馬志國 劉清 王勇 張紅香 陳少鴻
摘 要:油井配套舉升工藝各有特點和適應(yīng)性,因此根據(jù)油田實際情況采取最佳舉升方法,配套井筒治理,發(fā)揮油井最大潛力,取得最佳經(jīng)濟效益是非常必須的。研究區(qū)塊為普通稠油區(qū)塊,該區(qū)塊原油粘度高,整個區(qū)塊無伴生氣,加溫降粘完全依靠電能。電加熱噸油耗電145度/噸,相鄰區(qū)塊為143.9度/噸。本文通過精細管理研究了該區(qū)塊油井高能耗原因,提出了節(jié)能降耗的三個挖潛方向,制訂了五項細化油井管理措施,通過多措并舉,節(jié)能效果顯著,噸油耗電下降到119.3度/噸,降低了該區(qū)塊油井的開發(fā)成本。
關(guān)鍵詞:精細管理;節(jié)能降耗;優(yōu)化;單井罐加溫制度;點滴加藥法
本文通過精細管理,以降本增效為宗旨,結(jié)合油田油井生產(chǎn)現(xiàn)狀,通過科學(xué)論證,根據(jù)不同油井的原油特性建立科學(xué)的單井罐加溫制度,推行獨創(chuàng)的“一米四倒油法”加溫倒油,根據(jù)油井供液情況實行合理間開,12個月累計節(jié)約生產(chǎn)成本107萬元,取得了巨大經(jīng)濟效益。
1 區(qū)塊油井生產(chǎn)能耗狀況調(diào)查
通過現(xiàn)場調(diào)研,造成油井高耗電的原因主要有三個方面:單井罐電加溫降粘耗電、部分單井產(chǎn)液量低,泵效偏低、高粘度稠油井井下電加熱桿的使用,這三方面的用電量占整個生產(chǎn)用電量的90%以上。
2 區(qū)塊油井精細管理創(chuàng)新理論依據(jù)
針對上述三方面高能耗原因,細化解決方案,提出了解決問題的五條措施:
2.1 單井罐破乳劑降粘的使用
資料表明含水原油受乳化的影響其粘度隨含水率的上升呈上升趨勢,達到一個極大值后又下降,在含水45%-60%之間,原油乳狀液的粘度最大。
研究區(qū)塊內(nèi)油井綜合含水為55%,油水混合乳化現(xiàn)象嚴重。通過調(diào)研,引進破乳劑降粘,將化學(xué)降粘和物理降粘結(jié)合,在單井罐加溫倒油之前加入一定量破乳劑破乳降粘,然后利用單井罐加溫降粘,可以有效減少電加熱盤管加溫時間,降低耗電量。
2.2 根據(jù)每口井的“經(jīng)濟加溫點”優(yōu)化單井罐加溫制度
原油粘度隨溫度成指數(shù)變化,一般溫度每升高10℃,則原油粘度降低50%。根據(jù)每口井的原油粘溫曲線,尋找每一口井在原油粘度達到倒油標準時的原油溫度,作為本口井的經(jīng)濟加溫點溫度。加溫到經(jīng)濟加溫點倒油,這樣便可以做到加溫和倒油的最優(yōu)配置。
2.3 井筒降粘—采用點滴加藥法替代一次性加藥法和井筒電加熱桿
為了使化學(xué)劑在井底達到最佳降粘效果,自行研制了機械式井口自動點滴加藥裝置進行科學(xué)加藥,通過采用先進的點滴加藥降粘技術(shù),減少了降粘劑的浪費,藥效得到最大程度發(fā)揮,實現(xiàn)了井筒加藥從粗放型到集約型的轉(zhuǎn)變,點滴加藥由于提高了降粘劑的降粘效果,可用井筒點滴加藥降粘替代井筒電加熱桿降粘。
2.4 獨創(chuàng)“一米四倒油法”
油井現(xiàn)場管理的實踐表明,當加溫前罐內(nèi)液位高度在1.4m時,加溫倒油效果最好。液位過高,由于原油導(dǎo)熱能量散失等原油,加溫效率將隨液位的升高成非線性增長,耗電量迅速增大,但降粘效果不理想,電加熱盤管熱量利用率低。據(jù)此建立“一米四倒油法”:液位到一米四時,就加溫倒油,從而提高單井罐電加熱盤管的加溫效率,減少電加熱盤管能量的損失。
