侯毓昆
(陽泉煤業(yè)集團有限責(zé)任公司, 山西 陽泉 045000)
新柳煤礦選煤一廠隸屬于汾西礦業(yè)集團公司,主要建設(shè)目的是與新柳礦井的生產(chǎn)工作相配合,屬于礦井型煉焦煤選煤廠。該廠建成于2003年,其設(shè)計能力在180萬t/年,新柳礦井的生產(chǎn)能力經(jīng)擴建后能夠達到400萬t/年,因此,集團公司于2007年增設(shè)選煤二廠,以滿足礦井生產(chǎn)對原煤洗選的生產(chǎn)需求,并于2009年建成投產(chǎn)。
新柳煤礦選煤一廠最初采用脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器進行相關(guān)分選作業(yè),濃縮旋流器組被用于回收粗煤泥,而細煤泥的回收采用微泡浮選柱,直徑為5 m。浮選系統(tǒng)中采用的加壓過濾機1臺,規(guī)格為96 m2,用于原煤脫水操作。對尾煤的浮選操作,選用了2臺型號為F150的普通壓濾機、2臺型號為F250的普通隔膜壓濾機。新柳選煤一廠浮選系統(tǒng)的實際應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:
1)處理能力差。在浮選系統(tǒng)投入使用之后,無法適應(yīng)洗原煤煤質(zhì)變化以及原生煤泥量增加的生產(chǎn)環(huán)境,煤泥水系統(tǒng)的生產(chǎn)能力致使系統(tǒng)無法達到滿負荷運行的狀態(tài),難以滿足相應(yīng)生產(chǎn)要求。
2)精煤損失大。在實際生產(chǎn)過程中,浮選尾煤灰分約為35%,直接說明現(xiàn)有浮選系統(tǒng)存在分選不充分、精煤損失嚴重的問題,與之相對比,選煤二廠所用機械攪拌式浮選機來進行細煤泥分選,尾煤灰分約為50%。
3)脫水設(shè)備能力不足。在選煤一廠的浮選系統(tǒng)中,采用了1臺規(guī)格為96 m2的加壓過濾機在浮選精煤的過程中進行脫水回收,系統(tǒng)運行時該設(shè)備的處理效率在40~50 t/h之間。若主洗系統(tǒng)能夠達到滿負荷運行狀態(tài),則浮選精煤的產(chǎn)量能夠達到約90 t/h,與預(yù)期生產(chǎn)目標相差甚遠,而脫水設(shè)備的能力缺陷問題,正是造成主洗系統(tǒng)難以達到滿負荷運行狀態(tài)的重要影響原因之一。
在洗原煤煤質(zhì)變化、原生煤泥量增加的環(huán)境下,現(xiàn)有浮選系統(tǒng)中的浮選設(shè)備難以滿足相關(guān)生產(chǎn)需求,精煤損失率過高,煤泥水系統(tǒng)嚴重制約選煤廠的生產(chǎn)效率。因此,為使選煤廠能夠達到滿負荷運行的狀態(tài),同時提高選煤廠煤產(chǎn)率以及經(jīng)濟效益,急需對浮選系統(tǒng)進行有效的工藝改造。
新柳選煤廠目前采用的浮選系統(tǒng)中包含的浮選設(shè)備如下:1臺渣漿泵組與1臺直徑為3 m的浮選柱對煤泥水進行分選操作;1臺規(guī)格為96 m2的加壓過濾機在浮選精煤過程進行脫水處理;1臺30 m直徑的高效濃縮機進行浮選尾礦過程的濃縮處理,濃縮機產(chǎn)生的溢流可以作為循環(huán)水重復(fù)使用;2臺型號為F150的普通壓濾機與2臺型號為F250的普通隔膜壓濾機,共同對底流進行相關(guān)處理操作,整體浮選工藝流程如圖1所示[1]。
圖1 選煤廠浮選工藝流程示意圖
