張燦
(河鋼集團(tuán)鋼鐵技術(shù)研究總院,河北 石家莊 050000)
天車(chē)是生產(chǎn)作業(yè)中很重要的搬運(yùn)設(shè)備,在工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)用得非常廣泛。本著以人為本的原則,現(xiàn)實(shí)中對(duì)安全生產(chǎn)的要求越來(lái)越高。為了達(dá)到安全精準(zhǔn)高效的目標(biāo),無(wú)人天車(chē)應(yīng)運(yùn)而生。擺脫了傳統(tǒng)天車(chē)定點(diǎn)定位的單一人為的操作模式,無(wú)人天車(chē)通過(guò)PLC接收現(xiàn)場(chǎng)傳感器信號(hào)后直接作出響應(yīng),可以做到將吊物準(zhǔn)確無(wú)誤地吊運(yùn)并擺放至指定位置。傳統(tǒng)天車(chē)的弊端很多,如人工成本高、安全系數(shù)低、工作效率低等,天車(chē)無(wú)人化操作能很好的解決這些問(wèn)題。無(wú)人天車(chē)的關(guān)鍵技術(shù)難題在于其能否精確定位。本系統(tǒng)很好的解決了這一難題。
無(wú)人天車(chē)采用PLC和變頻器為核心組件,現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)以精準(zhǔn)測(cè)量數(shù)據(jù)的編碼尺和編碼器用于三維定位。通過(guò)無(wú)線通訊系統(tǒng)將PLC與移動(dòng)面板有機(jī)結(jié)合。通過(guò)人機(jī)界面將所要完成的動(dòng)作一次性輸入PLC,PLC進(jìn)行多級(jí)運(yùn)算后得出最佳運(yùn)行方案,將執(zhí)行命令發(fā)送給下級(jí)模塊和變頻器。現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作完全自主完成,多項(xiàng)操作任務(wù)可同時(shí)進(jìn)行,有效提高工作效率。系統(tǒng)構(gòu)成圖見(jiàn)圖1。該系統(tǒng)一改傳統(tǒng)天車(chē)單一接觸器控制模式,使用新型PLC多元控制。天車(chē)運(yùn)行更平穩(wěn),吊物擺幅小,安全系數(shù)高。
圖1 無(wú)人天車(chē)定位系統(tǒng)構(gòu)成圖
圖2 三維定位系統(tǒng)布置圖
我們把車(chē)間物料和設(shè)備在三維立體空間內(nèi)定位,每個(gè)物料或設(shè)備都有1個(gè)確定的三維立體坐標(biāo)。設(shè)定大車(chē)位置為X坐標(biāo),小車(chē)位置為Y坐標(biāo),吊鉤位置為Z坐標(biāo)。該系統(tǒng)主要包括位置檢測(cè)裝置和天車(chē)控制系統(tǒng)。
位置檢測(cè)裝置:大車(chē)、小車(chē)位置的檢測(cè)采用線性絕對(duì)值編碼尺系統(tǒng),該系統(tǒng)主要有:讀碼器、編碼尺、編碼尺接口模塊及安裝附件。讀碼器采取短距離的紅外對(duì)射方式讀取編碼尺上的位置信息,并計(jì)算出位置值,位置信息和診斷數(shù)據(jù)經(jīng)編碼尺接口模塊,通過(guò)PROFINT網(wǎng)絡(luò)傳輸至PLC控制器CPU中。線性絕對(duì)位置編碼尺系統(tǒng)無(wú)機(jī)械接觸、無(wú)磨損,實(shí)時(shí)檢測(cè),基本不受震動(dòng)、沖擊、灰塵、溫度波動(dòng)的影響,可靠性高、維護(hù)方便,能用于惡劣環(huán)境工況。如圖2所示,沿大、小車(chē)軌道鋪設(shè)安裝X軸編碼尺和Y軸編碼尺,安裝時(shí)注意保持編碼尺平直。吊鉤位置采用絕對(duì)值編碼器測(cè)量,以SSI數(shù)據(jù)方式傳入PLC的位置模塊。絕對(duì)值編碼器安裝在電機(jī)軸上,連接可靠,安裝牢固。編碼器安裝在電機(jī)的同心軸上,以保證編碼器與電機(jī)的運(yùn)行速度一致。
