張紹坤,鄭明宗,胡晨
(億利環(huán)保有限公司,北京 100016)
目前,危險廢物焚燒處置已被廣泛應用,其具有減量化明顯,有害成分去除徹底等優(yōu)點。但在危險廢物焚燒處置過程中會產(chǎn)生二英等的高致癌性物質(zhì)。相關(guān)研究表明,二英的化學穩(wěn)定性強,在環(huán)境中能長時間存在[1],且毒性很強,易在生物體內(nèi)積聚,是一種對人體非常有害的物質(zhì)[2]。
隨著國內(nèi)工業(yè)的快速發(fā)展,越來越多的危險廢物需焚燒處置,如何減少甚至避免焚燒過程中二英的產(chǎn)生顯得尤為重要。但是,自1977年OLIVE等[3]首次在垃圾焚燒飛灰中檢測到二英開始,時至今日,人們對二英的產(chǎn)生機理并未研究透徹。目前,大家較為認可的危險廢物焚燒過程中二英的產(chǎn)生機理主要包括:危險廢物中原有的二英由于焚燒不徹底而進入煙氣中;基本元素通過催化反應從頭合成二英;含氯前驅(qū)物在高溫下反應產(chǎn)生二英;被分解的二英在合適的溫度下再度合成二英等。
上述幾種二英的產(chǎn)生機理中,在不同的焚燒工況下,有時以某個產(chǎn)生機理為主,有時是幾個機理綜合作用的結(jié)果。待處置的危險廢物種類、焚燒爐型、焚燒溫度、煙氣中重金屬含量、煙氣降溫方式等因素都會影響二英的產(chǎn)生,因此,要減少危險廢物焚燒過程中二英的產(chǎn)生應采取綜合的技術(shù)措施。
目前,由于國內(nèi)危險廢物處置技術(shù)還處于起步階段,很多小型的危險廢物焚燒爐的二英的排放量普遍較高,給環(huán)境和人民健康帶來了較大危害。
為規(guī)范危險廢物焚燒處置技術(shù),國家出臺了《危險廢物集中焚燒處置工程建設技術(shù)規(guī)范》(HJ/T 176-2005)、《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2001)和《危險廢物(含醫(yī)療廢物)焚燒處置設施二英排放監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T 365-2007)等相關(guān)標準和規(guī)范,用以規(guī)范危險廢物集中焚燒處置工程建設,減少二英排放。在這些技術(shù)規(guī)范的指導下,各地新建或改擴建的危險廢物焚燒處置項目,都積極改進技術(shù),采用先進的工藝,以降低二英排放,使煙氣達標排放。
目前,行業(yè)內(nèi)常用的二英的排放標準主要有兩種:一種是《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2001),一種是《歐盟2000排放標準》。兩種排放標準(標準狀態(tài)下)對比見表1。
表1 二英排放標準
表1 二英排放標準
GB18484-2001 歐盟2000污染物 最高允許排放濃度限值(mg/m3) 濃度限值(mg/m3)≤300kg/h 300~2500kg/h ≥2500kg/h煙氣黑度 林格曼Ⅰ級 —煙塵 100 80 65 30一氧化碳(CO) 100 80 80 —二氧化硫(SO2) 400 300 200 —氟化氫(HF) 9.0 7.0 5.0 1.0氯化氫(HCl) 100 70 60 10氮氧化物(以NO2計) 500 — — 500汞及其化合物(以Hg計) 0.1 0.05鎘及其化合物(以Cd計) 0.1 —Cd+Ti—0.05砷、鎳及其化合物(以As+Ni計) 1.0 —鉛及其化合物(以Pb計) 1.0 —鉻、錫、銻、銅、錳(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn計) 4.0 —Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V—0.5二英類 0.5TEQng/m3 0.1TEQ ng/m3
