蔣瑋
【摘要】近年來,弧形結(jié)構(gòu)施工日益增多。由于施工隊伍水平參差不起,且對經(jīng)驗(yàn)的依賴性較高,導(dǎo)致弧形結(jié)構(gòu)施工的過程中暴露出一系列質(zhì)量問題。本文要某一級車站工程為例對弧曲型柱結(jié)構(gòu)的質(zhì)量缺陷分析及對策進(jìn)行研究
【關(guān)鍵詞】弧曲型柱;質(zhì)量缺陷;分析;對策
1工程概況
某T程為一級車站,由地下車庫、地面停車場,客運(yùn)站房、維修車間、檢測車間、門檢室、風(fēng)雨廊七個獨(dú)立建筑組成。建成后運(yùn)輸客流量日平均為5000人次/日。是一個高檔豪華型的大面積、大空間的公共建筑,外立面由涂料、鋁塑復(fù)合板幕墻組成,賦予極強(qiáng)的現(xiàn)代氣息。本T程設(shè)計中5-11/H-S軸范圍的侯車廳,14個大弧曲型框柱,截面600mmX 600mm:20個小弧曲型框柱,截面350mm×600mm。
柱高度14.570m,弧度長18.530m,傾斜角度70。。大弧曲型框高大柱14根,小弧曲型框柱的20根?;∏涂蛑鶚?gòu)件多、造型復(fù)雜:質(zhì)量控制難度大
2施工中弧曲型柱結(jié)構(gòu)質(zhì)量缺陷分析
依據(jù)類似工程弧曲型框柱結(jié)構(gòu)質(zhì)量評定資料、現(xiàn)場資料記錄統(tǒng)計,影響弧曲型框柱結(jié)構(gòu)不良項目數(shù)理統(tǒng)計如表1。
結(jié)論:從排列圖中可以看出:1.弧曲型框柱尺寸不準(zhǔn)確:2.上下層弧曲型構(gòu)件錯位。這兩條不良現(xiàn)象合格率較低,占總量的54. 1%,是影響弧曲型框柱質(zhì)量的主要問題。
3弧曲型柱結(jié)構(gòu)原因分析
弧曲型柱的質(zhì)量缺陷的影響因素涵蓋人工、機(jī)械、材料、施工工藝方法、施工環(huán)境等環(huán)節(jié),通過凋查分析、現(xiàn)場試驗(yàn)論證,確認(rèn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位、檢查不到位;安裝支撐剛度不到位;鋼筋弧度加工不正確的是弧曲型柱質(zhì)量缺陷的主要因素。
3.1培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位
通過對現(xiàn)場操作人員的考試測驗(yàn)得知,操作人員未經(jīng)過學(xué)習(xí),完全是憑借經(jīng)驗(yàn)施工,導(dǎo)致弧形結(jié)構(gòu)支模、鋼筋安裝錯誤出現(xiàn)。后通過組織班助進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí),并進(jìn)行了考試,及格率在95%以上,弧形結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量得到了保障。
3.2檢查不到位
通過檢查發(fā)現(xiàn),操作人員整個弧度成型相關(guān)知識薄弱,措施落實(shí)不到位,施工中對弧度支模架搭設(shè)、鋼筋安裝等出現(xiàn)質(zhì)量問題。
3.3安裝支撐剛度不足
通過調(diào)查分析得知,立桿間距與底橫檔間距偏大200mm與150mm,重新按照方案搭設(shè)作業(yè),確保安裝支撐牢固。
3.4鋼筋弧度加工不正確
通過調(diào)查分析得知,鋼筋弧度加工不勻稱造成的支模、安裝位置不準(zhǔn)確。通過項目部定的料單尺寸、弧形定加工,安裝的弧度效率大大提高。
4對策措施
4.1加強(qiáng)管理
