姜 兵
(中國中材國際工程股份有限公司(南京),南京 211100)
在水泥嚴重過剩的局面下,水泥企業(yè)要想生存必須解決“三個降低”的問題,即降低能耗、降低排放、降低成本。圍繞水泥企業(yè)存在問題,我們制定了一系列裝備改造方案,以達到節(jié)能、降耗、降本的目的,其中,第三代篦冷機改為第四代篦冷機,是非常有效的方案之一。
目前我國水泥工廠使用篦冷機絕大部分是第三代篦冷機,現有第三代篦冷機運行時間大約5至35年左右,設備老化,故障率高。第三代篦冷機一直存在冷卻效果不佳的問題,成為生產中的一個制約與瓶頸。而第三代機固有的結構特點,也導致生產中出現漏料與磨損等問題,最終體現在二、三次風溫偏低,設備維修維護工作量大;特別是余熱發(fā)電的應用實施,如果沒有足夠的蒸汽量與蒸汽溫度,發(fā)電量將無法保證,隨著水泥裝備不斷發(fā)展,新技術、新裝備不斷出現,第四代列式篦冷機解決了第三代篦冷機存在問題。
第四代列式篦冷機,采用行走地板式(Walkingfloor)輸送原理,實現熟料的水平輸送;采用熟料自保護篦板,大大延長篦板使用壽命;具有獨特的縱向密封結構,保證篦床無漏料運行;采用模塊化設計,有效降低安裝,運輸成本;進料端采用固定篦床可控充氣系統,實現熟料驟冷,有效提高熱回收效率;活動篦床加裝自調節(jié)流量閥,適時調節(jié)冷卻風量,有效適應篦床上物料的粒度和厚度不均勻的工況,提高冷卻風的使用效率;采用熟料輥式破碎機,使用壽命長,出料粒度均勻。
第四代列式篦冷機具有“三高一低”性能,即高冷卻效率,高輸送效率和高運轉率,超低磨損。改造前后設備參數見表1。
云南某2 500t/d熟料水泥生產線項目建于2010年,設計生產能力2 500t/d水泥熟料,經過業(yè)主的不斷改進和優(yōu)化操作,產量可達到2 800t/d左右,該線篦冷機存在上述問題,因此業(yè)主擬對該熟料線篦冷機實施技改,將其改造為技術先進成熟的第四代列式篦冷機。下面我們以云南某2 500t/d熟料水泥生產線為例,說明第三代篦冷機改為第四代篦冷機后,給水泥制造商帶來的技術革新及創(chuàng)造的經濟效益。
表1 改造前后篦冷機參數
(1)四代機篦板,采用料層自保護技術,壽命>5年,理論上無需更換,遠遠大于第三代機篦板1年壽命,大大降低了篦板備件費用。
(2)四代機運轉率>95%,實現免維護,對于因第三代機故障而經常停窯的生產線有極大優(yōu)勢。
(3)四代機通過窯口下料端固定篦床的特殊設計,真正實現熟料驟冷;結合每塊篦板下的自動風量調節(jié)閥,保證最終出料溫度,降低后續(xù)熟料輸送,存儲費用,降低后續(xù)熟料破碎粉磨功耗。
(4)四代機采用步進式輸送原理,篦床分列運行,每列安裝單獨的驅動液壓缸與位移傳感器,可以縮短兩側篦床的行程,減緩兩側物料運行速度,有效避免“紅河”。
(5)四代機單位熟料冷卻風量約為1.8Nm3/kg.cl~1.9Nm3/kg.cl,相比第三代機2.2Nm3/kg.cl~2.4Nm3/kg.cl的冷卻用風量大大降低,節(jié)約了系統電耗。
(6)四代機熱回收效率約提高1%~2%,將使系統熱耗降低約22.572kJ/kg.cl(5.4kcal/kg.cl)~45.144(10.8kcal/kg.cl),對應煤耗大大降低。
(7)取消原第三代機灰斗鎖風裝置,可以縮短拉鏈機長度,降低拉鏈機投資,同時減少了漏風點。
(8)結合熟料輥式破碎機改造,實現破碎機2年免維護。避免第三代機半年就需更換錘頭產生的費用,并使熟料破碎電耗降低約40%。
(1)一次性投資較大。
(2)液壓傳動系統比三代篦冷機復雜。
(1)滿足產量:2 800t/d~3 000t/d;
(2)出篦冷機熟料溫度:≤環(huán)境溫度+65℃;
(3)延長篦冷機維護周期,整機2年基本無需維護,活動床篦板壽命>4年;
