陳 勇
(長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 石油與化學(xué)工程學(xué)院, 湖北 荊州 434023)
LP-1-2油田是惠州凹陷內(nèi)發(fā)育的一個披覆背斜構(gòu)造,其油層埋藏深,儲層巖性較致密,平均孔隙度10.3%~13.9%,滲透率0.4~50.2 mD,屬于低孔、中低滲儲集層.受自身儲層條件和工藝技術(shù)的制約,其采出程度低,生產(chǎn)成本高,無法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)有效的開采,需要采取合適的增孔增產(chǎn)措施.
對該區(qū)塊巖心進(jìn)行敏感性實驗,結(jié)果顯示儲層無水敏性,具有弱酸敏性.關(guān)于酸敏性評價,結(jié)合儲層物性分析結(jié)果,LP-1-2儲層巖心綠泥石絕對含量0~8%,其中含油層段綠泥石含量較低,非油層段綠泥石含量相對較高,因此,測試的酸敏指數(shù)低的情況和含油層段情況一致,但非儲層段酸敏指數(shù)應(yīng)較強(qiáng),籠統(tǒng)酸化時,如果選用土酸類體系,由于儲層的非均質(zhì)性,可能會產(chǎn)生一定的酸敏傷害.
通過對比類似儲層條件油藏的增產(chǎn)措施,發(fā)現(xiàn)我國寶浪油田、本布圖油田和新立油田均屬于低滲油田,儲層物性差,部分油田還存在水鎖、水敏或鉆完井液污染傷害等,這些油田通過研究深部酸化技術(shù),優(yōu)選緩速酸和添加劑等,均取得了很好的增產(chǎn)增注效果[1].安塞油田和南堡油田儲層為酸敏儲層,酸敏礦物含量高,常規(guī)酸化往往會造成儲層的酸敏傷害,但通過選擇合適的酸液體系和酸液濃度,優(yōu)選合適的酸液添加劑,制定合理的關(guān)井時間和注酸量,酸化技術(shù)在兩個油田都實現(xiàn)了成功應(yīng)用[2].由此可見,酸化技術(shù)作為LP-1-2油田增產(chǎn)措施是可行的.
根據(jù)酸敏儲層酸化對解堵體系的要求,主體酸體系應(yīng)具備如下特征:① 對儲層具有一定的溶蝕效果,這是疏通滲流通道、增產(chǎn)的機(jī)理之一;② 深部緩速,能擴(kuò)大酸化處理半徑,避免酸液向下滲流,溝通底水;③ 不使用HF體系,采用間接型酸液體系,避免土酸敏傷害和二次沉淀問題;④ 具有溶解泥質(zhì)、鈣質(zhì)的能力[3-5].
根據(jù)上述原則,選擇四步電離酸、改性硅酸和三級電離酸3種酸液體系作為優(yōu)選復(fù)合酸體系,對目的油藏1#井M42層(3 922.00~3 922.80 m)巖屑進(jìn)行靜態(tài)溶蝕實驗(反應(yīng)溫度90 ℃,時間2 h),實驗結(jié)果如表1所示.
表1 巖屑靜態(tài)溶蝕實驗數(shù)據(jù)
實驗結(jié)果表明,對于目的油藏巖屑,該酸化體系溶蝕率較低,即使最高濃度的酸液體系,溶蝕率也僅為15.95%,結(jié)合土酸溶蝕效果,溶蝕率19.88%,小于20%的溶蝕指標(biāo)要求.結(jié)合對目的油藏巖屑成分分析,認(rèn)為主要是該層較純凈,泥質(zhì)等膠結(jié)物含量低所導(dǎo)致.
綜合考慮溶蝕率及成本,原復(fù)合酸體系最優(yōu)的酸液濃度配比是12% HCl+15%改性硅酸+8%HBF4,在此基礎(chǔ)之上,通過向原有體系中加入不同濃度的“濃縮酸”,強(qiáng)化其酸溶能力.對目的油藏1#井M42層及4#井M36層(2 652.3~2 654.0 m)巖屑進(jìn)行靜態(tài)溶蝕實驗(反應(yīng)溫度90 ℃,時間2 h),實驗結(jié)果如表2所示.
表2 強(qiáng)化后巖屑靜態(tài)溶蝕實驗數(shù)據(jù)
實驗結(jié)果表明,“濃縮酸”的加入使復(fù)合酸液體系對油藏1#井M42層及4#井M36層巖屑溶蝕能力得到增強(qiáng),溶蝕率較高,且成本較低,該體系成本基本和改性硅酸成本一致.綜合比較溶蝕率及成本,最優(yōu)的酸液濃度配比是12% HCl+15%改性硅酸+8%HBF4+15%濃縮酸,命名為“DC-1復(fù)合酸體系”.
選用LP-1-2油田1號井18#巖心、23#巖心,進(jìn)行巖心驅(qū)替實驗,測試酸化反應(yīng)前后巖心滲透率變化來評價酸化效果.
1.2.118#巖心實驗結(jié)果如表3所示,18#巖心經(jīng)過DC-1復(fù)合酸體系巖心驅(qū)替后,滲透率從之前的0.39 mD增大到0.46 mD,滲透率是酸化前1.17倍,酸化后滲透率有所改善,無酸敏.
