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百萬機(jī)組空冷島振動(dòng)問題研究和治理

2018-06-12 03:35:54華電寧夏靈武發(fā)電公司北京必可測(cè)科技股份有限公司張文慎周雷王明生沈亭朱建華何立榮黃俊飛曹鑫
電力設(shè)備管理 2018年5期
關(guān)鍵詞:冷島橋架減速機(jī)

華電寧夏靈武發(fā)電公司 北京必可測(cè)科技股份有限公司 張文慎 周雷 王明生 沈亭 朱建華 何立榮 黃俊飛 曹鑫

引言

發(fā)電廠空冷技術(shù)作為一種最有效節(jié)水型火力發(fā)電技術(shù),在水資源相對(duì)匱乏的國(guó)家和地區(qū),大規(guī)模開發(fā)能源、發(fā)展電力工業(yè)中得到廣泛采用是大勢(shì)所趨。根據(jù)理論計(jì)算和實(shí)測(cè)結(jié)果,與同容量濕冷機(jī)組相比,空冷機(jī)組冷卻系統(tǒng)本身可節(jié)水97%以上。

華電寧夏靈武發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱靈武公司)位于寧夏銀川市靈武境內(nèi),二期2×100萬千瓦機(jī)組分別在2010年12月28日和2011年04月25日投產(chǎn)發(fā)電,是世界首臺(tái)超超臨界燃煤空冷發(fā)電機(jī)組。

1 100萬千瓦空冷機(jī)組主要特點(diǎn)

靈武電廠2×100萬千瓦汽輪發(fā)電機(jī)組為直接空冷機(jī)組,每座空冷島采用10×8風(fēng)機(jī)冷卻單元,共計(jì)160臺(tái)風(fēng)機(jī)。每套空冷風(fēng)機(jī)組由減速機(jī)將不同軸的立式電機(jī)和大直徑風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)軸串聯(lián)而成。風(fēng)機(jī)組的減速機(jī)底板與風(fēng)機(jī)橋臺(tái)板采用螺栓連接。風(fēng)機(jī)直徑為9.754米,風(fēng)機(jī)葉片數(shù)為5個(gè),風(fēng)機(jī)100%工況的流速:506立方米/秒,電機(jī)額定工況的轉(zhuǎn)速為990轉(zhuǎn)/分??绽滹L(fēng)機(jī)橋采用鋼桁架結(jié)構(gòu),風(fēng)機(jī)橋除端部支座處以外與空冷平臺(tái)桁架無其他連接。

自機(jī)組投產(chǎn)以來,空冷島一直存在風(fēng)機(jī)、電機(jī)、橋架振動(dòng)大問題,振動(dòng)速度達(dá)到30毫米/秒。由此造成了諸多問題,如:空冷島風(fēng)機(jī)和鋼架振動(dòng)大、風(fēng)機(jī)齒輪箱故障率高、風(fēng)機(jī)變頻器故障率高、電機(jī)軸承及軸承座損壞、籠條斷裂、減速機(jī)各齒輪磨損及斷裂、油泵磨損及裂紋、聯(lián)軸器磨損等損壞故障。影響空冷島框架金屬疲勞,嚴(yán)重威脅空冷島安全運(yùn)行及發(fā)電機(jī)組的正常生產(chǎn)。為此,專家針對(duì)這一問題開展檢測(cè)和整改,采用先進(jìn)的技術(shù)手段,對(duì)空冷島諸多問題進(jìn)行檢測(cè)、分析,形成完善的可行方案。

圖1 直接空冷系統(tǒng)原理圖

2 空冷島目前情況

2.1 目前的狀態(tài)

從2011年#3、4機(jī)組投運(yùn),二期空冷島已有80多臺(tái)空冷風(fēng)機(jī)齒輪箱齒軸損壞和多臺(tái)電機(jī)軸承、聯(lián)軸器損壞,已造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)六百多萬元。而且今年新出現(xiàn)了空冷風(fēng)機(jī)風(fēng)筒固定螺栓松脫,通道格柵松動(dòng)掉落等異常情況,嚴(yán)重影響空冷島的安全運(yùn)行。

