王艷 宋奇
1、成果綜述
2014年,在承擔(dān)拉線式線位移的裝配任務(wù)中,我主動分析產(chǎn)品零部件,自制夾具在裝配工藝中的安裝軸承工藝進(jìn)行了一定的改進(jìn),改進(jìn)后效果明顯,有效的提高了產(chǎn)品性能和工作效率,降低了該部件由于壓接困難造成的報廢率。
2、創(chuàng)新背景(或起因)
某型拉線式線位移傳感器用于測量飛機(jī)各機(jī)械活動機(jī)件的相對距離并將機(jī)械量轉(zhuǎn)換成與之成比例的電壓信號。該傳感器是3327廠某型飛參系統(tǒng)配套產(chǎn)品,列裝于某型飛機(jī)。我所生產(chǎn)的線位移傳感器主要用于測量飛機(jī)各機(jī)械活動機(jī)件的相對距離及可轉(zhuǎn)換為線位移量的角位移參數(shù)。
在該產(chǎn)品的裝配工藝中,重要的一個環(huán)節(jié)就是安裝軸承,軸承是該產(chǎn)品的核心零部件之一,他對產(chǎn)品的精度線性度及線性重復(fù)性影響很大,它與其配合的零部件彈簧盒及電位計座是過盈的裝配關(guān)系。
2014年以前,我所在裝配工藝是借助壓床將軸承壓進(jìn)軸承座,產(chǎn)品在裝配裝配過程中存在以下問題。
1.產(chǎn)品拉線不利及軸承傾斜壓入造成報廢。軸承與與其裝配的零部件彈簧盒是過盈配合關(guān)系,在使用壓床進(jìn)行裝配時往往造成軸承微小傾斜,如果繼續(xù)壓入的話對軸承造成擠壓,使軸承即使壓進(jìn)去了也是受到了外力擠壓變形,致使軸承轉(zhuǎn)動不力,從而造成產(chǎn)品數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,拉線不流暢,嚴(yán)重時造成拉線卡滯。如圖1所示彈簧盒是一個精密零件,如軸承強(qiáng)行壓入,對彈簧盒內(nèi)壁造成摩擦,導(dǎo)致該零件及軸承的報廢。
2.軸承壓不到底,造成產(chǎn)品在使用過程中軸向竄動。軸承在借助牙床壓入后,軸承端面與彈簧盒平面平齊,如軸承壓不到底,在傳感器運動過程中,軸承會發(fā)生軸向竄動,在竄動的過程中也會損壞電位計,影響產(chǎn)品輸出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
3.軸承內(nèi)圈受力不均,造成精度損失。因軸承的結(jié)構(gòu)原因,在軸承外圈受力的時候,內(nèi)圈盡量保持自然狀態(tài),也就是不受力狀態(tài),這樣才能保持轉(zhuǎn)動靈活,因借助壓床的裝配工藝,其內(nèi)外圈同時受力,導(dǎo)致軸承內(nèi)外圈精度損失,軸承變形,從而影響產(chǎn)品輸出。
3、創(chuàng)新原理、用途
該產(chǎn)品采用的軸承型號是61800深溝球軸承,內(nèi)徑:10mm,外徑:19mm,厚度5mm,根據(jù)該尺寸設(shè)計如圖壓軸承夾具:
材料選擇2A12-T4硬鋁,避免壓傷軸承。
自制夾具的目的是要在壓接軸承的時候使其均勻受力,在壓到軸承外圈時不能使軸承內(nèi)圈受力,只壓軸承外圈,軸承內(nèi)圈處于自由狀態(tài),將軸承壓至彈簧盒底部,接觸牢靠。
4、應(yīng)用價值(或效果)
使用該夾具后:
1.提高了產(chǎn)品的一次性成功率,節(jié)省了操作時間。使用該夾具后,軸承一次性壓入成功且轉(zhuǎn)動靈活,拉線卡頓情況。且在操作過程中減少了目測找正時間,原來壓一個軸承20秒,使用夾具后5秒之內(nèi)完成。
2.將零部件報廢率降為零。使用該夾具后,再也不存在壓壞軸承或彈簧盒零件的情況。使用前,報廢率在5%左右,使用后降至零。
3.將本工序普遍化。就是壓軸承工序不再必須專人操作,任何人員都可以操作,且不會出現(xiàn)問題。
某型拉線式線位移傳感器年平均產(chǎn)量百臺左右,此夾具在提升裝配工作效率方面有顯著作用,并提高了產(chǎn)品質(zhì)量可靠性。
(作者單位:西安遠(yuǎn)方航空技術(shù)發(fā)展有限公司)