從表1可看出,《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2001)相對于《歐盟2000排放標準》,排放標準較為寬松,這與當時國內(nèi)的危險廢物焚燒技術(shù)水平較低有關(guān)。近年來,隨著危險廢物焚燒處置技術(shù)的提升,國內(nèi)的污染物排放標準也逐步趨嚴,很多地方制定了地方標準,國家也推出了《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2001)修訂的征求意見稿,在這些新制定的標準中,二英的排放限值都降到了0.1TEQng/m3。因此,如何提升危險廢物焚燒處置過程中二英的控制水平,最大限度地降低煙氣中二英的排放濃度,是很多環(huán)保從業(yè)人員持續(xù)的追求。
國內(nèi)以環(huán)保為主要產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)已在危險廢物處理領(lǐng)域進行了多年研究,并通過工程實踐積累了豐富的危險廢物處置經(jīng)驗,形成了一套較為完善的危險廢物處置系統(tǒng),使煙氣中二英的含量減少,完全符合國家標準規(guī)范,達標排放。
該危險廢物焚燒處置系統(tǒng)主要采取以下措施控制二英的排放:1)危險廢物焚燒前配伍;2)焚燒工況的控制;3)煙氣急冷技術(shù);4)高效煙氣凈化除塵裝置;5)活性碳纖維氈過濾系統(tǒng)。
危險廢物的成分非常復雜,熱值和成分的波動性很大,在廢物焚燒過程中很難保持良好、穩(wěn)定的燃燒狀態(tài)。為了保持良好、穩(wěn)定的燃燒狀態(tài),要提高危險廢物焚燒前的配伍技術(shù)。目前我國危險廢物集中處理剛剛開始,配伍技術(shù)較落后,缺少完整的計算機輔助配伍管理系統(tǒng)。
針對此種情況,該企業(yè)組織相關(guān)人員編寫了危險廢物焚燒前配伍軟件,對入庫和出庫的危險廢物進行統(tǒng)計,并對廢物的成分和熱值進行統(tǒng)計,利用計算機對危險廢物進行配伍,使入爐廢物熱值均衡、利于穩(wěn)定燃燒,同時避免了含氯有害成分物質(zhì)的集中焚燒,從源頭控制二英的產(chǎn)生量。
危險廢物的成分復雜,某些危險廢物中還含有二英,故在其無害化焚燒處置中,焚燒系統(tǒng)焚燒工況控制是關(guān)鍵。焚燒爐為焚燒系統(tǒng)的核心,主要包括一燃室和二燃室兩部分[5]。危險廢物在一燃室中進行熱解式燃燒,煙氣為800℃~1000℃,危險廢物停留為30~120分鐘。從一燃室出來的煙氣含有大量可燃氣體物質(zhì),在二燃室中進一步焚燒,溫度可高達1100℃~1200℃。為了使危險廢物充分分解并破壞廢物中的二英,二燃室的焚燒控制采取“3T+1E” 原則。
“3T+1E”是指溫度(Temperature)、時間(Time)、擾動(Turbulence)和空氣過剩系數(shù)(Excess air coefficient)綜合控制的原則?!?T+1E”原則能確保危險廢物的有害成分充分分解,從源頭上控制二英的生成,全面控制煙氣排放造成的二次污染?!?T+1E”原則控制的重要指標為:1)一燃室焚燒溫度控制在800℃~1000℃,二燃室煙氣溫度控制在1100℃以上;2)二燃室煙氣停留時間2s以上;3)利用旋向供風,增加二燃室內(nèi)部煙氣擾動,使煙氣與氧氣充分接觸,提高二英等有害物質(zhì)的焚毀去除率;4)一燃室空氣過剩系數(shù)控制在1.0~1.2,一燃室和二燃室綜合空氣過剩系數(shù)控制在1.8~2.0,控制二燃室煙氣出口O2含量6%~10%(干氣)。
相關(guān)研究表明,在煙氣降溫階段的300℃左右是二英再合成的高發(fā)段,故應采取相關(guān)技術(shù),盡量減少二英在此溫度段的停留時間,根據(jù)工程經(jīng)驗,此停留時間應<1s。
煙氣急冷通過急冷泵站實現(xiàn),利用自動控制系統(tǒng),根據(jù)急冷塔出口煙氣溫度反饋,通過在急冷塔內(nèi)噴入霧化水,使煙氣溫度由≥500℃驟降至200℃左右(±5℃),反應時間小于1s。