2.2 前期采取的措施

2.2.1 改變運(yùn)行工況

通過改變風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),調(diào)整風(fēng)機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速及風(fēng)機(jī)葉片角度等方法,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)隨轉(zhuǎn)動(dòng)頻率變化較明顯,頻率在45赫茲時(shí)振動(dòng)最大。

2.2.2 對(duì)風(fēng)機(jī)橋架進(jìn)行加固

用鋼管對(duì)風(fēng)機(jī)橋架進(jìn)行加固,但振動(dòng)幅度并未明顯改善。

2.2.3 更換風(fēng)機(jī)葉片數(shù)及形式

2013年7月26 日,某公司將新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的六葉片風(fēng)機(jī),在#4機(jī)6排5進(jìn)行葉片更換。對(duì)6排3、6排6、6排5風(fēng)機(jī)振動(dòng)進(jìn)行測(cè)試對(duì)比,6排5風(fēng)機(jī)、鋼架振動(dòng)相對(duì)較小,振動(dòng)的方向發(fā)生變化,但振動(dòng)值仍然偏大,達(dá)到15毫米/秒。

3 空冷島設(shè)備概況

3.1 空冷凝汽器技術(shù)參數(shù)

3.2 風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)

表1 空冷島風(fēng)機(jī)基本數(shù)據(jù)

3.3 減速機(jī)技術(shù)參數(shù)

表2 空冷島減速機(jī)基本數(shù)據(jù)

4 空冷島振動(dòng)問題的綜合分析

4.1 基礎(chǔ)橋架測(cè)試分析

如圖2,根據(jù)風(fēng)機(jī)框架結(jié)構(gòu),對(duì)9排4列風(fēng)機(jī)桁架選定了18個(gè)點(diǎn)進(jìn)行三向振動(dòng)測(cè)試,1~9號(hào)測(cè)點(diǎn)分布在過道南側(cè),10~18在北側(cè)。圖6是橋架各方向振動(dòng)監(jiān)測(cè)值。

通過圖3可以看出,桁架H、V向振動(dòng)較大,且中間部分大于兩端,證明振動(dòng)來源于風(fēng)機(jī)。H向振動(dòng)主要是來源于風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中的橫風(fēng)作用及風(fēng)機(jī)不平衡力。

圖2 橋架振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)

圖3 橋架各方向振動(dòng)監(jiān)測(cè)值

在風(fēng)機(jī)運(yùn)行不同工況、不同頻率下,桁架振動(dòng)測(cè)試結(jié)果如圖4。圖中光標(biāo)指示的頻率是指電機(jī)的工作頻率。圖中可以看出,風(fēng)機(jī)在不同運(yùn)行頻率下時(shí)桁架的振動(dòng)變化明顯。通過測(cè)試及試驗(yàn)證明,在電源頻率55赫茲時(shí),振動(dòng)主要在V方向;在運(yùn)行到45赫茲時(shí),V方向振動(dòng)減小,而H方向增大很大。原因是頻率越高風(fēng)機(jī)所帶負(fù)荷就高,承受的垂直力明顯高于水平力;而在45赫茲時(shí)風(fēng)機(jī)自身振動(dòng)處于最大值,振動(dòng)主要成分是風(fēng)機(jī)的徑向和切向,軸向力較小,支架受風(fēng)機(jī)振動(dòng)影響加之H方向支撐不足,導(dǎo)致振動(dòng)激增。

對(duì)風(fēng)機(jī)桁架特定點(diǎn)進(jìn)行振動(dòng)頻譜分析,通過峰值保持測(cè)試的在不同工況下桁架振動(dòng)情況如圖5、圖6、圖7所示。