(4)輥破整機2年免維護;
(5)余熱發(fā)電取風溫度:350℃~400℃;
將原篦冷機拆除更換為中材裝備南京LANE型第四代篦冷機LANE0609C,保留原篦冷機第一段殼體上部,保留原第二段上下殼體,更換原第三代機篦床為新型四代機步進式水平篦床,尾部錘破改為輥破,并對應增加殼體;利用原風機8臺,新增風機2臺,見圖1。
3.2.1 設備部分
(1)篦床。
原第三代機篦床整體拆除,更換為第四代步進式列向篦床。篦床共一段,寬度為3.6m,分為6列。
下料口處采用高效分區(qū)固定篦床,實現熟料驟冷,保證足夠的熱量回收,二次風溫高且穩(wěn)定。
一段篦床由原2.7m拓寬至3.6m,結合厚料層操作,保證高溫段足夠的熱量回收,提高三次風,及余熱發(fā)電溫度。
(2)殼體。
原第一段篦床從原2.7m拓寬至3.6m,對應制作下殼體,上殼體至篦床上部1m處拓寬,其余部分保留,與窯頭罩接口不變。
原第二段篦床殼體充分利用,保留上下殼體,在內部制作支撐結構,用于支撐新式篦床。
原篦床第一段上殼體尾部位置,制作余熱發(fā)電取風口。
(3)傳動。
配置一套液壓傳動,裝有3個進口REXROTH液壓泵,6個進口Parker比例調節(jié)閥。篦床運動全程實時監(jiān)控位移,配置6個德國BALLUFF非接觸式位移傳感器。
配置帶觸摸顯示屏控制柜,采用PID閉環(huán)控制,實現篦床精確運行。
圖1 第三代機篦床改造為第四代篦冷機示意圖
(4)拖輪支撐裝置。
每列篦床采用拖輪支撐,相比四連桿機構,潤滑點數量僅為其1/5。大大降低潤滑的故障率。
(5)熟料輥式破碎機。
篦床尾部配置熟料輥破。熟料輥破為南京院在國內首創(chuàng),至今已銷售近百臺,產品成熟。運行電耗為錘破40%,輥套壽命>2年,并新開發(fā)了輥子間距可調技術。
3.2.2 風機部分
利用原風機8臺,新增風機2臺。風機配置見表2。
表2 改造后風機配置表
3.2.3 澆注料部分
原篦冷機第一段拆除篦床以上約1m澆注料,第二段拆除篦床以上約0.5m澆注料,篦床安裝完畢后依據新篦床補齊襯砌,尾部輥破處,新砌筑澆注料。
3.2.4 電氣部分
(1)液壓部分。
液壓驅動功率為55kW,共3臺,2用1備。
(2)風機部分。
①新購風機2臺,功率分別為110kW,250kW。包含抽屜柜、電纜、電動執(zhí)行器和風門等。
②利用原風機8臺,功率分別為90kW三臺,132kW三臺,110kW兩臺。
3.2.5 土建部分
(1)篦床支撐基礎,充分利用原篦冷機基礎,通過鋼框架焊接,實現新篦冷機基礎改造;
(2)新加風機,以及原風機移位,重新制作基礎;
(3)尾部輥破,拆除原輥破基礎,重新制作鋼平臺基礎;
(4)液壓站,新作一混凝土基礎。
3.2.6 工藝非標
(1)原風機與篦冷機連接,利用部分原有風管,新加風機新制作非標管道;
(2)上殼體、余熱風管、煤磨風管等的過渡部分;
(3)檢修平臺、爬梯(利用部分原檢修平臺)。
設計、制造周期:3.5個月。
停車施工時間:25d(從澆注料與篦床清除干凈,且沒有其他干涉項目,可以全面開展施工開始計時)。
四代機采用模塊化設計,所有篦板、密封、風閥等全部在工廠內組裝在列式篦床之上,然后以模塊的形式整體發(fā)運至現場,可以大大節(jié)約安裝時間。
表3 改造設備表
預計通過改造,配合業(yè)主合理的生產操作,整條生產線可達到的技術參數見表4。
表4 改造后性能保證表
(1)入篦冷機的熟料溫度:1 350℃~1 400℃;
(2)熟料立升重:1 200g/l~1 300g/l;
(3)熟料產量在篦冷機額定產量下;
(4)出窯熟料顆粒粒度:>25mm占比<20%,<5mm占比<30%;
(5)出篦冷機熟料溫度的測量:用篩選25mm以下圓形熟料顆粒進行測量,超過25mm的顆粒不多于10%;
