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防潮專用蠟成型脫模 情況分析及對策

2018-06-09 11:37葛文軍
科學與財富 2018年10期
關(guān)鍵詞:防潮成型機荊門

葛文軍

1 概述

2017年4月份以來,根據(jù)石蠟產(chǎn)品的市場需求,中國石化股份有限公司荊門分公司開始生產(chǎn)防潮專用蠟,但防潮專用蠟成型時脫模非常困難,不僅增加了包裝工人的工作難度,還由于防潮專用蠟蠟塊沾附在石蠟成型機蠟盤上,重新進入石蠟成型機冷室內(nèi)再次冷凍,也影響了防潮專用蠟產(chǎn)品的產(chǎn)量,導(dǎo)致防潮專用蠟產(chǎn)品入庫數(shù)量驟減,造成了石蠟客戶無法及時收貨,對荊門分公司的技術(shù)經(jīng)濟效益產(chǎn)生了較大的影響。為此,荊門分公司專門成立了防潮專用蠟成型脫模攻關(guān)小組,對防潮專用蠟的生產(chǎn)脫模原因進行分析,提出相應(yīng)的解決措施,從根本上解決防潮專用蠟生產(chǎn)脫模困難的問題,提升荊門分公司高附加值產(chǎn)品的品牌效應(yīng)和技術(shù)經(jīng)濟效益。

2 防潮專用蠟2017年的生產(chǎn)情況

2.1 防潮專用蠟生產(chǎn)過程

2017年5月26日,經(jīng)過一段時間的準備,荊門分公司恢復(fù)防潮專用蠟生產(chǎn),專業(yè)技術(shù)人員通過對防潮蠟生產(chǎn)情況全過程的跟蹤分析,開始了防潮專用蠟成型脫模問題的技術(shù)攻關(guān)。

本次生產(chǎn)采用荊門分公司石蠟成型裝置3號成型機成型,該成型機設(shè)計處理能力3萬噸/年,蠟盤數(shù)量共計168個,成型機運行速度控制在<23Hz。

2.2 防潮專用蠟原料分析

本次防潮專用蠟的生產(chǎn),主要成型10007#罐原料,該罐防潮專用蠟理化性質(zhì)分析如下:

滴熔點58.2℃,含油量1.27%,針入度(35℃,1/10mm)74,異構(gòu)烴含量31.66%。

2.3 防潮專用蠟脫模情況跟蹤

原料罐10007#罐儲存溫度按照75-85℃控制,石蠟成型機澆注器溫度控制在75-80℃,冷室溫度嚴格按照2-6℃控制,比工藝卡片控制范圍更加嚴格。觀察防潮專用蠟脫模情況,發(fā)現(xiàn)該罐原料非常不好脫模,脫模時工人需撬蠟盤才能脫模,脫模后蠟盤表面有粘附殘蠟,而同樣操作條件下生產(chǎn)橡膠防護蠟時,脫模非常容易,不需人工撬蠟,蠟塊從成型機蠟盤中直接脫落,脫模后蠟盤也較為干凈。

結(jié)合分公司自2016年7月生產(chǎn)防潮專用蠟以來,成型時一直存在脫模不易的問題,今年由于減二線石蠟針入度和含油量明顯偏大,對防潮專用蠟的調(diào)和也造成一定影響,脫模問題相對突出,包裝工人工作量大幅增加,情緒波動,常有抱怨,在目前操作條件下每班(8小時)能生產(chǎn)防潮專用蠟15-20噸,與去年基本持平。

3 防潮專用蠟脫模困難原因分析

經(jīng)過石蠟成型裝置專業(yè)技術(shù)人員和荊門分公司防潮專用蠟脫模攻關(guān)組的共同研究分析,認為防潮專用蠟脫模困難的主要原因有:

3.1 原料組分發(fā)生變化

根據(jù)前幾年防潮專用蠟生產(chǎn)原料的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)前幾年生產(chǎn)防潮專用蠟時不同組分的調(diào)和比例,一般為減四線微晶蠟和減三線石蠟的調(diào)和比例為2:8。從2016年開始,由于荊門分公司石蠟原料理化性質(zhì)的變化,減三線石蠟原料的熔點降低,按照2:8的比例調(diào)和出的防潮專用蠟的滴熔點偏低,無法達到防潮專用蠟產(chǎn)品質(zhì)量指標的要求。所以,為了保證防潮專用蠟質(zhì)量指標滿足企業(yè)標準的要求,上級部門根據(jù)減三線石蠟熔點的現(xiàn)狀,按照減四線微晶蠟:減三線石蠟=4:6的比例進行調(diào)和,以便于防潮專用蠟的滴熔點滿足標準要求。由于減四線微晶蠟摻入的比例提高,導(dǎo)致成型機蠟盤底部沾有一層附著力很強的蠟?zāi)?,?dǎo)致脫模困難。

