張文元
(山西國際能源集團(tuán)有限公司,山西 太原 030002)
350 MW超臨界循環(huán)流化床(CFB)機(jī)組是近幾年投產(chǎn)流化床機(jī)組中的主力機(jī)組,到2017年末在中國已經(jīng)投產(chǎn)十余臺(tái)。
山西河坡發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱河坡發(fā)電公司)2臺(tái)350 MW超臨界CFB機(jī)組采用變壓運(yùn)行直流爐,單爐膛、半露天M 型布置、平衡通風(fēng)、一次中間再熱、固態(tài)排渣、水冷滾筒式冷渣器、循環(huán)流化床燃燒方式,通過高溫冷卻式旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣固分離。
鍋爐設(shè)計(jì)煤種熱值為16 994 kJ/kg,由于設(shè)備選型和運(yùn)行調(diào)整合理,自投產(chǎn)以來機(jī)組各項(xiàng)重要性能指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。在燃用熱值為12 979 kJ/kg煤種時(shí),全天平均負(fù)荷236 MW,負(fù)荷率67.4%,平均廠用電率5.15%,最低值3.85%,其超低廠用電率已成為國內(nèi)同型機(jī)組標(biāo)桿。以2號(hào)機(jī)組為例,平均負(fù)荷236 MW,負(fù)荷率67.42%工況下,從運(yùn)行調(diào)整和設(shè)計(jì)優(yōu)化的角度計(jì)算分析超低廠用電率原因。
一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)等主輔機(jī)設(shè)備采用離心式風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)。按照原先常規(guī)設(shè)計(jì),鍋爐的播煤風(fēng)應(yīng)由單獨(dú)播煤風(fēng)機(jī)來供風(fēng),現(xiàn)設(shè)計(jì)播煤風(fēng)由一次風(fēng)機(jī)來供風(fēng),取消播煤風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)和脫硫增壓風(fēng)機(jī),實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化[1],降低了廠用電。各風(fēng)機(jī)主要參數(shù)見表1。
表1 風(fēng)機(jī)主要參數(shù)
1.1.1 爐膛料層厚度運(yùn)行優(yōu)化節(jié)電分析
爐膛料層厚度過高,一方面導(dǎo)致流化效果不良,另一方面還會(huì)導(dǎo)致風(fēng)室壓力、床層壓力、料層差壓等參數(shù)過高,一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓過高,風(fēng)機(jī)耗電增加,廠用電率增大,同時(shí)加劇水冷壁磨損。作為超臨界CFB機(jī)組,通過優(yōu)化爐膛料層厚度,在保持原工況一次流化風(fēng)量不變和爐膛差壓基本不變的前提下,確保帶負(fù)荷能力不降低,通過調(diào)整燃煤粒徑,保證流化效果,有選擇性地控制冷渣器運(yùn)行方式,控制料層厚度,減少爐內(nèi)無效床料數(shù)量,實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)室壓力和低床壓防磨節(jié)電運(yùn)行。
表2為236 MW工況下,優(yōu)化料層厚度過程運(yùn)行相關(guān)參數(shù)。
表2 料層優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)
由表2可知,鍋爐水冷風(fēng)室壓力從10.22 kPa降至8.44 kPa,而爐膛差壓基本保持不變。床層壓力由8.5 kPa降至5.5 kPa,料層厚度降低的同時(shí),提高了二次風(fēng)和播煤風(fēng)的穿透度,提高了燃燒效率,降低了鍋爐內(nèi)部磨損,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
