǒng)氫氣冷卻盤管進出口管處、發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)水箱氣體取樣管處中增加在線測氫表,改進后不僅可以實時監(jiān)測氫氣向閉式冷卻水系統(tǒng)、定子冷卻水內漏情況,及時發(fā)現(xiàn)缺陷,而且降低了手動測量、取樣過程中發(fā)生氫氣燃燒、爆炸的工業(yè)安全風險。
技術方面,根本上杜絕發(fā)電機氫氣泄漏問題,還需從檢修質量和系統(tǒng)設計上入手。高水平的檢修質量,不僅能夠處理已存缺陷,還能通過預防性檢修消除潛在的缺陷。系統(tǒng)設計上需充分采納國內外經(jīng)驗,提高系統(tǒng)設計安全性。并結合各廠實際狀況,及時采取技術改進措施,可以避免相同事件的發(fā)生。
管理方面,為隔離發(fā)電機氫氣泄漏的漏點或將后果減小到最小,需制定一套詳細、可執(zhí)行性強的發(fā)電機氫氣泄漏干預文件,指導電廠人員條理清晰地處理發(fā)電機氫氣泄漏事件。