李 亮
(中鐵十五局集團(tuán)第一工程有限公司 西安 710016)
隨著大跨徑橋梁的發(fā)展,鋼板樁圍堰施工技術(shù)因其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、施工便捷、防水密實(shí)性良好等優(yōu)點(diǎn),已成為水上施工的首要選擇[1-2]。目前,鋼板樁圍堰工程多采用先抽水再支撐的施工方法,逐層支護(hù),在施工過程中鋼板樁圍堰因支護(hù)未能及時(shí)到位,且支護(hù)前抽水時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生了變形。隨著施工逐步積累,在鋼板樁圍堰工程中將會發(fā)生較大的變形,施工風(fēng)險(xiǎn)較高,容易引發(fā)安全事故[3-4]。
基于傳統(tǒng)施工方法,為了改善鋼板樁圍堰自身變形,采用在抽水前先設(shè)置支撐系統(tǒng),再一次性抽水到底的改進(jìn)施工方法。該方法將預(yù)先焊接好的圈梁、支撐下放至設(shè)計(jì)標(biāo)高,與鋼板樁連接好,再一次性抽水到底。就鋼板樁圍堰的變形而言,改進(jìn)的施工順序使支撐系統(tǒng)在抽水前已安裝到位,鋼板樁結(jié)構(gòu)具有較大的剛度,能較好地控制變形,減小位移,同時(shí)避免了常規(guī)施工中未支撐先抽水發(fā)生的變形累積問題。
湖北岳口漢江特大橋橋長473 m,橋跨布置為32 m+50 m+93.7 m+260 m+38 m混合梁獨(dú)塔斜拉橋,橋型布置見圖1。
圖1 岳口漢江特大橋橋型布置圖(單位:cm)
其中P4墩是岳口漢江特大橋主墩。該墩承臺平面尺寸為23.7 m×26.9 m、高6 m,位于漢江水面以下,埋置在河床之中,屬低樁承臺,底部高程16.78 m。P4主墩位于河流中心,采用鋼板樁輔助施工主墩承臺,鋼板矩形樁圍堰尺寸為28.02 m×32.0 m,樁長24 m,采用2根SX-27型鋼板樁焊接而成,設(shè)3層內(nèi)撐,施工水下封底混凝土,入土深度16.5 m,樁頂標(biāo)高31 m,最大水位標(biāo)高30 m,河底高程23.5 m,水下采用2.5 m厚C25混凝土封底。相關(guān)圍堰及系統(tǒng)參數(shù)為:①鋼板樁采用SX-27鋼板樁,每米鋼板樁抗彎截面系數(shù)W為2 700 cm3;②圈梁第一道采用2HN588×300,第二道采用2HN700×300的焊接雙工字型截面,第三道采用2HN900×300的焊接雙工字型截面;③第一道支撐采用直徑630 mm×壁厚6 mm的圓管撐、第二、三道支撐采用直徑820 mm×壁厚12 mm的圓管撐。圍堰平面及立面布置見圖2~3。
圖2 P4主墩圍堰平面布置圖(單位:mm)
圖3 P4主墩圍堰立面示意圖(單位:高程,m;尺寸,mm)
漢江特大橋梁P4主墩鋼板樁圍堰工程采用改進(jìn)的鋼板樁施工方案,對鋼板樁圍堰支撐體系進(jìn)行水下支護(hù)。施工流程如下。
1) 施工準(zhǔn)備,同時(shí)將掛籃等吊裝系統(tǒng)安裝到位。
2) 將第一層圈梁提升至+29.5 m臨時(shí)放置,第二、三層圈梁提升至+28.5 m、+25.0 m。
3) 安裝第一、二層圈梁內(nèi)支撐,對第二層圈梁臨時(shí)抄墊完成后抽水至+24.5 m。
4) 安裝第三層圈梁內(nèi)支撐,完成后回灌水。
5) 水下清淤,去除多余土體,并整體下放第一、二、三層圈梁至設(shè)計(jì)位置。
6) 水上抄墊第一層圈梁,水下抄墊第二、三層圈梁。
7) 最后吸泥、封底、抽水、承臺施工。
8) 第一次承臺澆筑完成后,承臺與鋼板樁之間填砂并澆筑混凝土,等強(qiáng)后拆除第三層內(nèi)支撐,施工第二次承臺。
上述為改進(jìn)的施工工藝,傳統(tǒng)鋼板樁圍堰工程施工流程為:施工準(zhǔn)備(同時(shí)樁基檢測)→測量定位→導(dǎo)向樁制作(鋼板樁內(nèi)支撐1)→打鋼板樁→挖土→鋼板樁內(nèi)支撐2→挖土→封底混凝土→破除樁頭→施工第一級承臺→填砂、拆除內(nèi)支撐2→施工第二級承臺。