急冷泵站由兩臺急冷水泵(一用一備)、一個水箱、兩套急冷噴槍(一用一備)、壓縮空氣系統(tǒng)、溫度測點、電氣控制系統(tǒng)和工藝管路系統(tǒng)等組成。急冷水泵是急冷水的加壓系統(tǒng),可將水加到高壓后進入急冷噴槍,保證噴槍霧化所需的水壓,此水壓一般為0.3~0.7MPa;急冷水箱為急冷系統(tǒng)提供水源保證,設有上下限報警;急冷噴槍為雙流體噴槍,裝配了霧化噴頭,通過壓縮空氣霧化,使霧化后的水滴索太爾平均粒徑約在10~30μm,可在高溫煙氣中瞬間蒸發(fā)吸熱,完成煙氣降溫;壓縮空氣系統(tǒng)主要包括空壓機、儲氣罐、冷干機和壓縮空氣過濾系統(tǒng),其功能是為急冷噴槍提供高壓壓縮空氣,以保證急冷水的霧化效果,一般情況下,壓縮空氣壓力不得低于0.4MPa;溫度測點設于急冷塔出口煙氣管路上,其信號輸送到電氣控制系統(tǒng),作為控制急冷系統(tǒng)噴水量的依據(jù);電氣控制系統(tǒng)包括電氣控制柜和電動調(diào)節(jié)閥,可利用PID程序,根據(jù)急冷塔出口煙氣溫度,精確控制電動調(diào)節(jié)閥開度,進而控制急冷系統(tǒng)噴水量;工藝管路系統(tǒng)主要包括水和壓縮空氣的管路和閥門系統(tǒng),是從急冷水箱至急冷噴槍的連接紐帶。整個急冷系統(tǒng)與急冷塔出口煙氣溫度聯(lián)鎖,通過急冷泵站PID程序自動控制噴水量,使急冷塔煙氣出口溫度能穩(wěn)定控制在200℃±5℃區(qū)間內(nèi),煙氣降溫反應時間<1s,避免了二英在煙氣降溫過程中的再合成。
經(jīng)過急冷塔之后的煙氣溫度為200℃,其中含有一些二英,這些二英一部分附著在煙氣中的飛灰中,一部分以蒸氣狀態(tài)存在,需進一步通過煙氣凈化去除。煙氣凈化設備主要包括旋風除塵器、干式脫酸塔、活性炭加入裝置、脈沖式袋式除塵器等。
旋風除塵器為第一級煙氣除塵裝置,用于除去煙氣中的較大顆粒飛灰,收集的飛灰屬于危險廢物,應經(jīng)過固化處理后,送至危險廢物填埋場處理。
干式脫酸塔的目的是利用熟石灰粉對煙氣進行脫酸處理。石灰儲存在石灰倉中,通過下部圓盤給料機均勻地輸送出來后,再通過氣力輸送進入干式脫酸塔。石灰為強堿性固體粉末,在干式脫酸塔內(nèi),可以與煙氣中的HCl等酸性氣體充分反應,有效降低煙氣的含氯量,抑制二英的再合成。
活性炭加入裝置位于干式脫酸塔和脈沖式袋式除塵器之間,是煙氣二英去除的重要環(huán)節(jié)?;钚蕴績Υ嬖诨钚蕴總}中,通過下部圓盤給料機均勻地輸送出來后,再通過氣力輸送進入煙道。活性炭屬于高比表面積物質(zhì),對煙氣中的重金屬、二英等有害物質(zhì)等有較強的吸附性,可以很好地凈化煙氣,達到去除二英的目的。
脈沖式袋式除塵器為煙氣除塵的理想設備。袋式除塵器的濾袋采用PTFE針刺氈+PTFE覆膜結(jié)構(gòu),具有耐高溫、過濾精度高、疏水性好、表面積灰易于清除等特點。濾袋上的積灰通過脈沖壓縮空氣進行清除,清灰效果較好。在濾袋表面,設計煙氣過濾速度為0.5m/min以下,過濾效率高達99.9%,可有效去除煙氣中的粉塵、飛灰、重金屬等有害物質(zhì),對附著于飛灰中的二英及固態(tài)二英顆粒有著良好的去除效果。
活性碳纖維氈過濾系統(tǒng)安裝在除塵器煙氣出口煙道上,用來對排出布袋的煙氣進行做進一步吸附處理,去除其中的煙塵和氣態(tài)二英。
活性碳纖維氈是優(yōu)于顆?;钚蕴康母咝讲牧?,具有高度發(fā)達的微孔結(jié)構(gòu),具有比表面積大、吸附容量高、吸附速度快、凈化效果好的特點,可用于吸附氣相或液相中的有機物質(zhì)及無機雜質(zhì),可有效去除煙氣中呈蒸氣狀態(tài)的二英?;钚蕴祭w維氈的特性見表2。
表2 活性碳纖維氈特性表