(6)風溫的測量:需要在窯況穩(wěn)定運行的前提下進行;
(7)測試工作:在窯況穩(wěn)定運行的前提下,進行72h測試,測量的平均值達到保證性能指標,說明改造已經達到目標;
(8)調試和驗收均需在乙方現場技術人員的指導下進行;
(9)安裝完成投產后,如因甲方設備問題和非乙方原因,影響到篦冷機進行正常的考核或不能達到性能指標,在三個月的時間內若乙方還不能調整至正常的考核狀態(tài),則視為乙方通過考核驗收,甲方應支付安裝調試款。
篦冷機四代機改造,優(yōu)勢主要體現在提高設備運轉率,減少設備維護費用,降低系統熱耗,降低電耗方面。
表5 改造經濟效益分析(萬元/年)
(1)運轉率提升體現的收益(按產量2 800t/d計)。
假設設備運轉每年提高10d,則熟料產量共提升2 800t,按每噸熟料250元,利潤10%計,則增加收入70萬元/年。
(2)四代機維護費用降低。
設原第三代機篦板每年更換一次,篦板單價按4萬元/t計,篦板護板總計約15t,則篦板備件費用約60萬元/年。
四代機縱向密封約7t,單價按5萬元/t計,壽命>3年,以3年計,則每年密封備件費用約11.7萬元。
累計,單篦床一處,四代機與第三代機相比,節(jié)約備件費用約48.3萬元/年。
實際上,第三代機除篦板需要每年更換外,其他零部件也需要定期更換,如篦板梁,傳動軸密封等,四代機沒有這些部件,不會產生此類維護費用。
(3)節(jié)煤費用。
以四代機相比第三代機熱效率提高1%計,則多回收熱量為15.048kJ/kg.cl(3.6kcal/kg.cl),根據經驗燒成系統熱耗降低與篦冷機熱效率的提高值約為1.5倍關系,則系統熱耗降低22.572kJ/kg.cl(5.4kcal/kg.cl)。
以日產量2 800t,全年生產330d計,則全年降低熱耗0.5×10~10kcal,設用煤低位熱值22 990kJ/kg(5 500kcal/kg),則一年節(jié)煤約910t。
設煤單價500元/t,則一年節(jié)煤費用45.5萬元。
(4)節(jié)電費用。
以改造后余熱發(fā)電提高1kWh/t.cl,以產量2 800t/d計,全年生產330d計,則全年節(jié)電約1×2 800×330=924 000kWh。按1kWh電0.5元錢計,則余熱發(fā)電全年節(jié)約電費約46.2萬元。
綜上所述,僅從提高設備運轉率,減少維護,降低熱耗,降低電耗的方面考慮,改造后四代機與原第三代機相比,產生直接經濟效益約210萬元/年。改造全部費用750萬元,大約3.5年左右能收回全部投資。
《綠色工廠評價通則》國家標準正式發(fā)布
近日,為加快推進制造強國建設,實施綠色制造工程,積極構建綠色制造體系,由工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司提出,中國電子技術標準化研究院聯合鋼鐵、石化、建材、機械、汽車等重點行業(yè)協會、研究機構和重點企業(yè)等共同編制了GBT36132-2018綠色工廠評價通則國家標準正式發(fā)布。這是我國首次制定發(fā)布綠色工廠相關標準。
標準明確了綠色工廠術語定義,從基本要求、基礎設施、管理體系、能源資源投入、產品、環(huán)境排放、績效等方面,按照“廠房集約化、原料無害化、生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化”的原則,建立了綠色工廠系統評價指標體系,提出了綠色工廠評價通用要求。標準的發(fā)布將有利于引導廣大企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠,推動工業(yè)綠色轉型升級,實現綠色發(fā)展。