對策:根據(jù)施工進(jìn)度積極組織施工人員進(jìn)行專業(yè)知識學(xué)習(xí)。整個QC活動的質(zhì)量、安全、效果分析對比。措施:QC小組在項目會議室組織管理人員與相關(guān)施工人員進(jìn)行弧結(jié)構(gòu)專業(yè)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí),主要根據(jù)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、操作施工工藝規(guī)程、質(zhì)量要求進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。經(jīng)考試測驗(yàn),及格率達(dá)95%以上。 4.2勤檢查 對策:依據(jù)圖紙,100%跟蹤對照檢查,且每日檢查不少于4次。措施:做好技術(shù)交底和施工過程中的白檢、互檢、交接檢查及走檢工作。項目部管理人員人人有責(zé),認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度,將現(xiàn)場實(shí)際情況與圖紙仔細(xì)對照,嚴(yán)格控制弧形效果。鋼筋、模板構(gòu)件制作、安裝準(zhǔn)確率達(dá)95%以上。
4.3按照方案搭設(shè)作業(yè),確保安裝支撐牢固。
措施:弧度柱支模架搭設(shè)支撐材料、間距按方案施工,支模架搭設(shè)結(jié)構(gòu)無沉降。
4.4采用CAD三維建模技術(shù)優(yōu)化下料過程。
措施:用CAD三維建模技術(shù)對弧度鋼筋、梁柱復(fù)雜部位進(jìn)行放樣保證截面在±3mm以內(nèi)。提高施工的準(zhǔn)確度。利用CAD可以實(shí)時獲取各部件尺寸以及定料尺寸,我們便可以清晰、直觀地掌握梁、柱所需要的鋼筋規(guī)格尺寸,提高我們下料的準(zhǔn)確度;由于三維圖形的直觀性,使于我們施工過程中跟蹤對照檢查。
5實(shí)施效果
對策實(shí)施后,對弧曲型框柱結(jié)構(gòu)進(jìn)行了檢查,所存在的缺陷都已有了顯著地提高,詳見下表。通過實(shí)施上述對策,基本消除了弧曲型框柱結(jié)構(gòu)施工中容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題,合格率達(dá)到94.4%,達(dá)到我們預(yù)期的目標(biāo)。
CAD三維建??刂苹∏涂蛑Y(jié)構(gòu)施工質(zhì)量,大減少了模板、鋼筋的浪費(fèi)以及返工,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)調(diào)查以及測算以往工程,得出模板損耗一般在10%至15%左右,對策實(shí)施后弧曲型框柱模板減少損耗4%左右。節(jié)約成本8m3×0.04×2500=8000元;節(jié)約人工150 工日,約27000元,合計35000元。得出鋼筋損耗一般在2%至5%左右,對策實(shí)施后弧曲型框柱鋼筋減少損耗2%左右。節(jié)約成本4噸×3600 =14400元;節(jié)約人工40 工日,約7200元,合計21600元。總計:56600兀。
由表3可以看出,影響弧曲型框柱結(jié)構(gòu)尺寸質(zhì)量的各個項目的合格率均在95%上,達(dá)到了我們的預(yù)期目標(biāo),并在工程中進(jìn)行了推廣,得到了鞏固?,F(xiàn)已將《攻克弧曲型框柱結(jié)構(gòu)施工難點(diǎn)》申報公司,納入企業(yè)工法,在以后類似工程施工。6總結(jié)
通過不斷地研究與努力,使弧曲型框柱結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量得以提高,尤其是在鋼筋的加工制作中,使用CAD三維建模技術(shù),將加工放樣的精度進(jìn)一步提高,同時由于可以實(shí)時獲取三維效果圖,使過程跟蹤檢查以及圖形交底更加直觀,更易人手。但由于是首次將CAD三維建模導(dǎo)入工程施工中,還存在著許多不足和值得改進(jìn)的地方。尤其是三維建模的過程,相對比較復(fù)雜。因此我們將建立CAD三維基本模塊,來達(dá)到一次建模,多次使用的目的,用來指導(dǎo)我們施工,擔(dān)高復(fù)雜結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)。
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