A一次風(fēng)機(jī)電流降低9 A,B一次風(fēng)機(jī)電流降低10 A,采用電壓電流法[2]計(jì)算電機(jī)所耗功率如下:
(1)
式中:U為電機(jī)電壓,kV;I為電機(jī)運(yùn)行電流,A;μ為功率因數(shù),%;θ為機(jī)械效率,%。
計(jì)算該工況下采用低床壓運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)降低一次風(fēng)機(jī)功率約170.6 kW,可降低廠用電率約0.072%。
1.1.2 降低煙道阻力運(yùn)行優(yōu)化節(jié)電分析
a. 合理控制脫硫脫硝運(yùn)行,減少煙道腐蝕。鍋爐采用爐內(nèi)與爐外兩級脫硫,爐內(nèi)脫硫采用石灰石輸送系統(tǒng)經(jīng)返料器進(jìn)入爐膛的干法脫硫方式。爐后采用石灰石—石膏濕法脫硫,合理分配爐內(nèi)與爐外脫硫率,在濕法脫硫過程中,優(yōu)化漿液循環(huán)泵與氧化風(fēng)機(jī)在滿負(fù)荷時(shí)投運(yùn)臺(tái)數(shù),合理控制脫硫漿液的pH值和密度,提高脫硫效率,減少漿液循環(huán)泵和噴淋層數(shù)量,降低脫硫塔的阻力。
b. 根據(jù)布袋除塵器的特性和運(yùn)行要求,在保證安全的前提下,將布袋差壓控制在低限,降低布袋的差壓。
c. 對鍋爐本體、煙道和風(fēng)道加強(qiáng)巡檢和檢修,保證鍋爐嚴(yán)密性。在空預(yù)器前后安裝監(jiān)測孔,通過便攜式煙氣分析儀定期測量,確保換熱面安全穩(wěn)定運(yùn)行。
d. 加強(qiáng)吹灰運(yùn)行管理,根據(jù)煤質(zhì)和運(yùn)行情況,靈活調(diào)整吹灰范圍和頻次,制定合理的吹灰制度并嚴(yán)格執(zhí)行。減少受熱面積灰,降低系統(tǒng)阻力,減小空預(yù)器壓差。
采集鍋爐滿負(fù)荷煙道壓降參數(shù)見表3。
表3 煙道壓降參數(shù) kPa
由表3可知,通過運(yùn)行優(yōu)化,鍋爐滿負(fù)荷工況煙氣側(cè)總阻力比設(shè)計(jì)值低0.71 kPa,節(jié)電效果明顯。
1.1.3 離心式風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)節(jié)電分析
風(fēng)機(jī)流量調(diào)節(jié)方式直接影響其性能和管路特性,風(fēng)機(jī)的管路特性曲線由具體的管路系統(tǒng)自然形成,具有固定性。工頻調(diào)節(jié)通過改變擋板開度實(shí)現(xiàn)風(fēng)量調(diào)整,實(shí)際上就是通過改變管路特性實(shí)現(xiàn)流量調(diào)節(jié),方法簡單、易操作。減小擋板開度控制流量時(shí),人為增加了風(fēng)機(jī)擋板及管網(wǎng)阻力,使風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率降低,大部分電能被用來克服管道阻力,存在嚴(yán)重的節(jié)流損失。采用變頻調(diào)節(jié),隨著轉(zhuǎn)速、流量下降,風(fēng)壓也隨之下降,因此電機(jī)功率下降。采用變頻調(diào)速技術(shù)控制流量時(shí),擋板可全開,管網(wǎng)阻力不變且保持最小,壓力損失降到最低。通過改變風(fēng)機(jī)的電機(jī)轉(zhuǎn)速來實(shí)現(xiàn)風(fēng)量調(diào)節(jié),可有效降低風(fēng)機(jī)耗電量,節(jié)能效果顯著。
以2號(hào)鍋爐實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)對引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)電計(jì)算[3],見表4。
表4 各風(fēng)機(jī)耗電量
由表4可知,離心式引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)節(jié)相比工變頻耗電差值全天總計(jì)94 008 kWh,換算功率為3 917 kW,可降低廠用電率約1.66%。