表3 18#巖心復(fù)合酸驅(qū)替前后滲透率情況
表4 23#巖心復(fù)合酸驅(qū)替前后滲透率情況
如圖1所示(圖1中上方為滲透率曲線,下方為上游壓力曲線),由于巖心較為致密,18#巖心驅(qū)替后,通過滲透率數(shù)據(jù)的變化,判斷其孔縫增大.
1.2.223#巖心實驗結(jié)果如表4所示,23#巖心經(jīng)過DC-1復(fù)合酸體系巖心驅(qū)替后,滲透率從之前的4.59 mD增大到5.89 mD,滲透率是酸化前1.28倍,酸化后滲透率有所改善,無酸敏.
如圖2所示(圖2中上方為滲透率曲線,下方為上游壓力曲線),23#巖心驅(qū)替后和18#巖心具有類似現(xiàn)象,說明原始滲透率越低,常規(guī)酸化滲透率增大倍數(shù)越小.因此,對于滲透率低的儲層,需要增強(qiáng)酸化改造能力.
綜合兩組巖心驅(qū)替實驗結(jié)果,表明選用的DC-1復(fù)合酸體系對于目的油藏地層無酸敏性傷害,且具有明顯的酸化增孔作用.
由于LP-1-2油田的地層溫度基本都大于120 ℃,酸液在高溫狀態(tài)下,氫離子釋放速度更強(qiáng),需要考慮高溫下的緩蝕性能.綜合考慮各要素,合理的腐蝕速率應(yīng)小于70 g·m2·h-1(140 ℃)[6].
表5 高溫緩蝕劑GW-1#緩蝕實驗結(jié)果
表6 高溫緩蝕劑LAW緩蝕實驗結(jié)果
選用高溫緩蝕劑GW-1#、高溫緩蝕劑LAW兩種緩蝕劑,以2%的濃度分別加入濃度為20%的鹽酸中,然后與N80鋼片在高溫高壓動態(tài)腐蝕儀(140 ℃、1 MPa)中反應(yīng)4 h,計算鋼片在酸液中的腐蝕速率.實驗結(jié)果如表5和表6所示.
由實驗結(jié)果可知,在140 ℃高溫情況下,高溫緩蝕劑LAW緩蝕效果明顯優(yōu)于高溫緩蝕劑GW-1#,適合作為復(fù)合酸化體系中的緩蝕劑.
目前國內(nèi)成熟的酸化工藝主要包括4種:籠統(tǒng)酸化工藝、機(jī)械分層酸化工藝、連續(xù)油管酸化工藝和暫堵分流酸化工藝,但這4種工藝都無法很好地解決低滲地層泵注酸液排量低的問題.
結(jié)合目的油藏儲層及生產(chǎn)壓力情況,若采用常規(guī)酸化,預(yù)計排量低,處理半徑小,且易溝通底水.故特別引入爆燃壓裂技術(shù)和酸化技術(shù)進(jìn)行聯(lián)作,通過物理和化學(xué)的復(fù)合方法,即“爆燃壓裂酸化”復(fù)合增產(chǎn)技術(shù)[7]進(jìn)行增產(chǎn),施工時通過爆燃壓裂,使地層形成輻射狀多裂縫油流通道,增強(qiáng)酸液注入能力,擴(kuò)大酸化半徑;同時通過酸化,解除近井堵塞,溝通滲透通道,進(jìn)一步防止裂縫閉合,增強(qiáng)物理效果.
(1) 現(xiàn)場應(yīng)用表明,LP-1-2油田1#井在采用DC-1復(fù)合酸體系,經(jīng)爆燃壓裂酸化處理后,累計增油6 877 m3.說明對于LP-1-2油田這類低孔低滲且具有一定酸敏性的油藏,采用酸化增孔措施,在合理選擇酸液體系及注入工藝的前提下,增產(chǎn)效果顯著.
(2) 配比為12% HCl+15%改性硅酸+8%HBF4+15%濃縮酸的DC-1復(fù)合酸體系,對于LP-1-2油田儲層溶蝕率達(dá)20%以上,同時不會導(dǎo)致酸敏性地層傷害,且成本不高,是該油田理想的酸化用酸體系.
(3) 選用高溫緩蝕劑LAW配合復(fù)合酸體系使用,可實現(xiàn)高溫緩蝕目標(biāo),解決酸化作用距離較小,大范圍增孔效果不佳的問題.
(4) 選擇爆燃壓裂酸化復(fù)合增產(chǎn)技術(shù),可解決注酸液注入壓力較高且排量低,酸液難以注入的問題.通過爆燃壓裂,增強(qiáng)酸液注入能力,擴(kuò)大酸化半徑;同時通過酸化,解除近井堵塞,溝通滲透通道,實現(xiàn)增強(qiáng)酸化效果的目的.
(5) 通過DC-1復(fù)合酸+高溫緩蝕劑LAW復(fù)合酸化體系,采用爆燃壓裂酸化技術(shù),可實現(xiàn)LP-1-2油田增孔增產(chǎn)目標(biāo),具有推廣價值.