在55赫茲頻率下運(yùn)行,A方向主要振動(dòng)成分是轉(zhuǎn)頻振動(dòng)(18.2赫茲),框架振動(dòng)14.5赫茲,并有豐富諧波,鋼架支撐剛度不足,電機(jī)低轉(zhuǎn)速(45赫茲)變頻運(yùn)行時(shí)會(huì)激起共振頻率,導(dǎo)致設(shè)備振動(dòng)超標(biāo)。

圖5 9排4列A方向振動(dòng)頻譜圖

根據(jù)圖譜顯示,H方向主要振動(dòng)成分在10赫茲、14.4赫茲、18赫茲上,根據(jù)分析10赫茲、14赫茲共振頻率振動(dòng),18赫茲是工頻振動(dòng)(電機(jī)轉(zhuǎn)頻)。

圖6 9排4列H方向峰值測(cè)試頻譜

圖7 9排4列V方向電機(jī)測(cè)試頻譜

根據(jù)圖譜顯示,V方向主要振動(dòng)成分在6.1赫茲、10.5赫茲、14.7赫茲、18.2赫茲上,根據(jù)分析6.1赫茲為是葉片通過頻率振動(dòng),10赫茲、14赫茲主要是框架共振頻率,18赫茲是工頻振動(dòng)(電機(jī)轉(zhuǎn)頻),風(fēng)機(jī)葉片也需要調(diào)整,查找葉片通過頻率大的原因。

綜合以上分析,V向?qū)θ~片通過頻率反應(yīng)比較明顯,10赫茲和14赫茲附近的共振頻率為電機(jī)徑向和切向振動(dòng)產(chǎn)生的,根據(jù)判斷10赫茲為垂直于過道方向,14赫茲為平行于過道方向。

4.2 電機(jī)及減速機(jī)測(cè)試分析

對(duì)9排4列風(fēng)機(jī)電機(jī)、減速機(jī)進(jìn)行了振動(dòng)測(cè)試,如圖8、圖9、圖10和圖11所示,該風(fēng)機(jī)在45赫茲和55赫茲下,電機(jī)、減速機(jī)振動(dòng)譜圖。

由以上圖中分析可以得出:

圖8 55赫茲電源頻率下,減速機(jī)測(cè)點(diǎn)頻譜

圖9 55赫茲電源頻率下,電機(jī)測(cè)點(diǎn)頻譜

圖10 45赫茲電源頻率下,電機(jī)測(cè)點(diǎn)頻譜

圖11 55赫茲電源頻率下,電機(jī)測(cè)點(diǎn)解調(diào)頻譜

(1)風(fēng)機(jī)在55赫茲運(yùn)行時(shí),出現(xiàn)較高葉片通過頻率及電機(jī)轉(zhuǎn)頻。風(fēng)機(jī)在45赫茲及50赫茲運(yùn)行時(shí),葉片通過頻率明顯下降,但電機(jī)轉(zhuǎn)頻有顯著上升。判斷為支撐薄弱,通過測(cè)試發(fā)現(xiàn)設(shè)備在45赫茲時(shí)達(dá)到結(jié)構(gòu)共振點(diǎn)。

(2)減速機(jī)在高頻下,有較高齒輪嚙合頻率及諧波并伴有邊頻帶。判斷為齒輪存在磨損或嚙合不良。

通過對(duì)風(fēng)機(jī)桁架的測(cè)試發(fā)現(xiàn),水平H方向和垂直V方向支撐強(qiáng)度不足,需要強(qiáng)化剛度。而且在10赫茲和14.5赫茲附近會(huì)出現(xiàn)自振,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)尤其需要避免變頻在此頻譜的整數(shù)倍頻下運(yùn)行;另外是風(fēng)機(jī)葉片通過頻率較高,需要檢查靜平衡和葉片角度;電機(jī)振動(dòng)明顯高與減速機(jī),電機(jī)存在支撐剛度弱的問題,需要優(yōu)化支撐結(jié)構(gòu)。