傳統(tǒng)的施工工藝流程中,鋼板樁圍堰在抽水時(shí),由于內(nèi)外水壓力之差,使得鋼板樁圍堰發(fā)生了變形,逐層積累,最終鋼板樁的變形較大,存在較大的安全隱患[5-7]。對比2種不同的施工流程可以發(fā)現(xiàn),漢江特大橋P4主墩鋼板樁施工流程,采用2次抽水支護(hù)的工藝,首先對鋼板樁進(jìn)行水下臨時(shí)支護(hù)第一、二層支撐系統(tǒng),保證了抽水時(shí)鋼板樁圍堰體系的穩(wěn)定,同時(shí)也限制了鋼板樁的變形。第一次抽水到24.5 m,抽水深度在3.5 m,水壓力不至于過大,同時(shí)也能進(jìn)行第三層支撐系統(tǒng)的安裝,即保證了施工的進(jìn)行,也能確保施工的安全性。對圍堰內(nèi)進(jìn)行再次灌水,保證了圍堰內(nèi)外的水壓力一致,鋼板樁及支撐體系幾乎不受力,再次對鋼板樁進(jìn)行水下支護(hù)時(shí),鋼板樁圍堰無變形積累,鋼板樁圍堰工程最終變形較小。
考慮到施工方法的改變,對主要施工過程進(jìn)行鋼板樁圍堰受力分析,以確保結(jié)構(gòu)的安全。分析施工步驟,選取整個(gè)施工過程中最重要的3個(gè)工況進(jìn)行分析,分別為:①工況1,第二層圈梁提升至高程+28.5 m,安裝內(nèi)支撐并抄墊,抽水至高程+24.5 m;②工況2,安裝第三層內(nèi)支撐,回灌水,下放第二、三層內(nèi)支撐下放到位并水下抄墊后,安裝第一層內(nèi)支撐,最后吸泥,封底,抽水;③工況3,一級承臺施工完成后,填砂密實(shí),拆除第三層內(nèi)支撐,施工二級承臺。
采用midas Civil建立有限元模型,荷載考慮靜水壓力及土壓力,取1 m寬鋼板樁建模計(jì)算,在圈梁處建立彈性支座,第二、三層圈梁為只受壓、不受拉的彈性支座。根據(jù)工況不同,分別假定鋼板樁在開挖面以下2.65 m或承臺底以下0.5 m處鉸結(jié)。同時(shí),在midas中采用施工階段模擬計(jì)算后一個(gè)工況考慮前一個(gè)工況變形對鋼板樁及內(nèi)支撐的受力影響。圖4、圖5分別為最大彎矩、應(yīng)力圖與圈梁壓力圖。
圖4 最大彎矩、應(yīng)力圖
圖5 圈梁壓力圖
1) 對鋼板樁各施工階段的受力進(jìn)行分析。由圖4可見,工況1鋼板樁圍堰的最大彎矩為315.1 kN·m,應(yīng)力值為116.7 MPa,為整個(gè)施工階段過程中的最大值,鋼板樁的應(yīng)力限值為180 MPa,因此,鋼板樁結(jié)構(gòu)在施工中保有較大的安全儲備。工況2時(shí),鋼板樁的最大彎矩值為289.8 kN·m,較工況1下降8%,應(yīng)力為107.3 MPa。施工進(jìn)行到工況3時(shí),鋼板樁的最大應(yīng)力為231.2 kN·m,應(yīng)力值為85.6 MPa。與工況1對比,鋼板樁的應(yīng)力值下降了26.6%(31.1 MPa),由此可見,隨著施工的進(jìn)行,鋼板樁所受應(yīng)力降低,鋼板樁圍堰受力更加合理,結(jié)構(gòu)更加安全。
2) 圈梁所受反力如圖5,在工況1中,第二層圈梁(暫且替代第一層內(nèi)支撐)是唯一受力圈梁,圈梁所受反力為93.7 kN。圈梁承擔(dān)受力主要在工況2和工況3階段,第一層圈梁所受反力分別為93.2 kN和96.2 kN;第二層圈梁分別為231.4 kN和251.5 kN;第三層圈梁分別為335.2 kN和356.1 kN 。由上述數(shù)據(jù)可知,各層圈梁所受反力在不同工況中基本相同(相差小于8%),圈梁受力均勻,可充分發(fā)揮材料的特性,減小截面,降低施工難度。
施工過程中圈梁應(yīng)力如圖6所示,圈梁的最大剪應(yīng)力限值為140 MPa,最大組合應(yīng)力限值為240 MPa。
圖6 圈梁應(yīng)力圖
