王佼嬌
(寶山鋼鐵股份有限公司,上海 200940)
在循環(huán)水工藝系統(tǒng)中,管道過濾器已成為提高出水水質(zhì)、維持系統(tǒng)穩(wěn)定的必不可少的工藝設(shè)備之一。寶鋼廠區(qū)內(nèi)部,常使用的管道過濾器有:自清洗過濾器、提籃式過濾器等,常設(shè)置在送水泵出口前的位置,用于過濾開路系統(tǒng)中的大顆粒雜質(zhì),進(jìn)一步提高系統(tǒng)的送水水質(zhì)。
某循環(huán)水作業(yè)區(qū)清污循環(huán)的管道過濾器采用了自清洗過濾器。在長期不間斷運行的狀態(tài)下,系統(tǒng)中常常發(fā)生過濾器堵塞的現(xiàn)象。其中,污循環(huán)系統(tǒng)過濾器的堵塞現(xiàn)象尤為嚴(yán)重,造成過濾效果弱化,送水流量減小,壓力異常降低等現(xiàn)象,重則將影響生產(chǎn)方的正常生產(chǎn)!
目前,作業(yè)區(qū)采取的措施是在定修期間開圖蓋清洗的方式。此法雖效果顯著,但束縛條件較多:一要等待定修日停產(chǎn)后,方能進(jìn)行開蓋清洗;二要耗費大量人力物力及檢修費用。2008年1月起,定修間隔由原先的30天延長了一倍至60天,清洗周期和定修間隔的矛盾日益尖銳,這對于確保水質(zhì)合格、維持生產(chǎn)穩(wěn)定無疑是一次巨大的挑戰(zhàn)。因而,在不影響系統(tǒng)送水正常的前提下,尋求一個行之有效的解決措施成了當(dāng)務(wù)之急!
如圖1,過濾器進(jìn)口和出口處分別設(shè)有進(jìn)出口手動閥,正常狀態(tài)下保持全開狀態(tài);在過濾器進(jìn)口和出口管道之間設(shè)有旁路,并配至一個旁通閥,以便設(shè)備檢修狀態(tài)下維持送水暢通,正常狀態(tài)下為全關(guān);過濾器下部設(shè)有反洗排污閥(電動閥)和排放閥(手動閥)。過濾器分為上下兩部分,并設(shè)有圓形內(nèi)膽,為一定目數(shù)的過濾介質(zhì)。
圖1 自清洗過濾器結(jié)構(gòu)圖
進(jìn)口閥——開;出口閥——開;旁通閥——關(guān);反洗閥——關(guān);排放閥——關(guān)。
如圖2,箭頭為正常運行狀態(tài)下的水流走向。二次噴淋系統(tǒng)中1100 m3/h的水經(jīng)過噴淋泵加壓至1.2 MPa后,通過管道過濾器進(jìn)口閥進(jìn)入罐體底部,自下而上流動。經(jīng)過內(nèi)膽壁的滲透作用,對水中雜質(zhì)進(jìn)行過濾和凈化,再由上部經(jīng)出口閥流出,直接送入生產(chǎn)方用戶,此時壓力為1.19 MPa,流量基本不變。
圖2 運行中水流內(nèi)部走勢圖
反洗閥——開;進(jìn)口閥——開;出口閥——開;旁通閥——關(guān);排放閥——關(guān)。
如圖3,反洗用以去除截留在內(nèi)膽壁上的雜質(zhì),在正常供水狀態(tài)下進(jìn)行。
圖3 反洗中水流內(nèi)部走勢圖
過濾器內(nèi)部反洗閥與外界聯(lián)通,頂端接電動機(jī),中部有三塊上下錯開、相互夾角為120°的中空板。將反洗閥開啟,中空板在電動機(jī)的帶動下旋轉(zhuǎn),所到之處的水流對其表面產(chǎn)生一個負(fù)壓,使附著于內(nèi)膽壁上的雜質(zhì)受到?jīng)_擊,通過中空板吸入反洗排污管道去除。由于與外界聯(lián)通,反洗時,送水流量和壓力略有下降,但無深入影響。反洗結(jié)束后,關(guān)閉反洗閥,水量壓力恢復(fù)正常。
運行中雜質(zhì)受力分析如下:
雜質(zhì)被截留在內(nèi)膽壁上,故水平方向上受到的合力為0,得到P合=P內(nèi)=P外+F阻=1.2 MPa
1.16 MPa為測得的出口處壓力。由于反洗閥與大氣聯(lián)通,故內(nèi)膽內(nèi)部壓力即為大氣壓,得到對雜質(zhì)所產(chǎn)生的吸力(負(fù)壓)
一般情況下,采取定時反洗的方式,以中空板旋轉(zhuǎn)一周為基準(zhǔn),約耗時5 min。某循環(huán)水將反洗頻率設(shè)定為每8 h反洗一次。
