張冬梅,李小軍
(西部礦業(yè)股份有限公司,青海 西寧 810000)
我公司是全濕法氧壓浸出電鋅冶煉企業(yè),投產(chǎn)初期氧壓釜壓釜、壓槽等故障頻發(fā),鋅浸出率指標(biāo)非常低,無法連續(xù)生產(chǎn)。究其根本原因就是鋅精礦粒度不合格,造成酸浸不充分,導(dǎo)致物料在氧壓釜內(nèi)反應(yīng)不充分。同時在原料工段由于礦漿內(nèi)雜質(zhì)較多,立磨機頻繁堵料。這些問題的出現(xiàn)導(dǎo)致操作工人勞動強度大,公司經(jīng)濟損失巨大。經(jīng)生產(chǎn)工藝部門及設(shè)備部門共同研究決定在立式攪拌磨礦機的前端增設(shè)一臺圓筒篩,將礦漿內(nèi)的大顆粒物料以及不溶雜物進行分級篩分。經(jīng)過運行觀察,堵料的問題基本解決,但是與此同時又出現(xiàn)了新的問題,即每天產(chǎn)生的經(jīng)圓筒篩分級后的篩上物料現(xiàn)場越積越多,影響現(xiàn)場管理,且這些篩上物含鋅較高,需要及時處理返回生產(chǎn)系統(tǒng),以提高鋅回收率。
在此背景下,設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員提出兩套方案:第一,增加球磨機,將篩上物利用叉車運至球磨機安裝現(xiàn)場,通過人工上料處理完畢后重新進入生產(chǎn)流程。第二,將現(xiàn)有圓筒篩進行改造升級,在圓筒篩內(nèi)部增加球磨機的功能,以滿足生產(chǎn)使用。
滾筒篩結(jié)構(gòu)及工作原理簡介:筒體由金屬絲編織網(wǎng)或穿孔鋼板制成,由電動機通過鏈條或齒輪帶動沿軸心轉(zhuǎn)動,利用角度使物料在篩筒內(nèi)透篩和向前運動,通過透篩的細(xì)顆粒物料從出口流出進入下道工序,大顆粒物料在筒內(nèi)被帶到前端,進入渣箱后由人工進行收集裝袋。
由于傳統(tǒng)圓筒篩只能實現(xiàn)物料分級的功能,且物料粒度等級相對較粗,篩下產(chǎn)品可實現(xiàn)約3~10mm的粒度,篩上物仍需進行再次處理等缺點決定其市場應(yīng)用具有一定的局限性,一般只在重選廠用于洗礦脫泥。
對物料粒度要求較高的使用場所,特別是鋅冶煉行業(yè)要提高浸出率這一關(guān)鍵指標(biāo),圓筒篩必須進行改造升級,才能在冶煉行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
一步完成篩分、細(xì)磨兩道工序,即可以解決人工收集篩上物的工作,避免現(xiàn)場篩上物堆積,又可以大幅提高鋅浸出率。
一臺GTS820滾篩,采購成本約3~4萬元;一臺球磨機,采購成本約200多萬元。改造成功后,球磨機的購置成本可完全節(jié)省。
該方案實施的重點難點在于:滾筒篩屬于開放式設(shè)計,球磨機屬于全封閉式設(shè)計。因此,改造必須解決以下幾方面問題:(1)解決滾筒篩進口物料必須干凈的問題,在滾篩進料口加裝過濾網(wǎng),攔截礦漿中彩條布等雜質(zhì);(2)解決滾筒篩篩網(wǎng)不耐磨的問題,在滾筒篩格室內(nèi)增加耐磨襯板,并分割成兩個格室;(3)解決鋼球不被拋出,將滾篩的末端封閉,防止鋼球從出口流出;(4)鋼球的添加量
我公司的滾筒篩規(guī)格型號GTS820,外形尺寸為Φ0.8×2,電機功率5.5KW,轉(zhuǎn)速32r/min,設(shè)備自重2.2T,我公司本次改造,鋼球添加量為20公斤,是設(shè)備自重的十分之一。具體方案如圖1:
圖1 優(yōu)化改造方案設(shè)計圖
本技術(shù)改造方案投資少,構(gòu)思巧妙,改造定制的設(shè)備僅為3.5萬元,較傳統(tǒng)滾筒篩的采購成本只增加了0.5萬元的改造費用,且完全省略了球磨機設(shè)備的購置費,一次投入至少節(jié)約200多萬元。如果計算綜合成本,如球磨機成套設(shè)備的安裝調(diào)試費以及運行成本,根據(jù)經(jīng)驗可實現(xiàn)節(jié)約2~50萬元/年。目前,現(xiàn)場使用效果很好,為今后同行業(yè)應(yīng)用也提供了一種簡單又經(jīng)濟的技術(shù)方案。