采用爐內(nèi)噴鈣和濕法脫硫相結(jié)合方式,其三大風(fēng)機(jī)均選用離心式風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié),而某電廠選用同型號(hào)鍋爐、汽輪機(jī),采用爐內(nèi)噴鈣和半干法脫硫,一次風(fēng)機(jī)和二次風(fēng)機(jī)選用離心式風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)選用軸流式風(fēng)機(jī)。濕法脫硫反應(yīng)速率快、效率高,但投資較高;半干法脫硫效率較低,操作程序少,鈣硫比高,運(yùn)行成本高,如脫硫達(dá)不到要求,仍需增加濕法脫硫[4]。兩電廠不同負(fù)荷下引風(fēng)機(jī)運(yùn)行相關(guān)參數(shù)對比見表5。
表5 不同形式引風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)
布袋除塵器采用大灰斗方案,除塵器較常規(guī)提高10 m,每臺(tái)除塵器下部設(shè)計(jì)2個(gè)大灰斗,總有效容積不小于2 240 m3。為保證除塵器灰斗內(nèi)灰的流動(dòng)性,單臺(tái)爐配置2臺(tái)風(fēng)量為17 m3/min、功率為37 kW氣化風(fēng)機(jī),取消常規(guī)灰?guī)?,省去氣力輸灰環(huán)節(jié),全廠鍋爐本體水冷螺桿式空壓機(jī)配置由原先9臺(tái)減至4臺(tái),空壓機(jī)只用于空預(yù)器除灰,單臺(tái)空壓機(jī)功率為250 kW,單臺(tái)鍋爐可實(shí)現(xiàn)節(jié)電588 kWh,可降低廠用電率約0.249%。
鍋爐并列布置3臺(tái)多級離心風(fēng)機(jī),其特點(diǎn)為高壓頭、低流量。每臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī)容量為50%,正常運(yùn)行兩運(yùn)一備。高壓流化風(fēng)系統(tǒng)主要提供回料器流化風(fēng)和火檢冷卻風(fēng),通過調(diào)節(jié)擋板保證各支路要求的風(fēng)量。
通過運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整實(shí)現(xiàn)高壓流化風(fēng)機(jī)兩備一運(yùn),停運(yùn)1臺(tái)6 kV的高壓流化風(fēng)機(jī),調(diào)整后運(yùn)行參數(shù)對比見表6。
表6 高流風(fēng)機(jī)參數(shù)對比
經(jīng)計(jì)算,優(yōu)化后實(shí)現(xiàn)單臺(tái)高流風(fēng)機(jī)運(yùn)行可節(jié)電約251 kWh,降低廠用電率約0.106%。
采用35%電動(dòng)給水泵組和100%汽動(dòng)給水泵組,啟動(dòng)完成后運(yùn)行全過程采用汽動(dòng)給水泵組供水。通過優(yōu)化汽動(dòng)給水泵組標(biāo)高,實(shí)現(xiàn)了給水泵與前置泵同軸驅(qū)動(dòng),降低了給水泵組功耗,優(yōu)化了汽輪機(jī)排汽方式,取消了汽輪機(jī)排汽蝶閥,降低了排汽系統(tǒng)壓損,保證給水泵汽輪機(jī)組高效率運(yùn)行。
汽動(dòng)給水泵組通過汽輪機(jī)抽汽做功,輸出軸直接拖動(dòng)給水泵,而采用電動(dòng)給水泵組,需由廠高變壓器返送電做功,汽動(dòng)給水泵耗汽,電泵耗電[5-6]。因此,汽動(dòng)給水泵組相比電泵廠用電節(jié)電為同負(fù)荷電泵耗電與汽泵耗汽所需的輔機(jī)電耗差值。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值折算236 MW負(fù)荷下需給水泵功率5 492 kW。給水系統(tǒng)如果采用電泵給水泵組,236 MW工況下,電動(dòng)機(jī)效率為96%,液力耦合器效率為85%,給水泵效率為78%,所需電泵電機(jī)功率為8 629 kW,占廠用電約3.66%。采用同軸驅(qū)動(dòng)汽動(dòng)給水泵組全天相應(yīng)系統(tǒng)所需耗電見表7。
表7 汽泵耗汽所需電量 kWh
