摘 要:為解決航天粉煤加壓氣化裝置灰水硬度高易結(jié)垢的問題,設(shè)計(jì)出一種灰水降硬減排工藝,對該工藝通過工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行論證。該工藝創(chuàng)造性的提出將汽提塔前變換冷凝液直接引出一部分導(dǎo)入沉降槽參與灰水軟化處理,從而最大限度的利用廠區(qū)內(nèi)的廢液,降低整體方案藥劑花費(fèi),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。通過節(jié)水可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益1500萬元/年,而且應(yīng)用該工藝后系統(tǒng)硬度可常年維持在500mg/L以下,有效減少業(yè)主因系統(tǒng)結(jié)垢開停車、垢片清理的費(fèi)用,這一隱形經(jīng)濟(jì)效益簡單核算為300萬元/年。
關(guān)鍵詞:灰水;降硬;工藝
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.11.040
1 前言
氣化裝置回用灰水硬度高導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)垢的問題在新型現(xiàn)代煤化工企業(yè)中普遍存在,該問題對系統(tǒng)整體安全和長周期穩(wěn)定運(yùn)行造成了巨大影響。有國內(nèi)項(xiàng)目通過選用分散劑來緩解系統(tǒng)結(jié)垢現(xiàn)象,但隨著系統(tǒng)水質(zhì)濃縮,鈣硬度上升后超出阻垢分散劑的能力,而且分散劑高溫分解后效果大減,即使加大藥劑量也不能起到阻垢的作用,且對后期的絮凝造成影響[1];也有項(xiàng)目通過控制煤種來控制系統(tǒng)水硬度從而減少外排水量;大部分項(xiàng)目采用加大外排水量的方法,給廠區(qū)環(huán)保帶來巨大壓力。本文針對現(xiàn)有灰水處理系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行研究改進(jìn),研發(fā)出了灰水降硬減排處理工藝。
2 工藝研究
航天粉煤加壓氣化裝置所排灰水中的硬度主要以Ca2+為主,堿度以HCO3-為主,通過加入Na2CO3、NaOH或Ca(OH)2等藥劑可有效降低灰水硬度[2]。雖然投加Na2CO3軟化方法最為簡單有效,但其成本較高。大部分化工廠都存在著大量的生產(chǎn)廢液,合成氨廠中的變換冷凝液中含有大量OH-,可作為堿度參與降硬反應(yīng)。本研究提出NaOH或Ca(OH)2+變換冷凝液的降硬減排方案,以Na2CO3作為補(bǔ)充,可在降低處理成本處理的同時(shí)合理利用廠區(qū)液體廢棄物。
以加入NaOH或Ca(OH)2軟化灰水進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)分析,灰水中Ca2+的化學(xué)方應(yīng)比較復(fù)雜,隨著Ca2+與HCO3-的比值變化而產(chǎn)生不同的化學(xué)反應(yīng)。當(dāng)Ca2+:HCO3-≤1時(shí)只需投加與Ca2+含量相當(dāng)?shù)腘aOH即可去除Ca2+,并減小HCO3-在灰水中的含量;當(dāng)Ca2+:HCO3->1時(shí)需投加與HCO3-相當(dāng)?shù)腘aOH、Ca2+與HCO3-含量差值的Na2CO3。在投加足量NaOH、Na2CO3后,理論上灰水中的Ca2+可被完全去除。因灰水中還有溶解的CO2、Al3+、Fe3+等干擾物質(zhì)與NaOH反應(yīng),且上述函數(shù)關(guān)系是建立在所有物質(zhì)完全反應(yīng)之上的[3],需加入比硬度更高的碳酸根量。
因此,建議每次換煤后對灰水進(jìn)行加藥量實(shí)驗(yàn),確認(rèn)因干擾物質(zhì)和反應(yīng)速率而需多投加的藥劑量。修正函數(shù)關(guān)系為:
當(dāng)硬度:堿度≤1時(shí),m(NaOH)= m(硬度)+a,
當(dāng)硬度:堿度>1時(shí),m(NaOH)= m(堿度) +a,
m(Na2CO3)= m(硬度)-m(堿度) +b,
a=4~6mmol/L,b=1~2mmol/L。
根據(jù)氣化灰水的水質(zhì)特點(diǎn)及系統(tǒng)對水質(zhì)的要求,選用的工藝應(yīng)著重于硬度、濁度的去除。航天粉煤加壓氣化裝置現(xiàn)有黑水處理流程為:采用管道混合器添加絮凝劑后在沉降槽中進(jìn)行重力沉降,沉降后的灰水經(jīng)溢流堰溢流至灰水槽,添加分散劑循環(huán)利用。為降低費(fèi)用,降低a或b值,減少投加藥劑量,選擇部分黑水進(jìn)行處理。航天粉煤加壓氣化裝置黑水系統(tǒng)分流出部分黑水依次進(jìn)入取樣池、反應(yīng)池,進(jìn)行軟化處理后進(jìn)入沉降槽中心筒。設(shè)置堿劑加藥裝置四臺(tái),實(shí)現(xiàn)連續(xù)精確加藥。將變換冷凝液通往除氧器,導(dǎo)致系統(tǒng)水堿度過高,高鈣、高堿的環(huán)境造成系統(tǒng)結(jié)垢。變換冷凝液含有大量的碳酸氫根、碳酸根可以利用,而不通過汽提直接導(dǎo)入沉降槽還可節(jié)約一部分蒸汽費(fèi)用。為此,可將汽提塔前變換冷凝液直接引出一部分導(dǎo)入沉降槽參與灰水軟化處理。
本研究所提出的軟化工藝可有效保證系統(tǒng)硬度常年維持在500mg/L以下,有效減少業(yè)主因系統(tǒng)結(jié)垢開停車、垢片清理的費(fèi)用,進(jìn)而產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
加藥計(jì)算公式如下:
1)已運(yùn)行項(xiàng)目初期啟動(dòng):
2)項(xiàng)目運(yùn)行過程中:
3 應(yīng)用分析
該工藝創(chuàng)造性的提出利用汽提塔前變換冷凝液進(jìn)行灰水軟化處理,充分利用廠區(qū)內(nèi)的廢液,降低整體方案藥劑花費(fèi),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。該工藝已在部分項(xiàng)目進(jìn)行應(yīng)用,年節(jié)水160萬噸,通過節(jié)水可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益1500萬元/年。應(yīng)用該工藝后系統(tǒng)硬度可常年維持在500mg/L以下,有效減少業(yè)主因系統(tǒng)結(jié)垢開停車、垢片清理的費(fèi)用。這一隱形經(jīng)濟(jì)效益簡單核算為300萬元/年。而由于外排水量減少,還可減小污水處理、脫鹽水站的建設(shè)規(guī)模與運(yùn)行費(fèi)用。
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作者簡介:康洪強(qiáng)(1986-),男,山東滕州人,碩士研究生,工程師,研究方向:工業(yè)水處理方向。