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某火力發(fā)電廠脫硫除灰超凈改造后節(jié)能降耗措施

2018-07-19 02:58:14陳新梅陳寶榮
關(guān)鍵詞:電除塵單耗循環(huán)泵

陳新梅,陳寶榮

(1.闞山發(fā)電有限公司發(fā)電部,江蘇 徐州 221000;2.闞山發(fā)電有限公司設(shè)備維修部,江蘇 徐州 221000)

引言

脫硫系統(tǒng)除灰系統(tǒng)是火力發(fā)電廠重要的環(huán)保系統(tǒng),擔(dān)負(fù)著鍋爐煙氣SO2和煙塵合格排放的主要責(zé)任。近年來,隨著煙氣污染物超低排放要求全面實(shí)施及全國煤炭市場價(jià)格飆升,對脫硫除塵系統(tǒng)運(yùn)行提出更高的要求,既要實(shí)現(xiàn)SO2和煙塵全負(fù)荷超低排放,又要降低系統(tǒng)單耗。所以脫硫和除塵的優(yōu)化運(yùn)行尤為重要。

1 某火力發(fā)電廠超凈改造方案

1.1 超凈改造預(yù)期效果

2016、2017年分別完成兩臺機(jī)組的超凈改造,改造后脫硫除塵系統(tǒng),鍋爐煙氣達(dá)到超凈排放標(biāo)準(zhǔn):在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,二氧化硫、煙塵的脫硫塔出口的質(zhì)量排放濃度分別低于35 mg/m3和5 mg/m3,脫硫效率≥98.8%,保證除塵效率達(dá)到99.92%。

1.2 除塵系統(tǒng)改造

原除塵系統(tǒng)是雙室四電場電除塵系統(tǒng),電除塵入口原煙氣溫度130~140℃,除塵效率99.6%。本次改造在空氣預(yù)熱器出口與電除塵器進(jìn)口之間的煙道中布置高溫?fù)Q熱器和低溫?fù)Q熱器,將煙氣溫度降低到90~105℃,另外更換電除塵陰極線。

1.3 脫硫系統(tǒng)改造

原脫硫系統(tǒng)吸收塔采用噴淋塔設(shè)計(jì),配置五臺漿液循環(huán)泵,塔周四根氧化空氣管道布置在吸收塔液面以下7 m左右,塔上部設(shè)置兩級屋脊式除霧器。本次改造拆除兩級屋脊式除霧器,吸收塔拔高2.1 m,在第5層噴淋與吸收塔煙道出口之間增設(shè)管束式除塵除霧裝置。吸收塔入口煙道與第一層噴淋之間增設(shè)旋匯耦合裝置。同時(shí)噴淋層之間找合適位置增設(shè)2道增效環(huán)。煙氣系統(tǒng)拆除GGH,優(yōu)化凈煙道布置。

2 改造后系統(tǒng)介紹

2.1 除塵系統(tǒng)

電除塵本體是雙室四電場,供電系統(tǒng)采用高頻電源模式,飛灰經(jīng)倉泵正壓氣力輸送至灰?guī)?,兩臺機(jī)共設(shè)置六臺輸灰空壓機(jī),壓縮空氣經(jīng)聯(lián)絡(luò)門互相協(xié)調(diào)供氣?;叶泛痛泡S瓷套均有加熱系統(tǒng),防止輸灰不暢和煙氣凝露腐蝕擊穿等。

2.2 脫硫系統(tǒng)

脫硫吸收塔本體改造較多,煙氣入口處上部安裝旋匯耦合器,增加煙氣擾動,增加煙氣與漿液接觸面積和時(shí)間。噴淋層之間增設(shè)2道增效環(huán),防止煙氣流通漏洞。煙氣出口安裝管束式除塵除霧器,利用離心力作用,達(dá)到除塵除霧功能。吸收塔原配置五臺漿液循環(huán)泵未做改造。拆除吸收塔前GGH換熱器,取消脫硫增壓風(fēng)機(jī)。

運(yùn)行中,脫硫出口凈煙氣二氧化硫、煙塵均能合格排放。但是吸收塔本體阻力增大,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)脫硫系統(tǒng)阻力高達(dá)2.0 kPa以上。吸收塔系統(tǒng)系統(tǒng)阻力來源于湍流器、漿液噴淋、除塵除霧器。因凈煙氣出口無煙氣加熱系統(tǒng),煙囪內(nèi)部增設(shè)鈦合金板,即濕煙囪。運(yùn)行中,凈煙氣冷凝水pH值為4.0~5.0,冷凝水水量較大,對凈煙氣煙道腐蝕嚴(yán)重,已經(jīng)出現(xiàn)煙道漏水。