通過對現(xiàn)場的勘查、對水質(zhì)的研究、和開蓋清洗作業(yè)時的跟蹤發(fā)現(xiàn),內(nèi)膽壁表面截污以老化碎裂的冷卻塔碎片為主,并有微量的大顆粒雜質(zhì)、油份等。圖4為前期自清洗過濾器開蓋后的內(nèi)部情況圖。
圖4 自清洗過濾器內(nèi)部情況
冷卻塔填料使用年限已久,且長期受到高壓水的沖擊,產(chǎn)生老化和破碎的現(xiàn)象,并隨水流流入直送泵和過濾器中,造成堵塞現(xiàn)象。且由于填料碎片較薄,易鑲嵌于內(nèi)膽壁上,人工清洗也較為耗費精力,正常的反洗強(qiáng)度根本無法使之脫落。
在對現(xiàn)場的調(diào)查過程中,發(fā)現(xiàn)過濾器堵塞的原因,究其原因是反洗時間過短、反洗頻率不夠、反洗強(qiáng)度太低。針對上述原因,分別作出以下調(diào)整。
二次噴淋管路上的自清洗過濾器反洗時間由原先設(shè)定的旋轉(zhuǎn)1周延長至3周,以此增加中空板縫隙對內(nèi)膽每一部位的吸附時間。經(jīng)試驗,反洗管路中無填料碎片帶出。
在延長反洗時間的基礎(chǔ)上,采取壓差反洗配合定時反洗的模式。保留8 h一次的反洗頻率,另在內(nèi)膽壁的內(nèi)外壓差達(dá)到ΔP=0.2 MPa時進(jìn)行人工反洗。
在現(xiàn)場操作過程中發(fā)現(xiàn),反洗管路中有零星填料碎片沖出,CRT畫面上流量、壓力顯示略有回升,但效果不明顯。
在無法進(jìn)一步提高過濾器本身反洗強(qiáng)度的情況下,我們嘗試尋找外部的有利條件,以提高其沖擊力度。通過對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的研究,見圖5,我們發(fā)現(xiàn),為緊急情況所設(shè)的旁通閥,實為有力的反沖洗手段,能顯著增強(qiáng)反沖洗強(qiáng)度。
圖5 旁通反沖洗中水流內(nèi)部走勢圖
步驟一 反沖洗
進(jìn)口閥——關(guān);旁通閥——開;出口閥——開;排放閥——開;反洗閥——關(guān)。
進(jìn)口閥關(guān)閉后,水從旁通閥流至過濾器出口處分為兩路,一部分流向用戶,另一部分經(jīng)出口閥流入過濾器中。此時,水流流量雖減少,但壓力不變,仍能保持在進(jìn)口處的水壓(沿程損失忽略)。這部分水對內(nèi)膽壁上的填料碎片進(jìn)行高強(qiáng)度反沖洗5 min,使碎片松動、脫落。受力分析如下。
1.2 MPa為進(jìn)水壓力。由于排放閥與大氣聯(lián)通,故內(nèi)膽內(nèi)部壓力即為大氣壓,得到:
即:此時對于填料碎片的反沖洗壓力,大于反洗時所產(chǎn)生的反壓。雜質(zhì)的反沖洗強(qiáng)度有所增強(qiáng),有助于雜質(zhì)的去除。
步驟二 反洗
進(jìn)口閥——開;出口閥——開;反洗閥——開;旁通閥——關(guān);排放閥——關(guān)。
將過濾器調(diào)整到正常反洗狀態(tài)。經(jīng)過高強(qiáng)度反沖洗后,松脫的填料碎片更易從反洗管路中吸出。
在對某循環(huán)水二次噴淋水的管道過濾器進(jìn)行如法操作后,發(fā)現(xiàn)過濾器內(nèi)膽中的大量藍(lán)色塑料從排放閥中沖出,如圖6所示。
圖6 加強(qiáng)反沖洗后反洗出的填料碎片
從監(jiān)控畫面中得到的各項參數(shù),也恢復(fù)到了堵塞前的正常水平。通過旁通閥,從內(nèi)膽壁外部對其產(chǎn)生沖擊,使之更易松脫,再配合正常反洗,能有效去除此類大粒徑雜質(zhì),并保證系統(tǒng)的正常送水情況。過濾器反洗后的內(nèi)部效果圖如圖7。
圖7 反沖洗后的內(nèi)部效果圖
反洗方案效果見表1。
從表1可知,在定修周期延長后,頻繁的開蓋清洗無法滿足如此快節(jié)奏的生產(chǎn)模式。旁通反沖洗的方法顯著改善了管道過濾器的狀態(tài),同時滿足了用戶的生產(chǎn)需求。
表1 反洗方案效果對比
如何能夠更好的服務(wù)主體、滿足用戶生產(chǎn)需求,應(yīng)成為水處理方努力的方向。本著這樣的原則,我們對生產(chǎn)中所遇到的問題進(jìn)行深入剖析,力爭不影響生產(chǎn),將各類問題都在線進(jìn)行處理,一種在線清洗管道過濾器的方式也因此產(chǎn)生,并取得了良好的效果。