天車(chē)控制系統(tǒng):包括車(chē)載天車(chē)控制器、無(wú)線控制裝置和地面監(jiān)控裝置。其中車(chē)載天車(chē)控制器包括PLC、起升電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置(變頻器)、大車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置(變頻器)、小車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置(變頻器)和編碼尺接口模塊,無(wú)線控制裝置包括移動(dòng)控制終端和車(chē)載無(wú)線收發(fā)模塊。用PLC對(duì)位置數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、分析處理,處理后的信息通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳送至地面監(jiān)控裝置和移動(dòng)控制終端。移動(dòng)控制終端作為手持終端,實(shí)時(shí)顯示天車(chē)的位置信息,并兼具遙控器及工控機(jī)兩者功能。用變頻器驅(qū)動(dòng)大車(chē)小車(chē)及吊鉤運(yùn)行。無(wú)線通訊系統(tǒng)的構(gòu)成見(jiàn)圖3。
圖3 無(wú)線通訊系統(tǒng)圖
以中試基地?zé)掍摽鐬槔?,我們將東西大車(chē)行走的方向作為X軸,以南北小車(chē)走向作為Y軸,以豎直方向作為Z軸建立三維立體坐標(biāo)系。定義廠房西南角水平線為坐標(biāo)零點(diǎn),大車(chē)向東運(yùn)動(dòng)即X值增大,小車(chē)向北運(yùn)動(dòng)Y值增大。吊鉤升起Z值增大。反向運(yùn)動(dòng)各值相應(yīng)減小。利用編碼尺對(duì)大小車(chē)實(shí)際位置實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,用PROFINET傳輸數(shù)據(jù)給PLC的CPU。吊鉤位置信息由編碼器檢測(cè),以SSI數(shù)據(jù)方式傳輸給PLC位置模塊TM模塊。PLC對(duì)位置數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和存儲(chǔ)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量,確定車(chē)間設(shè)備和物料的坐標(biāo)。為了天車(chē)定位更準(zhǔn)確,我們?nèi)藶閷?duì)廠區(qū)的區(qū)域進(jìn)行了劃分,定義了每塊區(qū)域的坐標(biāo)值。在天車(chē)吊運(yùn)貨物時(shí),將吊物所在的起點(diǎn)坐標(biāo)與終點(diǎn)坐標(biāo)值輸入人機(jī)界面中。PLC根據(jù)吊鉤實(shí)際位置及目標(biāo)位置值,計(jì)算大車(chē)小車(chē)以及吊鉤移動(dòng)距離,自動(dòng)規(guī)劃天車(chē)行走路徑,并給變頻器發(fā)出行走命令,吊裝命令發(fā)出,大車(chē)小車(chē)吊鉤三位一體配合動(dòng)作完成起吊、運(yùn)行、安放工作。整個(gè)吊運(yùn)過(guò)程全部自動(dòng)完成。利用西門(mén)子工業(yè)無(wú)線W788系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)地面監(jiān)控裝置與車(chē)載天車(chē)控制器的通信,把PLC中位置數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示在地面監(jiān)控裝置上。
無(wú)人天車(chē)自動(dòng)精準(zhǔn)定位系統(tǒng)的研究,解決了無(wú)人天車(chē)在工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中的關(guān)鍵性技術(shù)難題。自動(dòng)精確定位技術(shù)的實(shí)現(xiàn),為天車(chē)從無(wú)人化向智能化邁進(jìn)了重要的一步。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,智能無(wú)人天車(chē)必將是未來(lái)工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要設(shè)備。
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