由表7可知,采用同軸驅(qū)動(dòng)汽動(dòng)給水泵組全天所需輔機(jī)耗電量為7 370 kWh,換算相應(yīng)功率約307 kW,而采用電動(dòng)給水泵組需廠用電8 629 kWh。因此,采用同軸驅(qū)動(dòng)汽動(dòng)給水泵組相比采用電動(dòng)給水泵汽節(jié)電8 322 kWh,可降低廠用電率約3.526%。
汽輪機(jī)側(cè)采用間接空冷系統(tǒng),每臺(tái)機(jī)組配備2臺(tái)變頻間冷循環(huán)泵,經(jīng)運(yùn)行優(yōu)化,根據(jù)機(jī)組真空調(diào)整變頻,使機(jī)組保持在最佳真空方式下運(yùn)行。隨著氣溫升高,單泵運(yùn)行調(diào)整頻率超過33 Hz仍需提高轉(zhuǎn)速時(shí),切換為雙泵運(yùn)行,雙泵運(yùn)行起始頻率為15 Hz,2臺(tái)泵轉(zhuǎn)速和頻率調(diào)平。
236 MW負(fù)荷下只運(yùn)行1臺(tái)間冷循環(huán)水泵(6 kV),實(shí)際運(yùn)行電流為39 A。相比同行業(yè)同負(fù)荷直接空冷電廠冬季運(yùn)行24臺(tái)空冷風(fēng)機(jī)(380 V),實(shí)際運(yùn)行電流為150 A,且滿出力運(yùn)行1臺(tái)開式水泵,計(jì)算可節(jié)電1 697 kWh。 另外將主機(jī)間接空冷水和閉式冷卻水連通,冬季運(yùn)行時(shí),閉式水由主機(jī)間冷水代替,省去了開式水泵用電(355 kWh),經(jīng)計(jì)算采用間接空冷相比直接空冷可降低廠用電率約0.869%。
350 MW CFB機(jī)組超低廠用電率是多方面合理調(diào)整、控制的結(jié)果,設(shè)備選型、風(fēng)機(jī)和變頻器合理控制、煙道阻力控制、間冷循環(huán)泵合理使用、低床壓運(yùn)行等都起到降低廠用電率的作用。對2號(hào)機(jī)組負(fù)荷和廠用電率統(tǒng)計(jì),得出平均廠用電率為5.15%,平均負(fù)荷為236 MW。
采用間接空冷可進(jìn)一步降低廠用電率,通過其他優(yōu)化調(diào)整,共降低廠用電率5.91%,增加上網(wǎng)電量33.47萬kWh,可顯著提高經(jīng)濟(jì)效益。統(tǒng)計(jì)分析2號(hào)機(jī)組廠用電率構(gòu)成見表8。
表8 廠用電率構(gòu)成 %
a. 采用低床壓優(yōu)化運(yùn)行可降低一次風(fēng)機(jī)壓力1.78 kPa,降低一次風(fēng)機(jī)電流19 A,降低一次風(fēng)機(jī)功率170.6 kW,降低廠用電率約0.072%。
b. 通過運(yùn)行優(yōu)化,鍋爐滿負(fù)荷工況煙氣側(cè)總阻力比設(shè)計(jì)值低0.71 kPa,離心式風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)相比軸流式風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)更節(jié)電。
c. 除灰器底部大灰斗設(shè)計(jì)及空壓系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),相比氣力輸灰可節(jié)電588 kWh,可降低廠用電率約0.249%。
d. 通過運(yùn)行優(yōu)化,采用單臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,由原先兩運(yùn)一備轉(zhuǎn)為一運(yùn)兩備,節(jié)電251 kWh,可降低廠用電率約0.106%。
e. 采用汽動(dòng)給水泵相比電泵節(jié)省電量8 322 kWh,可降低廠用電率約3.526%。
f. 采用間接空冷相比直接空冷節(jié)電1 697 kWh,冬季由間接空冷水直接帶閉式水,省去了開式水泵的用電,總計(jì)可降低廠用電率約0.869%。
g. 統(tǒng)計(jì)2號(hào)機(jī)組平均廠用電率為5.15%,平均負(fù)荷為236 MW。
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