摘 要:本文介紹了徐礦電廠 1號機(jī)組給水泵密封水系統(tǒng)改為單級水封筒的技術(shù)改造實(shí)施方案,有效減少多級水封筒水平衡被破壞,機(jī)組真空系統(tǒng)不穩(wěn)定, 保證給水泵密封水回水暢通, 避免了給水泵潤滑油系統(tǒng)進(jìn)水現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:給水泵;密封水;多級水封;單級水封
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.09.008
1 徐礦電廠原給水泵密封水回水系統(tǒng)概述
徐礦電廠1,2號機(jī)組為上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)美國西屋技術(shù)制造的300MW高溫亞臨界機(jī)組,每臺機(jī)組共有兩臺汽動給水泵和一臺電動給水泵。每臺給水泵密封水回水分兩路:第一路經(jīng)多級水封筒回地溝或凝汽器;第二路回至前置泵入口處。第一路在正常運(yùn)行時(shí)密封水回水從多級水封回至凝汽器,在機(jī)組停運(yùn)時(shí)真空破壞前或機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)真空系統(tǒng)異常時(shí),由人工操作密封水倒至地溝。徐礦電廠原設(shè)計(jì)多級水封是三級(如圖1),機(jī)組運(yùn)行正常運(yùn)行時(shí),有時(shí)會發(fā)生多級水封水平衡破壞,凝汽器真空下降現(xiàn)象,甚至串至給水泵軸承室內(nèi),造成給水泵軸承內(nèi)油質(zhì)乳化。
2 多級水封投入工作時(shí)易出現(xiàn)的問題
(1)機(jī)組負(fù)荷波動大時(shí),易出現(xiàn)水封筒進(jìn)空氣,凝汽器真空波動;
(2)機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水壓力調(diào)整不當(dāng)造成給水泵密封水壓力低,密封水系統(tǒng)進(jìn)空氣;
(3)啟停機(jī)過程中,因密封水回水倒地溝不及時(shí)或未充分注水排空氣,造成多級水封水平衡破壞。
3 典型事故原因分析及防范措施
3.1 徐礦電廠#1機(jī)電動給水泵油中進(jìn)水事件
(1)事件經(jīng)過。2012年2月10日,化學(xué)化驗(yàn)班人員,對#1機(jī)電動給水泵工作油進(jìn)行取樣化驗(yàn),化驗(yàn)結(jié)果為:外觀透明,油中含有較大顆粒,含水量為痕量;期間汽機(jī)檢修班組曾安排濾油。2月17日09:58因爐側(cè)故障,#1機(jī)組停運(yùn)。2月18日,化驗(yàn)班化驗(yàn)#1機(jī)電動給水泵潤滑油時(shí),發(fā)現(xiàn)外觀混濁,且油中水分>100mg/l,之后維修部持續(xù)濾油4天;2月21日,油質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果為外觀渾濁,水分>100mg/l。因#1機(jī)組計(jì)劃于2月22日啟動,維修部于2月21日18:30對電泵潤滑油進(jìn)行全部更換。
(2)原因分析。經(jīng)過對2月17日#1機(jī)組停機(jī)曲線判斷,凝汽器真空破壞后,真空下降的同時(shí)密封水差壓持續(xù)上升,最高至214KPa,長達(dá)45min。經(jīng)調(diào)查,#1機(jī)組正常停機(jī)時(shí),在凝汽器真空下降過程中,汽機(jī)主值務(wù)某未及時(shí)安排人員將給泵密封水回水由凝汽器倒至地溝,造成密封水從回水室竄至軸承室,導(dǎo)致軸承進(jìn)水。
3.2 #1機(jī)真空異常分析
(1)事件經(jīng)過。 2013年11月20日14:40,因工業(yè)水檢修需停運(yùn),經(jīng)值長馬某同意,汽機(jī)主值張某將1A循環(huán)水泵切換至1B循環(huán)水泵運(yùn)行。1A循環(huán)水泵停運(yùn)后#1機(jī)組真空迅速下降,主值張某立即手動減負(fù)荷,并重新啟動1A循環(huán)水泵,并增啟1A真空泵。真空回升后,14:57停運(yùn)1A循環(huán)水泵,維持兩臺真空泵運(yùn)行,真空維持-94.4Kpa。15:10汽機(jī)副值宋某就地進(jìn)行水封筒注水時(shí),發(fā)現(xiàn)電泵水封筒漏空,立即切除水封筒,重新注水后投運(yùn),真空恢復(fù)穩(wěn)定,15:28停運(yùn)1A真空泵,系統(tǒng)穩(wěn)定。
(2)原因分析。近期環(huán)境溫度下降較快,真空較高,電泵密封回水量較小,水封帶存水被緩慢抽空,導(dǎo)致從電泵密封處大量漏空。
4 單級水封改造方案
經(jīng)公司安技部研究決定將#1機(jī)組給水泵密封水回水系統(tǒng)改造為單級水封(如圖2)。
單級水封筒主要由內(nèi)外兩個套筒,單級水封筒內(nèi)管使用φ108×4鋼管,外管使用φ219×6鋼管。水封筒出水至凝汽器手動門,凝結(jié)水至水封筒注水門,電動給水泵密封水回水手動門,兩臺汽動給水泵密封水回水手動門組成。單級水封筒布置凝汽器污水排水匯集坑內(nèi),單級套筒水封的入口低于Om 以下0.4m,單級套筒水封溢流口位于Om以下1.05m處,內(nèi)筒距地面0.05m,故單級水封筒回水高度為6m(如圖2)。從原多級水封進(jìn)口處直接連接管道至單級水封筒入口,中間加裝手動閥門。
5 結(jié) 論
在#1機(jī)組正常運(yùn)行期間,我們對改造后的給水泵密封水回水系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行觀察及分析,對比發(fā)現(xiàn)運(yùn)行工況良好,回水可正常回至凝汽器和汽前泵入口處。在機(jī)組負(fù)荷波動時(shí),密封水壓力自動調(diào)整,仍能維持穩(wěn)定。可見,此次技術(shù)改造很成功,對機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定起了保障,且對#2機(jī)組給水泵密封水回水系統(tǒng)改造起了模板作用。
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作者簡介:宋紅偉(1984-),江蘇豐縣人,本科,工學(xué)學(xué)士,主要從事電廠生產(chǎn)運(yùn)行工作。