由圖6可見,各層的剪應(yīng)力值分別為30.5,64,54.9 MPa,均小遠(yuǎn)于限值140 MPa(最大僅為規(guī)定限制的39%),結(jié)構(gòu)的安全系數(shù)較高。同時(shí)各層的最大組合應(yīng)力為97.9,196.5,174.7 MPa,均小于規(guī)定限值,且存在一定的安全儲備,可降低施工過程中的風(fēng)險(xiǎn),保證施工安全進(jìn)行。
鋼板樁圍堰結(jié)構(gòu)中的直徑630 mm×壁厚6 mm內(nèi)支撐最大拉應(yīng)力為75.8 MPa,僅為材料受力限值的31.6%(材料允許限值為240 MPa),最大組合應(yīng)力為75.8 MPa,也低于限值162 MPa,直徑820 mm×壁厚12 mm的內(nèi)支撐最大拉應(yīng)力為104.9 MPa,僅為材料限值的43.7%,最大組合應(yīng)力為104.9 MPa,而組合應(yīng)力限值為192 MPa,因此,改進(jìn)的施工方法中鋼板樁圍堰結(jié)構(gòu)的內(nèi)支撐能為結(jié)構(gòu)提供較多的安全儲備,有效地提高施工安全。
綜上所述,結(jié)合施工步驟,對鋼板樁圍堰進(jìn)行施工仿真模擬,從鋼板樁圍堰各部件的應(yīng)力及彎矩角度分析,結(jié)構(gòu)是屬于安全的,整個(gè)施工過程能夠滿足工程需求,不存在結(jié)構(gòu)受力上的安全隱患。改進(jìn)的施工方法能有效地利用材料的性能,降低了施工成本,同時(shí)也能較好地保證施工的安全進(jìn)行。
根據(jù)工程進(jìn)度,對鋼板樁圍堰施工階段進(jìn)行樁頂位移沉降監(jiān)測,結(jié)果統(tǒng)計(jì)見圖7。從監(jiān)測結(jié)果可知,P4墩鋼板樁圍堰采用的改進(jìn)施工工藝最大樁頂位移為118 mm,發(fā)生在橫橋向最大長邊跨中處;有限元模擬分析結(jié)果表明,改進(jìn)施工方法,鋼板樁的最大樁頂位移為124.6 mm,與實(shí)際工程監(jiān)測結(jié)果較為相近,因此可知模擬較為貼合實(shí)際,可作為施工參考。
圖7 樁頂位移最大值
采用常規(guī)施工工藝對實(shí)際工程建立模擬仿真研究,分析結(jié)果表明:本工程若采用常規(guī)施工工藝進(jìn)行施工,3層支撐不能保證施工的安全性,需要對鋼板樁圍堰進(jìn)行5道支撐加固,才能保證工程安全可靠進(jìn)行。常規(guī)施工工藝下,鋼板樁圍堰的最大位移為300 mm左右。對比可知,改進(jìn)的施工工藝能有效地控制鋼板樁的變形,提高鋼板樁圍堰施工的安全性。
1) 利用改進(jìn)的施工方法,鋼板樁支撐體系基本在水下抄墊完成,鋼板樁內(nèi)外側(cè)水壓差可以控制幾乎為0,這使得鋼板樁和圍檁施工完成之前均可以不受力,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。
2) 由于所有構(gòu)件均可以在施工完成之前不受力,故可將原設(shè)計(jì)為5層圍檁改變?yōu)?層圍檁,提高了各層圍檁之間的豎向間距,減少支撐數(shù)量,減少安裝次數(shù),節(jié)約材料,同時(shí)將一、二層圍檁固定成整體施工有利于給鋼板樁做導(dǎo)向。
3) 所有工序施工完成后可以一次性抽水,一次性成型,能夠提高施工效率。
4) 對比常規(guī)的施工順序,改進(jìn)的施工方法通過預(yù)先對鋼板樁進(jìn)行水下支撐,能有效地控制鋼板樁圍堰及土體的變形,同時(shí)改進(jìn)的施工方法對結(jié)構(gòu)的變形有益,極大地限制了結(jié)構(gòu)的變形,對變形要求較高的工程有很大的意義,且改進(jìn)的工序能有效地保障施工的安全性,推動鋼板樁向更深的應(yīng)用方向發(fā)展。
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