国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于QC的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體加工質(zhì)量問(wèn)題改善*

2018-06-21 06:01周炳海
精密制造與自動(dòng)化 2018年2期
關(guān)鍵詞:鐵屑缸體曲軸

王 堯 周炳海

(同濟(jì)大學(xué) 機(jī)械與能源工程學(xué)院 上海201804)

QC是英文Quality Control的縮寫(xiě),中文譯為“質(zhì)量控制”,它是質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。質(zhì)量控制是為達(dá)到規(guī)范或規(guī)定對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量要求而采取的作業(yè)技術(shù)和措施。質(zhì)量控制是為了通過(guò)監(jiān)視質(zhì)量形成過(guò)程,消除質(zhì)量環(huán)上所有階段引起不合格或不滿意效果的因素,以達(dá)到質(zhì)量要求,獲取經(jīng)濟(jì)效益,而采用的各種質(zhì)量作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。在企業(yè)領(lǐng)域,質(zhì)量控制活動(dòng)主要是企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,它與有否合同無(wú)關(guān),是指為達(dá)到和保持質(zhì)量而進(jìn)行控制的技術(shù)措施和管理措施方面的活動(dòng)。

在質(zhì)量管理的過(guò)程中,統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析十分重要,它為企業(yè)建立和保持符合GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系打下基礎(chǔ)。只有明確統(tǒng)計(jì)管理的基本常識(shí)和概念,才能減少管理中的盲目和失誤,在日常工作中自然而然地保持質(zhì)量管理[1]。QC七大手法是關(guān)于如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題,以達(dá)到質(zhì)量改善方法的目的。傳統(tǒng)的QC七大手法包括:檢查表、層別法、柏拉圖、因果圖(魚(yú)骨圖)、散布圖、直方圖、控制圖等。QC七大手法最早起源于日本,日本企業(yè)重視質(zhì)量管理,所以在二戰(zhàn)后迅速崛起,日本的品管手法也成了世界研究和效仿的對(duì)象[2]。QC手法在質(zhì)量改善過(guò)程中的應(yīng)用方法一般是先用層別法對(duì)收集和累積的數(shù)據(jù)做歸類處理,再利用柏拉圖找出質(zhì)量問(wèn)題的主要原因,最后使用魚(yú)骨圖分析導(dǎo)致主要質(zhì)量問(wèn)題的根本原因,為質(zhì)量改進(jìn)工作提供指導(dǎo)方向[3]。

1 問(wèn)題描述

SD公司是一家合資汽車公司,在國(guó)內(nèi)設(shè)有 2個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)車間,生產(chǎn)SD公司整車所用渦輪增壓汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。在2014年2月至2015年2月,SD發(fā)動(dòng)機(jī)廠缸體生產(chǎn)線進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品升級(jí)改造,由原來(lái)生產(chǎn)的EVO2型發(fā)動(dòng)機(jī)升級(jí)到GEN3型發(fā)動(dòng)機(jī)。在發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品升級(jí)換代以及生產(chǎn)設(shè)備改造換型后,從2015年2月開(kāi)始,缸體生產(chǎn)線的工廢率明顯上升。針對(duì)這一情況,公司的生產(chǎn)部門(mén)、維修部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)迅速組織相關(guān)人員,成立了QC小組來(lái)分析和解決該問(wèn)題。

小組成員首先運(yùn)用層別法收集相關(guān)的數(shù)據(jù)并進(jìn)行歸類和對(duì)比,發(fā)現(xiàn)缸體工廢率超過(guò)指標(biāo)值的50%,達(dá)到了近幾年的峰值。

統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)線改造后的工廢情況匯總,如圖1所示,利用柏拉圖和帕累托原理分析后發(fā)現(xiàn)缸體曲軸孔劃傷為工廢問(wèn)題的 TOP1,曲軸孔劃傷的工廢率每月平均近0.55%,是造成缸體工廢最重要的原因,劃傷工廢率匯總統(tǒng)計(jì)如表1所示。

圖1 缸體工廢率匯總

表1 曲軸孔劃傷工廢率統(tǒng)計(jì)

2 原因分析

缸體生產(chǎn)線 AF050珩磨機(jī)是一臺(tái)從德國(guó)Gehring公司進(jìn)口的全自動(dòng)加工設(shè)備,這臺(tái)機(jī)床采用目前最先進(jìn)的螺旋滑動(dòng)珩磨加工方式對(duì)缸體孔口及曲軸孔進(jìn)行珩磨加工。缸孔及曲軸孔的零件加工質(zhì)量要求非常高,任何加工缺陷對(duì)今后發(fā)動(dòng)機(jī)的工作情況都會(huì)產(chǎn)生非常嚴(yán)重地影響。

在生產(chǎn)線GEN3改造后,對(duì)于AF050珩磨機(jī)加工的零件進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)曲軸孔內(nèi)有劃傷情況,且出現(xiàn)頻次較高,劃傷位置具有隨機(jī)性。更換曲軸孔鉸珩刀具,仍然有劃傷情況產(chǎn)生,調(diào)整珩磨參數(shù)也沒(méi)有明顯的改善效果。

利用魚(yú)骨圖從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面分析,如圖2所示。發(fā)現(xiàn)9個(gè)可能導(dǎo)致曲軸孔劃傷質(zhì)量缺陷的原因[4-6],如表2所示。

圖2 曲軸孔劃傷魚(yú)骨圖

表2 曲軸孔劃傷工廢原因統(tǒng)計(jì)

依次對(duì)以上9個(gè)因素進(jìn)行驗(yàn)證,最終找出影響曲軸孔珩磨加工質(zhì)量的兩大要因:

1)機(jī)床傳動(dòng)部件磨損(機(jī))

檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)床主軸傳動(dòng)皮帶磨損嚴(yán)重,主軸變速器內(nèi)部零件磨損。由于傳動(dòng)部件磨損,導(dǎo)致主軸在加工的過(guò)程中出現(xiàn)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定。

2)工藝編排存在風(fēng)險(xiǎn)(法)

通過(guò)對(duì)GEN3改造工藝變化的分析,缸體線精加工 AF020機(jī)床的油道去毛刺毛刷由原先 AF020 10A工位搬移至AF040進(jìn)行加工。毛刷對(duì)于油道進(jìn)行去毛刺加工時(shí),會(huì)產(chǎn)生鐵屑,通過(guò)斜油道進(jìn)入曲軸孔。AF020專機(jī)出料口有清潔包,對(duì)于零件加工后殘留的鐵屑進(jìn)行清潔,而AF040后沒(méi)有清潔包,導(dǎo)致鐵屑堆積在曲軸孔內(nèi),繼而造成曲軸孔在珩磨加工時(shí)發(fā)生劃傷。缸體曲軸孔加工工藝對(duì)比如圖 3所示。

圖3 缸體曲軸孔加工工藝對(duì)比圖

3 改善方案實(shí)施及評(píng)價(jià)

1)方案實(shí)施

針對(duì)上文提出的導(dǎo)致缸體曲軸孔劃傷問(wèn)題的兩大要因,生產(chǎn)部門(mén)與維修部門(mén)相關(guān)人員協(xié)商制定并實(shí)施的整改方案如下:

(1)機(jī)床傳動(dòng)部件磨損。更換珩磨機(jī)傳動(dòng)皮帶,更換珩磨主軸變速器,消除機(jī)床傳動(dòng)部件的磨損。定期利用計(jì)劃性停機(jī)時(shí)間檢查傳動(dòng)部件,并視情況進(jìn)行保養(yǎng)或更換。

(2)工藝編排存在風(fēng)險(xiǎn)。缸體線AF50珩磨機(jī)在曲軸孔珩磨前的4工位是一個(gè)空工位。利用空工位及珩磨機(jī)冷卻液,加裝沖屑管,在工件曲軸孔珩磨前,對(duì)油道及曲軸孔清潔,去除鐵屑,如圖4所示。為了能夠更有效地清除內(nèi)部鐵屑,增加沖屑管的噴頭孔數(shù),增加分散噴射的范圍,將原來(lái)的單點(diǎn)噴射改為多點(diǎn)噴射,從而提升清潔效果,如圖5所示。

圖4 缸體珩磨機(jī)增加清潔工位

圖5 沖屑噴頭結(jié)構(gòu)改進(jìn)

2)效果評(píng)價(jià)

改善方案在2015年9月實(shí)施后,統(tǒng)計(jì)2015年10月至12月的缸體線工廢情況,發(fā)現(xiàn)因曲軸孔劃傷而導(dǎo)致的工廢率從 0.55%降至了 0.08%,如表 3所示。按照缸體線年產(chǎn)能20萬(wàn)件來(lái)計(jì)算,可減少工廢費(fèi)用,減少的費(fèi)用=產(chǎn)量×工廢下降率×毛坯單價(jià)=200 000×(0.55%-0.09%)×1 124.78=1 034 797.6元。

表3 改善后的曲軸孔劃傷工廢率統(tǒng)計(jì)

4 結(jié)語(yǔ)

本文運(yùn)用QC七大手法中的層別法、柏拉圖和魚(yú)骨圖等,逐步分析質(zhì)量問(wèn)題,尋找根本原因并實(shí)施針對(duì)性的解決方案,最終改善了質(zhì)量問(wèn)題,提高了生產(chǎn)效率。同時(shí)也為今后生產(chǎn)過(guò)程中遇到的其它質(zhì)量問(wèn)題提供了解決方法和思路,也為企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)提供了理論和應(yīng)用方面的借鑒。

[1]倪紅兵.正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法是實(shí)施質(zhì)量管理的基本保證[J].世界標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量管理,2008 (12):8-10.

[2]陶鯉.論QC七大手法之—層別法,要因圖與戴明環(huán)的具體運(yùn)用[J].電子質(zhì)量, 2007(12):61-63.

[3]林榮瑞.品質(zhì)管理[M].廈門(mén):廈門(mén)大學(xué)出版社,2005.

[4]謝火瓊, 周炳海, 張曉霜,等.基于 QC的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體鑄造質(zhì)量問(wèn)題改善[J].機(jī)械制造, 2016,54(2):19-21.

[5]朱月偉,周炳海.基于實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法的產(chǎn)品質(zhì)量改善[J]. 精密制造與自動(dòng)化, 2016(2):40-43.

[6]丁潔,周炳海.基于六西格瑪方法的石英晶體DLD2質(zhì)量問(wèn)題改善研究[J].機(jī)械制造, 2016,54(9): 74-77.

猜你喜歡
鐵屑缸體曲軸
無(wú)砟軌道打磨鐵屑清理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
如何消除灰鑄鐵缸體麻點(diǎn)缺陷
缸體頂面輪廓度加工能力提升分析
鑄鐵缸體新型電機(jī)孔粗鏜刀具的應(yīng)用
淺析曲軸磨床的可靠性改進(jìn)
一種曲軸豎置熱處理裝置設(shè)計(jì)
沙堆里的變形記
基于支持向量機(jī)的曲軸動(dòng)平衡控制方法
缸體鑄件清理打磨自動(dòng)化輸送線設(shè)計(jì)
連續(xù)管鉆塞水平段鐵屑運(yùn)移機(jī)理研究