該項目是經(jīng)國務院批準的《全國危險廢物和危險廢物處置設施建設規(guī)劃》中的危險廢物處置中心之一,是集危險廢物收集、焚燒和安全填埋為一體的現(xiàn)代化綜合處置中心。項目設計有兩條處理量為25t/d的危險廢物生產(chǎn)線,年運行330天,處理對象為上海市產(chǎn)生的危險廢物,目前該項目已穩(wěn)定運行5年多。該項目待焚燒處理的危險廢物經(jīng)過配伍后,成分見表3。配伍后的危險廢物低位熱值約為5000kcal/kg,密度為850~1000kg/m3。整套危險廢物處置工藝流程見圖1。采取了上述二英控制措施后,整套危險廢物焚燒處置系統(tǒng)在滿負荷運行情況下運行良好。2009年11月,國家環(huán)境分析測試中心對該項目進行環(huán)保監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果見表4。
表3 配伍后危險廢物成分表 (質(zhì)量百分比%)
圖1 上海市某危險廢物處置工藝流程
表4 環(huán)保監(jiān)測結(jié)果
經(jīng)過檢查監(jiān)測時的焚燒系統(tǒng)運行參數(shù),發(fā)現(xiàn)監(jiān)測時的系統(tǒng)焚燒量為滿負荷,且各設備的運行參數(shù)和工藝節(jié)點均滿足工藝要求。通過表5可看出:在系統(tǒng)滿負荷運行情況下,該項目的二英排放量不僅低于《危險廢物焚燒污染物控制標準》(GB18484-2001)規(guī)定限值,而且低于《歐盟2000排放標準》規(guī)定限值,表明了該項目的二英控制技術(shù)應用效果良好,達到了國際先進水平。
該項目設計處理量為30t/d,屬于大型省級危險廢物焚燒處置項目,主要處理福州市及周邊城市的危險廢物,設計年運行時間330天,主要工藝流程見圖2。該項目處理的危險廢物經(jīng)過配伍,其成分見表5。配伍后的危險廢物低位熱值約為5200kcal/kg,密度為850~1000kg/m3。
該項目環(huán)境影響報告書中二英的排放限值是0.1TEQng/m3,為此,該項目在試運行至環(huán)保監(jiān)測驗收通過共進行了三次二英監(jiān)測,具體結(jié)果見表6。
圖2 福建某危險廢物焚燒處置工藝流程
表5 福建某危險廢物焚燒處置項目廢物組成表(質(zhì)量百分比%)
表6 福建某危廢焚燒處置項目二英監(jiān)測結(jié)果
表6 福建某危廢焚燒處置項目二英監(jiān)測結(jié)果
項目 二燃室煙氣溫度(℃)急冷塔入口煙氣溫度(℃)石灰用量(kg/h)活性炭用量(kg/h)英類(TEQng/m3)二第一次監(jiān)測平均值 1053 456 25 2.3 0.25第二次監(jiān)測平均值 1042 453 27 2.2 0.31第三次監(jiān)測平均值 1145 578 35 4.2 0.06 GB18484-2001規(guī)定限值≥1100 — — — 0.5項目環(huán)評報告書規(guī)定限值≥1100 ≥500 — — 0.1
如表6所示:第一次和第二次的二英監(jiān)測達到《危險廢物焚燒污染物控制標準》(GB18484-2001)中二英排放限值0.5TEQng/m3的要求,但沒有達到環(huán)評報告書規(guī)定限值的要求,結(jié)合項目運行時的參數(shù),分析原因如下:1)第一次和第二次監(jiān)測過程中,二燃室焚燒溫度沒有穩(wěn)定達到1100℃,導致危險廢物焚燒不徹底,危險廢物中含有的二英不足以被完全破壞;2)第一次和第二次監(jiān)測時,急冷塔入口煙氣溫度平均值低于500℃,在余熱鍋爐內(nèi)部煙氣溫度已降低到500℃以下,而200℃~500℃的溫度區(qū)間中,二英存在著再合成現(xiàn)象;3)第一次和第二次監(jiān)測時,活性炭用量低,導致煙氣中的二英和重金屬不能被充分吸收,二英的去除效率低。