4.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析

通過分析歷史振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù),桁架振動(dòng)的主要來源為風(fēng)機(jī)葉片通過頻率的振動(dòng)及桁架的共振。桁架結(jié)構(gòu)在滿足強(qiáng)度的前提下,整體剛度偏弱,造成固有頻率下降,共振區(qū)與風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況下葉片固有頻率發(fā)生重疊,造成振動(dòng)激勵(lì)。

對(duì)減速機(jī)進(jìn)行強(qiáng)度校核,結(jié)果顯示“在電機(jī)額定功率下,齒輪箱兩級(jí)齒輪副齒根彎曲應(yīng)力和齒面接觸應(yīng)力均存在安全系數(shù)小于1的齒輪,其強(qiáng)度未能達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范,存在齒輪點(diǎn)蝕、斷齒風(fēng)險(xiǎn)?!币虼耍瑴p速機(jī)在選型過程,電機(jī)與減速機(jī)、減速機(jī)與風(fēng)機(jī)的匹配性不佳。

風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)為立式懸臂結(jié)構(gòu),電機(jī)、減速機(jī)(風(fēng)機(jī))依靠減速機(jī)地腳安裝于桁架上。自減速機(jī)安裝平面至電機(jī)頂部,軸系較長(zhǎng)(>1800毫米),并且在H向減速機(jī)地腳跨度小于電機(jī)機(jī)體直徑,結(jié)構(gòu)為“頭重腳輕”結(jié)構(gòu),對(duì)振動(dòng)激勵(lì)的敏感,在一定程度上放大了風(fēng)機(jī)作用在減速機(jī)上的振動(dòng)。

減速機(jī)輸出軸軸伸為582毫米,風(fēng)機(jī)輪轂安裝后與減速機(jī)機(jī)殼距離約為360毫米,這造成了減速機(jī)軸伸過長(zhǎng),風(fēng)機(jī)運(yùn)行中的激振力(橫風(fēng)阻力和不平衡力)產(chǎn)生的作用力矩較大,與桁架剛度弱等因素疊加后,減速機(jī)及電機(jī)整體形成了以減速機(jī)地腳支撐為支點(diǎn)的擺動(dòng),這是造成電機(jī)自由端極高的原因。另外,重達(dá)1.5噸的電機(jī)位于整個(gè)擺動(dòng)軸系的最上方,在振動(dòng)的往復(fù)擺動(dòng)下產(chǎn)生了巨大的慣性力,反作用于支撐桁架,造成了桁架的振動(dòng)增大。

4.4 減速機(jī)部件損壞原因分析

對(duì)減速機(jī)進(jìn)行的強(qiáng)度校核結(jié)果顯示齒輪設(shè)計(jì)的安全系數(shù)小于1,齒輪有點(diǎn)蝕、斷齒風(fēng)險(xiǎn)。通過前述振動(dòng)機(jī)理,最終造成齒輪損壞或失效的原因在于:電機(jī)在往復(fù)振動(dòng)下產(chǎn)生的巨大慣性力,與風(fēng)機(jī)激振力同時(shí)作用,造成減速機(jī)軸承、齒輪動(dòng)載荷增大。設(shè)計(jì)與外界因素的共同影響下,減速機(jī)斷齒、軸承損壞等故障頻發(fā)。

4.5 空冷島振動(dòng)原因及作用機(jī)理分析

通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,空冷島桁架的振動(dòng)來源于單臺(tái)風(fēng)機(jī)的振動(dòng),結(jié)合目前各方面的研究結(jié)果,造成空冷島橋架振動(dòng)和風(fēng)機(jī)振動(dòng)的原因有:

激振力方面:葉片不對(duì)稱振動(dòng)和通過氣流是引起風(fēng)機(jī)橋架振動(dòng)的主要擾力源。風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中對(duì)橋架的擾力有三種成分:第一種為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的重心與風(fēng)機(jī)軸的幾何中心不重合,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)過程中產(chǎn)生水平方向的離心力;第二種為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)過程中風(fēng)機(jī)扇葉在水平面外產(chǎn)生的振動(dòng),這種振動(dòng)的結(jié)果產(chǎn)生對(duì)風(fēng)機(jī)橋架作用的動(dòng)彎矩;第三種成分是風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)過程中產(chǎn)生的對(duì)橋架的扭矩作用。經(jīng)過試驗(yàn)研究表明,風(fēng)機(jī)扇葉水平面外振動(dòng)產(chǎn)生的擾力影響最大;其次是扭矩的影響;由轉(zhuǎn)子的偏心產(chǎn)生的水平擾力相對(duì)較小。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試及分析也表明,風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中的橫風(fēng)作用及風(fēng)機(jī)不平衡力是造成風(fēng)機(jī)單體和整體橋架產(chǎn)生振動(dòng)的主要激振力。

橋架剛度方面:竇瑞杰、屈鐵軍在《電廠直接空冷系統(tǒng)風(fēng)機(jī)橋強(qiáng)迫振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試研究》[1]中得出結(jié)論:“風(fēng)機(jī)橋z方向的加速度響應(yīng)值比x方向大而比y方向小,且分布規(guī)律同樣是呈中間大兩邊小的趨勢(shì)……風(fēng)機(jī)橋z向剛度大于y向剛度”,此與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得出的結(jié)論一致。且“風(fēng)機(jī)橋振動(dòng)主要以低頻為主,振動(dòng)頻率主要表現(xiàn)為風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行頻率的倍頻”,此結(jié)論也與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)構(gòu)相符。因此空冷島橋架在剛度方面存在的主要問題是桁架結(jié)構(gòu)在滿足強(qiáng)度的前提下,固有頻率與風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況下葉片頻率發(fā)生重疊,造成振動(dòng)增大。

單臺(tái)風(fēng)機(jī)支撐剛度方面:風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)為立式懸臂結(jié)構(gòu),電機(jī)、減速機(jī)依靠減速機(jī)地腳安裝于桁架上。自減速機(jī)安裝平面至電機(jī)頂部,軸系較長(zhǎng),并且在水平向減速機(jī)地腳跨度小于電機(jī)機(jī)體直徑,造成電機(jī)——減速機(jī)系統(tǒng)剛度減弱,致使風(fēng)機(jī)作用在減速機(jī)上的振動(dòng)被放大。

通過以上分析,空冷島振動(dòng)是由風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生的擾力引起,振動(dòng)源在風(fēng)機(jī)橋中部,即風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置安裝位置。風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)會(huì)產(chǎn)生擾力,擾力先傳到風(fēng)機(jī)橋,再由風(fēng)機(jī)橋傳給空冷支撐鋼析架;由于擾力的作用風(fēng)機(jī)橋架會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),對(duì)安裝在上面的風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)生影響,同時(shí)風(fēng)機(jī)橋振動(dòng)會(huì)引起空冷平臺(tái)鋼橋架的振動(dòng)。

5 改善方案

改善的總體思路是:減小軸伸、降低力矩、振動(dòng)隔離、單獨(dú)落地。

1)減小減速機(jī)輸出軸軸伸,在不影響安裝葉輪輪轂的前提下,縮短輸出軸軸伸,降低葉輪運(yùn)行過程中激振力產(chǎn)生的力矩。

2)為提高因電機(jī)——減速機(jī)軸系長(zhǎng)度過大造成的剛度降低,采用電機(jī)單獨(dú)落地方案,即:將電機(jī)與減速機(jī)支架的直連支架改造為電機(jī)與桁架連接的支架,提高了電機(jī)——減速機(jī)軸系剛度。