新柳選煤一廠對浮選系統(tǒng)進行的工藝改造是在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行相應(yīng)的改建和擴建,主要改造內(nèi)容包括更換浮選設(shè)備、強化浮選精煤的脫水設(shè)備能力。以現(xiàn)場資料為基礎(chǔ),生產(chǎn)需求浮選入料礦漿的最大量為1 500 m3/h,而干煤泥的最大量為110 t/h,經(jīng)過細致的選型計算之后,對浮選設(shè)備進行更新改造,新的浮選系統(tǒng)中,改用2臺20 m3×4室的機械攪拌式浮選機,在單臺礦漿通過能力達到560~960 m3/h之間時,2臺設(shè)備能夠充分滿足相應(yīng)生產(chǎn)需求。當(dāng)選煤廠達到滿負荷運行時,以浮選精煤抽出率達到75%為目標進行相關(guān)計算,得出浮選精煤的最大產(chǎn)量要達到90 t/h。1臺規(guī)格為96 m2的加壓過濾機,處理能力僅為45 t/h左右,在此基礎(chǔ)上增設(shè)2臺350 m2的高效隔膜壓濾機在浮選精煤過程進行脫水處理,能夠很好地實現(xiàn)選煤廠滿負荷運行目標[2]。
在工藝改造之后,新的浮選系統(tǒng)中采用機械攪拌式浮選機代替了原系統(tǒng)中的浮選柱,進而對選煤一廠的細煤泥進行相關(guān)分選操作,得到的浮選精煤再通過原有加壓過濾機與新增高校隔膜壓濾機進行共同處理,經(jīng)由濃縮機處理后的浮選尾煤,依舊由原有脫水設(shè)備進行相關(guān)處理。
在進行工藝改造的過程中,應(yīng)遵循不影響正常生產(chǎn)的基本原則,充分利用原有生產(chǎn)設(shè)施,為使選煤廠的新舊車間需要得到有效配合的生產(chǎn)效果,采用并列布置的形式以現(xiàn)有主廠房為基礎(chǔ)進行浮選車間的擴建改造。改造之后,新柳選煤一廠浮選車間與原主廠房毗連,下部有主廠房矸石棧橋、煤泥、中煤以及精煤穿過。新建車間總長40 m,寬13 m,共3層,浮選機與壓濾機等重要浮選設(shè)備布置在最頂層位置,并在出入口位置設(shè)置了安裝門與檢修電動葫蘆。中間層的主要作用是利用輸送設(shè)備進行物料輸送。在最底層棧橋之間布置了壓路機入料泵以及浮選精煤池。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,采用Jamesan浮選柱的浮選尾煤灰分約為35%,分選效果不充分,而采用機械攪拌式浮選機之后,能夠顯著提升灰分到45%~50%之間。新柳選煤一廠在對浮選系統(tǒng)進行工藝改造之后,對采用機械攪拌式浮選機的浮選效率與采用浮選柱的原系統(tǒng)浮選效率進行了對比分析,對比結(jié)果如表1所示。
表1 浮選系統(tǒng)改造前后分選效果比較 %
以表1數(shù)據(jù)進行分析,洗出同樣灰分的浮選精煤產(chǎn)品,機械攪拌式浮選機與浮選柱相比,產(chǎn)量要高出約1.85%,隨著入浮煤泥的灰分值越高,差值也會隨之增大。以表1中入浮煤泥灰分最低時的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行相關(guān)計算,發(fā)現(xiàn)在進行了系統(tǒng)改造之后,選煤廠通過煤泥分選這一環(huán)節(jié)能夠增加約19 800 t的精煤產(chǎn)品回收量,以800元/t的精煤售價、400元/t的電煤售價進行生產(chǎn)利潤計算,選煤廠浮選系統(tǒng)的改造直接增加選煤廠生產(chǎn)的經(jīng)濟效益為19 800×(800-400)=792萬元。
[1] 朱光輝,袁靜怡,孫佳慧,等.煤礦選煤一廠浮選系統(tǒng)的工藝改造探討 [J].哈爾濱師范大學(xué)社會科學(xué)學(xué)報,2016(11):263-264.
[2] 張錫侯,李高申,趙婷.煤礦選煤一廠浮選系統(tǒng)的工藝改造分析[J].太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報,2016,23(3):113-115.