王超偉 曹萬齊 李毅磊 陳永興 張先令
1.北京鐵路局唐山機車車輛監(jiān)造項目部 河北省唐山市 063035 2 中車唐山機車車輛有限公司 河北省唐山市 063035
唐車公司為土耳其生產(chǎn)的100%低地板現(xiàn)代有軌電車采用獨立車輪轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu),具有良好的過彎性能及穩(wěn)定性。轉(zhuǎn)向架分為動車轉(zhuǎn)向架和拖車轉(zhuǎn)向架兩種,每輛車配備一臺轉(zhuǎn)向架,首次采用了磁軌制動裝置、傳動系統(tǒng)側(cè)向布置安裝等全新的結(jié)構(gòu)。車輪采用彈性車輪,降低車體及部件對小直徑車輪引起的高輪軌作用力,提高列車乘坐舒適性。車輛運營以來整體狀況良好,但100%低地板SBB 55-021車組MC04車轉(zhuǎn)向架在動態(tài)運行時發(fā)現(xiàn)存在異音問題,經(jīng)過相關(guān)測試和排查未能解決,為確保列車正常運營,對異音的轉(zhuǎn)向架進行更換。后續(xù)對故障轉(zhuǎn)向架進行徹底檢查分析。
運行中發(fā)現(xiàn)MC04車出現(xiàn)異音后,對同列的Mc04車、Mc01車運行時對車內(nèi)地面噪音和振幅進行了測試,同時對Mc04車、Mc01車的四組牽引電機及齒輪箱在運行時的橫向、縱向和垂向振幅進行了測試對比分析。
測試結(jié)果如圖2所示:Mc04 車的車內(nèi)地面運行噪音、振幅比Mc01大,但Mc04車牽引電機及齒輪箱振幅不大于Mc01車。
工作人員對異音故障進行以下方式排查:
(1)斷開齒輪箱輸出側(cè)聯(lián)軸器的板簧與輪對側(cè)的軸橋圓錐面連接。
(2)使用“U 型工裝”將板簧固定在齒輪箱輸出側(cè)聯(lián)軸器上。
(3)切除Mc04 牽引,高壓供電進行動態(tài)運行測試。
通過以上測試,發(fā)現(xiàn)動態(tài)運行時異音仍然存在。將轉(zhuǎn)向架更換下來進行進一步分析。
將異音轉(zhuǎn)向架運回后進行初步排查,轉(zhuǎn)向架外觀狀態(tài)正常,對車輪踏面進行檢測,最大軸向跳動0.7mm,最大徑向跳動0.5mm,踏面狀態(tài)無異常。在地面軌道上通過人力的方式推動轉(zhuǎn)向架運行,速度小于5Km/h,未出現(xiàn)異音問題。經(jīng)過研究分析造成轉(zhuǎn)向架異音的問題可能有以下原因造成:
(1)牽引電機產(chǎn)生異音;
(2)齒輪箱產(chǎn)生異音;
(3)軸橋產(chǎn)生異音;
(4)轉(zhuǎn)向架安裝結(jié)構(gòu)不合理產(chǎn)生異音。
對以上的可能的原因制定檢測方案,依次進行排查,找出轉(zhuǎn)向架異音產(chǎn)生的原因。
圖2 對MC01和MC04車進行噪音和振幅測試
對故障轉(zhuǎn)向架牽引電機在實驗室進行測試。通過整流器柜3AC 380V 50Hz電源連接牽引電機測試口,并進行供電空載測試。
測試結(jié)果:通過對四個電機單獨供電測試,對比四個電機運行情況,其中一個電機啟動噪音偏大,一個電機切斷電源后噪音偏大,但是未見異音故障。
首先拆除齒輪箱輸出聯(lián)軸器并做好防護工作,然后將驅(qū)動系統(tǒng)用鎖緊繩固定,用3根動力電纜連接驅(qū)動系統(tǒng)。最后對四個電機依次接通3AC 380V 50Hz電源運行,記錄從啟動、平穩(wěn)運行至斷電停止后的運行情況,驅(qū)動系統(tǒng)測試參數(shù)如表1。
表1 驅(qū)動系統(tǒng)測試參數(shù)
測試結(jié)果:根據(jù)以上參數(shù)計算電機平穩(wěn)運行時的轉(zhuǎn)速為1500rpm,折算列車運行速度為27km/h。通過現(xiàn)場測試情況,驅(qū)動系統(tǒng)運行時未見異音。
軸橋故障排查
通過對比土耳其地鐵與廠內(nèi)100%低地板樣車牽引系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)兩種車型的牽引系統(tǒng)控制方式基本一致,并且兩種車型轉(zhuǎn)向架安裝接口完全一致,動車轉(zhuǎn)向架可以互相替代使用。
此外,通過咨詢ABB驅(qū)動系統(tǒng)廠家,切除一個動車的驅(qū)動系統(tǒng),列車在沒有速度和溫度監(jiān)控的情況下可以限速55km/h運行。
將故障轉(zhuǎn)向架安裝在100%低地板樣車MC04車上進行測試,對樣車TP03車以及Mc04車制動進行切除,列車限速測試。打開Mc04車左右側(cè)車門進行監(jiān)測,分別占用Mc01車、Mc04車,在調(diào)試線路進行了10km/h、15km/h、30km/h速度等級動態(tài)測試,觀察Mc04車故障轉(zhuǎn)向架運行聲音,具體測試情況見表2。
表2 未裝驅(qū)動系統(tǒng)動態(tài)測試結(jié)果
測試結(jié)果:通過多次動態(tài)測試運行發(fā)現(xiàn),僅Mc01車作為主控司機室向前運行時,列車速度從15km/h開始運行時轉(zhuǎn)向架開始左側(cè)出現(xiàn)疑似異音,隨著速度增高異音頻率逐漸增大。
對故障轉(zhuǎn)向架1位軸橋更換后進行測試,測試方案同“轉(zhuǎn)向架動態(tài)測試(未裝驅(qū)動系統(tǒng))”。測試結(jié)果:疑似異音依然存在。
對故障轉(zhuǎn)向架一位軸橋進行恢復(fù),二位軸橋更換后進行測試,測試方案同“轉(zhuǎn)向架動態(tài)測試(未裝驅(qū)動系統(tǒng))”。測試結(jié)果:疑似異音消失。
通過各速度等級測試后,對故障轉(zhuǎn)向架進行拆解檢查,對四個齒輪箱輸出聯(lián)軸器拆除的部件進行外觀檢查,檢查結(jié)果如圖3所示,4個齒輪箱齒面無異常磨損,其余各部件無干涉問題,配合狀態(tài)良好。
圖3 齒輪箱齒面無磨損異常
通過方案的排查,最終確定由于2位軸橋故障導(dǎo)致轉(zhuǎn)向架異音,后對軸橋進行了更換處理,異音問題消除。同時為用戶提供了充足的軸橋備件,出現(xiàn)異音問題快速解決,后續(xù)軸橋供應(yīng)商對產(chǎn)品進行了優(yōu)化及質(zhì)量控制,徹底解決了轉(zhuǎn)向架異音問題。
SBB 55-021車組(100%低地板)MC04車轉(zhuǎn)向架經(jīng)過科學(xué)分析、測試,最終確定了轉(zhuǎn)向架異音故障點,快速進行處理。后續(xù)100%低地板車組如遇同類故障,可按該方案進行故障查找,避免故障處理周期過長影響公司在國內(nèi)外市場的聲譽。