3)采用非接觸式傳動(dòng)方案。將彈性聯(lián)軸器(接觸式傳動(dòng))改變?yōu)橛来篷詈掀鳎ǚ墙佑|式傳動(dòng)),電機(jī)與減速機(jī)軸之間徹底分離,電機(jī)單獨(dú)落地后出現(xiàn)的電機(jī)軸與減速機(jī)軸振動(dòng)不同步現(xiàn)象通過非接觸式傳動(dòng)方案予以補(bǔ)償,避免兩軸接觸連接處的沖擊振動(dòng)產(chǎn)生,降低了減速機(jī)齒輪動(dòng)載荷。

6 試驗(yàn)性改造驗(yàn)證

針對(duì)目前存在的問題及分析論證結(jié)構(gòu),利用現(xiàn)有條件(不改變桁架結(jié)構(gòu)、不更換減速機(jī))對(duì)#3機(jī)組9排3列、9排4列風(fēng)機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn)性改造。

第一臺(tái)風(fēng)機(jī)改造后開機(jī)試運(yùn),振動(dòng)值從原來的33毫米/秒下降到2.87毫米/秒,遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)11.2毫米/秒。第二臺(tái)風(fēng)機(jī)改造后,振動(dòng)值為4.1毫米/秒(MAX),均取得了預(yù)期效果,達(dá)到了方案的技術(shù)指標(biāo)要求。

圖12~圖15是改造實(shí)施前后的振動(dòng)對(duì)比。

在總結(jié)試驗(yàn)性改造經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出整體解決方案,并對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化,主要包括:

(1)對(duì)試驗(yàn)方案中的“落地式電機(jī)支架”進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在滿足剛度、強(qiáng)度的前提下減輕構(gòu)件重量;

(2)對(duì)桁架結(jié)構(gòu)進(jìn)行校核,采用科學(xué)的方案對(duì)桁架進(jìn)行加固,解決桁架共振問題及多向振動(dòng)問題。

(3)改造部件實(shí)現(xiàn)模塊化。減速機(jī)安裝平臺(tái)設(shè)計(jì)為箱式結(jié)構(gòu),在實(shí)現(xiàn)在工廠內(nèi)完成減速機(jī)安裝找正、永磁渦流耦合器調(diào)試、電機(jī)及支架安裝等工序,降低現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)整工作量,縮短工期。并對(duì)箱體進(jìn)行優(yōu)化。

通過加裝磁力耦合器、固定支撐件等的改造,最終電機(jī)最大振動(dòng)值由32.18毫米/秒降為2.81毫米/秒,減速機(jī)最大振動(dòng)值由9.76毫米/秒降為4.24毫米/秒,支撐橋架最大振動(dòng)值由7.12毫米/秒降為2.12毫米/秒,減振效果優(yōu)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO10816。

圖12 改善前頻譜圖

圖13 改善前通頻值

圖14 改善后頻譜圖

圖15 改善后通頻值

7 結(jié)束語

從風(fēng)機(jī)改造效果來看,該整體解決方案完全能夠達(dá)到預(yù)期值。因此有理由相信,整體改造后單臺(tái)風(fēng)機(jī)振動(dòng)值≤4.5毫米/秒的預(yù)期能夠達(dá)到。此項(xiàng)整體解決方案增加了空冷島系統(tǒng)的安全性、可靠性,減少了日常的維護(hù)量,取得了較好的效果。這對(duì)老機(jī)組空冷島系統(tǒng)的改造和新機(jī)組的設(shè)計(jì)有著非常重要的參考意義,將為空冷型發(fā)電機(jī)組創(chuàng)立科學(xué)管控標(biāo)準(zhǔn),使安全生產(chǎn)有據(jù)可依,滿足空冷機(jī)組的可靠度提升及壽命延長(zhǎng)的需要,也為空冷島制造企業(yè)提供了科學(xué)的設(shè)計(jì)依據(jù)。

[1]竇瑞杰,屈鐵軍.電廠直接空冷系統(tǒng)風(fēng)機(jī)橋強(qiáng)迫振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試研究[J].北方工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2011.3月第23卷第1期.

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