2.5 優(yōu)化油井間開制度
針對油井產(chǎn)液量低,供液不足造成井下泵效低的狀況,建立合理的油井間開制度。研究區(qū)塊內(nèi)油井平均日產(chǎn)液5m3,這為實行油井間開制度提供了足夠的空間。經(jīng)過對油井逐井次分析,最終確定以班組為單位實施油井間開制度,共對8個井站的27口油井建立間開制度。
3 區(qū)塊油井精細管理措施內(nèi)容及實施效果
根據(jù)上述五項措施原則,結(jié)合每口油井的生產(chǎn)狀況實施了精細管理,制定一井一策生產(chǎn)制度,取得了良好的效果。
3.1 一井一策建立單井罐加溫制度
通過對區(qū)塊內(nèi)76口油井大罐加溫時間分析,引進破乳劑降粘后,單井罐加溫時間明顯減少。有7口井已停止加溫,20口井加溫時間在10-20小時。單井平均單井每次加溫時間減少14個小時。目前破乳劑化學(xué)降粘和電加溫物理降粘的綜合降粘方式已在整個區(qū)塊廣泛推廣,實施該項精細措施月減少電加溫4000小時,節(jié)電約10萬度,僅僅消耗破乳劑700Kg。
3.2 采用點滴加藥法替代一次性加藥法和井筒電加熱桿
研究區(qū)塊內(nèi)約有二十多口井需加降粘劑井筒降粘,常規(guī)的方法是一次性往油套環(huán)空傾倒一定量降粘劑,屬“粗放式”管理方法,浪費較多,藥效持續(xù)時間短。通過采用點滴加藥降粘技術(shù)后,降粘劑消耗量由每月2.5噸下降到1.8噸,月節(jié)約降粘劑0.7噸。
3.3 動態(tài)監(jiān)測優(yōu)化油井間開制度
采取以班組為單位根據(jù)油井液面和泵效動態(tài)調(diào)整油井間開制度,共對8個井站的27口油井建立了間開制度。實施精細管理之后,42號站的5口油井的各項生產(chǎn)指標都有了明顯的提高,在節(jié)能降耗的同時優(yōu)化了油井運行參數(shù)。各單井的泵效都有不同程度的提高,噸油耗電量也有明顯減少。
4 區(qū)塊油井精細管理措施經(jīng)濟效益分析
通過對研究區(qū)塊內(nèi)不同油井分別實施上述五項精細管理措施,油井生產(chǎn)成本明顯降低,月耗電量均低于往年同期水平,噸油單耗由之前的142.2度/噸降為119.32度/噸,比周邊相同稠油區(qū)塊噸油單耗低24.6度/噸。通過各項精細管理措施,油井管理在降本增效,優(yōu)化運行的同時取得了良好的經(jīng)濟效益:
4.1通過合理調(diào)整單井罐加溫時間,月減少加溫時間近4000小時,節(jié)電10.2萬度,節(jié)約電費6.5萬元,年節(jié)電122萬度,節(jié)約生產(chǎn)成本78萬元。
4.2實行油井間開制度以來,平均月減少開井時間5000小時,月節(jié)電2.5萬度,月節(jié)約電費1.45萬元,年節(jié)電約30萬度,節(jié)約生產(chǎn)成本17萬元。
4.3采用點滴加藥法替代一次性加藥法和井筒電加熱桿,月減少電加熱桿使用時間約800小時,節(jié)電約2萬度,月節(jié)約費用1萬多元,年節(jié)電24萬度,節(jié)約生產(chǎn)成本12萬元。
通過實行精細管理,提高了區(qū)塊油井管理水平,優(yōu)化了油井運行參數(shù),節(jié)約了大量生產(chǎn)成本,實施精細管理一年以來,平均月節(jié)電約15萬度,累計節(jié)約生產(chǎn)成本107萬元,取得了巨大經(jīng)濟效益。
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