勞海樁
摘 要 本文介紹了某海底輸油管道4次漸進式清管過程及其效果分析,通過4次清管海管兩端壓差下將明顯,提高了管道的輸送效率,減少了管道的垢下及沉積物下腐蝕,節(jié)約了平臺外輸泵的耗電量,取得了良好的清管效果。
關(guān)鍵詞 海底管道 清管
中圖分類號:TE832 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1清管背景
某海底輸油管道為雙層管結(jié)構(gòu),內(nèi)管規(guī)格為 457?4.3mm,外管規(guī)格為 559?2.7mm,材質(zhì)為X56,長度9448m,2011年建成投產(chǎn),最近一次清管是2011年管道建設(shè)期間。管道輸送介質(zhì)溫度為63℃,發(fā)球端壓力為0.97Mpa(最高外輸壓力2MPa),收球端壓力為0.50MPa,壓差為0.47Mpa,流量為430m3/h。
為驗證管道投產(chǎn)后的通過性,清除管道污垢,降低管道壓差,計劃對該管道實施清管作業(yè)。
2施工計劃
清管是在線進行,使用管線原介質(zhì)作為動力,不影響管線的正常生產(chǎn)。建議采取 “漸進式清管程序”,這樣既達(dá)到了清管要求,同時也能最大限度的減少卡球現(xiàn)象。
本次建議清管4次,采用3個中密度清管器和1個高密度清管器。
3現(xiàn)場實施
本次進行了4次清管作業(yè),泡沫清管球?qū)嵨锶鐖D1所示,清管時長統(tǒng)計如表1所示:
第一、第二、第三次清管使用中密度泡沫清管器。該清管器直徑為440mm,進入管線后能夠壓縮,充分與管內(nèi)壁接觸,更好地清除污垢。清管器材質(zhì)為聚氨酯泡沫,變形能力強,遇到輕微變形時可以通過;遇到較大變形時,前后壓差達(dá)到0.3MPa能夠?qū)⑵鋼羲椋粫l(fā)生卡球。表面涂層的磨損面積和磨損深度可以初步判斷管線的變形情況。
清管過程中,清管器整體運行平穩(wěn),無明顯停球或卡球發(fā)生;三個清管器整體完好,只有1號清管器的前端出現(xiàn)明顯的破損和磨損,判斷原因為清管過程中,由于清出的污垢過多,使清管器前端受到污垢的巨大擠壓和磨擦,造成清管器前端破損。3號清管器取出后沒有發(fā)現(xiàn)明顯的破損現(xiàn)象。2號清管器由于收球流程得原因,被擊碎,進入后續(xù)流程的過濾器,在濾網(wǎng)處被取出。第四次清管使用高密度泡沫清管器。該清管器密度高于中密度泡沫清管器,清管效果更好;清管器直徑為440mm。清管器表面的磨損面積和磨損深度可以初步判斷管線的變形情況。由于收球流程得原因,被擊碎,進入后續(xù)流程的過濾器,在濾網(wǎng)處被取出。
4清管效果
4.1經(jīng)濟效益
清管后,海管運行壓力下降:清管前,該輸油管道的發(fā)球端的壓力為0.97MPa,清管后壓力為0.55MPa,下降0.42MPa,下降幅度43.3%,清管效果明顯。外輸阻力降低,外輸泵耗電量下降,清管前后外輸泵耗電量統(tǒng)計分析,耗電量相比通球前下降平均為1100度/天, 日節(jié)約用電費用712.58元/天。外輸泵電機功率維持低位運行,對電機和外輸泵的振動情況都有了較大的改善。
4.2社會效益
本次清管3號清管器收到之后無變形,較為完整(其他三個球因為收球裝置和污垢的原因有破損),證明該管道的通過性良好,不存在較大的形變,不存在溢油等環(huán)境風(fēng)險,具有較大的社會效益。