3.2 成-3框架、蠟盤變形嚴重

成-3主要用來生產(chǎn)微晶蠟、橡膠防護蠟、防潮專用蠟等特種蠟產(chǎn)品,由于這三種特種蠟粘度高、附著力強,比較容易粘蠟盤,所以為了保證生產(chǎn)量,經(jīng)常需要撬蠟盤生產(chǎn),以達到提高產(chǎn)品產(chǎn)量的目的,但是也直接導(dǎo)致了成-3框架變形、蠟盤嚴重變形。在生產(chǎn)防潮專用蠟時,雖然提高了冷凍深度,但不少防潮蠟塊因為蠟盤變形無法脫模。

3.3 冷凍深度不足

防潮專用蠟屬于特種蠟產(chǎn)品,比石蠟的熔點高,成型時的澆注溫度也高,進入成-3冷室的蠟液溫度較高。如果制冷壓縮機運行不好,冷室溫度控制較高,冷凍深度不足,將會導(dǎo)致防潮蠟的結(jié)晶效果差,產(chǎn)生較多的表面沾附層,粘住蠟盤,導(dǎo)致脫模困難。

4 意見與建議:

根據(jù)荊門分公司防潮專用蠟的生產(chǎn)實際,技術(shù)攻關(guān)組提出了以下改善防潮專用蠟脫模效果的意見與建議:

1.石蠟成型裝置開始生產(chǎn)防潮專用蠟階段,提高石蠟成型機換熱器出口溫度,即將防潮專用蠟澆注溫度提高至90-95℃,此舉主要目的是將成型機蠟盤內(nèi)的高粘性的附著層高溫熔化,待成型機冷室高溫運行2-3圈后,再將澆注溫度按照正常值(75-80℃)控制。這樣將脫模后的蠟盤清理干凈后再澆注蠟水以觀察脫模效果。

2.降低成型機的運行速度,由正常運行時的20-23Hz降低至15-18Hz運行,盡量延長蠟盤在冷室的停留時間,保證防潮專用蠟的冷凍效果。

3.降低冷室溫度比正常運行時低3-4℃,一方面要保證制冷壓縮機的吸氣壓力在較低值(0.1MPa)以下,加大冷凍效果;另一方面適當調(diào)整冷室內(nèi)的節(jié)流閥,確保進入冷室蒸發(fā)器的液氨量足夠,可降低冷室蒸發(fā)器的出風溫度;第三要加強冷室蒸發(fā)器風機的運行維護,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證每臺風機都達到最佳狀態(tài),提高出風效果。

4.將成-3損壞變形的框架、蠟盤全部更換,防止成型機框架、蠟盤變形影響脫模效果。

5.聯(lián)系維護鉗工調(diào)節(jié)成型機脫模壓緊輪、翻轉(zhuǎn)皮帶,及時更換出料輸送器損壞的鏈板,把住防潮專用蠟脫模的最后一道關(guān)口。

5 取得的效果

根據(jù)防潮專用蠟技術(shù)攻關(guān)組的建議,石蠟成型裝置再次生產(chǎn)防潮專用蠟時,采取了以上的建議和措施,取得了較好的效果。改進后的生產(chǎn)措施如下:

防潮專用蠟原料罐儲存溫度:85-90℃

成型機準備澆注溫度:90-95℃

成型機正常澆注溫度:75-80℃

成型機冷室溫度:2-5℃

制冷壓縮機吸氣壓力:0.1-0.12MPa

成型機運行速度:15-18Hz

正式生產(chǎn)后,防潮專用蠟脫模效果大為好轉(zhuǎn),脫模率由采取措施前的45%提高至85%,人工勞動強度大幅降低,產(chǎn)品產(chǎn)量由15噸/班提高至22噸/班,提高產(chǎn)能21噸/天,滿足了荊門分公司防潮專用蠟用戶的需求,提高了技術(shù)經(jīng)濟效益。

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