3 節(jié)能降耗措施

超凈改造后穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是火力發(fā)電廠的重要工作,既要滿足超凈排放要求,又要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,降低系統(tǒng)單耗。下面介紹我廠超凈改造后經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施。

1)調(diào)整灰斗蒸汽加熱溫度,防止飛灰濕度大,流動性差?;叶氛羝P管統(tǒng)一是直徑38 mm的鋼管,雙室四電場共計(jì)八個(gè)閥門分別控制蒸汽流量。因灰量不同灰斗自身產(chǎn)生溫度不同,所以需要蒸汽量。一般煙氣露點(diǎn)溫度在85~100℃之間,所以我們調(diào)整八個(gè)蒸汽調(diào)節(jié)門,使各灰斗溫度維持在100~110℃之間,減少蒸汽浪費(fèi)[1]。

2)兩臺機(jī)組各設(shè)計(jì)3臺輸灰空壓機(jī),輸灰壓縮空氣管道中間增加聯(lián)絡(luò)門,兩臺機(jī)組運(yùn)行期間,增加壓縮空氣互相協(xié)調(diào)能力,互為補(bǔ)充,一般情況下可以減少一臺輸灰空壓機(jī)運(yùn)行,一方面節(jié)能降耗,另一方面提高了系統(tǒng)的可靠性,為設(shè)備檢修提供便利。

3)合理控制脫硫漿液PH值,降低脫硫漿液循環(huán)泵單耗。

為防止吸收塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)結(jié)垢和腐蝕,脫硫吸收塔漿液pH值宜維持在5.0~5.6范圍內(nèi)。pH值低于5.0會增加漿液循環(huán)泵電耗,增加系統(tǒng)腐蝕;pH值高于5.6會增加系統(tǒng)結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn),也會造成一定程度的石灰石粉過量,從而降低石膏純度。

本廠每臺吸收塔配置五臺漿液循環(huán)泵,A、B、C泵流量9 600 m3/h,D、E漿液循環(huán)泵流量為12 700 m3/h。由于本廠漿液循環(huán)泵數(shù)量偏多,運(yùn)行中漿液循環(huán)泵搭配運(yùn)行方式尤為重要,用心調(diào)整可以降低漿液循環(huán)泵單耗。

為了提高大家調(diào)整的積極性,超凈改造結(jié)束后開展?jié){液循環(huán)泵單耗競賽。規(guī)定漿液pH值5.0~5.6,凈煙氣二氧化硫小時(shí)平均質(zhì)量濃度低于30 mg/m3情況下,盡量減少漿液循環(huán)泵運(yùn)行臺數(shù)。經(jīng)過開展單耗競賽,漿液循環(huán)泵運(yùn)行單耗月度降低0.05%。

為此,2017年8月開始增加脫水皮帶機(jī)運(yùn)行競賽,統(tǒng)計(jì)脫水皮帶機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速大于80%,且濾料厚度大于25 mm的運(yùn)行時(shí)間,進(jìn)行值際競賽。經(jīng)過值際競賽方式引導(dǎo),兩臺脫硫吸收塔漿液密度大幅度降低,漿液密度對比如表1所示。

從表1可以看出,8月份月度平均密度比6、7月份降低很多,特別是1號脫硫系統(tǒng),漿液密度降低4%,如果1號脫硫系統(tǒng)的漿液循環(huán)泵單耗是0.6%,那么因漿液密度降低可以間接降低漿液循環(huán)泵單耗0.024%。

漿液密度降低帶來的優(yōu)點(diǎn)不僅以上幾點(diǎn),還有石膏品質(zhì)的穩(wěn)步提高,今年6—8月份石膏品質(zhì)統(tǒng)計(jì)如表2所示。

表1 漿液密度對比示意圖 kg/m3

表2 石膏品質(zhì)統(tǒng)計(jì)示意表

從上表可以看出,石膏品質(zhì)中含水率、碳酸鈣含量均有明顯下降。但是8月份的石膏中亞硫酸含量略有上升,主要因?yàn)?月入爐煤硫份偏高,很多時(shí)間段的硫份遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值,石膏氧化不充分造成,但是未影響石膏脫水和石膏品質(zhì)。

4 結(jié)語

本公司通過節(jié)能降耗措施及小指標(biāo)指標(biāo)競賽等方法,不僅保證了脫硫、除灰系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,而且有效降低了運(yùn)行單耗,特別是加強(qiáng)石灰石粉監(jiān)督后,石膏漿液品質(zhì)較好。當(dāng)然,除了以上幾方面的內(nèi)容,脫硫除灰系統(tǒng)的參數(shù)管理還有很多,比如廢水排放、漿液消泡、輸灰參數(shù)和電除塵參數(shù)等等。

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