蔣召杰
(廣西機(jī)電技師學(xué)院,廣西 柳州 545005)
柳州市某實習(xí)工廠模具制造加工車間,在實際生產(chǎn)維修中,M7130臥矩磨床主軸和滑動軸承是磨床的重要部件,磨頭主軸的回轉(zhuǎn)精度、磨頭主軸與工作臺的相對位置精度對機(jī)床加工工件的平行度影響最大。主軸和滑動軸承磨損,磨頭主軸跳動超差,對磨削加工工件的表面粗糙度影響最大,造成加工工件的表面出現(xiàn)振紋、波紋、直線痕跡等現(xiàn)象?,F(xiàn)在以M7130臥矩磨床主軸和滑動軸承的振動故障分析和修理為典型案例,闡述其修理工藝。
M7130臥矩磨床磨頭主軸的前軸承是一個鋼套鑲銅(巴氏合金)[1]、外錐內(nèi)柱開槽式,外層上開有多條槽,外錐面與軸承座孔配合,要調(diào)整軸承間隙時,須先松開吊緊螺釘,按逆時針方向旋轉(zhuǎn)螺母,可收緊軸承,按順時針方向旋轉(zhuǎn)螺母,可松開軸承。軸承外層上開有多條槽,便于散熱,此外,還有一條大的燕尾槽,其上裝有拉緊螺釘,軸承間隙調(diào)整好后,應(yīng)將其擰緊。
(1)通過對M7130臥矩磨床機(jī)床水平的檢測,機(jī)床在縱向、橫向均達(dá)到技術(shù)要求。
(2)通過對M7130臥矩磨床砂輪及砂輪卡盤進(jìn)行平衡檢測,測量數(shù)據(jù)均達(dá)到技術(shù)要求。
(3)通過對M7130臥矩磨床磨頭主軸前、后軸承的軸向竄動和經(jīng)向跳動進(jìn)行打表檢測,參考查閱該機(jī)床合格證明書[2],得到檢測數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 M7130臥矩磨床主軸檢測數(shù)據(jù)
(4)通過對主軸箱油液質(zhì)量分析,發(fā)現(xiàn)潤滑油清潔度較差。
(1)通過檢測數(shù)據(jù)分析,砂輪主軸錐面的經(jīng)向跳動實測數(shù)據(jù)值0.05 mm大于允許差值(允差是值0.01 mm)0.04 mm,這是造成主軸振動特別明顯,加工工件表面有明顯振紋,呈波紋狀,表面粗糙度超差的主要原因。
(2)打開主軸箱,分別對潤滑油及滑動軸承油池檢查,發(fā)現(xiàn)有雜質(zhì)、污物、潤滑油渾濁。當(dāng)主軸或滑動軸承混入雜質(zhì)后,極易發(fā)生非液體摩擦,并損傷主軸和滑動軸承,這些問題會加快主軸和磨頭主軸軸承的磨損,從而造成機(jī)床主軸產(chǎn)生振動。
(3)拆開磨頭主軸觀察其前軸承軸瓦的研傷磨損情況嚴(yán)重,有明顯的不均勻灼傷黑斑,如圖1所示,陰影濃淡程度表示研傷的輕重,軸瓦前、后端接觸、研傷和磨損程度差別較大。
圖1 M7130臥矩磨床主軸滑動軸承研傷磨損圖
(1)主軸的修復(fù)。已磨損的主軸采用鍍鉻恢復(fù)原尺寸,經(jīng)精磨和拋光處理,保證其各工作表面達(dá)到的精度標(biāo)準(zhǔn):主軸軸頸相對主軸軸線的徑向跳動≤0.01 mm,圓度為≤0.01 mm,錐度在每100 mm長度上為≤0.008 mm,粗糙度0.8μm;錐面相對主軸的徑向跳動≤0.01 mm.
(2)滑動軸承的修配。主軸與滑動軸承配刮。配刮時,均勻涂抹紅丹粉,刮削面應(yīng)成小蝌蚪形狀,刮刀完成每一次切削運動,運動方向要不斷交換,接觸點成菱形,網(wǎng)格狀,滑動軸承內(nèi)表面的接觸點應(yīng)均勻,25 mm×25 mm面積內(nèi)接觸點≥13~15點。如圖2所示。
圖2 M7130臥矩磨床主軸滑動軸承配刮
當(dāng)軸瓦上出現(xiàn)均勻點子后,進(jìn)行精刮。把滑動軸承先裝入主軸內(nèi),裝上定心法蘭,調(diào)整螺釘,使滑動軸承剛好與主軸接觸,轉(zhuǎn)動主軸,使滑動軸承上顯示出點子,再把滑動軸承拆下進(jìn)行精刮,如此反復(fù)研刮直至達(dá)到要求為止。當(dāng)滑動軸承的接觸點在16~20點/25 mm×25 mm[1],內(nèi)表面的接觸點應(yīng)均勻,精刮修復(fù)完成。如圖3所示。
圖3 M7130臥矩磨床主軸滑動軸承精刮圖
主軸主軸滑動軸承裝配及間隙調(diào)整如圖4所示。
(1)用柴油或煤油清洗好磨頭主軸各零部件,并按裝配技術(shù)要求將各零部件裝配好。
(2)主軸前端均勻施加徑向力,松開螺釘5,移動蓋板,然后按逆時針方向旋轉(zhuǎn)螺帽6螺栓7往下移,可以收緊軸承8的間隙;按順時針方向擰緊螺帽6,螺栓7往上移動,可以松開軸承8的間隙。調(diào)整后,擰緊螺釘5,將蓋板蓋上。把主軸與軸承間隙調(diào)整到0.02~0.03 mm[3],主軸旋轉(zhuǎn)360°要輕松自如。然后檢驗主軸錐面的徑向跳動和軸向竄動,公差值≤0.02 mm即可。
(3)磨頭體內(nèi)的潤滑油全部放掉,按要求過濾注入潤滑油。
(4)空轉(zhuǎn)試車,使主軸與滑動軸承磨合均勻,測量軸承溫升正常。
(5)開車試運行,熱檢測量主軸錐面徑向跳動和主軸軸向竄動,公差值≤0.02 mm.
(6)試車磨削加工工件,機(jī)床噪音、溫升、振動正常,工件表面粗糙度超差達(dá)到技術(shù)要求,修復(fù)工作完成。
通過對M7130臥矩磨床主軸振動故障原因分析,數(shù)據(jù)檢測,拆卸機(jī)床主軸主要部件磨損形式分析,找出合理有效的故障處理和修復(fù)辦法,并解決和排除了該機(jī)床設(shè)備出現(xiàn)的振動故障,主軸工作狀況均達(dá)到技術(shù)要求,表明該修理方案是正確合理的。
[1]吳全生.機(jī)修鉗工(技師、高級技師)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
[2]汪永華,賈 蕓.機(jī)電設(shè)備故障診斷與維修[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.
[3]中國第一機(jī)械工業(yè)部.機(jī)修手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.