在充分總結(jié)上述問題的基礎上,第三次二英監(jiān)測時,采取了改進措施:1)通過調(diào)整入爐物料熱值和添加輔助燃料的方式,使二燃室煙氣溫度穩(wěn)定保持在≥1100℃的溫度區(qū)間,且停留時間>2s,使危險廢物中的有害成分被充分焚毀;2)通過利用隔熱澆注料對余熱鍋爐換熱面進行遮擋,降低余熱鍋爐吸熱量的方式,將急冷塔入口煙氣溫度提高至550℃以上;3)通過增加椰殼活性炭投加量的方式,充分吸收煙氣中的二英和重金屬;另外,通過增加石灰投加量的方式,提高干式脫酸效率,降低煙氣中的含氯量,抑制二英再生;4)在引風機至煙囪的煙道上增加活性炭吸附塔,對煙氣中的二英進一步吸附,以降低排放煙氣中二英的含量?;钚蕴课剿楣潭ù策^濾器,內(nèi)部填充柱狀活性炭,利用活性炭高比表面積、強吸附特性,對煙氣中的二英進行吸附。運行一段時間后,活性炭吸附塔的吸附將會達到飽和,導致吸附效果下降,此時可通過打開設備人孔門,對內(nèi)部填充的活性炭進行更換。
在采取上述方式后,第三次二英監(jiān)測值達到了環(huán)評報告的要求,順利通過了環(huán)保監(jiān)測驗收。
目前,在國家政策的引導下,全國幾乎每個省份都有了危險廢物焚燒處置項目,在一些經(jīng)濟較發(fā)達的沿海地區(qū),危險廢物焚燒項目更為密集。但由于各個項目采取的技術(shù)路線不同,且各地的項目管理方式和監(jiān)管力度不一致,導致了國內(nèi)很多危險廢物焚燒處置項目的煙氣中二英的排放易出現(xiàn)超標現(xiàn)象。
鑒于以上原因,為使項目的二英排放達標,建議危險廢物焚燒處置廠做到:1)危險廢物進場后必須進行檢測,并根據(jù)檢測結(jié)果進行配伍后再入爐焚燒。配伍后的廢物中,含硫量應小于5%,Cl含量應小于3%;2)應采用少量多次的進料方式,均衡進料,穩(wěn)定焚燒爐負荷;3)合理供風,控制好一燃室和二燃室的焚燒工況。一燃室為熱解式燃燒,供風量不宜過大;二燃室應為富氧式燃燒,溫度控制在1100℃以上,嚴格遵守“3T+1E”原則;4)控制好急冷塔進出口煙氣溫度,進口應高于550℃,出口應低于200℃,同時應控制好急冷泵站噴水性能,使降溫時間小于1s;5)焚燒系統(tǒng)運行過程中需添加的消石灰、活性炭、堿液等物料,應按照工藝要求添加充足,切不可為了降低成本而添加不足;6)對于落后的煙氣處理工藝和設備,要不惜成本地進行設備工藝改進,以滿足國家相關(guān)規(guī)范要求;7)對于一些去除二英的新工藝,要積極進行探索和研究,并勇于在項目上進行應用和嘗試,以促進二英去除新工藝的發(fā)展。
在充分利用二英產(chǎn)生機理,對二英進行控制的基礎上,還應開發(fā)一些新的二英去除技術(shù),以最大限度地控制危險廢物焚燒過程中二英的排放。目前,有待于進一步發(fā)展的去除二英的新技術(shù)主要有:1)在煙氣洗滌脫酸之后且進入煙囪之前,增加靜電除塵系統(tǒng),以去除煙氣中的水汽和吸附于水汽上的二英;2)在煙氣洗滌脫酸之后且進入煙囪之前,增加柱狀活性炭吸附塔,用以吸附煙氣中殘留的二英;3)在袋式除塵器中采用催化濾袋,不僅可以將吸附在飛灰上的二英過濾下來,還可將普通濾袋無法去除的氣態(tài)二英進行催化分解,使二英被分解成CO2、H2O和HCl等;4)對于飛灰中的二英采用等離子技術(shù)等措施加以去除。
上述幾項技術(shù)已在國內(nèi)部分項目中開始使用,使用上述技術(shù)后的煙氣監(jiān)測結(jié)果顯示,二英的排放能夠在原有基礎上大幅降低。但是,由于一些新技術(shù)存在著一些技術(shù)壁壘尚待解決,且采用新技術(shù)后,項目建設或運行成本會有所增加,這些新技術(shù)的應用有待進一步推廣。
對二英的產(chǎn)生機理進行了分析,并針對二英的產(chǎn)生機理提出了一系列降低二英產(chǎn)生和排放的技術(shù)措施,結(jié)合項目應用實例,對這些技術(shù)措施的應用效果進行了分析。事實證明,在采取嚴格的控制技術(shù)措施后,二英的排放能夠滿足目前國家排放標準的要求。對二英去除的新技術(shù)措施進行了展望,提出了一些未來可行的技術(shù)措施,有利于進一步降低二英的排放,減少危險廢物焚燒對大氣的危害。
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