王振忠
[摘 要]本論文闡述了乙腈精制新工藝的先進(jìn)性。由新工藝代替原有的WG法提取乙腈工藝后,產(chǎn)品純度由85%提高到99.9%,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,且經(jīng)濟(jì)效益亦十分可觀,尤其是對(duì)環(huán)境的保護(hù)得到極大提高。
[關(guān)鍵詞]乙腈精制;新工藝;環(huán)境保護(hù)
中圖分類(lèi)號(hào):[TE99] 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2018)22-0004-01
一、前言
乙腈產(chǎn)品的工業(yè)生產(chǎn)最早始于50年代初期,由美國(guó)聯(lián)碳公司采用醋酸與氨脫水制成。1960年以后,丙烯安氧化法合成丙烯腈工藝開(kāi)發(fā)成功,該工藝的副產(chǎn)物中含有40%左右的乙腈。自此,原有的生產(chǎn)乙腈的合成方法基本無(wú)人使用,開(kāi)始了從丙烯腈裝置副產(chǎn)物中分離精制乙腈的新時(shí)代。
二、技術(shù)開(kāi)發(fā)與實(shí)施
大慶石化公司化工二廠丙烯腈裝置的副產(chǎn)物即乙腈廢水中含有40%左右的乙腈,每年產(chǎn)生5000噸的乙腈廢水副產(chǎn)物。大慶龍華新實(shí)業(yè)總公司于1989年建成一套采用WG法提取乙腈、年產(chǎn)量為500噸的乙腈裝置。其工藝落后,處理能力小,產(chǎn)品質(zhì)量差,市場(chǎng)也不景氣。同時(shí),大慶石化公司每年還得燒掉3000噸的乙腈廢水,既造成乙腈的損失,又需要消耗燃料等,對(duì)資源的利用是一種極大地浪費(fèi)。
從1994年開(kāi)始,大慶龍華新實(shí)業(yè)總公司就如何改造原有的乙腈裝置,采用新工藝的問(wèn)題,進(jìn)行過(guò)多次研究論證。并組織有關(guān)人員到國(guó)內(nèi)外進(jìn)行考察。經(jīng)過(guò)一系列的先期準(zhǔn)備工作后,與大慶石化設(shè)計(jì)院合作,共同研究、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了乙腈精制新工藝。采用新工藝的乙腈裝置于1997年建成投產(chǎn),一次開(kāi)工成功,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的乙腈產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行,工藝控制穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)穩(wěn)定,產(chǎn)品收率達(dá)到80%。
三、技術(shù)對(duì)比
1、WG法生產(chǎn)工藝
利用精餾原理以及水和乙腈共沸原理,通過(guò)常壓共沸精餾、脫水劑萃取干燥和精餾塔常壓精餾,生產(chǎn)出純度為96%的乙腈產(chǎn)品。其工藝路線為:含40%左右乙腈的乙腈廢水,在共沸塔中共沸精餾后,得到乙腈純度為75%的粗乙腈;然后進(jìn)入干燥塔,與氯化鈣水溶液進(jìn)行萃取干燥脫水,乙腈純度提高到85%的半成品乙腈;最后,將半成品乙腈進(jìn)入精餾塔中進(jìn)行精餾,從而產(chǎn)出純度為96%的成品乙腈。
2、乙腈精制新工藝
是大慶石化設(shè)計(jì)院自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新的生產(chǎn)工藝。雖然仍是利用精餾和共沸原理,但其工藝路線不同,產(chǎn)品質(zhì)量亦有明顯提高。其工藝路線為:含40%乙腈的乙腈廢水,首先進(jìn)入脫氰塔,在負(fù)壓條件下進(jìn)行精餾,乙腈廢水中的大部分乙腈、氫氰酸及輕組分被除去,得到含75%乙腈的第一共沸物;然后第一共沸物進(jìn)入反應(yīng)器,在一定的的溫度、壓力和停留時(shí)間條件下,第一共沸物與氫氧化鈉反應(yīng)。在此除去第一共沸物中殘留的不能以精餾方式除去的氫氰酸等雜質(zhì);從反應(yīng)器出來(lái)的第一共沸物進(jìn)入脫水塔。脫水塔是依據(jù)壓力越低,乙腈與水共沸物中水含量越少的原理進(jìn)行負(fù)壓操作,使第一共沸物中大部分水脫出,進(jìn)一步提高乙腈濃度,并在塔底除去在反應(yīng)中生成的高沸點(diǎn)重組分雜質(zhì),在塔頂?shù)玫郊兌葹?0%的第二共沸物;第二共沸物最后進(jìn)入到成品塔中,利用壓力越高其水含量越高的特點(diǎn),將乙腈中水分進(jìn)一步除去,得到99.9%的高純度的成品乙腈。
原料罐以及各塔等的不凝氣進(jìn)入廢氣塔,將不凝氣體中的有害氣體吸收至廢水中,然后送至大慶石化公司丙烯腈裝置焚燒爐進(jìn)行焚燒。
3、工藝技術(shù)對(duì)比(表1)
(1)本工藝設(shè)置脫氰塔和反應(yīng)器專(zhuān)項(xiàng)脫除氫氰酸,效果好且穩(wěn)定。同時(shí),脫氰塔在負(fù)壓下操作,既可以降低氫氰酸在塔頂?shù)姆謮?,防止氫氰酸聚合,又可以提高氫氰酸脫除效果;而增設(shè)的反應(yīng)器又進(jìn)一步增強(qiáng)了脫除氫氰酸的能力。
(2)采用減壓共沸精餾,并在脫水塔中加入抽提水的工藝方法,可以利用丙腈易溶于水的性質(zhì),有效的除去丙腈,進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
(3)創(chuàng)造性:本工藝開(kāi)發(fā)了“雙塔減壓”、專(zhuān)設(shè)脫氰塔和反應(yīng)器脫氰、加水抽提丙腈的工藝技術(shù)路線。使氫氰酸和丙腈的脫除程度以及穩(wěn)定性大大提高,并利用負(fù)壓解決了原有工藝中氫氰酸聚合的老大難問(wèn)題。進(jìn)而利用加壓共沸精餾生產(chǎn)出高純度的乙腈產(chǎn)品,并提高了裝置收率。
(4)技術(shù)水平:乙腈精制新工藝的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了世界先進(jìn)水平。重點(diǎn)解決了國(guó)內(nèi)外乙腈裝置普遍存在的氫氰酸聚合導(dǎo)致生產(chǎn)周期短、氫氰酸脫除效果不易控制,以及產(chǎn)品純度低和收率低、雜質(zhì)高等問(wèn)題。
四、效益分析
新工藝開(kāi)發(fā)實(shí)施后,每年可生產(chǎn)精制乙腈2000噸,比WG法多生產(chǎn)1500噸乙腈。每噸價(jià)格增加6000元,從而獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。更重要的是,減少了焚燒時(shí)排放的含氰物對(duì)大氣的污染,保護(hù)了環(huán)境。
中國(guó)科技博覽2018年22期